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        探討CAST工藝運行優(yōu)化與控制

        2013-08-15 00:51:34嚴(yán)俊泉
        江西建材 2013年5期
        關(guān)鍵詞:硝化處理廠氨氮

        嚴(yán)俊泉

        (揚州市潔源排水有限公司,江蘇 揚州 225004)

        CAST工藝作為污水二級處理工藝,具有工藝流程簡單、土建和設(shè)備投資少(無初沉池和二沉池以及規(guī)模較大的回流污泥泵站);運行靈活,能很好地緩沖進(jìn)水水質(zhì)、水量的波動;無污泥膨脹,沉淀過程在靜止環(huán)境中進(jìn)行,無漂泥現(xiàn)象,工藝過程穩(wěn)定;自動化程度高,人員費用低等優(yōu)點。已在歐美國家得到廣泛應(yīng)用,目前國內(nèi)主要將其用于需脫氮除磷的城市污水及制藥、啤酒、印染和化工等行業(yè)廢水的處理[1]。與其他工藝相比,CAST工藝對過程控制的各項參數(shù)、自動化控制的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性有更高的要求,而目前污水廠大多采用依賴于經(jīng)驗數(shù)據(jù)的恒定參數(shù)控制模式,已無法適應(yīng)進(jìn)水水質(zhì)、水量的時刻變化和滿足更嚴(yán)格的污水排放標(biāo)準(zhǔn)[2]。

        鑒于此,筆者結(jié)合揚州湯汪污水處理廠的實際運行情況,通過整理分析運行數(shù)據(jù),應(yīng)用活性污泥模型ASM2D模擬得出適用于該污水廠的最佳調(diào)控參數(shù),以期進(jìn)一步提高CAST工藝的運行效率和處理效果,從而實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。

        1 試驗部分

        1.1 污水處理廠概況

        湯汪污水處理廠屬于淮河流域水污染防治工程和南水北調(diào)東線治污工程之一,設(shè)計總規(guī)模為18×104m3/d,分兩期實施,一期規(guī)模為10×104m3/d,二期規(guī)模為8×104m3/d0處理對象為由合流管網(wǎng)收集的揚州老城區(qū)、瘦西湖風(fēng)景區(qū)及周邊區(qū)域內(nèi)的污水,依次經(jīng)粗格柵、進(jìn)水泵房、細(xì)格柵、曝氣沉砂池、CAST生物池處理后排入京杭大運河,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級B標(biāo)準(zhǔn)。作為重點治污工程,該廠要求進(jìn)一步提高出水水質(zhì),響應(yīng)國家節(jié)能減排政策。筆者的研究對象為該廠的一期工藝,目前實際處理量平均為6×104m3/d。

        1.2 進(jìn)水水質(zhì)

        湯汪污水廠的進(jìn)水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TN 和 TP分別為 310、151、180、24.4、36.1 和 4.34mg/L,進(jìn)水碳源充足,B/C值(0.49)、BOD5/TN值(4.2)和BOD5/TP值(34.8)均較高,可生化性較好。

        1.3 運行工況

        一期工藝設(shè)有厭氧選擇區(qū)和8個完全混合式CAST池,分為4個控制模塊,每2個池組成一個模塊并列啟動,由于現(xiàn)階段進(jìn)水量不足,僅運行了3個模塊。模塊I:進(jìn)水/曝氣—曝氣—沉淀—潷水;模塊II:沉淀—潷水—進(jìn)水/曝氣—曝氣;模塊III:潷水—進(jìn)水/曝氣—曝氣—沉淀;模塊IV:曝氣—沉淀—潷水—進(jìn)水/曝氣。設(shè)計運行周期為4h、四階段各為1h;實際運行周期為5.5h,四階段依次運行 110、83.3、76.7、60minQ進(jìn)水/曝氣階段DO控制在1.8-2.0mg/L,曝氣階段DO控制在2~2.5mg/L,污泥回流比為22%,污泥齡為18d0

        1.4 試驗方法

        以GPS-X為軟件平臺,采用ASM2D模型對污水處理廠的運行情況進(jìn)行模擬。ASM2D模型不僅包括含碳有機(jī)物的去除過程,還描述了通過硝化和反硝化作用對含氮物質(zhì)的去除過程,以及厭氧水解和發(fā)酵、生物除磷、化學(xué)沉淀、PAOs的反硝化等反應(yīng)過程[3]。湯汪污水處理廠的核心工藝為CAST生物池,其實質(zhì)為活性污泥法,因此該模型的建立以活性注污泥模型為主,不包括格柵、沉砂池及消毒等設(shè)施。模型建立后,必須利用該廠的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校正。

        1.5 分析項目與方法

        COD:重鉻酸鉀法;B0D5:稀釋與接種法;TN:過硫酸鉀氧化一紫外分光光度法;NH3-N:納氏試劑分光光度法;TP:鉬酸銨分光光度法;SS:重量法。對于活性污泥降解污染物的基本參數(shù),包括耗氧速率、硝化速率、反硝化速率、磷的釋放及吸收速率等均采用活性污泥測定儀(美國生化公司專利分析工具)測定,其由一個電腦操控的控制箱和反應(yīng)器組成,可定量描述污水處理廠的運行狀況并校正污泥模型[4]。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 污泥活性分析

        采用活性污泥測定儀對CAST工藝中的污泥活性進(jìn)行了分析,在低溫(15℃)下污泥混合液的硝化速率為1.15mgNH3-N/(L·h),耗氧速率為5.25~9.6mg02/(L·h),反硝化速率為2.9mgN/(L·h),與其他污水廠相比,污泥活性偏低。這主要是因為監(jiān)測時段受到大量工業(yè)廢水的沖擊,使進(jìn)水中含有部分毒性或惰性污染物,抑制了污泥的活性。故在優(yōu)化運行控制過程中,需對進(jìn)水污染物進(jìn)行實時監(jiān)測,并采用前饋控制預(yù)警沖擊負(fù)荷對核心CAST工藝的影響,以及時計算、調(diào)整最佳工藝參數(shù),確保污水廠穩(wěn)定高效運行。

        2.2 設(shè)計方案預(yù)測

        在使用ASM2D模型校正成功的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了36種設(shè)計方案預(yù)測。分別在12和20℃兩種典型水溫下,針對CAST工藝的不同曝氣時間(包含曝氣及微曝氣階段,60~120min)進(jìn)行模擬調(diào)整,篩選了幾種優(yōu)化方案進(jìn)行討論,其中生物池的MLSS設(shè)置為4g/L。

        以12℃的水溫模擬預(yù)測湯汪污水處理廠在冬季運行狀況。在DO較低(1mg/L)時,氨氮的硝化效果較差。預(yù)測方案結(jié)果顯示,若要達(dá)到較好的硝化效果,曝氣時間要延長至120min,此時出水氨氮和總氮濃度較曝氣時間為60min時的可降低好31.8%和34.1%。當(dāng)DO提高到2mg/L時,出水水質(zhì)有所提高。其中,曝氣時間為60min時對氨氮的去除率提高了18.2%;要想達(dá)到理想的硝化效果,則需將曝氣時間增至120min,此時出水氨氮降為6mg/L。因此在低溫條件下,通過提高生物反應(yīng)池的溶解氧濃度來使出水氨氮達(dá)標(biāo)的方案是可行的。繼續(xù)將DO增至3mg/L時,出水氨氮可下降1~2mg/L,但降幅不大,且出水總氮濃度幾乎無變化,而能耗卻增加了14.3%左右。因此將DO控制在2mg/L較為理想。湯汪污水處理廠目前在DO為2mg/L的條件下運行,平均曝氣時間為150min(含曝氣和微曝氣階段),雖然可確保出水氨氮達(dá)標(biāo),但同時也増大了曝氣能耗。

        在水溫較高(20℃)的條件下,設(shè)定了兩個 DO值(1和2mg/L)進(jìn)行模擬。當(dāng)DO為1mg/L時,曝氣60min后,出水氨氮可降至5mg/L;在相同的曝氣時間下,高溫條件下比低溫條件下對氨氮的去除率有顯著提高,由此也說明了溫度對硝化進(jìn)程、硝化菌活性的重要影響;另外模擬結(jié)果顯示,出水COD、BOD5、NH3-N和TN濃度均能滿足GB18918—2002的一級A標(biāo)準(zhǔn)。若設(shè)定曝氣吋間為100min,不僅可保證出水穩(wěn)定達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),與該廠實際工況相比,每天的總曝氣時間也可縮短80~280min、D0降低1mg/L,從而可節(jié)約28% ~36%的曝氣能耗。當(dāng)DO調(diào)整為2mg/L時,出水氨氮、總氮濃度可進(jìn)一步降低,但與DO為1mg/L時的模擬結(jié)果相比,對氨氮的去除率增加不明顯;而與實際工況相比,當(dāng)設(shè)定曝氣時間(含微曝氣階段)為60min時,模擬出水氨氮濃度略高于實際工況的,但也能夠滿足GB18918-2002的一級A標(biāo)準(zhǔn),此時總曝氣時間縮短,每天可以增加1~2個運行周期,可以應(yīng)對進(jìn)水高峰、水量明顯增加的情況。

        此外,在低水量、較高水溫情況下,可適當(dāng)降低DO濃度,因為DO過高會影響缺氧反硝化過程,并且過大的曝氣強(qiáng)度會影響污泥顆粒的吸附和絮凝性能,使得出水ss增加。

        2.3 優(yōu)化方案總結(jié)

        對比以上五種模擬方案可知,提高DO濃度和延長曝氣時間可有效降低出水氨氮濃度。對湯汪污水處理廠來說,為進(jìn)一步提局出水水質(zhì)和運行穩(wěn)定性,當(dāng)水溫較低時,提高氧的轉(zhuǎn)移效率,在曝氣過程中保持DO設(shè)定值;當(dāng)水溫較高時,則根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)、水量情況以及模擬結(jié)果調(diào)整運行周期、DO濃度等參數(shù),避免在保證出水達(dá)標(biāo)排放的情況下浪費能源。同時,由于硝化能力的提高,將會產(chǎn)生更多的硝酸鹽,這將會提高反硝化效率,進(jìn)一步降低出水總氮濃度。

        2.4 優(yōu)化診斷成果的執(zhí)行和實現(xiàn)

        以上述CAST工藝診斷結(jié)果為基礎(chǔ),建立生物工藝智能優(yōu)化控制系統(tǒng)(BIOS),該系統(tǒng)的核心是活性污泥模型,配備專有的在線儀表與污水廠中央控制系統(tǒng)(SCADA)接口,將污水廠進(jìn)、出水的實時水質(zhì)數(shù)據(jù)輸入該實時模型對CAST工藝的處理效果進(jìn)行模擬,模擬結(jié)果反饋給SCADA,然后輸出CAST工藝的各控制目標(biāo)參數(shù),包括DO、內(nèi)回流比、外回流比及排泥量等。此方法解決了傳統(tǒng)控制方式不適應(yīng)水質(zhì)、水量變化的問題以及在線儀表反饋滯后導(dǎo)致的延時性和誤差問題,體現(xiàn)了智能自動化控制的特點,從而可保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),而且實現(xiàn)了節(jié)省能耗、降低運行費用的目的。

        3 結(jié)束語

        (1)湯汪污水處理廠CAST工藝的污泥活性偏低,硝化速率為.l5mgNH3-N/(L·h)、耗氧速率為 5.25-9.6mg02/(L.h)、反硝化速率為2.9mgN/(L·h),主要受監(jiān)測時段高負(fù)荷工業(yè)廢水的沖擊,故需對污水廠進(jìn)水進(jìn)行實時監(jiān)測并采用前饋控制,以及時調(diào)整最佳工藝參數(shù)來確保污水廠穩(wěn)定高效運行。

        (2)對于湯汪污水處理廠的CAST工藝,在低水溫條件下,需確保曝氣過程中DO值達(dá)到2mg/L,以彌補(bǔ)低溫對微生物活性的不利影響;在較高水溫條件下,根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)、水量及模型模擬結(jié)果調(diào)整最佳運行周期、DO濃度等參數(shù),以避免在保證出水達(dá)標(biāo)排放的情況下浪費能源。

        (3)以CAST工藝診斷結(jié)果為基礎(chǔ)建立開發(fā)的生物工藝智能優(yōu)化控制系統(tǒng)可使優(yōu)化成果得以執(zhí)行,從而解決了在工藝運行控制方面缺乏科學(xué)依據(jù)、明顯滯后的問題,提高了CAST工藝的自動化控制技術(shù)水平及污水處理廠運行人員的管理水平。

        [1]房安富,王旭,王文光.CAST工藝在大連老虎灘污水處理廠的應(yīng)用[J].中國給水排水,2007,23(4):61 -64.

        [2]熊紅權(quán),李文彬.CASS工藝在國內(nèi)的應(yīng)用現(xiàn)狀[J].中國給水排水,2003,19(2):34 -35.

        [3]郭亞萍,顧國維.ASM2d在污水處理中的研究與應(yīng)用[J].中國給水排水,2006,22(6):8 -10.

        [4]李金國,焦建文,劉杰,等.揚州六圩污水廠的工藝改進(jìn)及優(yōu)化控制設(shè)計[J].中國給水排水,2009,25(22):25 -30.

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