黃勇波
某核電廠主泵軸振動每天出現(xiàn)幾次報警(報警值設(shè)為216μm),均值約在170μm。兩套機(jī)組8臺主泵有6臺軸位移超標(biāo),位移均值在 140~170μm(A 區(qū)域 127μm)。主泵為立式泵,泵電機(jī)位于泵的上方,電機(jī)由兩側(cè)的兩個吊掛通過兩個預(yù)應(yīng)力拉桿懸掛支承,泵安裝于管道上,電機(jī)上部還有3個抗震墊支撐,以防止泵傾倒。主泵電機(jī)的功率為6711kW,轉(zhuǎn)速為1485r/min;主泵的結(jié)構(gòu)為單級離心式葉片泵,葉輪葉片數(shù)Z=5,有一個吸入口,兩個出口。
振動監(jiān)測采用的是美國迪飛公司生產(chǎn)的DP104動態(tài)型號處理系統(tǒng),可進(jìn)行信號分析、模態(tài)分析、有限元分析比較和磁盤記錄存儲。實(shí)時處理,高動態(tài)范圍,可在測量中找出頻譜特征。
主泵和電機(jī)布置了3個殼體振動速度傳感器和軸振動電渦流傳感器(圖1)。采用DP104與主傳熱泵在線保護(hù)系統(tǒng)的緩沖輸出端連接。拾取沒有經(jīng)過處理的振動速度傳感器和非接觸式電渦流式振動信號,由DP104數(shù)據(jù)采集器采集振動信號并進(jìn)行振動頻譜分析。按照ISO 10816—3標(biāo)準(zhǔn)及ISO 7919—3標(biāo)準(zhǔn),分別監(jiān)測和評定電機(jī)上下軸承座和泵軸承座徑向方向振動速度和泵軸振動。
為了得到全面的信息,幾臺主泵進(jìn)行正常運(yùn)行情況下振動測試,3號主泵停、啟泵過程振動信號測量以及支架固有頻率測試。
在二號機(jī)組滿功率、主泵正常運(yùn)行的工況下,采集3號泵傳感器振動頻譜(圖2、圖3、圖4)。頻譜圖中振動的主要能量都集中在25Hz和125Hz附近,24.75Hz是泵的正常工作頻率(f),因?yàn)橹鞅糜?個葉片,所以124.75Hz是泵的葉片通過頻率(BPF)=5f,所以振動的主要能量集中在1f和5f附近是正常的。圖2中除1f和5f處的振動能量外,基本沒有其他頻段的能量,而且在線振動測量數(shù)據(jù)也顯示,這兩處的振動值穩(wěn)定正常,遠(yuǎn)小于報警值。圖3和圖4中除了1f和5f的能量外,還有其他一些隨機(jī)雜亂的能量頻段,尤其是在195Hz附近接近8f有較為明顯的能量,該頻段的能量很可能就是造成軸位移振動偏高并時常報警的根源。8f激振力的來源是工作頻率倍頻諧波引起的,未在泵殼的速度振動頻譜圖2中出現(xiàn),在位移振動頻譜圖3和圖4中出現(xiàn),其原因可能是軸位移振動傳感器支架剛性較差,存在共振的可能性。二號機(jī)組的其他3臺主泵的情況基本相同。
對停機(jī)過程中的3號泵采集軸位移振動數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)3號泵在降速惰轉(zhuǎn)過程中通過了一個共振頻率(圖5),圖6是共振區(qū)間對應(yīng)的頻譜圖,可以看到3號泵的共振頻率fn=200Hz,約等于8f,所以可以斷定3號主泵確實(shí)在8f附近存在共振。
為了找到8f處共振的原因,在現(xiàn)場對3號主泵軸位移振動傳感器的支架進(jìn)行錘擊試驗(yàn),以確定該固定支架的固有頻率。試驗(yàn)時固定支架安裝在主泵上,與運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)時完全相同。固定測試傳感器于支架上方,錘擊支架末端,抓取振動信號。圖7所示的試驗(yàn)結(jié)果表明,3號主泵的固有頻率約為fn=194.47Hz。這表明3號主泵軸位移8f共振的根源是支架的固有頻率和激振力頻率接近引起的。同時對其他主泵的支架做同樣的錘擊試驗(yàn),結(jié)果表明它們的固有頻率都不同程度的接近8f,所以共振是這些泵軸位移振動偏高導(dǎo)致報警的共同原因。
根據(jù)上述分析診斷為支架引起機(jī)組共振,首先考慮加固支架。由于支架本身結(jié)構(gòu)和材料所限,在支架焊接加固后進(jìn)行的錘擊試驗(yàn)結(jié)果表明,共振頻率只能從200Hz提高到220Hz,在支架降低2cm后可提高到228Hz,該方法效果不甚理想,還可能會發(fā)生9f和10f共振。為此,將支架高度降低一個測量面,支架越矮,共振頻率越高,引起主泵振動越小。在廠房進(jìn)行了主泵軸振動位移傳感器短支架錘擊試驗(yàn),結(jié)果固有頻率≥860Hz,即使發(fā)生共振由于剛度較高,振動位移也可忽略不計。在二號機(jī)組大修中,對4臺主泵的軸位移振動探頭支架進(jìn)行了更換,實(shí)際運(yùn)行表明,主泵的軸位移振動探頭支架共振現(xiàn)象完全消除,各泵軸位移振動也都有明顯下降。對一號機(jī)組的4臺主泵采用相同方法更換支架后共振完全消除。
軸位移振動探頭支架設(shè)計時應(yīng)該考慮支架共振帶來影響,盡可能提高支架剛度,降低支架振動位移在測量中的不良影響。
W13.04-32