王榮秀
永??h堡里鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站 541800
隨著小型插秧機(jī)的不斷推廣和普及,農(nóng)民朋友對(duì)于農(nóng)機(jī)的日常保養(yǎng)、維護(hù)以及簡單故障排除知識(shí)的需求也變得日益迫切,為了滿足這種需求,最大程度延長農(nóng)機(jī)的使用壽命、減少農(nóng)機(jī)故障對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)造成的不良影響,本文以我縣使用量較大的手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)為例,對(duì)其日常維護(hù)方法與常見故障的排除方式進(jìn)行分析和討論,以便為今后相關(guān)問題的解決提供參考和借鑒。
根據(jù)以往的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),我們可以將手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)的日常維護(hù)工作分為五項(xiàng)主要內(nèi)容:
對(duì)于使用時(shí)間超過50 h或已經(jīng)使用了一季的插秧機(jī),使用者應(yīng)當(dāng)及時(shí)更換機(jī)油。在這一過程中,應(yīng)當(dāng)先擰出發(fā)動(dòng)機(jī)的放油螺塞,待原有機(jī)油排放干凈后,將量油尺旋起,由尺孔口注入約500 m l機(jī)油,結(jié)束后,再將量油尺旋回。
操作者可以從摩托車配件店購買到清洗劑,在將沉淀杯清洗干凈后,加入適量的燃油,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行試運(yùn)行。
如果發(fā)現(xiàn)推秧器插植叉以及秧針出現(xiàn)了變形問題,應(yīng)立即加以校正。具體來說,要先撬開插植叉,確保秧針筆直且相互平行,同時(shí),將秧針、插植叉口的間隙控制在1 mm左右。
如果發(fā)現(xiàn)間隙過大或靈敏度不足,可以通過調(diào)節(jié)螺母進(jìn)行校正。為了確保拉線的靈活性,還可以在拉線孔處滴入適當(dāng)?shù)臋C(jī)油,以起到潤滑的作用。
使用結(jié)束后,應(yīng)對(duì)插秧機(jī)上附著的泥土、雜物進(jìn)行沖洗,在將其移到日常停放地點(diǎn)后,進(jìn)行插植叉、秧針間隙和形狀的校正并對(duì)各運(yùn)動(dòng)部件和上下軌道涂抹適當(dāng)?shù)臐櫥?。隨后,對(duì)液壓油面、燃油箱油面、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油面進(jìn)行檢查,若油量不足,要立即補(bǔ)滿。
造成漂秧、立秧差問題的主要原因包括:秧爪發(fā)生磨損、秧爪取秧不正確、水田表土軟硬度不適合、水田水深不一、插秧深度不足、秧苗苗床的水分不足。
對(duì)于這一問題的處理,應(yīng)結(jié)合問題的產(chǎn)生原因,有針對(duì)性地選擇解決辦法,即更換秧爪加以,確保秧塊盤根良好,整田后要對(duì)沉淀時(shí)間進(jìn)行合理控制,將水田的水深度控制在1~2 cm范圍內(nèi),對(duì)插秧深度進(jìn)行重新調(diào)整、濕潤秧苗土塊。另外,也可以通過減緩插秧速度的方式解決以上問題。
一般來說,穴株數(shù)以3~5株為宜,如果超過這一數(shù)值,原因可能有兩點(diǎn):取秧量的調(diào)節(jié)存在偏差或苗床水分過多。
這一問題可以通過右撥縱取苗調(diào)節(jié)手柄、控制縱取苗量、減少苗床水分的方式進(jìn)行處理,不過需要注意的是,不同插秧機(jī)的縱取苗調(diào)節(jié)手柄調(diào)節(jié)方式不同,實(shí)際操作時(shí)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品使用說明書合理進(jìn)行調(diào)節(jié)。
插秧結(jié)束后,秧苗分布散亂主要原因包括:水田表土軟硬度不適合、苗片接頭的貼合不緊密、苗床濕度不適合、推秧器的推出行程相對(duì)較小、推秧器、秧爪被泥土或雜物堵塞。
處理這一問題,可采用以下方法:對(duì)導(dǎo)秧槽、秧爪進(jìn)行清理或更換,對(duì)插秧速度進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?、?duì)推秧器位置進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,全面清理泥漿和雜物。
一般來說,0.5%是插秧機(jī)漏穴率的最大值,若超過這一數(shù)值,原因可能有:秧苗縱取苗量不足、秧苗盤過寬、取秧口夾有雜物、秧苗卡秧門、秧苗拱起、苗田播種不均勻。
對(duì)于此類問題,可以通過以下方式加以解決:將縱取苗量調(diào)節(jié)手柄撥往多的方向,橫向取苗量適當(dāng)降低,對(duì)密度不均的秧苗加以更換,對(duì)雜物進(jìn)行清理,保障秧苗為標(biāo)準(zhǔn)寬度。
之所以出現(xiàn)各行秧苗均勻度不足的問題,原因主要包括:縱向送秧張緊度、秧塊寬度、插植臂與秧針調(diào)節(jié)、苗床土濕度的不一致。
對(duì)于此類問題,除了采取針對(duì)性措施加以解決,還可以調(diào)節(jié)送秧輪,將單次縱向送秧行程控制在11~12 m m范圍內(nèi)。
秧門處出現(xiàn)積秧的現(xiàn)象,究其原因,主要有:秧苗苗床土超過標(biāo)準(zhǔn)的2.5~3.0 cm范圍、秧爪間隔不一或秧爪兩尖端沒有對(duì)齊、秧爪出現(xiàn)磨損而無法順利取苗。
對(duì)于此類問題,通過對(duì)秧爪間距進(jìn)行校正或及時(shí)更換新秧爪一般即可解決。
送秧齒軸停止轉(zhuǎn)動(dòng)的原因主要包括:送秧齒軸沿軸向發(fā)生竄動(dòng)、扭簧或棘爪出現(xiàn)脫落、棘輪槽口發(fā)生磨損、送秧棘輪鋼絲銷發(fā)生脫落。
對(duì)于此類問題,可以首先對(duì)扭簧、棘爪、棘輪的完好性進(jìn)行檢查,如果出現(xiàn)脫落或損壞的現(xiàn)象,則應(yīng)立即予以更換。隨后,對(duì)送秧螺釘進(jìn)行撥動(dòng),如果送秧軸在棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下不轉(zhuǎn),則表明鋼絲銷已經(jīng)脫落,修復(fù)或更換后即可排除故障。
送秧軸停工的原因主要是:送秧凸輪鋼絲銷漏裝或在使用過程中發(fā)生折斷、送秧凸輪和桃形輪因故卡住,桃形輪定位鍵漏裝或在使用過程中發(fā)生損壞。
對(duì)于此類問題,應(yīng)采取針對(duì)性措施加以解決,如果鍵或銷已經(jīng)損壞,則應(yīng)更換新的部件;若送秧凸輪和桃形輪卡住,則大多為磨損所致,可以在將其卸下后,重新打磨成光滑的弧面,如果磨損非常嚴(yán)重,則需更換新的部件。
秧箱跳槽的原因主要包括:送秧滾輪螺釘發(fā)生變形、送秧滾輪生銹、抬把高度過大、秧門發(fā)生變形、秧門兩端的固定螺栓不緊、滑塊或滑槽出現(xiàn)磨損。
對(duì)于此類問題,首先要對(duì)螺釘、滾輪進(jìn)行更換,隨后對(duì)滑塊,滑槽進(jìn)行檢查,如果發(fā)現(xiàn)磨損非常嚴(yán)重,應(yīng)立即進(jìn)行更換。如果秧門固定處發(fā)生磨損,可通過加設(shè)長方形墊片的方式進(jìn)行解決。如果抬把高度過大,則應(yīng)在抬把前端加設(shè)緩沖塊。另外,應(yīng)注意旋緊和校正秧門的固定螺釘。
定位離合器分離不足問題的產(chǎn)生原因主要包括:拉簧發(fā)生折斷、離合牙嵌上的定位凸沿發(fā)生磨損、調(diào)節(jié)螺母與分離銷滑扣、螺母調(diào)整失準(zhǔn)。
對(duì)于此類問題的處理方式為:首先準(zhǔn)確調(diào)節(jié)螺母,隨后對(duì)調(diào)節(jié)螺母滑扣或分離銷進(jìn)行更換,重新完成拉簧的定位。如果定位凸沿出現(xiàn)磨損,應(yīng)將分離牙嵌嚙合面磨薄0.5 mm;如果磨損較為嚴(yán)重,應(yīng)更換新部件。
總的來說,手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)的應(yīng)用使我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人力資源得到解放,讓那些青壯勞力外出務(wù)工的家庭能夠在低沉本、低勞動(dòng)量的情況下完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)任務(wù),減少了人力成本對(duì)于農(nóng)戶增收的阻礙。農(nóng)機(jī)在應(yīng)用過程中難免會(huì)出現(xiàn)一些故障和問題,但只要在實(shí)際操作中注意總結(jié),并由主管部門和生產(chǎn)廠家對(duì)購買農(nóng)機(jī)的農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)支持,那么農(nóng)機(jī)的積極作用必然會(huì)得到最大程度的發(fā)揮。
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