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        預(yù)制臺(tái)帽表面氣泡的產(chǎn)生原因分析和解決方法

        2013-08-15 00:51:18晏德鵬郟麗麗王振北
        山西建筑 2013年27期
        關(guān)鍵詞:混凝土

        晏德鵬 郟麗麗 王振北

        (中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司,河南鄭州 450000)

        1 工程簡(jiǎn)介

        卡里巴北岸水電站擴(kuò)機(jī)工程位于非洲贊比亞和津巴布韋兩國(guó)交界的贊比亞西河中游的卡里巴峽谷內(nèi),位于贊比西河和額輔埃河交匯處上游40 km,距首都盧薩卡192 km,距離贊比亞的最大海關(guān)——Chirundu海關(guān)約80 km。

        卡里巴北岸電站擴(kuò)機(jī)工程屬于擴(kuò)建項(xiàng)目。裝機(jī)容量為2×180 MW,其主要作用是發(fā)電,主要建筑物有:進(jìn)水口、引水發(fā)電隧洞、地下擴(kuò)挖廠房及尾水隧洞等。

        進(jìn)水口防浪墻混凝土預(yù)制臺(tái)帽是由預(yù)制廠預(yù)制的,模板由兩塊弧形鋼板和若干長(zhǎng)方形鋼板焊接而成,預(yù)制塊拆模后發(fā)現(xiàn)表面有大量氣泡,嚴(yán)重影響預(yù)制件的外觀質(zhì)量,為了解決這一問(wèn)題,以下對(duì)其進(jìn)行原因分析并提出解決方案。

        2 混凝土產(chǎn)生氣泡的原因

        混凝土是一種大量用于建筑工程中的建筑材料,屬于一種多相材料,由固相、氣相和液相組成,所以混凝土中存在氣泡是不可避免的。氣泡的產(chǎn)生不但影響外觀質(zhì)量還可能?chē)?yán)重影響混凝土自身強(qiáng)度,使混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)致命破壞,不過(guò)也不是所有的氣泡都是有害的,對(duì)于有特殊要求的混凝土還需要引入一些有效氣泡,具體情況具體實(shí)施。

        混凝土在拌制中會(huì)引入一些空氣,并形成大小不同的氣泡,在施工中需要通過(guò)振搗把這些氣泡引出來(lái),保證混凝土密實(shí)。混凝土中膠凝材料水化剩余的水在混凝土中也占一部分體積,在混凝土硬化后也會(huì)留下一部分孔隙。按照混凝土孔結(jié)構(gòu)來(lái)劃分,氣泡也屬于孔隙的一種。

        無(wú)論是從混凝土自身還是從施工工藝,這種孔隙的產(chǎn)生來(lái)源可歸納為以下幾點(diǎn):

        1)配合比砂率;2)粗骨料級(jí)配;3)水灰比太大或者單位體積混凝土用水量過(guò)多;4)外加劑的品種以及摻量;5)模板表面光滑程度;6)混凝土澆筑分層厚度;7)振搗棒的選擇、振搗的方法和振搗時(shí)間。

        3 原因分析

        1)配合比砂率。

        混凝土是由多種材料組成,粗骨料起到骨架作用,粗骨料之間的空隙由細(xì)骨料填充,細(xì)骨料之間的空隙由水泥漿填充,如果砂率偏小,會(huì)導(dǎo)致粗骨料間空隙不能完全填充,砂率偏大,水泥漿不能完全填充細(xì)骨料間的空隙。臺(tái)帽預(yù)制的混凝土采用一級(jí)配,砂率為39%,根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)拌和,砂率大小合適。

        2)粗骨料級(jí)配。

        粗骨料級(jí)配不合理、針片狀含量過(guò)多,導(dǎo)致粗骨料間空隙增加,細(xì)骨料不能完全填充。細(xì)骨料細(xì)度模數(shù)變化太大,導(dǎo)致比表面積增加,水泥漿不能完全填充,這都是造成混凝土孔隙的原因。試驗(yàn)室對(duì)進(jìn)場(chǎng)的骨料經(jīng)過(guò)多次不同部位取樣試驗(yàn),骨料級(jí)配符合規(guī)范要求。

        此外,經(jīng)陰道子宮頸癌根治手術(shù)(vaginal radical hysterectomy, VRH)也頗受歡迎,婦產(chǎn)科培訓(xùn)背景的醫(yī)生尤其擅長(zhǎng),該手術(shù)也稱為Schauta手術(shù)[5],但腫瘤大、懷疑有宮旁浸潤(rùn)的患者,該術(shù)式有局限性;與前兩個(gè)手術(shù)相比,醫(yī)生的培訓(xùn)周期也更長(zhǎng)。該手術(shù)在國(guó)內(nèi)只在少數(shù)綜合性醫(yī)院或婦產(chǎn)科培訓(xùn)背景的醫(yī)院開(kāi)展。

        3)水灰比太大或單位體積混凝土用水量過(guò)多。

        水泥水化所用的水量為水泥總量的20%~25%,當(dāng)水灰比太大或者單位體積混凝土用水量太大都會(huì)造成過(guò)多的自由水,由于自由水占一定的體積,所以在混凝土硬化后在混凝土內(nèi)部和表面會(huì)產(chǎn)生一些氣泡。預(yù)制臺(tái)帽只有10 cm厚,只能用一級(jí)配,起初坍落度選定為70 mm~90 mm,由于預(yù)制廠采用滾筒小拌合機(jī)拌和,外加劑不易計(jì)量,所以混凝土未采用減水劑,再加上一級(jí)配的砂率也比較高,混凝土用水量達(dá)到了205 kg/m3,為自由水的產(chǎn)生創(chuàng)造了條件。因此這是造成預(yù)制臺(tái)帽表面產(chǎn)生氣泡的原因之一。

        4)外加劑的品種及摻量。

        由于此配合比不摻外加劑,所以不考慮這個(gè)原因。

        5)模板表面光滑程度。

        模板的光滑程度也是影響氣泡排除的因素,在振搗過(guò)程中氣泡和自由水從下往上移動(dòng),如果模板面粗糙不平或者上面涂有過(guò)多的油都會(huì)阻止氣泡和自由水的上升,臺(tái)帽預(yù)制的模板是由弧形鋼板和長(zhǎng)方形鋼板焊接而成的,焊縫用磨光機(jī)打磨平整,但是磨光機(jī)打磨出來(lái)的還是比較粗糙,在臺(tái)帽預(yù)制的時(shí)候模板上又涂有過(guò)多的油,所以這也就促使混凝土表面形成氣泡。

        6)混凝土分層厚度。

        7)振搗棒的選擇、振搗的方法和振搗時(shí)間。

        振搗棒的選擇也是十分重要的,振搗棒太小,混凝土不能振實(shí),振搗棒太大,一部分混凝土容易產(chǎn)生過(guò)振,一部分混凝土不能振實(shí),而且在振搗棒插入和拔出的時(shí)候應(yīng)快插慢拔,并保證足夠的振搗時(shí)間,保證氣泡的排除,但也不能過(guò)振,使混凝土粗顆粒下沉,細(xì)顆粒上浮,造成混凝土分層、泌水等現(xiàn)象。在臺(tái)帽的預(yù)制過(guò)程中,開(kāi)始選用直徑50 mm的振搗棒,在振搗過(guò)程中又快插快拔,振搗時(shí)間也不能滿足,這也是表面產(chǎn)生氣泡的原因。

        4 解決方法

        經(jīng)過(guò)以上分析,對(duì)臺(tái)帽的預(yù)制進(jìn)行了以下改進(jìn):

        1)混凝土坍落度選用50 mm~70 mm,每平方米混凝土降低了10 kg用水;

        2)加強(qiáng)配料管理,指定專(zhuān)人稱量;

        3)后續(xù)制作的模板,對(duì)焊縫進(jìn)行認(rèn)真打磨,減小打磨面積,對(duì)于比較粗糙的面再用細(xì)砂紙打磨;

        4)在保證脫模的條件下盡量少刷油;

        5)嚴(yán)把混凝土的澆筑分層厚度;選用直徑為30 mm的振搗棒,振搗過(guò)程中快插慢拔,在不過(guò)振的情況下保證足夠長(zhǎng)的振搗時(shí)間。

        通過(guò)一系列的改善,預(yù)制臺(tái)帽表面產(chǎn)生的氣泡明顯減少,而且也比之前小了很多,保證了預(yù)制臺(tái)帽的質(zhì)量。

        5 結(jié)語(yǔ)

        混凝土表面和內(nèi)部產(chǎn)生氣泡的原因是多方面的,無(wú)論是配合比試驗(yàn)還是現(xiàn)場(chǎng)施工,都應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范執(zhí)行,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。對(duì)于混凝土出現(xiàn)的問(wèn)題要進(jìn)行認(rèn)真科學(xué)的分析,在保證其他施工技術(shù)指標(biāo)最優(yōu)化的前提條件下找出相應(yīng)的解決辦法。

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