冉寶新
(河北白沙煙草有限責(zé)任公司,河北 石家莊 052165)
自技改搬遷以來(lái),我車(chē)間設(shè)備更新?lián)Q代,自動(dòng)化水平大大提高。但是貯柜信息不準(zhǔn)確這一問(wèn)題一直困擾著車(chē)間。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),貯柜信息準(zhǔn)確率僅為50%左右。而公司的高級(jí)排產(chǎn)對(duì)貯柜信息準(zhǔn)確率要求極高。因此,為保證高級(jí)排產(chǎn)的順利進(jìn)行,車(chē)間只能加強(qiáng)人力物力去修改不準(zhǔn)確的貯柜信息,對(duì)生產(chǎn)效率造成了很大影響。
圖1 貯柜照片
為了尋找原因,小組對(duì)貯柜信息監(jiān)測(cè)原理進(jìn)行了分析。其中貯柜信息分為:由貯柜時(shí)間、貯柜狀態(tài)、貯柜重量、出料進(jìn)度顯示組成。其中不準(zhǔn)確的為貯柜狀態(tài)和出料進(jìn)度顯示。
貯柜狀態(tài)信息是由三個(gè)光電管控制(見(jiàn)圖2),光電管通光則認(rèn)為無(wú)料,擋光則認(rèn)為有料。在生產(chǎn)中我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn),光電開(kāi)關(guān)采用點(diǎn)狀對(duì)射,對(duì)射距離較長(zhǎng),保養(yǎng)中的誤碰、光電開(kāi)關(guān)玻璃窗的灰塵都會(huì)引起光電管誤檢測(cè)的情況。一旦出現(xiàn)誤檢測(cè),貯柜信息將會(huì)出現(xiàn)偏差。
貯柜出料進(jìn)度是由鏈節(jié)計(jì)數(shù)接近開(kāi)關(guān)(見(jiàn)圖 3)以及儲(chǔ)柜皮帶軸上四個(gè)金屬螺絲控制,皮帶軸轉(zhuǎn)一圈接近開(kāi)關(guān)檢測(cè)到四個(gè)脈沖,控制系統(tǒng)計(jì)算脈沖個(gè)數(shù)大體計(jì)算儲(chǔ)柜的皮帶移動(dòng)長(zhǎng)度,進(jìn)而近似算出出料的重量。
由于震動(dòng)、松動(dòng)等原因?qū)е陆咏_(kāi)關(guān)之間的距離超過(guò)了檢測(cè)的最大距離,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)的丟失。
最終,問(wèn)題的癥結(jié)找到了,那就是檢測(cè)原件誤動(dòng)作導(dǎo)致貯柜信息檢測(cè)不準(zhǔn)確。
小組運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴法”,從多個(gè)角度提出可供選擇的意見(jiàn)和觀點(diǎn),并用親和圖加以歸類(lèi)、匯總,根據(jù)“親和圖”進(jìn)行整理,歸納出三種方案,并對(duì)三種方案逐一進(jìn)行分析論證。
其思路為將現(xiàn)有的以開(kāi)關(guān)量為基礎(chǔ)的光電管和接近開(kāi)關(guān)更換為以模擬量為基礎(chǔ)的光柵。本方案具有技術(shù)成熟,簡(jiǎn)單實(shí)用的優(yōu)點(diǎn),其缺點(diǎn)為造價(jià)高,且存在故障風(fēng)險(xiǎn)。
本方案思路為入柜前和出柜后安裝計(jì)量型電子皮帶秤(見(jiàn)圖4),以顯示貯柜當(dāng)前重量,其具有重量實(shí)時(shí)采集,顯示直觀的優(yōu)點(diǎn)。其缺點(diǎn)為,造價(jià)高,實(shí)施難度大。為了進(jìn)一步驗(yàn)證本方案,小組模擬了本方案的實(shí)施環(huán)境,跟蹤調(diào)查了10批次不同牌號(hào)煙絲的入柜重量和調(diào)查了各牌號(hào)入柜情況,我們發(fā)現(xiàn)各品牌入柜重量差異較大且同一貯柜可入多種牌號(hào),重量相差頗多,無(wú)法制定出統(tǒng)一的信息標(biāo)準(zhǔn)。因此,本方案不采用。
圖2 光電管
圖3 數(shù)鏈節(jié)接近開(kāi)關(guān)
圖4 電子皮帶秤
其方案思路為不采用檢測(cè)原件,通過(guò)程序運(yùn)算來(lái)顯示貯柜當(dāng)前信息。其優(yōu)點(diǎn)為:①程序運(yùn)算相對(duì)穩(wěn)定,不易受周?chē)h(huán)境影響;②自主編輯,不用任何經(jīng)濟(jì)投入;③不需要檢測(cè)原件,減少了故障點(diǎn)。缺點(diǎn)為:之前從未有廠家使用,暫無(wú)參考,編程難度較大。
根據(jù)前面的分析,小組對(duì)三個(gè)方案進(jìn)行了綜合分析,小組決定采用方案三,即基于程序運(yùn)算的貯柜信息檢測(cè)系統(tǒng)作為本次改造的最佳方案。
小組根據(jù)原光電管位置對(duì)新的臨界點(diǎn)進(jìn)行了計(jì)算,確定出料空、料滿、有料的范圍,實(shí)施后,小組對(duì)新的范圍進(jìn)行了驗(yàn)證,通過(guò)計(jì)算統(tǒng)計(jì),理論計(jì)算值與實(shí)際值誤差≤1 %,符合要求。
小組通過(guò)邏輯編程,分別確定了進(jìn)料、儲(chǔ)料、待料、出料的邏輯判斷條件,并進(jìn)行了驗(yàn)證,通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比,理論與實(shí)際期望值同步率達(dá)100 %,實(shí)施二順利完成。
第一步,確定公式,小組通過(guò)數(shù)學(xué)建模及積分運(yùn)算,確定了出料進(jìn)度計(jì)算公式,即儲(chǔ)柜儲(chǔ)料長(zhǎng)度。
式中,A為50 hz頻率時(shí)儲(chǔ)柜的出完柜的時(shí)間;B為實(shí)際生產(chǎn)時(shí)的出柜頻率和時(shí)間經(jīng)積分后折算成50 hz出柜的時(shí)間。
第二步,參數(shù)采集。小組統(tǒng)計(jì)了底帶以最快速度走完一圈的時(shí)間,即常數(shù)A,確定其為180 min。
在驗(yàn)證時(shí),小組將實(shí)際生產(chǎn)頻率帶入公式,發(fā)現(xiàn)其誤差均≤1 %,符合要求。
為了保證離線編譯的順利進(jìn)行,小組運(yùn)用PDPC法對(duì)實(shí)施過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題進(jìn)行了分析。通過(guò)PLC(可編程控制器)進(jìn)行程序編輯以及實(shí)施后的檢查,小組發(fā)現(xiàn)新程序編譯錯(cuò)誤為0個(gè),實(shí)施四符合要求。
實(shí)施完成后,小組對(duì)2012年9月~11月三個(gè)月內(nèi)貯柜在新系統(tǒng)下的工作情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查,據(jù)統(tǒng)計(jì)貯絲柜信息正確率為100 %(見(jiàn)圖5)。
圖5 2012年9月~11月內(nèi)貯柜在新系統(tǒng)下的工作情況
效益分析,本次改造,小組摒棄了光電管和數(shù)鏈接接近開(kāi)關(guān),則年可節(jié)約備件費(fèi)用129 000元。
更為重要的是,當(dāng)其他廠家還在使用各種檢測(cè)原件時(shí),我公司已采用了更為新穎的程序檢測(cè)方式,100%準(zhǔn)確的貯柜信息檢測(cè)率,已使我公司處于行業(yè)內(nèi)的最前沿。
通過(guò)改造,小組解決了“貯柜信息不準(zhǔn)確”這一難題。并且本次改造摒棄了傳統(tǒng)的檢測(cè)方式,不再使用可能會(huì)出現(xiàn)誤檢測(cè)的外部器件,從而使信息檢測(cè)正確率達(dá)到100 %,檢測(cè)方式新穎,獨(dú)創(chuàng)。儲(chǔ)柜信息的準(zhǔn)確使得儲(chǔ)柜的自動(dòng)化操作成為可能,為進(jìn)一步提高分組加工下的自動(dòng)化水平奠定了基礎(chǔ)。
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