汪剛躍,張守獻,徐鵬 王剛,徐闖,汪衛(wèi)東 (中石化勝利油田分公司采油工藝研究院,山東 東營257000)
莊新峰 (中石化勝利油田分公司純梁采油廠,山東 博興256504)
油田污水腐蝕是油田開發(fā)過程中存在的普遍問題,影響油田污水腐蝕的因素通常有溶解氧、二氧化碳、硫化氫、礦化度、pH值、細菌等[1~3]。勝利油田樊家回注污水站采用兩級重力沉降、懸浮污泥、過濾水處理工藝;處理污水量830m3/d,投加藥劑有緩蝕劑、殺菌劑、除油劑、改性蒙脫土、助凝劑。樊家站流程投產(chǎn)后,外輸水腐蝕速率長期不達標。分析2011年10月~2012年3月外輸水的腐蝕情況,外輸水平均腐蝕速率為0.376mm/a,是 SY/T 5329-94標準0.076mm/a的約5倍,最高時達到0.507mm/a。腐蝕不僅引起污水處理系統(tǒng)設備及管線腐蝕狀況惡化,而且導致回注污水中次生懸浮物的生成,注水沿程水質(zhì)變差,注入后傷害油藏,影響油田開發(fā)效果。通過對樊家站所用緩蝕劑、殺菌劑的緩蝕率、殺菌率和藥劑配伍性指標進行評價,樊家站所用緩蝕劑、殺菌劑均合格。針對樊家站外輸水腐蝕速率長期超標的問題,從注水沿程節(jié)點進行腐蝕速率測試,開展樊家污水站污水水性、腐蝕因素分析研究,確認了樊家站外輸水腐蝕速率超標的主要原因,并開展了腐蝕措施研究。
按照SY/T 5523-2006《油田水分析方法》,對樊家站來水進行水質(zhì)檢測,水質(zhì)pH值為7.37,具體結(jié)果見表1。表1所示的這種離子特性有可能導致樊家站油田污水的強腐蝕性[4]。
表1 樊家站污水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)表 (mg/L)
測試標準依據(jù)SY/T 5273-2000《油田采出水用緩蝕劑性能評價方法》,腐蝕試片規(guī)格均符合SY/5273-91標準,試片尺寸為76mm×13mm×1.5mm,材質(zhì)為A3鋼;腐蝕試驗介質(zhì)為現(xiàn)工藝加藥條件下樊家站沿程各節(jié)點水樣。目前在用水處理劑的投加情況如下:緩蝕劑和殺菌劑均為48mg/L,改性蒙脫土為60mg/L,助凝劑和除油劑均為2mg/L,加藥方式為連續(xù)加藥,工藝流程見圖1,沿程節(jié)點來水的靜態(tài)腐蝕速率為0.061mm/a,樊家站懸浮床進水測試點腐蝕速率為0.012mm/a,懸浮床出水測試點腐蝕速率為0.093mm/a,腐蝕速率大幅度升高。
圖1 樊家站加藥流程示意圖
監(jiān)測了2012年4~5月懸浮床前后腐蝕速率的變化情況,方式為停加緩蝕劑和殺菌劑后連續(xù)對懸浮床進水和懸浮床出水進行靜態(tài)腐蝕速率測試,結(jié)果見表2,懸浮床出水腐蝕速率比懸浮床進水腐蝕速率高。說明污水流經(jīng)懸浮床后,腐蝕速率升高了。
1.3.1 腐蝕影響因素分析
樊家站沿程各節(jié)點含氧量為0,硫化物含量為0.2mg/L,侵蝕性二氧化碳、細菌、pH值沿程各節(jié)點測試值變化小 (表3),表明上述因素對懸浮床進出水的腐蝕影響小。
1.3.2 藥劑對腐蝕的影響
表2 懸浮床進水、出水靜態(tài)腐蝕速率對比表
表3 污水處理節(jié)點水質(zhì)檢測結(jié)果
從表2中可以看出,樊家站在投加緩蝕劑、殺菌劑或停加緩蝕劑、殺菌劑條件下,污水經(jīng)過懸浮床后,腐蝕速率均升高,由此可見投加緩蝕劑、殺菌劑對懸浮床出水腐蝕速率升高沒有影響。懸浮床進出水水樣的差別是前者沒加改性蒙脫土和助凝劑,而后者投加了改性蒙脫土和助凝劑。改性蒙脫土吸附性強,是引起懸浮床出水腐蝕速率升高的主要原因。
觀察樊家站外輸現(xiàn)場動態(tài)腐蝕掛片上的沉積物,發(fā)現(xiàn)其為黑色;在沉積物上加幾滴10%的稀鹽酸,有臭雞蛋氣味產(chǎn)生,表明沉積物中有硫化亞鐵成分[4]。動態(tài)腐蝕掛片上的沉積物由SRB(硫酸鹽還原菌)、H2S腐蝕造成;沉積物下面發(fā)生了垢下腐蝕,顯示為明顯的點蝕。主要原因是由于投加吸附性強的改性蒙脫土,降低了緩蝕劑在腐蝕試片上的成膜質(zhì)量,水中的氧化性物質(zhì)會滲透到金屬基體的表面引起腐蝕,腐蝕垢不斷從小變大[5]。垢下的環(huán)境相對密閉,由于垢層的阻塞作用,殺菌劑通過縫隙或垢層微孔擴散進入垢層下的金屬界面十分困難,有利于SRB等細菌繁殖,發(fā)生細菌腐蝕,導致外輸水腐蝕速率超標。
針對樊家站投加改性蒙脫土引起懸浮床出水腐蝕速率升高的問題,進行了改性蒙脫土對樊家站污水腐蝕影響的室內(nèi)研究,用樊家站來水和現(xiàn)場用藥劑。結(jié)果表明投加改性蒙脫土會加大樊家站污水腐蝕性;改性蒙脫土和緩蝕劑同時投加,緩蝕率僅為7.2%(表4),緩蝕效果差。
表4 樊家站污水藥劑腐蝕試驗結(jié)果
針對樊家站外輸水腐蝕速率超標的主要原因,結(jié)合樊家站現(xiàn)場加藥工藝流程,現(xiàn)場試驗方案如表5,藥劑為連續(xù)加入;將緩蝕劑加藥點位置調(diào)整到流程中二級緩沖罐進口處,其他藥劑加藥位置不變,試驗周期均為21d,現(xiàn)場試驗加藥流程見圖2。
表5 樊家站藥劑優(yōu)化現(xiàn)場試驗結(jié)果
圖2 樊家站現(xiàn)場試驗加藥流程示意圖
方案一:將原方案中緩蝕劑加藥點位置調(diào)整到二級緩沖罐進口,改性蒙脫土、助凝劑、緩蝕劑的加藥量和加藥方式與原方案相同。樊家站外輸腐蝕速率從0.391mm/a,降到0.253mm/a,降低35.3%。
方案二:比方案一中改性蒙脫土投加量減少50%,其他藥劑投加量、加藥方式不變,樊家站外輸腐蝕速率從0.391mm/a,降到0.167mm/a,降低57.3%;方案二比方案一外輸水腐蝕速率降低,從0.253mm/a降到0.167mm/a,說明改性蒙脫土對樊家站污水腐蝕影響大。
方案三:比方案二緩蝕劑投加量增加1倍,緩蝕劑投加量為60mg/L,其他藥劑投加量、加藥方式不變。外輸水腐蝕速率從0.391mm/a降到0.087mm/a,降低77.7%,表明樊家站現(xiàn)場防腐試驗效果良好。
引起油田回注污水腐蝕超標的原因很多,其中水質(zhì)與處理工藝是主要影響因素,需要針對具體情況進行分析,確定引起腐蝕超標的主要原因,采取相應的措施,優(yōu)選加藥方案。研究結(jié)果表明,樊家站投加改性蒙脫土水處理藥劑引起懸浮床出水腐蝕速率升高,從而導致外輸水腐蝕速率超標。通過優(yōu)化加藥流程,可有效地控制腐蝕速率,腐蝕速率降到0.087mm/a,較改進前降低77.7%,達到生產(chǎn)要求的控制指標。
[1]陳新民 .濱二污水站處理系統(tǒng)腐蝕成因分析及對策研究 [J].油田化學,2009,26(1):46~50.
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