劉忠輝 張國躍 閔 宇
作者通聯(lián):遼陽石化分公司聚酯廠聚酯車間 遼寧遼陽市宏偉區(qū) 111003
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精對苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)是生產(chǎn)聚酯的主要原料,EG/PTA 漿料摩爾比為1.15。PTA 稱量裝置對PTA 粉料作連續(xù)計量后加入到漿料配制罐中,通過振動篩把粉料中夾帶的異物除去,以防損壞稱量裝置。在攪拌器的作用下,漿料配制連續(xù)進行,PTA和EG 溶液在漿料配制罐中形成均勻的漿料懸浮液并產(chǎn)生大量EG 蒸汽,裝置漿料配制罐設有排空管線,用于排放產(chǎn)生的EG 蒸汽和平衡罐內(nèi)壓力。
排空管線規(guī)格為DN200,管線清理處法蘭距罐頂2.5m,兩個彎頭間距約3m,排空管線長且不規(guī)則,再加上堵塞物料含有EG,清理環(huán)境濕滑,工作極為不便且有風險。由于夾帶PTA 粉末的EG 蒸汽從排空管道排出,長期生產(chǎn)過程中,排空管線中積累了大量PTA和EG 黏稠物,致使排空管線堵塞嚴重造成罐內(nèi)壓力過高,使PTA 粉料逆流,由振動篩冒出而無法正常供應。
在EG 進料管線上引出一根管線(DN25)連接到排空管線出口內(nèi),并增加一臺球閥(DN25)加以控制,成功達到了定期清理堵塞的排空管線的目的,改造后漿料配制罐增加了虛線框部分管線,示意圖如圖1 所示。改造后漿料配制罐排空管線的清理效果明顯提高,清理周期由改造前的兩個月延長至六個月以上。清理管線人數(shù)由改造前的四人減少至一人(僅需控制閥門),節(jié)省大量人力和維修費用,清理時間縮短近2h,僅需10min。不僅節(jié)省了物料,還避免了清理過程中造成的環(huán)境污染及人身傷害的風險。
圖1 改造后漿料配制罐示意圖