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        中頻感應(yīng)加熱爐進料系統(tǒng)改造

        2013-07-25 11:22:04
        設(shè)備管理與維修 2013年4期
        關(guān)鍵詞:輥輪加熱爐爐膛

        徐 艮

        中國南車資陽機車有限公司一臺1250kW中頻感應(yīng)加熱爐,由于進料系統(tǒng)設(shè)計上的缺陷,不能滿足鍛件產(chǎn)品規(guī)格多、毛坯幾何形狀差別大的進料要求,生產(chǎn)效率低、勞動強度大,影響生產(chǎn)的正常進行。

        一、進料系統(tǒng)存在的問題

        1250kW中頻感應(yīng)加熱爐進料系統(tǒng)包括上料平臺、翻轉(zhuǎn)機構(gòu)、輸送機構(gòu)、變頻連續(xù)進料機構(gòu);工作流程見圖1。手動上料,手動或自動進料,先人工在上料平臺上滿工件,翻轉(zhuǎn)機構(gòu)將工件翻送到輸送機構(gòu),傳輸?shù)阶冾l連續(xù)進料機構(gòu),變頻連續(xù)進料機構(gòu)由一臺變頻電機驅(qū)動鏈條傳動兩對輥輪旋轉(zhuǎn),依靠工件與輥輪之間摩擦力,將工件送入加熱爐爐膛內(nèi)進行連續(xù)加熱。

        在實際工作中,變頻連續(xù)進料機構(gòu)存在如下問題:輥輪與工件摩擦力大小靠松、緊彈簧來調(diào)整,每次調(diào)整需要反復(fù)多次,且需兩個人同時給力旋動手柄,勞動強度大;工件與輥輪接觸不好,出現(xiàn)工件不移動或者行進緩慢、輥輪打滑;傳動鏈條使用中經(jīng)常斷裂;由于工件進料不連續(xù),工件加熱節(jié)拍無法控制,導(dǎo)致在爐膛內(nèi)的工件料溫不易控制,或偏高或偏低,加熱期間經(jīng)常出現(xiàn)甩料動作,導(dǎo)致電能嚴重浪費,生產(chǎn)效率低;對于不允許多次加熱及過燒的工件,還使材料直接報廢,增大生產(chǎn)成本;爐膛出料口到出料系統(tǒng)快提裝置有一段距離(200mm),由于進料速度所限,導(dǎo)致出料速度過慢,工件端部溫度快速冷卻,不能滿足某些鍛件軸向溫差工藝要求,造成鍛件缺陷或者產(chǎn)品報廢。

        二、改造措施

        針對上述問題,決定對進料系統(tǒng)進料機構(gòu)部分進行推桿式改造,取消原來的輸送機構(gòu)、變頻連續(xù)進料機構(gòu)。改造后的進料系統(tǒng)由工件準備平臺、提升機構(gòu)、上料平臺、翻轉(zhuǎn)機構(gòu)、推料氣缸組成,可以手動、自動工作,也可以采用連續(xù)或者步進方式加熱。視工件長度來確定采用連續(xù)或步進加熱(對于料長>600mm的工件,采用步進加熱容易導(dǎo)致加熱負荷的急劇變化引起過流跳閘故障,宜采用連續(xù)加熱方式)。為了保證壓縮空氣的質(zhì)量,壓縮空氣嚴格經(jīng)過分水濾氣器、調(diào)壓閥、油霧器凈化處理。另外為了避免氣缸因氣源供給不及時出現(xiàn)爬行,在進料系統(tǒng)側(cè)安裝了儲氣罐以在需要時及時補氣,確保進料的連續(xù)性。通過調(diào)節(jié)氣缸前進節(jié)流閥開度控制連續(xù)進料速度。電氣控制系統(tǒng)采用西門子S7-200 PLC及MT6100i臺灣威綸通觸摸屏,自動化程度高,實現(xiàn)人機交互。

        改造后進料系統(tǒng)工作流程見圖2,工件先人工在地面放到準備平臺上,由提升機構(gòu)將工件傳送到上料平臺,翻轉(zhuǎn)機構(gòu)動作,將工件翻入V型槽中,推料氣缸將工件連續(xù)或者步進快速推入加熱爐爐膛進行加熱。進料系統(tǒng)步進加熱自動工作流程見圖3。每個機械動作可以通過操作臺按鈕或者觸摸屏手動實現(xiàn),方便調(diào)試和維修。

        三、改造效果

        (1)工人上料在地面上完成,通過輔助設(shè)備(如行車、懸臂吊等)可以方便的將工件放入準備平臺上,操作安全。

        (2)推料氣缸有前進慢速、前進快速、后退快速多個速度,完全滿足中頻加熱爐對進、出料速度的要求。通過節(jié)流閥可以調(diào)整氣缸前進速度,從而控制加熱節(jié)拍。當工件快到達爐膛口時快速推至出料系統(tǒng)的快提裝置,快速出料,保證了加熱工件軸向溫度的均勻性。氣缸可快速后退,為下一工件的進料做準備,從而節(jié)省氣缸空行程時間,提高工作效率。

        (3)進料順暢,無卡阻,速度控制靈活,加熱節(jié)奏可控,提高了加熱效率和質(zhì)量。

        (4)采用S7-200 PLC及MT6100i觸摸屏,整個上料過程除了人工將工件放至上料準備平臺外,其余操作全部自動化,工人勞動強度低,而且進料系統(tǒng)運行狀態(tài)、參數(shù)設(shè)置、控制等在觸摸屏上可以清晰顯示(圖4),交互式界面非常直觀,方便設(shè)置與操作。

        (5)設(shè)有爐膛卡料報警保護,避免強行推料損壞爐膛。如果在設(shè)定的時間里推料氣缸未前進到氣缸設(shè)定的行程,視為爐膛卡料,自動停止推料,并聲光報警,提醒操作者檢查爐膛,從而實現(xiàn)爐膛保護。

        (6)改造后進料系統(tǒng)生產(chǎn)效率提高40%左右,增加產(chǎn)量,且節(jié)約用電,經(jīng)濟效益可觀。

        W13.04-24

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