莊 偉
(徐州華鑫發(fā)電有限公司,江蘇 徐州221166)
徐州華鑫發(fā)電有限公司兩臺330MW 亞臨界參數(shù)發(fā)電機組, 均使用了上海鍋爐廠有限公司生產的單爐膛控制循環(huán)汽包爐,鍋爐型號為SG-1036/17.5, 每臺鍋爐由廠家配套三臺英國泰勒公司產6kV200kW爐水循環(huán)泵,全廠共6 臺。 該種爐水循環(huán)泵電機在我司運行兩年后,6臺陸續(xù)出現(xiàn)軸承及線圈絕緣故障。經調研與我司有同型號該種設備的廠家。 江蘇諫壁電廠、江蘇徐塘電廠、江蘇太倉港環(huán)保電廠、南京華潤熱電有限公司、國電蘇龍夏港電廠等。 以上電廠同型號爐水循環(huán)泵電機在使用一至三年相繼出現(xiàn)故障,這批爐水循環(huán)泵電機從開始投入使用到故障出現(xiàn),一般不到3 年,有的甚至在1 年質保期內發(fā)生故障。主要故障是軸承和電機線圈出現(xiàn)問題,共性為軸承磨損嚴重,有的定子已掃膛。電機線圈絕緣老化快,在電機絕緣壽命期內,絕緣值大大低于國標要求,有的在運行中絕緣擊穿。 基于我司及兄弟廠家電機的故障共性, 我司技術人員對先后出現(xiàn)故障的幾臺電機的拆檢全過程跟蹤,為探索可行的技術改進,提供依據(jù)。 本文簡要介紹了我司#13 爐水循環(huán)泵電機故障及改造情況。
徐州華鑫發(fā)電有限公司#13 爐水循環(huán)泵電機為國外某著名廠商生產的濕定子電機,電壓等級為6kV,功率為200kW,2005 年投入運行,至故障發(fā)生時已運行五年。 故障情況為運行中電流擺動(電流擺動范圍24A-32A),且軸承處有間隔異響。 在每月定期切換中,運行人員對該電機進行測絕緣, 數(shù)值為3MΩ 已低于該設備電壓等級運行標準,(根據(jù)該設備說明書中絕緣曲線顯示, 運行5 年正常絕緣值應為15MΩ) #1 機C 修中檢修試驗人員對該設備進行測絕緣, 在干狀態(tài)下第一次測量絕緣為5MΩ 做吸收比時無吸收,間隔40 分鐘后再次對該設備進行復測,測量結果為4MΩ 無吸收,第三次對該設備進行復測結果為3.2MΩ 無吸收, 從以上情況檢修人員判定該設備絕緣故障。
電機抽出轉子后查看, 定子內部較臟線圈呈黑色繞組線已變色(圖1),對定子線圈進行清洗檢查未發(fā)現(xiàn)明顯故障點,但線圈已變?yōu)榻埸S色, 呈現(xiàn)過熱老化特征 (圖2)。 按規(guī)程做1.5UN 的交流耐壓(9000V 一分鐘)試驗,當電壓升至6230V 時,繞組對地擊穿。
圖1 定子清洗前
圖2 定子清洗后線圈仍呈桔黃色
按照該設備生產廠家規(guī)定的測量方法,檢查測量上、下導軸承、推力軸承等配合間隙及對磨付的磨損情況如表1。
表1
圖3 擺動塊非金屬承磨面磨損嚴重
圖4 軸套有多處磨痕其中下部磨出較深溝痕
圖5 葉輪部分拆卸十分困難,葉輪螺母損壞,葉輪螺母防松螺栓斷裂
拆檢情況顯示該電機的主要故障點在線圈和軸承兩部份。根據(jù)顯示的故障點展開分析。
200kW 電機電磁設計的電流密度J1 和熱負荷Aj 取值太高,偏離了正常的設計準則。經電磁計算分析,200kW 和210kW 電磁參數(shù)對比見表2。
表2 200kW 電機和210kW 電機電磁參數(shù)對比
從表2 中可以看出,200kW 與210kW 相比, 磁密基本上是正常的,但電流密度提高了3.1 倍、發(fā)熱因子Aj 提高了3.03 倍,分別達到8.96A/mm2和4396。 同一公司的兩種功率相近的電機,設計相差如此之大,是不符合正常的設計規(guī)律的。 一般鍋爐從冷狀態(tài)過渡到熱狀態(tài)一般要12~16 小時, 在此期間電機電流在額定電流上下, 即28A 左右。 因此發(fā)熱因子為4300 以上,電機有可能發(fā)生局部過熱,過熱使繞組線發(fā)生老化是爐水泵電機的絕緣壽命達不到設計要求的根本原因。
該爐水泵電機采用的是可傾式密契爾結構分瓦板導軸承。從理論上說,在正確的旋轉方向下,可傾式瓦塊結構可以自動調整位置,易于建立水膜,形成良好的邊界潤滑條件,從而可以承受較大的載荷。但是可傾式瓦塊結構的導軸承結構復雜,易出故障。 同時該臺電機轉子直徑小、導軸承內徑小,長度短。從而使得導軸承的承載面積過小,PV 值高達190 已超過145 的極限值。加之擺動塊非金屬承磨面材料耐磨性能差、容易脫落,因此,上、下導軸承極易損壞。因原先用于制作導軸承瓦塊的材料Farebeats,因含有石棉纖維,有害作業(yè)人體健康,在歐洲停止生產后,尚沒有研制出完全適用可傾式瓦塊結構的導軸承的替代材料。 近年來,改用人工纖維材料代替石棉纖維(稱為Feroform)或氟塑料與碳化石墨的混合材料后, 導軸承頻繁發(fā)生故障已是不爭之事實。在此情況下,我們完全有理由質疑,采用可傾式瓦塊結構的導軸承是否是導軸承的合理結構型式。
該爐水泵電機電磁設計的電流密度和熱負荷取值太高,經電磁計算分析, 該臺電機的電流密度J1 和熱負荷Aj 分別達到8.96A/mm2和4396A2/cm.mm2。 偏離了正常的設計準則。 繞組線容易過熱老化,造成爐水泵電機的絕緣壽命達不到原設計要求。針對以上缺陷對該臺電機重新進行了電磁設計,對電機定子部分進行了改造。 繞組用線的線芯直徑由2.0mm 提高到2.6mm,采用四平面雙單層繞組爐水泵電機的端部布置,可以明顯看到有12 個獨立的端部水流通道,獨立的水流冷卻通道,而且端部繞組的繞包內的匝數(shù)減小,因而顯著改善端部的冷卻條件,以上措施大大降低了電機的電流密度和熱負荷值。 采用統(tǒng)一絕緣厚度的德國NSW 公司進口的濕定子電機專用繞組線, 增加了繞組線絕緣厚度以提高定子繞組的可靠性。
該爐水泵電機采用的是可傾式密契爾結構分瓦板導軸承??蓛A式瓦塊結構的導軸承結構復雜,易出故障。同時該臺電機轉子直徑小、導軸承內徑小, 長度短。 從而使得導軸承的承載面積過小,PV 值高達190 已超過145 的極限值。 加之擺動塊非金屬承磨面材料耐磨性能差、容易脫落,上、下導軸承極易損壞。針對以上缺陷,對導軸承結構進行了改進,采用圓筒式導軸承結構(KSB 爐水泵電機結構), 降低導軸承PV 取值,加長導軸承長度。 導軸承非金屬承磨面使用耐磨性能較好的Farebeats 材料制作。 從而有效的解決了導軸承損壞問題。
圖6 重繞后的電機定子
圖7 改造后的軸徑襯套
4.3.1 電機繞組線絕緣檢查(按NSW 規(guī)范進行)。
①穿線前,浸水中24h,進行13000V,10min 的耐壓試驗,試驗后測絕緣電阻50000MΩ 以上;
②穿線后,浸入水中24h,進行13000V,3min 的耐壓試驗,試驗后測絕緣電阻50000MΩ 以上;
③接頭后,浸入水中24h,進行13000V,2min 的耐壓試驗,試驗后測絕緣電阻50000MΩ 以上;
④裝成整機后,浸入水中24h,然后加水壓26MPa(加壓歷時1h),試驗后絕緣電阻50000MΩ 以上。
4.3.2 引出線接頭在專用試驗罐內26MPa 壓力, 歷時30 分鐘無泄漏,在60℃水溫21MPa 壓力下施加13000V 工頻交流電壓,歷時5 分鐘驗收試驗通過。
4.3.3 轉子校動平衡,滿足平衡精度為2.5 級的要求。
4.3.4 定子做鐵損試驗,試驗磁密為12000 高斯,未發(fā)現(xiàn)鐵芯局部超標的過熱點,鐵芯的單位損耗為2.90W/kg,在正常使用范圍內。
4.3.5 各軸承間隙測量合格。
4.3.6 測量轉子各部位偏心率合格。
4.3.7 關鍵工藝按爐水泵電機檢修規(guī)范進行嚴格的控制和檢查。
4.4.1 空載試驗合格。
4.4.2 定子繞組三相直流電阻測定合格。
4.4.3 6 小時空載運行合格。
4.4.4 定子繞組及引出線封墊模工頻交流耐壓試驗合格。
4.4.5 電機及引接填料密封性試驗合格。
4.4.6 修后水壓試驗及電氣試驗合格。
4.4.7 修后空載試驗及組裝后電機驗收合格。
#13 爐水循環(huán)泵電機自2010 年10 月改造后投運以來,各項運行指標穩(wěn)定,電流、腔體溫度、震動及絕緣均在合格范圍內,其中絕緣經兩次停機時測量均在10000MΩ 以上。
通過對該臺爐水循環(huán)泵電機的故障情況分析,我們認為由于該型號電機設計上的先天不足導致運行中可靠性差,經過合理的改造及一年多的運行情況檢驗,該電機的改造是成功的,改造后的電機安全可靠性有很大的提高。
[1]莊偉.徐州華鑫發(fā)電有限公司#13 爐水循環(huán)泵電機拆檢報告[R].
[2]鄧悌康.鍋爐強制循環(huán)泵濕定子電機的結構特點和技術改進[J].
[3]中華人民共和國國家能源局.電站爐水循環(huán)泵電機檢修導則[S].