左 超 陳以虎
作者通聯(lián):中國石油蘭州石化公司煉油廠 蘭州市西固區(qū)730060
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制氫裝置原料氣壓縮機C101B,型號2D32-27/14.5-39,作用是將天然氣壓力從1.6MPa壓縮至生產(chǎn)所需的3.9MPa并送入反應系統(tǒng)。壓縮機選用對稱平衡型往復式壓縮機,采用一級兩列壓縮,氣缸為雙作用,壓縮機中體采用長短雙室。整個機組由壓縮機主機、各級進出口緩沖器、驅(qū)動電機、漏氣收集罐、潤滑油系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、檢測控制系統(tǒng)和管道閥門等輔助設備構(gòu)成。
裝置于2012年3月開工,機組C101B經(jīng)過單機空負荷試運行、氮氣負荷試車合格后,機組正常運行兩小時后,定位瓦軸承溫度突然上升,隨后靠近電機側(cè)軸瓦溫度也突然上升。停機檢查,發(fā)現(xiàn)兩軸瓦燒損。
(1)定位軸承上下軸瓦磨損嚴重,表面巴氏合金幾乎全部脫落(圖1),壓縮機軸有劃痕,但劃痕較淺。
(2)靠近電機側(cè)的上軸瓦比下軸瓦磨損嚴重(圖 2)。
圖1 定位瓦軸承
(1)潤滑油中帶有微小的硬質(zhì)雜質(zhì)。潤滑油站過濾器差壓沒有變化,恒定在 0.008MPa,硬質(zhì)雜質(zhì)出現(xiàn)在過濾器后至定位瓦這段管路中的焊縫處,經(jīng)過潤滑油的不斷沖洗,微小焊渣脫落,經(jīng)潤滑油帶至定位瓦,從而引起軸瓦燒損。
(2)軸瓦制造時有缺陷。定位瓦表面在涂巴氏合金時有氣泡,機組負荷運行后,氣泡破裂,瓦面合金脫落,造成軸瓦燒損。
(3)定位瓦接觸面不均勻且接觸面較小,定位瓦下瓦兩側(cè)相對于瓦中間磨損嚴重。安裝時定位瓦接觸面不均勻,壓縮機在帶負荷運行后,定位瓦兩側(cè)承載較重,造成軸瓦燒損。
(4)靠電機側(cè)的軸瓦,是由于定位瓦磨損后產(chǎn)生的高溫傳至靠電機側(cè)軸瓦,同時定位瓦磨掉的硬質(zhì)顆粒也被潤滑油帶至該處,造成磨損。
圖2 靠電機側(cè)軸瓦
壓縮機軸瓦溫度上升前,機組振動都有所上升,說明軸與軸瓦之間的潤滑油膜沒有良好形成。軸瓦溫度上升時,機組操作人員沒有及時發(fā)現(xiàn),溫度報警后確認為是誤報,沒有立即停車。因此提出以下改進措施。
(1)壓縮機軸瓦安裝過程中,嚴格按照壓縮機廠家提供的安裝尺寸安裝,保證瓦間隙在合理范圍內(nèi),以便機組運行后潤滑油膜均勻。
(2)嚴格潤滑油的三級過濾制度,嚴格監(jiān)控潤滑油過濾器差壓,差壓出現(xiàn)上升趨勢或報警時,及時切換備用過濾器。
(3)提高操作人員判斷事故的能力。針對壓縮機操作和日常出現(xiàn)的問題對員工進行重新培訓,提高操作技能,提高事故判斷能力和分析能力。對于出現(xiàn)的設備報警,短時間不能判斷清楚原因的,應立即采取保護設備的措施,待停機后檢查確認。
壓縮機軸瓦燒損有多種原因,但與壓縮機軸瓦安裝尺寸、潤滑油品質(zhì)量、操作員工的操作技能有密切關(guān)系。因此,一定要加強DCS畫面的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證壓縮機安全平穩(wěn)運行。