鄧 寧
(武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司,湖北鄂州 436000)
鄂鋼大轉爐為鄂鋼“十一五”二期技改工程,第四空壓機站(以下簡稱四空站)為大轉爐配套工程,主要向大轉爐供應動力氣(0.8 MPa)和氣霧冷卻氣(0.45 MPa)。
四空站設計有3 臺高壓(4#~6#機,150 m3/min,0.80 MPa)、3 臺低壓(1#~3#機,110 m3/min,0.45 MPa)共六臺空壓機。站內1#~3#低壓空壓機經1#母管直接向大轉爐供氣霧冷卻氣,4#~6#高壓空壓機經2#母管向大轉爐供動力氣,并通過減壓閥與1#母管連通。四空站未正式投產前,由鄂鋼二空站向大轉爐供氣。二空站站內六臺空壓機均為排氣量175 m3/min,排氣壓力0.80 MPa 的高壓機組。大轉爐所需0.80 MPa 動力氣由二空站高壓機組(0.80 MPa)供出,大轉爐所需0.45 MPa 氣霧冷卻氣則通過二空站高壓機組(0.80 MPa)從站內供出后,由大轉爐終端調壓閥降至0.45 MPa。目前,四空站與二空站已實現并網運行。避免了因四空站故障停機導致大轉爐停氣的現象。
2013 年3 月13 日四空站開低壓機組,并向大轉爐4#方坯連鑄機供氣霧冷卻氣。二空站、四空站向大轉爐4#方坯連鑄機供氣霧冷卻氣參數見表1。
表1 大轉爐4#方坯連鑄機氣霧冷卻用氣參數
由表1 可以看出,大轉爐4#方坯連鑄機氣流拉鋼正常流量為1600~2000 m3/h,壓力為0.25~0.35 MPa 左右,當氣流拉鋼流量為1853 m3/h 時,由二空站高壓機組供出壓縮空氣,大轉爐內部調壓閥開度為46%,若由四空站低壓機組供出,則調壓閥開度100%。因此,由二空站高壓機組供氣,壓縮空氣壓力由高降低再使用,很大程度上造成了浪費。
將四空站與二空站主要運行設備及參數進行對比,計算能耗。四空站與二空站主要運行設備及參數見表2。
表2 二空站與四空站主要運行設備及參數
(1)對比表1 中二空站運行參數,除去4#機92 m3/min 和5#機165 m3/min 兩個最大、最小值。求得二空站單臺機組平均流量為145.5 m3/min,較符合日常運行參數。推算出空壓機流量為145.5 m3/min 時,功率約為1050 kW。則二空站單臺空壓機單耗為:
(2)由于空壓機運行過程中升溫,正常運行中必須保證機組的溫度在規(guī)定范圍內,因此與空壓機配套的冷卻設備有循環(huán)水泵以及冷卻塔。二空站現有4 臺400 m3/h 循環(huán)水泵,站內單臺空壓機需冷卻水流量為120~160 m3/h。日常運行中,平均每臺水泵供至少2 臺空壓機的循環(huán)冷卻水。由表2 計算單臺水泵功率(取U=380V,I=120A)為:
供單臺空壓機冷卻水,水泵單耗為:
(3)二空站站內4 臺7.5 kW 冷卻塔風機,日常運行中,平均開4 臺空壓機運行4 臺冷卻塔。按單臺空壓機開1 臺冷卻塔計算,冷卻塔單耗為:
(4)由以上數據得,二空站單臺空壓機總能耗為:
(1)由表1 數據可得,單臺空壓機能耗為:
(2)四空站循環(huán)冷卻設備有4 臺400m3/h 水泵以及2 臺水動風機冷卻塔(水驅動,不消耗電能)。站內單臺空壓機需冷卻水流量為120~160 m3/h。日常運行中,平均每臺水泵供至少2 臺空壓機的循環(huán)冷卻水。由表1 計算單臺水泵功率(取U=380V,I=168A)為:
供單臺空壓機冷卻水,水泵單耗為:
(3)由(1)(2)得,四空站單臺空壓機總能耗為:
對比四空站開單臺低壓機組與二空站開單臺高壓機組的能耗見表3。
表3 二空站與四空站能耗對比kWh/104m3
由表3 可以看出,由四空站開單臺低壓機組能耗明顯比二空站開單臺高壓機組能耗低。
節(jié)約成本為:
1 月份,大轉爐氣霧冷卻氣用量為750.87 萬m3,則大轉爐氣霧冷卻氣平均每小時用風量為:
每小時節(jié)約電為:
按鄂鋼電價0.53 元/kWh 計算,
平均每小時節(jié)約成本:
220.36×0.53=116.79 元
日節(jié)約成本為:116.79×24=2802.96 元
月節(jié)約成本為:2802.96×30=8.41 萬元
目前,四空站與二空站已并網運行,并且鄂鋼其他兩座空壓站也與二空站實現了并網,整個空壓系統實現了并網運行。避免了因四空站故障停機導致大轉爐停氣的現象。大大提高了安全保供系數。因此,由四空站低壓機組供大轉爐氣霧冷卻氣既滿足了生產需要,又大大節(jié)約了成本。