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        300MW機(jī)組循環(huán)水泵缺陷消除和持續(xù)技術(shù)改進(jìn)

        2013-08-15 00:52:53賈國政安曉君
        科技傳播 2013年4期
        關(guān)鍵詞:單臺循環(huán)泵葉輪

        王 劍,賈國政,安曉君

        內(nèi)蒙古包頭第三熱電廠,內(nèi)蒙古包頭 014060

        0 引言

        包頭第三熱電廠2×300MW 機(jī)組,配置的循環(huán)水泵是長沙天鵝泵工業(yè)有限公司生產(chǎn)立式濕井式斜流泵。

        1 近5 年主要缺陷及技改消除情況

        1)缺陷1:2007年7月~12月四臺循環(huán)水泵先后振動超標(biāo)。

        (1)原因分析;葉輪室采用鑄鐵抗汽蝕能力差造成松動;

        (2)技改情況:更換不銹鋼葉輪室,將葉片固定。

        2)缺陷2:泵設(shè)計不可抽芯式,葉輪汽蝕情況較重。

        (1)原因分析:檢修時需切割出口管道整體吊出,檢修困難,效果差;

        (2)技改情況:2009.3.20~4.18 日 #2 機(jī)組AB 循環(huán)水泵更換可抽芯泵,更換不銹鋼葉輪(ZG1Cr18Ni9Ti),提高葉輪抗汽蝕能力。

        3)缺陷3:#1 機(jī)組#A.B 泵流量不足,電流偏大。具體存在問題:首先,1 號機(jī)組循環(huán)泵循環(huán)水流量只有30769t/h,小于凝汽器設(shè)計流量36515t/h。其次,1 號機(jī)組循環(huán)水泵運行電流及耗電大于2 號機(jī)組循環(huán)水泵,2 號機(jī)組循環(huán)水泵電機(jī),高速運行電流約150A,低速運行電流只110A,而1 號機(jī)組電機(jī)電流較高,高速時電流約176A,低速時電流約125A。最后在同等負(fù)荷條件下#1 機(jī)組真空值比#2 機(jī)組真空值低2kPa。

        (1)原因分析:①水泵的運行效率偏低;②運行工況偏離設(shè)計工況。經(jīng)與廠家共同協(xié)商,決定選擇優(yōu)化設(shè)計的新型葉輪。通過只更換水泵葉輪技改方法,達(dá)到較大幅增加水泵流量,明顯降低水泵能耗的目的。

        (2)技改情況:2011 年8 月1#機(jī)組A.B#泵更換新型葉輪、葉輪室,新葉輪重新確定循環(huán)泵葉型的角度,葉輪前蓋板外移以增大葉輪過流通道等,原有泵體部件不變。

        產(chǎn)生效益:從循環(huán)泵試驗數(shù)據(jù)可以看出,1 號循環(huán)泵單臺高速運行時電流下降21A,2 號循環(huán)泵單臺高速運行時電流下降25A,循環(huán)泵出口壓力下降0.04MPa。1 號循環(huán)泵單臺高速運行時每小時可節(jié)電123kW·h,滿負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.34%降低為0.30%,下降0.04 個百分點;70%負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.49%降低為0.43%,下降0.06 個百分點;60%負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.57%降低為0.51%,下降0.06 個百分點。#2 循環(huán)泵單臺高速運行時每小時可節(jié)電147kWh,滿負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.34%降低為0.29%,下降0.05 個百分點;70%負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.49%降低為0.42%,下降0.07 個百分點;60%負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.57%降低為0.49%,下降0.08 個百分點。

        2 號循環(huán)泵單臺低速運行時電流下降16A,循環(huán)泵出口壓力下降0.02MPa,每小時可節(jié)電94kWh,滿負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.25%降低為0.22%,下降0.03 個百分點;70%負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.35%降低為0.31%,下降0.04個百分點;60%負(fù)荷時循環(huán)泵耗電率由改造前的0.41%降低為0.36%,下降0.05 個百分點。按照年平均循環(huán)泵耗電率下降0.08 個百分點,年利用小時為5000 小時,年平均負(fù)荷0.7 計算,年節(jié)電量為:5000h×300000kW×0.7× 0.08%=840000kW·h年節(jié)省費用:840000kW×0.27 元/kW·h=22.68 萬元

        4)缺陷4:常出現(xiàn)開一臺流量不夠,開兩臺流量過大的情況,既費電能又費水,無法實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運行。

        (1)原因分析:每臺機(jī)組配置兩臺循環(huán)泵,其出口蝶閥,只有全開全關(guān)兩個位置,再由于季節(jié)溫差大,負(fù)荷變化原因,無法調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行方式,

        (2)技改情況:對#1 機(jī)組循環(huán)泵電機(jī)進(jìn)行變極雙速改造。

        結(jié)合當(dāng)?shù)貧庀髼l件及負(fù)荷情況,隨著氣溫降低,每臺機(jī)組循環(huán)泵為一臺高速運行;隨著氣溫進(jìn)一步降低,由一臺低速泵運行;同樣,隨著氣溫逐步回升,運行切至一臺高速運行;氣溫進(jìn)一步回升最熱時,高負(fù)荷轉(zhuǎn)為雙泵高低速運行?;蚶醚h(huán)水出口母管制采用兩機(jī)三臺泵運行等多種方式。改造后根據(jù)不同負(fù)荷、不同季節(jié) ,增加了循泵的運行調(diào)整方式 ,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性 。

        改造后經(jīng)濟(jì)效益分析:①循環(huán)泵電機(jī)改造后,僅一臺低速泵(14 極)運行的時間大約達(dá)6.5 個月,每臺運行電流減少50 A ,則節(jié)P=1.732*6*50*0.866=427kW,日節(jié)省電量:427×24=10248kW 日節(jié)省費用(按上網(wǎng)電價0.27 元/度計算) 0.27×10248=2766.96 元,每年節(jié)省費用2766.96×195=539557.2元

        ②改造前,按照雙泵并聯(lián)運行4 個月,單泵運行8 個月計算,一年用電量為:

        5839×24×120+2711×24×240=3243.17 萬kW·h。

        改造后,雙泵高速運行3 個月,雙泵低速運行3 個月,單泵低速運行6 個月,一年用電量為:

        4426×24×90+3731×24×90+1741×24×180=2514.02 萬kW·h

        一年下來,可節(jié)約用電量3243.17-2514.02=729.15 萬kW·h

        電價按照0.27 元/kW·h 計算,一年可節(jié)約費用729.15×0.27=196.9 萬元

        注釋:上述節(jié)電量僅是粗略計算,改造后的最終經(jīng)濟(jì)性,需結(jié)合環(huán)境溫度和機(jī)組運行情況在循環(huán)水泵的不同運行方式下進(jìn)行試驗,通過獲取運行相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面統(tǒng)計核算為準(zhǔn)。

        2 結(jié)論和建議

        包頭第三熱電廠2x300MW 機(jī)組循環(huán)水泵通過技術(shù)改造,逐步成功消除了因循環(huán)水泵選型設(shè)計等引發(fā)的缺陷,循環(huán)水泵安全穩(wěn)定運行,并不斷挖潛,節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)效益顯著,達(dá)到了良好的效果。

        建議在設(shè)備消缺時,徹底查清設(shè)備存在的問題,把握實質(zhì)從根本解決;技改做好論證和選擇,在技術(shù)、材料方面不斷創(chuàng)新、實踐,更好地應(yīng)用于生產(chǎn)中。

        [1]管榮國,朱榮生,楊炎財.電廠循環(huán)水泵節(jié)能組合措施 [J].水泵技術(shù),2008(3).

        [2]肖興和,薛彥廷.循環(huán)水泵節(jié)能改造技術(shù)及其應(yīng)用[J].熱力發(fā)電,2007(12).

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