顏小林,周俊河
(珠海格力電器股份有限公司,廣東珠海 519070)
四通換向閥是熱泵空調(diào)必須用到的重要部件之一,其質(zhì)量的好壞直接決定了空調(diào)器質(zhì)量的優(yōu)劣。在四通閥故障當(dāng)中,毛細(xì)管裂漏問題不容忽視,因為四通閥毛細(xì)管裂漏一般具有隱蔽性、滯后性以及批量性三個特征,很容易導(dǎo)致空調(diào)器在售后出現(xiàn)批量的質(zhì)量事故。本文從一臺空調(diào)器上拆下的毛細(xì)管斷裂的四通閥分析出發(fā),針對導(dǎo)致四通閥毛細(xì)管斷裂常見的一種失效模式進行原因分析并提出預(yù)防方案。
圖1 試樣斷口宏觀形貌圖
該四通換向閥在使用不足半年即發(fā)生泄漏,拆下檢查發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管有一條垂直于軸向的斷裂裂紋。該裂紋處于毛細(xì)管釬焊接頭的熱影響區(qū),與焊縫距離5mm,見圖1。從失效件上切下帶斷裂裂紋的毛細(xì)管,毛細(xì)管從裂紋處自然分為兩截,觀察斷口,沒有塑性變形痕跡,表面不光滑,有輕微氧化。
表1 毛細(xì)管成分測試結(jié)果
該故障毛細(xì)管使用的材料為TP2牌號的紫銅管,對毛細(xì)管采用ICP 進行成分測試,主要成分含量見表1。測試結(jié)果表明,成分符合GB/T5231-2001 關(guān)于TP2標(biāo)準(zhǔn)要求[1]。
表2 毛細(xì)管硬度檢測結(jié)果 /HV0.3,15S
圖2 斷口附件材料金相組織圖
圖3 斷口表面裂紋源區(qū)微觀形貌
截取斷口附近銅管鑲樣、研磨、腐蝕,進行金相觀察,試樣基體為單相α銅,呈完全退火態(tài),其上沒有其他相夾雜,銅基體晶粒由于受釬焊熱影響而略微偏大,按YS/T347-2004 可評為5 級,其平均晶粒度直徑為0.082mm,金相組織見圖2,金相組織正常。
將斷口放在電鏡下觀察,裂紋源位于銅管外側(cè),放大觀察裂紋源為多源點狀開裂,見圖3(a)、圖3(b),并未發(fā)現(xiàn)夾雜顆粒。銅管在開裂后沿垂直軸向方向擴展,擴展區(qū)有撕裂嶺,放大觀察有大量二次沿晶裂紋,有低周高應(yīng)力疲勞紋[1],見圖3(c)、圖4,最終瞬斷區(qū)未見韌窩,能譜分析未見氧、磷富集。
從成分分析角度來說,斷裂毛細(xì)管的制作材料符合GB/T5231-2001 關(guān)于TP2的要求。金相觀察,除斷口附近組織除晶粒比較大以外,未發(fā)現(xiàn)其他異常。我們注意到斷口位于毛細(xì)管釬焊接頭僅5mm的地方,斷口釬焊的一端有助焊劑,另一端未見明顯助焊劑包裹。失效件是空調(diào)器室外機,使用中會有振動,有助焊劑包裹的部分相當(dāng)于有一圈加強筋,部分增加了銅管的強度,銅管上的力是均勻的。在有助焊劑和無助焊劑的地方,銅管受到外界作用,特別是振動時的剪切都是均勻的,但在有助焊劑和無助焊劑的地方交接處,由于銅管有效受力面積的巨變,其受到外力的應(yīng)力作用也是巨變的,在積累的載荷作用下,銅管最容易在此處開裂。由于開裂位于釬焊熱影響區(qū),銅管晶粒度長大,雖然硬度很低,但在外界大應(yīng)力下仍然發(fā)生疲勞斷裂。因此要解決此類四通換向閥毛細(xì)管斷裂故障,需要減少系統(tǒng)振動,可以在空調(diào)器室外機樣機生產(chǎn)時對四通換向閥位置進行應(yīng)力應(yīng)變測試,保證空調(diào)器室外機振動在可控范圍,同時對批量生產(chǎn)的空調(diào)器室外機出廠前必須定期抽樣進行應(yīng)力應(yīng)變監(jiān)控,從源頭解決空調(diào)器室外機振動造成斷裂故障。
圖4 斷口裂紋擴展區(qū)微觀形貌
[1]張棟,鐘培道,陶春亮.失效分析[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.