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        氣聚車間CO2壓縮機(jī)故障過程及分析

        2013-08-15 00:51:32單建明徐峰劉友恩河南省濮陽市中原油田石油化工總廠
        化工管理 2013年18期
        關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥停機(jī)二氧化碳

        單建明 徐峰 劉友恩(河南省濮陽市中原油田石油化工總廠)

        中原油田石油化工總廠氣聚車間二氧化碳裝置, 以催化裂化裝置來的煙道氣為原料,以一乙醇胺為吸收劑,吸收煙氣中的二氧化碳,生產(chǎn)出合格的二氧化碳產(chǎn)品,設(shè)計(jì)規(guī)模年生產(chǎn)2 萬噸液態(tài)二氧化碳。

        CO2 壓縮機(jī)前后工藝流程:

        從催化裂化裝置的余熱鍋爐產(chǎn)生的煙道氣經(jīng)過洗滌, 洗去煙氣中的灰塵并降溫。 經(jīng)洗滌冷卻后,煙氣由180℃降至35℃。

        洗滌冷卻后的煙道氣自洗滌塔上部下來進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī), 經(jīng)加壓至7236Pa 后,進(jìn)入吸收塔下部,同自上而下的一乙醇胺溶液在填料表面進(jìn)行充分的傳熱傳質(zhì)。 一乙醇胺溶液吸收煙氣中CO2 氣體后成為富液, 剩余氣體組分在吸收塔上部經(jīng)洗滌液洗滌、除沫后放空。

        從吸收塔底出來的富一乙醇胺溶液經(jīng)富液泵加壓后進(jìn)入貧-富液換熱器,換熱升溫至58℃,進(jìn)入再生氣冷卻器,與再生塔頂部來的再生氣換熱,溫度升至約72℃,再進(jìn)入貧-富液換熱器(板式換熱器)同貧液換熱,溫度升至96℃,最后進(jìn)入再生塔上部,與自塔底逆流而上的再生氣在填料表面進(jìn)行傳熱傳質(zhì),溶液中的CO2 被氣提出來。 夾帶大量水蒸汽的CO2 氣由塔頂引出,進(jìn)入再生冷凝器與富液換熱后降溫至78℃,再進(jìn)入CO2 水冷卻器冷卻至40℃, 最后經(jīng)CO2 分離器除掉冷卻液與雜質(zhì)后,0.04MPa、35℃的CO2 氣體送往CO2 壓縮機(jī)C1201 一級(jí)進(jìn)口,經(jīng)一級(jí)壓縮后(一級(jí)出口的壓力為0.26MPa,溫度160℃),再進(jìn)入壓縮機(jī)二段, 二段出口分離器出來的CO2 氣體(壓力0.8MPa,溫度≤40℃) 再進(jìn)入三段壓縮。 經(jīng)三級(jí)壓縮后,CO2 氣體壓力達(dá)2.4MPa,溫度≤40℃。 然后進(jìn)入脫硫塔,將氣體夾帶的硫化物除去,再進(jìn)入干燥塔脫水,后經(jīng)殺菌過濾器、除味過濾器、滅菌過濾器,最后進(jìn)入CO2 液化器。 氣體在液化器內(nèi)被氨冷凝為液體,最終獲得純度CO2(W%)≥99.9%(液體)、∑S≤0.1PPM 的CO2 產(chǎn)品。

        一、 故障經(jīng)過

        氣聚車間CO2 壓縮機(jī)型號(hào)為VW25/24,設(shè)備編號(hào)C1201,介質(zhì)為CO2,額定流量25Nm3/min,入口壓力0.01MPa,出口壓力2.4MPa,原動(dòng)機(jī)型號(hào)YKK500-12,功率250KW,轉(zhuǎn)速490n/min。

        七月十五日(上周五)上午9 時(shí)左右,壓縮機(jī)在所有吸、排氣閥未裝前進(jìn)行試機(jī)(目的是排出機(jī)體內(nèi)的臟物)。 運(yùn)行時(shí)一級(jí)缸聲音異常,疑似撞缸的聲音,及時(shí)停機(jī)。 機(jī)修進(jìn)行檢查后開始安裝吸氣閥、排氣閥。

        下午3:10 左右,操作工對(duì)CO2 壓縮機(jī)試運(yùn)行,一是壓縮機(jī)盤車比較困難; 二是一級(jí)缸運(yùn)行聲音較大。 壓縮機(jī)沒有憋壓運(yùn)行。

        下午5:00 脫碳正常,準(zhǔn)備并壓縮機(jī)。 5∶10 正常開機(jī),開機(jī)后一級(jí)缸運(yùn)行聲音較大,在三級(jí)排氣壓力到1.4MPa 時(shí),二級(jí)排氣壓力上升到1.2MPa,二排安全閥起跳。 停機(jī)后聯(lián)系機(jī)修,機(jī)修檢查更換二級(jí)排氣閥2 個(gè)。 再次開機(jī)運(yùn)行,一、二、三級(jí)壓力正常,但一級(jí)吸氣閥一個(gè)閥溫度上升到83 度,當(dāng)即停機(jī),由機(jī)修更換該閥。 晚20:20 分左右CO2 壓縮機(jī)開起來,除機(jī)體振動(dòng)比較大、一級(jí)缸聲音比較大外,其它正常。

        16 日早晨3 時(shí)20 分左右, 崗位操作工在正常巡檢中聽見CO2 壓縮機(jī)運(yùn)行聲音特別刺耳,當(dāng)即作出緊急停機(jī)處理。 停機(jī)后電話報(bào)告總廠調(diào)度及車間值班人員。

        8∶30 分經(jīng)機(jī)修人員到現(xiàn)場對(duì)壓縮機(jī)解體, 壓縮機(jī)解體后發(fā)現(xiàn)一、二、三級(jí)缸缸體,十字頭及十字頭滑道、連桿、曲軸、活塞等以上部件都發(fā)生斷裂和變形。

        二、二氧化碳?jí)嚎s機(jī)故障前的生產(chǎn)工藝分析

        針對(duì)此次出現(xiàn)的二氧化碳?jí)嚎s機(jī)故障, 我們對(duì)壓縮機(jī)出現(xiàn)故障前的一小時(shí)的操作情況進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)再生塔操作平穩(wěn),無沖塔現(xiàn)象發(fā)生。 其中,再生塔溫度控制正常,塔底溫度保持在109-112℃、 塔頂溫度保持在91-92℃、 塔底液位保持在150-400mm(15-35%)、壓縮機(jī)入口分液灌液位保持在300mm(37%)。

        通過以上操作參數(shù),可以看出:再生塔操作平穩(wěn),無沖塔現(xiàn)象發(fā)生,此次壓縮機(jī)損壞,可以排除二氧化碳?xì)怏w帶液損壞壓縮機(jī)的可能。可能造成此次事故的原因,一是CO2 壓縮機(jī)長期一直振動(dòng)超標(biāo)運(yùn)行, 疲勞損壞; 二是在此次檢修裝配過程中存在缺陷。

        三、針對(duì)此次故障我們的反思

        1、在CO2 壓縮機(jī)一級(jí)缸運(yùn)行聲音較以往大的情況下,沒能堅(jiān)持讓機(jī)修重新檢修。

        2、在CO2 壓縮機(jī)大修后,運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測未能跟上,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)此次故障苗頭,而造成此次大的設(shè)備故障。

        四、針對(duì)此次壓縮機(jī)故障及以往的運(yùn)行情況,為實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)長周期運(yùn)行,特提出如下建議:

        1、目前,再生塔頂壓力調(diào)節(jié)閥(TIC1108)流通面積大于實(shí)際氣體流量,造成該調(diào)節(jié)閥無法平穩(wěn)調(diào)節(jié)再生塔壓力,其對(duì)壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行及再生塔重沸器形成嚴(yán)重威脅。 現(xiàn)采取對(duì)調(diào)節(jié)閥上游閥限量及實(shí)行調(diào)節(jié)閥手動(dòng)控制的操作方法, 以控制再生塔壓力及進(jìn)入壓縮機(jī)的平穩(wěn)氣量。 建議對(duì)該調(diào)節(jié)閥進(jìn)行換型改造。

        2、鑒于再生塔有可能沖塔而出現(xiàn)一乙醇胺溶液帶入壓縮機(jī)而出現(xiàn)的液擊損壞壓縮機(jī)的安全隱患, 建議增設(shè)壓縮機(jī)入口分液灌高液位聯(lián)鎖保護(hù)壓縮機(jī)運(yùn)行的自動(dòng)保護(hù)機(jī)構(gòu)。

        3、建議對(duì)壓縮機(jī)各級(jí)壓力等參數(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳至PLC 操作畫面,利于壓縮機(jī)運(yùn)行維護(hù)。

        4、由于運(yùn)行設(shè)備距操作室較遠(yuǎn),一旦壓縮機(jī)有異響,很難第一時(shí)間處理,建議實(shí)現(xiàn)聲音報(bào)警。

        5、對(duì)CO2 壓縮機(jī)等大型設(shè)備,在每次檢修后,是否由總廠職能部門組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收, 經(jīng)各方確認(rèn)無問題簽字后投入運(yùn)行。

        五、針對(duì)此次事故,我們應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

        1、切實(shí)做好設(shè)備檢修后驗(yàn)收工作,不符合完好標(biāo)準(zhǔn)不投入運(yùn)行。

        2、對(duì)大檢修后運(yùn)行設(shè)備,在初期實(shí)行24 小時(shí)現(xiàn)場監(jiān)護(hù),有問題及時(shí)判斷及時(shí)處理。

        3、進(jìn)一步落實(shí)設(shè)備各項(xiàng)管理制度,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行每天進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測,建立設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測臺(tái)賬。

        4、對(duì)壓縮機(jī)操作工進(jìn)行定期培訓(xùn),增強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)和故障判斷能力。

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