鐘分麗 于紅麗 張勇華 王婉萍 李金峰(中原油田分公司天然氣處理廠河南濮陽(yáng)457061)
天然氣處理廠第二氣體處理廠(以下簡(jiǎn)稱二氣廠)輕烴裝置以穩(wěn)定輕烴為原料生產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑、植物油抽提溶劑、苯、橡膠工業(yè)用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油、天然汽油等各類化工產(chǎn)品。
2009 年開始二氣廠開始了凝析油的生產(chǎn),經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐,通過(guò)對(duì)精餾裝置的T-101塔進(jìn)行工藝改造、利用模擬軟件計(jì)算相關(guān)工藝參數(shù)于2011年生產(chǎn)出合格的液化石油氣產(chǎn)品。
表1 T-101塔模擬軟件參考參數(shù)
表2 T-101塔關(guān)鍵參數(shù)控制表
T-101塔原為液化氣塔,后因二氣廠轉(zhuǎn)產(chǎn)進(jìn)行輕烴深加工將其改造為戊烷分離塔。2009年5月,為加工處理凝析油,二氣廠對(duì)精餾塔進(jìn)行了工藝計(jì)算并根據(jù)計(jì)算結(jié)果改變了T-101塔四個(gè)氣液體分布器的開孔位置、數(shù)量及尺寸大小,提高了填料塔的氣液相分布效果和處理能力。改造后,T-101塔最高工作壓力為0.8MPa,處理能力由80噸/天提高到 150噸/天。
精餾塔改造后,又對(duì)T-101塔的工藝流程進(jìn)行改造,增加兩臺(tái)塔底采出泵,同時(shí)將原有塔底采出進(jìn)T-103塔流程改造為進(jìn)T-102塔工藝流程。經(jīng)過(guò)改造后,T-101塔頂生產(chǎn)液化石油氣產(chǎn)品,塔底產(chǎn)品進(jìn)入后續(xù)裝置進(jìn)一步分離(見(jiàn)圖1)。
2011年7 月,二氣廠組織技術(shù)人員對(duì)T-101塔生產(chǎn)液化石油氣產(chǎn)品的可行性進(jìn)行研究,首先利用HYSYS工藝模擬軟件對(duì)T-101塔進(jìn)行計(jì)算。通過(guò)模擬軟件的計(jì)算,T-101塔塔頂可以生產(chǎn)合格的液化石油氣產(chǎn)品。同時(shí)對(duì)T-101塔各個(gè)塔板的參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,根據(jù)計(jì)算結(jié)果得到T-101塔的主要工藝參數(shù),見(jiàn)表1。
2011年10 月,二氣廠開始處理凝析油,根據(jù)模擬軟件計(jì)算的參數(shù)對(duì)T-101塔進(jìn)行調(diào)整。在初期的生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)T-101塔頂壓力波動(dòng)幅度較大。通過(guò)對(duì)塔頂冷凝器進(jìn)水量與不凝氣放空量進(jìn)行調(diào)整,控制T-101塔頂壓力在0.46MPa左右。經(jīng)過(guò)調(diào)試最終在T-101塔頂?shù)玫酵耆蠂?guó)家標(biāo)準(zhǔn)的液化石油氣產(chǎn)品。
液化石油氣產(chǎn)品調(diào)試成功后,技術(shù)人員根據(jù)調(diào)試生產(chǎn)過(guò)程的參數(shù)制定了T-101塔的關(guān)鍵參數(shù)控制表(見(jiàn)表2),并制定操作規(guī)程。
通過(guò)工藝改造,二氣廠利用原有輕烴裝置成果生產(chǎn)出液化石油氣產(chǎn)品,而與其他的液化氣加工工藝相比較,二氣廠的液化氣生產(chǎn)工藝更加簡(jiǎn)單,操作壓力更低,操作的安全性更高。