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        正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐分層燃燒技術(shù)

        2013-08-15 00:51:32李飛安徽省蒙城金源化工有限責(zé)任公司
        化工管理 2013年12期
        關(guān)鍵詞:爐排灰渣鏈條

        李飛(安徽省蒙城金源化工有限責(zé)任公司)

        一、 前言

        正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐分層燃燒技術(shù)介紹

        該裝置適用于所有正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐, 改進(jìn)后的鍋爐性能得到提升并在節(jié)能的基礎(chǔ)上降低人工。 能從根本上解決正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐存在的煤種適應(yīng)性差、出力不足、燃燒效率低等問題。

        改造內(nèi)容

        主要改造鍋爐的給煤裝置,拆除原來閘板式給煤裝置,安裝由定量給煤和篩分組成于一體的正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐節(jié)能裝置。

        效益分析

        正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐節(jié)能裝置技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):

        1、灰渣可燃物可降到10%以下。

        2、鍋爐改造后均能滿負(fù)荷運(yùn)行。

        3、煤炭燃燒效率可提高5-8%,節(jié)煤率3-5%以上;可節(jié)電3-5%以上。

        4、煤種適應(yīng)性明顯提高。

        5、鍋爐輔機(jī)故障率明顯降低。

        6、鍋爐改造后帶負(fù)荷迅速,調(diào)整方便。

        7、該裝置煤閘板無需水冷,可節(jié)約用水。

        工作機(jī)理

        利用重力機(jī)械篩分的方法, 使原煤在進(jìn)入爐膛時(shí)形成煤粒下大上小,厚度分布均勻的分層狀態(tài),改善煤炭的著火條件,提高了火床熱強(qiáng)度和煤層燃燒速度。

        二、分層燃燒給煤裝置工作機(jī)理

        燃煤經(jīng)滾筒撥動(dòng)疏松落到機(jī)械復(fù)合篩分裝置上。 復(fù)合篩與爐排有一個(gè)夾角,煤在滑落時(shí)與爐排轉(zhuǎn)動(dòng)相反,使得大小顆粒分離。 通過爐排運(yùn)轉(zhuǎn)在爐排上形成下大上小層的煤層,煤粒間的間隙得到保留,減少煤層的通風(fēng)阻力,增加單位面積的通風(fēng)量。 煤層細(xì)煤粉改善了煤炭的著火條件, 顯著地提高了火床熱強(qiáng)度和煤層燃燒速度。

        三、影響鍋爐熱效率及出力的因素

        ①燃煤的品質(zhì)、熱值、揮發(fā)份、灰分、固定炭含量及含水量;②煤和空氣的混合程度;

        ③煤層厚度、爐排速度及引鼓風(fēng)的合理配比;

        ④合理調(diào)節(jié)風(fēng)門;

        ⑤鍋爐水冷壁及鍋爐水管壁的換熱效率;

        ⑥省煤器和空氣預(yù)熱器的換熱效率。

        四、日常運(yùn)行情況分析

        ①我公司12t/h 正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐, 每天大約燃煤36-40 噸左右;年燃煤1 萬噸以上,熱值5000 大卡上的煤炭,價(jià)格為700-800 元每噸,年消耗700 萬元。

        ②鍋爐房現(xiàn)場(chǎng)了解到爐工不時(shí)使用爐鉤捅煤, 以便能使煤充分燃燒。

        ③鍋爐前排渣灰較多,漏粉煤較嚴(yán)整。

        ④灰渣殘?zhí)亢恳话闫撸?如果采取強(qiáng)化燃燒時(shí)灰渣殘?zhí)剂繒?huì)更高,燃煤利用率較低。

        ⑤經(jīng)平時(shí)運(yùn)行觀察, 鍋爐正常運(yùn)營(yíng)煤燃燒時(shí)還存在著以下問題:

        a、爐房外的爐渣現(xiàn)場(chǎng),爐渣發(fā)黑,粉煤較多,說明灰渣殘?zhí)亢科?能量沒有充分利用。

        b、爐膛內(nèi),后面排爐爐渣即將出爐時(shí),爐渣還發(fā)紅,掛火嚴(yán)重。

        c、煤經(jīng)煤閘門的調(diào)節(jié),進(jìn)入爐膛后又會(huì)出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象:

        ①∶煤層較厚的部分與空氣接觸面積小,燃燒不徹底,能量無法釋放;

        ②:煤層較薄的部分與空氣接觸面積極大。 造成冷風(fēng)直接進(jìn)入爐膛,降低爐膛溫度,能源浪費(fèi);

        d、若遇到煤質(zhì)較差(如淮北貧煤、瘦煤),煤矸石較多時(shí),燃燒效果更不充分,能源利用率更低。

        五、該技術(shù)的可靠性

        該技術(shù)從根本上解決了正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐存在的出力不足,燃燒效率低,煤種適應(yīng)性差,煙含塵量大,環(huán)境污染嚴(yán)重等一系列問題,另外,為解決鍋爐供氣量不足,使鍋爐供氣不必讓爐排轉(zhuǎn)速加快,使用分層燃燒給煤技術(shù)使煤充分燃燒,能量完全釋放,便可達(dá)到預(yù)期目的。

        實(shí)踐證明該技術(shù)很成熟、很完善。 很有效、實(shí)用及可靠。

        六、直接經(jīng)濟(jì)效益及間接經(jīng)濟(jì)效益

        1、 直接經(jīng)濟(jì)效益

        (1)由于灰渣可燃物降至10%以下,灰渣殘?zhí)亢肯陆档?0%以下;煤炭燃燒效率可提高5-8%,鍋爐出力可提高3-5%以上;節(jié)煤率可達(dá)到3-5%以上。 按每年燒煤近1 萬噸計(jì)算,將節(jié)約20 萬以上。

        (2)由于通風(fēng)條件改善,引、鼓風(fēng)電機(jī)電流減小,爐排電機(jī)電流及出渣機(jī)電流降低,可節(jié)電3-5%以上。

        (3)改造后的鍋爐無需冷卻水來對(duì)煤閘門進(jìn)行冷卻,故可節(jié)約用水,節(jié)省一部分水費(fèi)。

        (4)爐排漏粉煤量大大減少,既可直接節(jié)省能源,又可減少工人的勞動(dòng)量。

        2、間接經(jīng)濟(jì)效益

        (1)鍋爐出力飽滿,能滿負(fù)荷運(yùn)行,并具有超負(fù)荷運(yùn)行能力,可以提升鍋爐出力可提高3-5%以上。

        (2)煤種適應(yīng)性明顯提高

        正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐要求燃煤的低位熱量在18840~20914kj/kg,揮發(fā)份25%以上,經(jīng)改造后,煤的熱值可降到16747kj/kg,揮發(fā)份降到15%,明顯降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

        (3)鍋爐輔機(jī),故障率降低,提高了運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性。

        (4)鍋爐改造后帶負(fù)荷迅速,調(diào)整方便;

        (5)由于改造后的鍋爐燃燒工況較好,火床短,平整,疏松,不會(huì)出現(xiàn)“大火口”,煤燃燒充分,大大減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        七、改造項(xiàng)目?jī)?nèi)容及施工周期

        改造項(xiàng)目的基本內(nèi)容為:

        1.分層燃燒給煤裝置確尺寸要根據(jù)鍋爐的實(shí)際尺寸來定,因此要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,并根據(jù)實(shí)際尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì);

        2.根據(jù)設(shè)計(jì)尺寸制作分層燃燒給煤裝置

        該裝置主要包括箱體、滾筒拔煤器、閘煤板、軸承座及自動(dòng)離合器等。 附件包括接拱器、壓火板、檔煤板、傳動(dòng)主動(dòng)鏈輪及鏈條等;

        3.拆除舊式給煤斗,及舊式給煤斗煤閘門所需的水冷裝置的拆除;

        4.分層燃燒給煤裝置的現(xiàn)場(chǎng)安裝;

        5. 分層燃燒給煤裝置的從動(dòng)裝置與爐排大軸主動(dòng)裝置的連接;

        6.分層燃燒給煤裝置通過壓火板與鍋爐前拱的連接;7.整體調(diào)試與示范;

        8.視情況對(duì)上煤裝置進(jìn)行改造;

        9.為了更好地提高鍋爐效率,根據(jù)實(shí)際情況,還要相應(yīng)對(duì)鍋爐圍燃帶及爐拱進(jìn)行改造。10.對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。施工周期:

        整個(gè)改造,從設(shè)計(jì)到制作以及安裝調(diào)試,以及人員培訓(xùn),大約20 天就完成。

        八、改造項(xiàng)目的成本構(gòu)成及項(xiàng)目費(fèi)用

        1.分層燃燒給煤裝置及附件制作、人工費(fèi)39000 元2.起吊、安裝、前拱連接材料、圍燃帶改造材料等費(fèi) 2100元

        合計(jì): 41100 元

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