詹慶祥
(廣州大學(xué)城能源發(fā)展有限公司,廣東 廣州510000)
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展以及人們生活水平的不斷提高,中央空調(diào)系統(tǒng)也得到了廣泛應(yīng)用。但中央空調(diào)系統(tǒng)的運行能耗也是十分驚人的,空調(diào)能耗約占建筑總能耗的30%~40%,并且存在能源浪費嚴(yán)重的現(xiàn)象,降低空調(diào)能耗刻不容緩。
中央空調(diào)系統(tǒng)主要由冷卻塔、制冷機以及風(fēng)機盤管、冷凍水循環(huán)、冷卻水循環(huán)等系統(tǒng)組成。該系統(tǒng)還包括了1臺冷水箱、2個冷卻塔、3臺1次冷凍泵、2臺2次冷凍泵、2臺熱水泵、2臺制冷機、3臺冷卻水泵、2臺空調(diào)機組、1套電子除垢儀、1個定壓膨脹水灌,以及少數(shù)自動排氣閥、電動閥、板式換熱器、電磁閥和空調(diào)末端裝置。
中央空調(diào)系統(tǒng)中的制冷劑,通過制冷機利用壓縮機將其壓縮為液態(tài)后,傳送至蒸發(fā)器內(nèi),使其冷凍水實行熱交換,從而致冷冷凍水,而后冷凍水通過冷凍泵到達各個風(fēng)機風(fēng)口的冷卻盤管當(dāng)中,當(dāng)風(fēng)機開啟時,即可將其吹送出去,從而實現(xiàn)降溫。當(dāng)制冷劑蒸發(fā)之后,其通過冷凝器產(chǎn)生的熱量轉(zhuǎn)化為氣態(tài),之后再由冷卻泵將冷卻水送至冷卻塔,冷卻水在與大氣開始熱交換前,先經(jīng)水塔風(fēng)機的噴淋以達到降溫目的,而后再與大氣接觸,將熱量散發(fā)出去。
(1)運行成本高。當(dāng)冷水箱溫度較高時,制冷主機將需要更長的工作時間才可發(fā)揮作用,而制冷主機的工作時間越長,其所耗費的電力也就越多,進而提高系統(tǒng)的運行成本。其原因主要為系統(tǒng)冷水箱通常被安置于空調(diào)機組室內(nèi),而在氣候炎熱時,室內(nèi)溫度可達到30℃以上,溫度較高,繼而對冷水箱的溫度造成影響。(2)系統(tǒng)開放性低。在未對舊系統(tǒng)進行升級改進前,其控制器為2臺SIEMENSMEC單片機,不但不能滿足信息化應(yīng)用的需求,對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行收集、記錄、共享等操作,而且其通信性能極差,無法與自動化系統(tǒng)進行遠程通信,某些數(shù)值的收集以及參數(shù)的設(shè)置工作必須到現(xiàn)場進行手工操作才可完成。(3)維護成本高。某些系統(tǒng)在使用多年后,其性能已無法充分滿足生產(chǎn)需求,必須通過升級與改進才可繼續(xù)投入使用,然而,系統(tǒng)的升級與改進工作需要應(yīng)用到原有備件,因系統(tǒng)較舊,市場上極難找到其備件,不僅需要消耗較長的時間進行采購工作,且價格往往高于新備件。隨著時間的流逝,系統(tǒng)的維護成本將越來越高。
由于該中央空調(diào)系統(tǒng)為舊有系統(tǒng),無法進行過大的改動工作,據(jù)此,在保證正常供給的基礎(chǔ)上,對該系統(tǒng)作出下列改進。
就系統(tǒng)中存在的缺陷,以SIEMENS PLC控制替代系統(tǒng)原本的SIEMENSMEC單片機,同時,為使中央空調(diào)系統(tǒng)能夠進行自動化集中控制,將整個系統(tǒng)與自動化系統(tǒng)連接起來,取消原有的SIEMENSMEC,并在自動化系統(tǒng)當(dāng)中增加2個ET200M作為從站,該從站地址分為15模塊與16模塊。
其中,從站15模塊如下:(1)接口模塊:6ES7153-1AA02-0XB0 1個。(2)模擬量I模塊:6ES7331-7NF00-0AB0 2 個。(3)模擬量 O模塊:6ES7332-5HD01-0AB0 1個。(4)數(shù)字量I模塊:6ES7321-1BH01-0AA0 3 個。 (5) 數(shù)字量O模塊:6ES7322-1BH01-0AA0 1個。從站16模塊如下:(1)接口模塊:6ES7153-1AA02-0XB0 1個。(2)模擬量I模塊:6ES7331-7NF00-0AB0 1個。(3)模擬量O模塊:6ES7332-5HD01-0AB0 1個。(4)數(shù)字量I模塊:6ES7321-1BH01-0AA0 3個。(5)數(shù)字量O模塊:6ES7322-1BH01-0AA0 2個。
系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。擇Intouch9.0應(yīng)用于上位機監(jiān)控軟件,下位機則由STEP7V5.4編寫梯形圖并應(yīng)用于下位機PLC組態(tài)。上位機監(jiān)控畫面分為2個部分:(1)操作員站,操作人員可根據(jù)預(yù)定的工藝流程,使用操作員界面進行生產(chǎn)任務(wù);(2)工程師站,對于程序而言,工程師站是其主要部分,不但向程序提供運行以及存儲的服務(wù),而且通過工程師站可進行更改用戶權(quán)限、管理用戶權(quán)限、設(shè)置工藝參數(shù)及新增用戶等操作。運用原本存在于系統(tǒng)中的CPU414-3DP與S7-400兩個自動化系統(tǒng),利用PROFIBUS-DP與從站15模塊及從站16模塊實現(xiàn)通信。原系統(tǒng)DP從站總數(shù)14,地址為1至14。上位機通過交換機與CPU414-3DP共同實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)通信。
圖1 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
為了使產(chǎn)品的質(zhì)量得到保障,溫度與濕度傳感器應(yīng)盡量選擇精度高的產(chǎn)品,精度以常溫下±1.5%RH為準(zhǔn)。若選擇了精度較差的傳感器,當(dāng)溫度與濕度達到設(shè)定時,可能導(dǎo)致傳感器測出結(jié)果存在較大偏差。由德國ROTRONIC公司生產(chǎn)的控制儀表HYGROLOGNT3-D與溫度和濕度傳感器HYGROCLIP不只節(jié)能效果非常好,遠遠高于其采購成本,且應(yīng)用以太網(wǎng)通信方式,非常適用于該系統(tǒng)。由圖1可看出,ROTRONIC儀表包括Meter1與Meter2,其各個溫度與濕度儀表均擁有獨立的IP地址,并可經(jīng)由以太網(wǎng)與自動化網(wǎng)絡(luò)進行連接。儀表軟件使用ROTRONICHW4-OPC,其利用OPCSERVER實現(xiàn)與上位機軟件INTOUCH的連接。
為控制泵頻率,使用變頻控制作為熱水泵與二次冷凍水泵的控制器,運用恒壓供水原理,使泵頻率可在管道壓力傳感器壓力信號的作用下實現(xiàn)控制。將半封閉螺桿冷凍機組應(yīng)用于冷水機組。冷水機組在制冷當(dāng)中,首先蒸發(fā)器將散布低壓力的工質(zhì)蒸汽,并由壓縮機將其吸入,當(dāng)工質(zhì)蒸汽的壓力在壓縮機內(nèi)提高后即送至冷凝器,工質(zhì)蒸汽在冷凝作用下轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂休^高壓力的液體,在通過節(jié)流閥節(jié)流并轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛪毫Φ囊后w之后,再次回到蒸發(fā)器,液體于蒸發(fā)器中經(jīng)過吸熱與蒸發(fā)的過程后變回低壓力蒸汽,如此完成一次制冷循環(huán)。將系統(tǒng)中的除濕機改為熱蒸汽除濕機,同時按照其在除濕工作中對于溫度的要求,對溫度傳感器所測溫度值(PV值)與設(shè)置溫度值(SV值)間的偏差ΔT(ΔT=SV-PV)實行控制。利用PLC程序進行PID運算,若ΔT<0,為使實際溫度移向設(shè)置溫度值,應(yīng)減小閥門開度,以達到降低氣流量的目的;若ΔT>0,則為使實際溫度移向設(shè)置溫度值,應(yīng)增加閥門開度,以達到提升氣流量的目的;若ΔT=0,則實際溫度與設(shè)置溫度值一致,為保證恒定溫度,此時閥門開度應(yīng)保持原狀。
一般而言,加濕器所產(chǎn)生的蒸汽來源于自來水,通常情況下,加濕桶中盛放自來水,水中插入電極,其利用水可導(dǎo)電的特點,將電極通電,使電流導(dǎo)入水中,進而產(chǎn)生熱量,加熱自來水,當(dāng)水溫升至沸點時即會產(chǎn)生水蒸汽。加濕器運用微機控制器,在其控制下,加濕器具有自動調(diào)整排水與供水功能。將模擬信號控制替代加濕器原本的開關(guān)量控制方式,該控制器具有較好的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性,加濕器還可根據(jù)控制信號對蒸汽輸出進行調(diào)節(jié),進一步省去手工操作,控制信號使用0~10 V信號,加濕量經(jīng)由PLC所輸出0~10 V信號的程度進行控制,若輸出信號為10 V,則加濕量可達到30 kg/h,為最大值。
制冷機組控制分為2個部分:(1)自動控制,其由PLC通過數(shù)字量輸出(DO)信號進行控制,冷水箱出口的溫度直接影響冷水機組的啟動與停止,根據(jù)冷水箱出口溫度,PLC自動進行2臺冷水機組的啟動工作,同時自動進行能級轉(zhuǎn)換,當(dāng)設(shè)置水箱溫度為9℃以上,1#制冷機啟動,直至溫度達到8℃以下時停止,若設(shè)置水箱溫度為9.5℃以上,則2#制冷機啟動,直至溫度達到9℃以下時停止,系統(tǒng)溫度設(shè)定通常分為2個模式,即冬季模式與夏季模式,2種模式可應(yīng)需求隨時更改設(shè)定值。(2)手動控制,系統(tǒng)分為4個能級,分別為25%、50%、75%和100%,需至本地控制箱液晶顯示屏進行能級手動控制。通過3個電磁閥開閉組合實現(xiàn)能級控制,以實現(xiàn)能量調(diào)節(jié),電磁閥工作狀態(tài)如表1所示。
表1 電磁閥工作狀態(tài)表
基于水箱溫度易受外界因素影響,進而提高運行成本,因而將其從原本的空調(diào)機組室移至地下室,并增加其容積,提升其蓄水能力。試驗表明,通過轉(zhuǎn)移位置及增加容積可有效將水箱溫度維持在低溫狀態(tài),即使夏季也可將溫度維持在15℃以下,大大縮短制冷機工作時間,節(jié)能效果較好,運行成本降低。
除濕機通過利用轉(zhuǎn)輪吸收水分,再由系統(tǒng)電加熱將水分蒸發(fā)并排出室外,繼而實現(xiàn)除濕目的。然而利用系統(tǒng)電加熱的方法對電量的消耗極大,占除濕機總體電量的85%左右。為降低耗電量,通過管道,將車間焚燒爐熱氣導(dǎo)入除濕機,充當(dāng)其主要除濕熱源。安設(shè)電動執(zhí)行機構(gòu)、壓力、溫度傳感器于管道上,電動執(zhí)行機構(gòu)在溫度信號控制下更改開度,從而達到調(diào)節(jié)管道溫度的目的。此外,焚燒爐熱氣狀態(tài)還可通過壓力信號得知。在經(jīng)過升級與改進后,除濕機電量消耗大幅降低,且使廢氣得到再次利用,節(jié)能效果顯著。
在原本的PLC自動化系統(tǒng)當(dāng)中,空調(diào)系統(tǒng)增加2個ET200M從站。其I/O點數(shù)如表2所示。
表2 系統(tǒng)輸入、輸出點數(shù)匯總
總之,通過節(jié)能改造,不僅節(jié)約了能源,還有效改善了空調(diào)系統(tǒng)的運行質(zhì)量,提高了空調(diào)的使用品質(zhì)。實踐證明,中央空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能潛力是很大的,節(jié)能改造后的效益也是非常明顯的,關(guān)鍵是如何挖掘,本文的一些經(jīng)驗值得推廣借鑒。
[1]揭兵有,劉建平.中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造[J].銅業(yè)工程,2012(2)
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