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        油輪輔鍋爐過熱器爆管的原因

        2013-08-16 10:22:26戴樂陽李經(jīng)宏
        機(jī)械工程材料 2013年1期
        關(guān)鍵詞:爆口球化外壁

        戴樂陽,李經(jīng)宏

        (1.集美大學(xué)輪機(jī)工程學(xué)院,廈門361021;2.艾歐史密斯

        (中國)熱水器有限公司,南京210038)

        0 引 言

        某油輪輔鍋爐在一次運行中發(fā)現(xiàn)鍋爐給水流量異常增大,過熱蒸汽壓力明顯下降,排煙發(fā)白。停爐檢查后發(fā)現(xiàn)一根對流過熱器管爆裂,該爆管位于對流過熱器的出口段,左數(shù)第1片下降屏前數(shù)第25號管(最外側(cè)管)向火面,靠近耐火材料。該對流過熱器管材料為12Cr1MoV鋼,尺寸為φ47mm×5mm,工作壓力為13.2MPa,使用溫度為535~540℃。該鍋爐自投入使用已累計運行約5×104h。為查找該過熱器爆管的原因,作者對其進(jìn)行了失效分析。

        1 理化檢驗及結(jié)果

        1.1 宏觀形貌

        圖1 爆管的宏觀形貌Fig.1 Macrograph of busted tube

        由圖1可見,爆口沿過熱器管縱向開裂,裂口呈嘴形,縱向最大開口長度為270mm;爆管脹粗不太顯著,爆口中心處管徑由47mm脹粗至57mm;爆口邊緣粗糙,管壁幾乎沒有減薄,呈脆性斷口形貌。在爆口處對爆管內(nèi)外壁進(jìn)行觀察,可見除了主爆裂口外,爆口外壁還有其他縱向裂紋和明顯的氧化;另外爆管內(nèi)壁還存在一層結(jié)垢,近爆口處的結(jié)垢層上有呈平行分布的縱向裂紋和被沖刷剝落的痕跡,如圖2所示。

        1.2 化學(xué)成分

        采用DV6E型光電直讀光譜儀,按GB/T 4336-2002《碳素鋼和中低合金鋼火花源原子發(fā)射光譜分析方法(常規(guī)法)》對爆裂過熱器管進(jìn)行化學(xué)成分分析,其結(jié)果如表1所示。另外,表中還列出了GB/T 5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中規(guī)定的12Cr1MoV鋼的化學(xué)成分范圍??梢?,該過熱器管的化學(xué)成分正常。

        表1 爆裂過熱器管的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab.1 Chemical composition of busted superheater tube(mass)%

        1.3 力學(xué)性能

        在失效過熱器管爆口的向火側(cè)、背火側(cè)及遠(yuǎn)離爆口向火側(cè)三個部位沿縱向截取試樣進(jìn)行拉伸試驗,結(jié)果如表2所示??梢?,該過熱器管爆口向火側(cè)、背火側(cè)以及遠(yuǎn)離爆口向火側(cè)的抗拉強(qiáng)度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GB/T 5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》規(guī)定的12Cr1MoV鋼強(qiáng)度的下限(470MPa),這表明該過熱器管經(jīng)長期使用后抗拉強(qiáng)度明顯下降,但伸長率基本符合要求。

        表2 爆裂過熱器管的拉伸性能Tab.2 Tensile properties of busted superheater tube %

        1.4 顯微組織

        由圖3(a)可見,距爆口中心500mm處的鋼管基體組織為珠光體鐵素體和碳化物,碳化物顆粒在鐵素體晶界上分布,珠光體已經(jīng)產(chǎn)生明顯球化;而130mm處的鋼管基體珠光體組織除了嚴(yán)重球化外,還可見蠕變孔洞沿晶分布,形成了沿晶蠕變微裂紋,如圖3(b)所示;這種組織老化的情況越靠近爆口中心越為嚴(yán)重,如距爆口中心30mm處,珠光體片層形態(tài)已基本消失,沿晶蠕變微裂紋互相連接,裂紋中充滿了腐蝕產(chǎn)物,如圖3(c)所示。按照DL/T 773-2001《火電廠用12Cr1MoV鋼球化評級標(biāo)準(zhǔn)》,該過熱器管的珠光體球化率可評定為4~5級。

        1.5 外壁裂紋

        對爆管外壁裂紋進(jìn)行仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)除了主爆口外,管外壁還有許多肉眼可見或隱約可見的微小裂紋,裂紋呈現(xiàn)向內(nèi)壁發(fā)展與深入的趨勢。為此,在垂直于爆口處取橫截面,對外壁這些微小裂紋進(jìn)行觀察,如圖4所示??梢姡^熱管外壁的這些縱向裂紋深入管壁內(nèi)部,多數(shù)裂紋的深度已達(dá)1.75mm,部分裂紋深度甚至超過2.5mm,即超過了壁厚的一半。這種裂紋不是普通受力導(dǎo)致的迅速穿透的形式,而是鋼材持久強(qiáng)度降低形成的蠕變開裂形式。

        1.6 內(nèi)壁結(jié)垢與裂紋

        在距爆口中心30mm處,沿爆管橫截面對管內(nèi)壁層取樣進(jìn)行組織觀察,可見管內(nèi)壁結(jié)垢層非常明顯,其厚度為0.12~0.25mm;結(jié)垢層下的鋼管內(nèi)壁組織存在脫碳現(xiàn)象,如圖5所示。仔細(xì)觀察還可發(fā)現(xiàn),過熱器管內(nèi)壁的結(jié)垢層上存在較多的爆裂裂紋,這些裂紋的尖端擴(kuò)展至鋼管內(nèi)壁,在內(nèi)壁相應(yīng)位置上也產(chǎn)生了微裂紋,如圖6所示。從圖6還可以發(fā)現(xiàn)部分結(jié)垢層開裂后已經(jīng)脫落。

        2 分析與討論

        鍋爐過熱器爆管屬于高溫失效范疇,國內(nèi)外材料研究人員普遍認(rèn)為蠕變損壞是高溫失效的主要原因之一。通常,在蒸汽系統(tǒng)中,由于鍋爐過熱器管屬于薄壁管,其發(fā)生爆裂的首要原因是珠光體球化,當(dāng)球化發(fā)展到一定程度才開始出現(xiàn)蠕變孔洞,然后由孔洞互相連接成微裂紋直至破裂;而主蒸汽管屬于厚壁高溫承壓部件,其發(fā)生破裂主要是由蠕變損傷積累所致[1]。12Cr1MoV鋼是鍋爐廣泛采用的鋼種,主要用于蒸汽參數(shù)不超過540℃的場合;其中的釩是強(qiáng)碳化物元素,碳化釩細(xì)小而穩(wěn)定,對鋼的彌散硬化效果好;但12Cr1MoV鋼在高溫下長期運行的過程中,會發(fā)生滲碳體球化及固溶體中合金元素貧化的現(xiàn)象,從而使其熱強(qiáng)性降低[2]。

        綜上分析可知,該失效過熱器管的化學(xué)成分符合要求,但其顯微組織和抗拉強(qiáng)度有所改變。正常情況下,12Cr1MoV鋼的原始態(tài)組織為珠光體,但該過熱器管的組織卻產(chǎn)生了明顯的珠光體球化,并存在較多的沿晶蠕變裂紋(如圖3所示),這表明鍋爐有長期超壓或過熱運行的可能。經(jīng)查詢輪機(jī)員獲悉,該鍋爐有時確實存在超壓運行的情況,主要是因為有些港口駁油任務(wù)比較緊張,經(jīng)常催促船員快速作業(yè)。另外,爆管外壁有明顯的氧化,內(nèi)壁有較嚴(yán)重的結(jié)垢,這些均會加劇管壁溫度超高,使得失效管長期超溫,最終發(fā)生組織老化甚至局部脫碳,使其持久強(qiáng)度下降。另外,由于油輪鍋爐水的含油幾率較大,因此其過熱器管內(nèi)壁垢層容易在局部堆聚,并且剝落的垢層也容易互相粘結(jié)積聚,導(dǎo)致鋼管局部流通面積變小甚至堵塞,這可能是該失效管爆口位局部過熱更為直接的原因。

        另一方面,由于爆管內(nèi)壁脆性垢層的熱膨脹系數(shù)不同于管壁基體金屬的,因而在交變熱應(yīng)力作用下易于開裂,繼而被蒸汽沖刷剝離。當(dāng)垢層裂開后,管內(nèi)熱水通過垢層裂縫突然接觸到高溫管壁驟然汽化,產(chǎn)生了局部膨脹壓力。這種交變的膨脹壓力導(dǎo)致管壁基體材料發(fā)生破壞,在基體強(qiáng)度已然下降的爆口位外壁誘發(fā)縱向裂紋,并逐漸向內(nèi)壁擴(kuò)展。而結(jié)垢層剝離處的鋼管內(nèi)壁容易受到蒸汽腐蝕誘發(fā)應(yīng)力集中,繼而在垢層爆裂處的內(nèi)管壁也逐漸萌生出許多縱向微裂紋。在鋼管外壁和內(nèi)壁縱向裂紋的長期共同作用下,管壁有效厚度減小,當(dāng)減小到一定程度后,該過熱器管就會發(fā)生長時超溫爆管事故。

        3 結(jié)論與建議

        該油輪輔鍋爐過熱器管由于長期超溫運行,致使鋼管基體組織珠光體球化,并產(chǎn)生蠕變損傷,鋼管持久強(qiáng)度下降,同時管內(nèi)的結(jié)垢加劇了鋼管的過熱,最終導(dǎo)致爆管。

        在油輪輔鍋爐的運行管理中,應(yīng)該嚴(yán)格要求輪機(jī)員按照升壓曲線進(jìn)行啟動升壓,嚴(yán)禁趕火升壓等不正常工況的出現(xiàn);其次,要堅持定期化驗水質(zhì)、投放爐水處理劑以減少結(jié)垢,還要特別加強(qiáng)凝水觀察柜的觀察,防止貨油滲漏經(jīng)回水管流到熱水井,污染鍋爐水并加重結(jié)垢,進(jìn)而降低水管的傳熱效率,造成長期超溫。

        [1]周順深.爐管珠光體球化與破裂壽命的關(guān)系[J].華東電力,1995(5):7-11.

        [2]楊瑞成,王暉,鄭麗平,等.12Cr1MoV鋼高溫時效過程中組織結(jié)構(gòu)的演變[J].金屬熱處理,2002,27(9):18-22.

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