王 勇
作者通聯(lián):蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院精密工程系 江蘇蘇州市吳中區(qū)吳中大道國際教育園致能大道1號(hào) 215104
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(1)一臺(tái)采用FANIUC 0I-MATE-TD系統(tǒng)的河南安陽鑫盛數(shù)控車床CK6180,半閉環(huán)控制,伺服電機(jī)和滾珠絲杠通過聯(lián)軸器直接聯(lián)接。機(jī)床正常加工時(shí)系統(tǒng)屏幕顯示ALM 410 SERVO報(bào)警(X軸誤差過大)。
查看FANUC 0I-TD維修手冊(cè),故障原因可能是X軸停止中的位置偏差量超過參數(shù)1829(各軸停止時(shí)的最大允許位置偏差量)的設(shè)定值。確認(rèn)參數(shù)1829設(shè)定值為1000,和其他正常運(yùn)行機(jī)床一樣未被改動(dòng),據(jù)此排除參數(shù)1829問題。據(jù)FANUC 0I-TD伺服報(bào)警手冊(cè)說明,出現(xiàn)4開頭的報(bào)警時(shí)可通過DGN200診斷參數(shù)(表1)進(jìn)行檢查。切換到診斷畫面調(diào)出DGN200診斷參數(shù),發(fā)現(xiàn)bit5=1,其他幾位均為0,表明驅(qū)動(dòng)器過電流,X軸伺服電機(jī)短路或過載。單獨(dú)拆下伺服電機(jī),測(cè)試電機(jī)旋轉(zhuǎn),判斷是機(jī)械部分的問題。手旋絲桿無法旋動(dòng),檢查發(fā)現(xiàn)絲桿頭上角接觸球軸承銹死,回裝一個(gè)新的、同型號(hào)軸承,故障排除。
(2)設(shè)備同上,由于操作人員未將工件夾緊,車工件時(shí)一受力工件飛出。關(guān)機(jī)再開機(jī)后,連續(xù)加工幾個(gè)工件,發(fā)生Z軸方向加工尺寸不穩(wěn)定,時(shí)大時(shí)小,有時(shí)相差4mm左右。
表1 DGN200診斷參數(shù)說明
工人誤操作引起機(jī)床撞刀,導(dǎo)致機(jī)床受到很大沖擊力,可能使Z軸機(jī)械傳動(dòng)部分出現(xiàn)松動(dòng)。該數(shù)控車床Z軸交流伺服電機(jī)與滾珠絲杠通過軸套和錐銷聯(lián)接,拆開Z軸護(hù)蓋,檢查機(jī)械部分,發(fā)現(xiàn)軸套與Z軸絲桿聯(lián)接的錐銷被切斷,導(dǎo)致軸套與滾珠絲杠產(chǎn)生滑動(dòng),回裝一根新的、10mm錐銷,故障排除。
(3)采用西門子801系統(tǒng)的沈陽一機(jī)數(shù)控車床CAK3663qi,交流伺服電機(jī)與滾珠絲杠通過聯(lián)軸器直接聯(lián)接。機(jī)床運(yùn)行一年后,發(fā)現(xiàn)Z軸方向加工尺寸不穩(wěn)定,尺寸超差且無規(guī)律,LCD液晶屏及伺服放大器無任何報(bào)警顯示。
分析故障原因可能是Z軸的機(jī)械傳動(dòng)部分出現(xiàn)松動(dòng)。拆開Z軸護(hù)蓋,檢查機(jī)械部分,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器上的鎖緊螺釘松動(dòng),導(dǎo)致聯(lián)軸器與滾珠絲杠或伺服電機(jī)間產(chǎn)生滑動(dòng),擰緊螺釘后故障排除。