文 / 郭東岳 趙作明 華聚能源公司東灘礦電廠
東灘礦電廠以煤泥為燃料,是集發(fā)電、供熱為一體的資源綜合利用電廠。該電廠采用氨法脫硫技術(shù),其中硫酸銨回收采用“三效蒸發(fā)器-離心機(jī)-干燥床”工藝流程。該硫酸銨回收工藝可減少對(duì)脫硫工藝環(huán)節(jié)依賴,同時(shí)還可利用電廠較多的蒸汽資源,具有節(jié)能的特點(diǎn)。
按照原設(shè)計(jì),其工藝流程如圖1所示。
圖1
35%~40%硫酸銨溶液經(jīng)進(jìn)料泵進(jìn)入三效蒸發(fā)器的三效分離器,溶液經(jīng)三效循環(huán)泵在三效分離器、三效蒸發(fā)器內(nèi)循環(huán)濃縮,同時(shí)三效循環(huán)泵出口支路進(jìn)入一效循環(huán)泵進(jìn)口;溶液在一效分離器加熱器、二效分離器加熱器進(jìn)行如三效分離器加熱器的循環(huán);在二效循環(huán)泵的出口有一支路進(jìn)入稠厚器,經(jīng)三效蒸汽器濃縮至70%左右溶液在稠厚器進(jìn)一步結(jié)晶,進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)行固液分離,固體晶體經(jīng)干燥床干燥,成為合格成品,分離后的液體進(jìn)入緩沖罐,通過閥門調(diào)節(jié)進(jìn)入三效蒸發(fā)器溶液的量。
在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)以下問題:
(1)二效循環(huán)泵至稠厚器的管路易堵塞。分析其原因,二效分離器的溶液經(jīng)過三效加熱器、一效加熱器的濃縮達(dá)到了最高值,溶液為含有大量晶體的固液混合物。進(jìn)入稠厚器的管路DN32,二效加熱器與二效分離器循環(huán)管路為DN100;當(dāng)DN32管路流速減緩時(shí),壓頭逐步轉(zhuǎn)移至DN100管路,造成DN32管路堵塞。
(2)三效蒸發(fā)器隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)液位越來越高,效率降低。經(jīng)二效循環(huán)泵進(jìn)入稠厚器的溶液,一部分經(jīng)離心機(jī)進(jìn)行固液分離,另一部分經(jīng)稠厚器溢流管回至緩沖罐;經(jīng)離心機(jī)分離后的溶液再次進(jìn)入緩沖罐。通過調(diào)節(jié)緩沖罐進(jìn)入二效分離器的閥門,調(diào)節(jié)進(jìn)入二效分離器的量。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),進(jìn)入緩沖罐的量越來越多,而三效蒸發(fā)器二效分離器的蒸發(fā)量一定,加之一效分離器補(bǔ)充,造成緩沖罐進(jìn)入二效分離器的量有限;同時(shí)由于離心機(jī)分離能力條件有限,也造成分離器的液位降低緩慢。當(dāng)運(yùn)行一定時(shí)候后,必須打開排污閥進(jìn)行降低液位。在系統(tǒng)蒸發(fā)量一定的情況下,系統(tǒng)液位升高后,溶液濃縮速度減緩,造成出料量減少或不出料,降低了三效蒸發(fā)器效率。
(1)安裝出料泵。在二效分離器處安裝出料泵。出料泵可保持持續(xù)的壓頭,保持管道內(nèi)溶液在恒壓的情況下流動(dòng),可在一定程度上避免管道的堵塞。
(2)三效蒸發(fā)器物料流程再造。安裝緩沖罐至三效分離器管路。一方面,可將緩沖罐的溶液排放至三效分離器,減緩二效分離器的壓力;另一方面,緩沖罐的溶液比重較高,甚至還有少量的晶體顆粒,緩沖罐的溶液進(jìn)入三效分離器可提供分離器內(nèi)的濃度,通過調(diào)整,加快三效蒸發(fā)器整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的流速,可比避免溶液在單一分離器內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間濃縮,形成結(jié)晶,造成分離器堵塞。同時(shí),解決三效蒸發(fā)器排污問題,杜絕了二次污染。
通過上述改造,大大提高了回收系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率。二效分離器至稠厚器管路已基本無堵塞,分離器未出現(xiàn)過結(jié)晶堵塞;原來每8h處理2t左右硫酸銨溶液,提高至現(xiàn)在的7t左右。
國(guó)內(nèi)氨法脫硫工藝中采用“三效蒸發(fā)器-離心機(jī)-干燥床”硫酸銨回收的案例較少,通過上述改造,可進(jìn)一步推動(dòng)該工藝路線的發(fā)展。