任建文
(大唐湘潭發(fā)電有限責任公司,湖南 湘潭411102)
大唐湘潭發(fā)電有限責任公司#1,#2 機組分別于1997年12月、1998年09月并網(wǎng)發(fā)電。鍋爐為1025 t/h 四角噴燃亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,排渣方式采用連續(xù)濕排,每臺鍋爐配備2 臺撈渣機,排渣工藝見圖1。爐底排渣由撈渣機撈出后,經(jīng)碎渣機破碎,由高壓沖洗水排入沖渣泵房前池,沖渣水由沖渣泵泵入脫水倉脫水。沖渣水由回水泵泵入電除塵器攪拌桶用于沖灰,爐渣通過汽車外運。沖灰水進入灰漿泵房前池后由灰漿泵通過灰管輸送至灰場。
在電除塵器粉煤灰分選系統(tǒng)投運后,粉煤灰綜合利用率接近100%,電除塵器濕排灰系統(tǒng)已成為粉煤灰分選系統(tǒng)故障時的應急排灰設備。排渣系統(tǒng)運行中產(chǎn)生的沖渣水,已遠大于電除塵器沖灰的實際需要,水資源利用存在不合理現(xiàn)象。另外,受近幾年煤炭市場變化的影響,#1,#2 機組的碎渣機出力已難以適應鍋爐及時排渣需求。由于鍋爐濕排渣系統(tǒng)已運行10 多年,存在渣泵、沖洗泵故障頻發(fā)和渣管磨穿、泄漏等問題,對其進行技術(shù)改造是十分必要的。
圖1 鍋爐濕排渣工藝流程圖(單位:萬t/a)
干式排渣具有鍋爐結(jié)焦適應性好、系統(tǒng)簡單、電耗低、水耗低、系統(tǒng)可靠性高等特點,為提高爐渣處理能力和系統(tǒng)的可靠性,節(jié)約水資源,減少污水排放,根據(jù)#1,#2 機組實際情況,采用干排渣工藝進行技術(shù)改造,工藝流程見圖2。
圖2 鍋爐干排渣工藝流程圖(單位:萬t/a)
改造內(nèi)容為:
1)拆除撈渣機的機頭褲衩出渣口和機頭下部的碎渣機,撈渣機機頭正前方用鋼梁斜撐加固,撈渣機機頭下方的鏟渣區(qū)地面敷設20 mm 鋼板,鏟渣區(qū)周圍用10 mm 鋼板作圍堰,以保障廠區(qū)衛(wèi)生;
2)取消排渣系統(tǒng)的4 臺碎渣機、2 臺回水泵、2 個脫水倉、4 臺渣泵、2 臺沖洗水泵和2 臺密封水泵,撈渣機密封水改由加壓水泵提供;
3)用1 臺小功率灰漿泵、1 臺小功率加壓水泵代替原來的1 臺大功率灰漿泵和1 臺大功率加壓水泵,同時對原來的加壓水泵進行變頻改造,排渣系統(tǒng)改造廢棄的脫水倉被改造成電除塵器干灰分選系統(tǒng)的一級灰?guī)欤来藖硖嵘m應粉煤灰市場需求變化的能力;
4)為提高沖渣水的綜合利用率,減少沖渣水排放,將沖渣水回水管改接至脫硫溢流水箱的進水管上;
5)新裝2 臺揚程不小于0.2 MPa、流量50 m3/h 離心泵,將撈渣機密封水、爐渣冷卻水接入灰漿前池進行綜合利用,用作脫硫系統(tǒng)的補充水;
6)為確保爐渣及時外運,每臺鍋爐新增1 臺20 t 翻斗運渣車。
2 臺1025 t/h 鍋爐排渣系統(tǒng)改造前后的干排渣系統(tǒng)運維費用對比結(jié)果見表1。
表1 改造前后運維費用一覽表 萬元
從表1 可看出,鍋爐濕排渣系統(tǒng)的干排渣方式比濕排渣方式每年可節(jié)約維修費用1019.1 萬元。從圖1 和表1 可知,干排渣系統(tǒng)比濕排渣系統(tǒng)每年用水量少525 萬t,減少廢水排放525 萬t。
2010年3月25日對2 臺1025 t/h 鍋爐濕排渣系統(tǒng)進行干排渣技術(shù)改造,2010年5月10日完工,工期45 天。排渣系統(tǒng)改造投運后至2011年12月1日,檢修費用僅4.5 萬元,電耗、水耗同比下降分別為77%和93%,經(jīng)濟效益、環(huán)境效益顯著。
燃煤鍋爐排渣采用干排渣工藝,具有系統(tǒng)簡單、可靠性高、檢修工作量小等特點。
燃煤鍋爐濕排渣系統(tǒng)進行干排渣技術(shù)改造,可大幅度減低水耗、電耗,節(jié)約水資源,降低火力發(fā)電企業(yè)的廢水排放,具有很好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
〔1〕湘潭電廠一期工程(2×300 MW)初步設計除灰部分設計說明書〔R〕.
〔2〕大唐湘潭發(fā)電有限責任公司(2×300 MW). 鍋爐檢修規(guī)程〔S〕.
〔3〕大唐湘潭發(fā)電有限責任公司(2×300 MW). 鍋爐輔機運行規(guī)程〔S〕.
〔4〕大唐湘潭發(fā)電有限責任公司(2×300 MW). 300 MW 機組熱機系統(tǒng)圖〔S〕.