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        某發(fā)動機用三點接觸球軸承失效分析

        2013-07-20 09:05:56梁霄賈朝波高福達魏濤
        軸承 2013年1期
        關鍵詞:碎塊保持架鋼球

        梁霄,賈朝波,高福達,魏濤

        (1.沈陽黎明航空發(fā)動機(集團)有限責任公司,沈陽 110862;2. 駐沈陽黎明發(fā)動機制造公司軍事代表室,沈陽 110043)

        發(fā)動機主軸軸承質量是影響發(fā)動機壽命與可靠性的重要因素之一。飛機在飛行過程中,如果發(fā)動機主軸軸承發(fā)生故障,其后果不堪設想[1]。某部雙座機當日飛行第4個架次,左發(fā)空中報“降轉”信號,飛行員將油門拉至慢車,降轉信號仍不消失,發(fā)動機拉停。著陸后地面潤滑油光譜分析Fe含量嚴重超標,高壓轉子無法搖轉,油濾及金屬屑末信號器附著大量金屬屑末。復查故障次飛行發(fā)生前的潤滑油光譜檢查結果均符合要求,無異常的超標和增長跡象。為此,決定將該發(fā)動機返回廠內開展相關的分析研究工作。

        該發(fā)動機返廠后按大組合件分解檢查發(fā)現(xiàn)三點接觸球軸承失效,軸承保持架碎裂,中腔潤滑油系統(tǒng)相關部件異常。通過進行理化檢測,著重分析了故障痕跡和相關的異常部件,以找出軸承保持架碎裂故障的主要原因。

        1 故障類型

        1.1 軸承失效

        分解檢查發(fā)現(xiàn):發(fā)動機高壓轉子三點接觸球軸承失效,保持架碎裂,部分鋼球磨損,套圈溝道表面有擠壓痕跡,如圖1和圖2所示。

        圖1 保持架碎裂形貌

        圖2 鋼球、套圈故障形貌

        1.2 相關部件異常

        發(fā)動機進行分解后,在中介機匣潤滑油腔下部回油濾網(wǎng)附近發(fā)現(xiàn)螺釘2個、壓板1個、墊片1件、大量金屬屑及金屬碎塊若干,故障形貌如圖3所示。中央傳動錐齒輪下方封氣工藝堵蓋、螺釘及墊片脫落,故障形貌如圖4所示。

        圖3 中介機匣內的碎屑

        圖4 封油擋板脫落

        2 故障分析

        只要選型得當,維護和潤滑良好,滾動軸承使用壽命一般均大于其計算壽命。但由于使用過程中受各種因素的影響,有時會出現(xiàn)意料以外的早期損壞[2]。

        保持架材料本身強度并不高且屬薄壁件,在運動過程中一旦變形過大,即使本身不發(fā)生疲勞開裂,保持架本身的變形也可以使?jié)L動體承受的載荷失去均勻性,從而使保持架發(fā)生疲勞斷裂[3]。

        2.1 軸承結構及潤滑分析

        三點接觸球軸承裝配在某發(fā)動機高壓壓氣機前支點上,內圈旋轉。該軸承的潤滑冷卻采用端面噴射加環(huán)下潤滑的復合供油方式,前后共有3個噴嘴,前后2個端面的噴嘴將滑油噴入軸承內圈與保持架之間,軸承的前端有收油環(huán),將前端噴嘴噴入的滑油傳遞至軸承內圈進行環(huán)下潤滑(圖5)。

        圖5 軸承潤滑方式

        2.2 理化分析

        對分解后的三點接觸球軸承內圈、外圈、鋼球及保持架 (內、外圈和鋼球材料為Cr4Mo4V;保持架表面鍍銀處理,材料為40CrNiMoA) ,中央傳動齒輪機匣等損傷件和發(fā)現(xiàn)的碎塊、金屬絲以及外場、廠內分解時收集到的金屬碎屑、油液進行了理化檢驗和分析。

        2.2.1 碎屑檢驗

        對滑油濾、金屬屑末報警器、磁塞上以及中介機匣中收集到的碎屑進行了能譜檢查,其中主要的成分為Cr4Mo4V,1Cr13,40CrNiMoA和Ag。

        2.2.2油液檢查

        對外場收集的滑油進行理化性能檢測分析,結果見表1。運動黏度和酸值兩項指標均在標準要求范圍內。

        表1 滑油分析結果

        2.2.3 失效軸承檢查

        (1)失效軸承內、外圈溝道表面存在明顯的凹坑,在掃描電鏡下放大觀察,應為滾動接觸疲勞所產生的剝落,溝道剝落形貌如圖6所示。

        圖6 失效軸承套圈溝道剝落形貌

        軸承內、外圈的基體硬度符合標準要求。外圈溝道面和引導面處發(fā)現(xiàn)明顯的淬火層,外圈引導面的二次淬火層厚度約3~3.5 mm,溝道面二次淬火層約1~1.5 mm。檢查表明,外圈引導面和溝道均由于發(fā)生了嚴重的磨損而產生了高溫。

        (2)保持架兜孔工作面及外徑引導面均有嚴重磨損,超過1/2厚度的保持架出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。保持架與鋼球接觸的工作面存在過熱區(qū),保持架的外引導面也存在過熱區(qū),圖7中白色區(qū)域為保持架過熱區(qū)。

        圖7 保持架外引導面和兜孔過熱痕跡

        對保持架兜孔和引導面進行了顯微硬度檢測,結果見表2和表3。

        表2 保持架較大碎塊顯微硬度

        表3 保持架后端面T形碎塊顯微硬度

        從顯微硬度檢測結果可以看出,保持架與鋼球接觸的工作表面由于摩擦導致過熱,溫度超過相變溫度,表面出現(xiàn)淬火現(xiàn)象,導致硬度升高,最高達到了554 HV;與外圈接觸的保持架引導面由于刮擦導致溫度更高,其硬度也更高,最高達到了781 HV。

        由于所有保持架碎塊的引導面均存在兩條磨溝,判斷保持架外徑表面的兩條磨溝發(fā)生在保持架斷裂之前。保持架斷口大部分碰磨,斷口特征不明顯,相對保存完好的斷口為疲勞斷口,在斷口處未發(fā)現(xiàn)存在氫脆斷口。

        橫梁斷口和側梁斷口均有多源疲勞,疲勞均起始于兜口工作面,疲勞弧線細密(圖8);側梁斷口幾乎完全磨損,隱約可見疲勞弧線特征,從疲勞弧線方向判斷,疲勞主要起源于兜孔內表面中心區(qū)域,疲勞弧線同樣細密。

        圖8 保持架橫梁斷口放大形貌

        保持架后端面所有碎塊均有密集分布的撞擊痕跡,撞擊處經能譜分析主要為Ag和基體金屬元素,局部有少量的O,C,Al,Si,Mg和Ti,見表4。

        表4 保持架后端面金屬元素

        2.3 潤滑條件復查

        2.3.1 噴嘴堵塞檢查

        現(xiàn)場選用Φ1.2 mm的保險絲對噴孔進行檢查,均可自由進入,并無堵塞現(xiàn)象。

        2.3.2 噴嘴流量及噴射方向復測

        復查了工廠裝配時的噴嘴流量試驗記錄,所有噴嘴流量和方向均合格。分解后又進行了滑油流量及噴射方向的復測試驗,所有噴嘴的滑油流量均合格。由于前噴嘴3814和后噴嘴3817變形,試驗時滑油噴射方向略有偏轉,但基本仍向軸承供油。結合滑油壓力測試結果,表明失效軸承潤滑冷卻情況良好。

        2.4 載荷分析

        (1)外場載荷復查。載荷統(tǒng)計結果表明,所有機動載荷均在設計要求范圍內。

        (2)中央錐齒輪附加載荷復查。對中央齒箱齒輪印痕原始情況進行復查,符合要求。

        (3)軸向載荷。經復查,故障發(fā)動機影響高壓轉子軸向力的相關封嚴件裝配前尺寸均符合要求,不存在軸向力過大的情況。

        3 故障模擬試驗

        失效分析的理想目標應當是“模式準確,原因明確,機理清楚,措施有力,模擬再現(xiàn),舉一反三”[4]。為模擬出保持架故障形式,在某軸承試驗臺上進行了模擬試驗。

        3.1 同批次軸承試驗

        為了驗證軸承質量是否有問題,首先選用與故障軸承同批生產的軸承,在試驗機臺模擬相同工況試驗3 h,試驗過程中潤滑油溫度、轉速均正常。分解檢查被試軸承未見異常,初步排除了軸承質量問題。另外,從多套與故障軸承同批生產的軸承現(xiàn)場使用情況良好這一事實,也證明了軸承質量沒有問題。

        3.2 開口保持架試驗

        為模擬保持架初始裂紋對軸承的危害,將保持架一兜孔單邊側梁割斷,試驗約1 h后,軸承溫度急升至315 ℃,設備過載保護停車。分解發(fā)現(xiàn),開口兜孔對側保持架斷裂,斷口兩側變?yōu)楹谏?,個別保持架兜孔磨損稍重,保持架外徑局部區(qū)域磨損;個別鋼球有高溫工作現(xiàn)象和極頂磨損,溝道表面、鋼球外觀基本正常;外圈引導面有磨損,但未能再現(xiàn)故障保持架碎裂形貌。

        3.3 淬火保持架試驗

        為模擬淬硬的保持架對軸承的危害,對保持架進行淬火試驗,硬度約55.3 HRC,保持架外徑尺寸發(fā)生變化,與外圈引導面之間有輕微卡滯。試驗進行13 h后,軸承溫度達到320 ℃,轉速自然下降,經不斷調整,繼續(xù)進行試驗約2 h后,試驗臺出現(xiàn)空轉。

        分解發(fā)現(xiàn):保持架碎裂,共找到38個保持架碎塊,僅有1個橫梁未斷裂,呈“工”字形,其余碎塊呈T形;外表面有未完全斷裂的穿透性裂紋,說明保持架側梁先于橫梁斷裂,軸承外圈溝道呈熔融態(tài),引導面基本磨光;前半內圈斷裂成許多碎塊,后半內圈溝道呈熔融態(tài),已無法分解;鋼球嚴重磨損,磨損后鋼球最大直徑約20 mm(正常鋼球直徑22.225 mm)。保持架宏觀形貌如圖9所示。

        圖9 淬火保持架(試件)損壞宏觀形貌

        淬火保持架試件損壞外觀形貌中,側梁斷口疲勞源及軸承內、外圈和鋼球損傷形貌均與實際軸承損壞情況極為相似。

        4 失效機理分析

        從保持架碎塊的理化檢查結果可知,保持架與鋼球接觸的工作區(qū)域最高硬度為554 HV(52.5 HRC)。由于保持架的外引導面磨損更加嚴重,溫度也比兜孔內的接觸區(qū)要高,其最高硬度為781 HV(63.3 HRC)。保持架外引導面與兜孔接觸區(qū)由于摩擦導致過熱,已經超過了材料的相變溫度。由于此時失效軸承的潤滑冷卻效果仍然良好,保持架產生了淬火現(xiàn)象,保持架材料的硬度增加,而塑性、韌度卻下降到正常值的約1/4。

        軸承工作過程中所有的鋼球都會對保持架兜孔產生碰撞,這種力通常不會對保持架產生影響,但在保持架韌度大幅降低的情況下,鋼球對保持架的碰撞力就會在保持架最薄弱的位置——兜孔側梁和橫梁處造成破壞。從保持架強度計算分析結果可以看到,兜孔橫梁的強度要強于側梁的強度,這也是側梁全部斷裂而橫梁部分斷裂的原因。

        本例軸承故障與以往故障不同的幾個主要原因是,異物嵌入到保持架與套圈之間的間隙處或保持架兜孔與鋼球之間(后者的可能性最大),導致保持架偏擺,產生異常磨損,使溫度急劇升高。保持架碎裂后,其碎塊嚴重阻礙鋼球的運轉,導致鋼球與保持架以及內、外圈之間產生滑動,套圈和鋼球的溫度急劇升高,熱膨脹使部分鋼球產生卡死現(xiàn)象,在內、外圈之間被拖蹭擠壓,發(fā)生材料熔融和轉移現(xiàn)象;在鋼球和內、外圈的接觸區(qū)域形成了過熱區(qū),導致內、外溝道表面出現(xiàn)擠壓變形和高溫粘結,鋼球發(fā)生嚴重變形。軸承失效后軸向、徑向游隙增大造成轉子偏轉,導致密封件產生嚴重的碰磨損傷。

        5 預防措施

        結合以上分析,為避免出現(xiàn)類似失效故障,提高三點接觸球軸承的可靠性,建議采取如下預防措施:

        (1)確保裝配質量。嚴格執(zhí)行裝配工藝,保證裝配質量符合要求,避免出現(xiàn)蓋板、密封墊及螺釘?shù)人蓜用撀涞葐栴}。

        (2)針對三點接觸球軸承存在外圈剝落、保持架碎裂等現(xiàn)象,需明確軸承成品的碳化物形態(tài)和尺寸控制要求;優(yōu)化軸承零件表面精密磨削工藝;積極開展國產超純材料的應用研究。

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