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        三冷酸軋激光焊機的故障分析與改進

        2013-08-02 01:05:40寧喜文張均湖徐海軍
        機械制造 2013年2期
        關(guān)鍵詞:配電柜氦氣焊機

        □ 王 露 □ 徐 揚 □ 寧喜文 □ 張均湖 □ 徐海軍 □ 楊 琳 □ 程 茂

        武鋼設(shè)備維修總廠 武漢 430083

        米巴赫激光焊機的作用是在2 min內(nèi)將兩卷鋼卷焊接起來,使酸軋線實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),為酸軋線生產(chǎn)一流品質(zhì)的汽車板和高檔家電面板提供保證。激光焊機是酸軋生產(chǎn)線的重要設(shè)備,焊接質(zhì)量高,速度快,涉及專業(yè)廣泛,精度要求高。該設(shè)備自投產(chǎn)以來,由焊機故障造成的停機占整個酸軋線故障的比例較大。因此,降低焊機平均故障時間,對加快生產(chǎn)產(chǎn)能的釋放和產(chǎn)品質(zhì)量的全面提升,具有十分重要的意義。

        1 焊機故障原因分析

        通過對2010年7月至12月酸軋焊機故障時間進行跟蹤調(diào)查,根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果可得:月平均故障時間為162 min,電氣故障率為25%,激光故障率為26%,機械故障率為37%,動力、液壓、自動化等故障率均小于5%(見表1),所以前三項是直接造成焊機故障率高的重要因素。經(jīng)統(tǒng)計分析,有5個原因是造成激光焊機故障的主要原因。

        表1 焊機故障原因統(tǒng)計分析

        1)激光輸出鏡報警頻繁。激光焊機激光器的吹掃,原設(shè)計是用壓縮空氣對輸出窗進行冷卻和清潔,由于現(xiàn)有壓縮空氣的純凈度滿足不了激光焊機激光器高精密度的要求,導致激光器輸出鏡的光導系統(tǒng)經(jīng)常被污染,嚴重影響了焊機激光輸出功率的穩(wěn)定及焊接質(zhì)量,降低了輸出鏡的使用壽命。

        2)下焊輪噴嘴易損。焊機上下焊輪保護氣體噴嘴給焊縫提供氦氣吹掃,防止空氣接觸焊縫而造成氧化,其作用對焊縫質(zhì)量至關(guān)重要。由于激光焊火花結(jié)渣堆積,致使下焊輪噴嘴堵塞,下焊輪運轉(zhuǎn)時焊渣擠壓噴嘴造成噴嘴撞斷,從而引起故障停機。

        3)焊接小車行走輪破損。2010年9月至2011年1月點檢發(fā)現(xiàn)焊接小車配電柜行走輪連續(xù)破裂,使用周期不到半年,4個行走輪均已損壞,嚴重影響了焊接小車的正常運行。由于更換行走輪操作空間有限,且步驟繁瑣,造成了較長時間的故障停機。

        4)現(xiàn)場環(huán)境污染。(1)焊接小車行走精度偏差:由于酸軋焊機區(qū)域粉塵污染較大,焊接小車行走軌道被粉塵鐵屑污染附著,造成焊接小車行走精度偏差,從而影響焊縫質(zhì)量。同時焊接小車行走輪磨損加快,使用周期縮短,最終導致故障停機。(2)冷卻系統(tǒng)報警頻繁:焊機冷卻水循環(huán)設(shè)備能循環(huán)帶走激光發(fā)射器、預加熱器和退火裝置工作時產(chǎn)生的熱量。由于冷卻器隔塵網(wǎng)被粉塵污染,致使冷卻系統(tǒng)報警,激光器不能正常工作。(3)電氣部件失效頻繁:焊機是自動化程度極高的設(shè)備,每一個傳感器和電路觸點都不容有閃失。由于現(xiàn)場環(huán)境污染,經(jīng)常造成操作信號不到位和誤信號停機。

        5)專業(yè)性較強,缺乏協(xié)調(diào)溝通。由于激光焊機同時涉及到機械液壓、電氣、動力制冷、激光、自動化控制及操作六大專業(yè),故障原因很難查找,需要設(shè)備維護人員掌握較全面的專業(yè)知識。若信息溝通不暢、交流不夠,容易導致故障分析處理滯后,耽誤生產(chǎn),影響各方面工作的推進。

        2 針對原因制定對策

        1)減少光路污染。在輸出鏡外表面改用氮氣吹掃,用專用高純度(99.999%)氮氣替代壓縮空氣,使密封的光路導管內(nèi)形成正壓,避免不純凈的空氣進入光路導管污染輸出鏡表面,同時可以帶走輸出鏡表面熱量,避免輸出鏡熱變形而影響光路質(zhì)量。加裝高純度的氮氣吹掃,凈化了吹掃氣體,確保了管道潔凈,增強了激光焊透性能,延長了輸出鏡使用壽命?,F(xiàn)清潔度的測量檢測為575顆粒度/L,焊縫的質(zhì)量得到了有力的保證。

        2)根據(jù)下焊輪兩焊輪之間開口度的要求,重新改進了氦氣噴嘴的外形尺寸。①將氦氣噴嘴由直徑10 mm的圓弧面改為寬度為8 mm的平面;②將氦氣噴嘴嘴頭孔徑由3.5 mm改為2.5 mm;③將氦氣噴嘴嘴頭角度由30°改為20°。

        焊機下焊輪噴嘴經(jīng)改進后,噴嘴堵塞和噴嘴撞斷的故障已基本得到解決,噴嘴使用狀況良好,有效地保證了焊縫質(zhì)量。

        3)經(jīng)分析查證,原裝配電柜行走輪材質(zhì)是灰口鑄鐵,硬度高,脆性大,長時間負重運轉(zhuǎn)極易破損?,F(xiàn)改用國產(chǎn)A3鋼替代,具有脆性小、韌性大、耐磨性強的特點。焊接小車配電柜行走輪經(jīng)改進材質(zhì)后,使用狀況完好,保證了焊接小車的正常運行,同時節(jié)省了大量人力物力,減少了故障時間。

        4)原設(shè)計在焊接小車兩側(cè)行走輪上共安裝有6副行走輪保護罩,現(xiàn)在前后兩側(cè)行走輪保護罩上各加裝了1副含油毛氈軌道刮灰器(共4副)。并按10日為周期給毛氈加液壓油,以30日為周期拆卸清洗。通過焊機軌道刮灰器的安裝,延長了焊接小車行走輪的使用周期,保證了焊接小車行走精度,確保了焊縫質(zhì)量要求。做好4路清潔維護工作。①維護水箱,清潔水路。2周更換1次防塵網(wǎng),3個月?lián)Q1次水加1次添加劑。②潤滑滑道,清潔道路。2周給各部位滑道加油1次,用壓縮空氣日吹掃設(shè)備1次。③擦拭傳感器,清潔通路。1周給各部位限位、編碼器、反光板擦拭1次,用壓縮空氣日吹掃設(shè)備1次。④清潔觸點,通暢電路。每2個月清潔吹掃1次配電柜內(nèi)各電路觸點。經(jīng)過4路清潔維護工作的實施,焊機的冷卻水質(zhì)、機械潤滑、電器傳感器及觸點的暢通都得到了有效的保證,確保了焊機運行步序的正常。

        5)建立新的焊機專業(yè)化管理模式,由專業(yè)人員主管焊機技術(shù)維護和管理工作。人員由機械液壓、電氣、動力制冷、自動化控制四個專業(yè)組成,同時和生產(chǎn)操作人員開展交流學習,并定期舉行培訓交流與技術(shù)攻關(guān)。利用作業(yè)區(qū)網(wǎng)絡化管理體系對焊機進行有效管理,并建立專檢信息、故障統(tǒng)計、故障分析等臺帳。在專業(yè)化管理模式下,做到了既有在線機組的縱向管理,又有專業(yè)化的橫向管理,加強了各專業(yè)的協(xié)調(diào),適應了焊機精細化維護的特點(見表2)。

        表2 制定對策與新維護方式后的故障時間

        3 結(jié)束語

        通過實施5大措施后,對激光焊機2011年1至8月故障時間進行了分類統(tǒng)計,激光焊機月平均故障時間為47 min,遠低于2010年月平均故障時間162 min。電氣故障時間由過去的40 min下降至15min,激光故障時間由過去的41 min下降至12 min,機械故障時間由過去的60 min下降至20 min。進一步提高了冷軋產(chǎn)品批量性生產(chǎn)的質(zhì)量,滿足了用戶需求,贏得了信譽,并為我廠接管所有的激光焊機提供了借鑒的經(jīng)驗,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟效益和社會效益。

        [1] 西門子公司.激光焊機維護手冊[Z].

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