李曉堅,韋 丹
(江蘇國信揚州發(fā)電有限責任公司,江蘇揚州225131)
江蘇國信揚州發(fā)電有限責任公司二期工程(3號、4號鍋爐)采用哈爾濱鍋爐廠引進三井巴布科克能源公司技術生產(chǎn)的超臨界變壓運行直流鍋爐。鍋爐型號為HG1956/25.4-YM,為單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣(采用碎渣機方案)、全鋼構架、全懸吊結構Π型鍋爐。鍋爐以神府煙煤作為設計煤,以山西晉北煙煤作為校核煤,采用三井巴布科克公司LNASB燃燒器,前后墻對沖燃燒布置。鍋爐采用冷一次風機正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配置6臺上海重型機器廠有限公司制造的HP1003型中速磨煤機,該磨煤機配用的分離器為靜態(tài)離心式分離器,采用了具有離心式和慣性分離技術,煤粉細度只能依靠調(diào)節(jié)擋板的角度來解決,煤粉調(diào)節(jié)范圍小。此外,由于煤的供應廠家較多、煤種變化較大,因此不同煤種的燃燒效率不能得到充分發(fā)揮,長期存在分離效率低、回粉量大、煤粉細度不易調(diào)節(jié)等問題。為解決以上問題,優(yōu)化出粉狀況,決定對二期磨煤機進行動態(tài)分離器改造。
該動態(tài)分離器有一個由傳動機構帶動的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子由多個葉片組成,從磨煤機碾磨區(qū)上升的氣粉混合物氣流進入旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子區(qū),在轉(zhuǎn)子帶動下作旋轉(zhuǎn)運動,其中的粗煤粉顆粒在離心力和葉片的撞擊下被分離出來,落入碾磨區(qū)重新碾磨,其余的細粉隨氣流穿過葉片進入煤粉引出管[1]。該類型旋轉(zhuǎn)式分離器具有分離效率高、煤粉細度調(diào)節(jié)方便、出粉中粗顆粒少、煤粉細度不受通風量變化的特點。在磨煤機的不同出力下均可達到要求的細度,有利于鍋爐負荷的變化
為保證改造效果,4號鍋爐磨煤機動態(tài)分離器改造分批進行,在前一臺改造效果良好的基礎上,再進行下一臺改造。磨煤機4D、4F、4C、4A分離器改造分別于2010年7月14日、2011年3月6日、2011年11月10日、2011年12月9日完成。改造后的分離器結構如圖1所示。
在對旋轉(zhuǎn)分離器的選型上,選擇了性能指標更好的動靜組合旋轉(zhuǎn)分離器。與沒有靜葉的分離器相比,其導流能力更強。同時動靜組合分離器的葉片采用可拆式的結構,即在本體加裝人孔門,同時經(jīng)過特殊的設計,保證葉片隨時可以拆裝,方便檢查和檢修,保證在線維護。
考慮傳動的穩(wěn)定性,采用齒輪傳動設計。雖然皮帶更換方便,但運行中易松弛,維護量大且不易被及時發(fā)現(xiàn),需定期進行檢查。齒輪傳動較精確,但運行抗震性略差,對安裝要求高,更換較難。同時皮帶傳動的效率比齒輪傳動要低,不利于節(jié)能。
采用雙軸承的設計,增加了整體的穩(wěn)定性,確保了分離器本體轉(zhuǎn)子在徑向的抗震能力和高速旋轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。與國內(nèi)外傳統(tǒng)的分離器單軸承支撐傳動相比,增加了轉(zhuǎn)子的高速旋轉(zhuǎn)能力,高速旋轉(zhuǎn)時更穩(wěn)定;增加了轉(zhuǎn)子的抗震能力,對主軸承形成保護;在主軸承磨損時,避免振動。
旋轉(zhuǎn)分離器的密封結構采用油封密封,輔以密封風密封,增強了可靠性。同時,密封風對機械密封起到了保護的作用,可保護傳動部分不超溫。
磨煤機4D分離器為首臺改造,改造完成后由江蘇方天電力技術有限公司進行了性能試驗,主要有磨煤機煤量分別在48 t/h,40 t/h,30 t/h出力下的變動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速試驗、變出力試驗、分離器起停比較試驗以及最大出力試驗。試驗主要性能指標如表1所示。
表1 磨煤機4D改造前后比較(48 t/h出力)
磨煤機4D改造后分離器在低轉(zhuǎn)速工況下存在煤粉均勻性指數(shù)偏低的現(xiàn)象,為此磨煤機4F改造時對葉型的角度進行了優(yōu)化。改造后的性能試驗主要有磨煤機煤量分別在48 t/h,40 t/h,30 t/h出力下的變動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速試驗。試驗主要性能指標如表2所示。
表2 磨煤機4F改造前后比較出力(48 t/h出力)
磨煤機4C、4A分離器結構與4F一致,改造完成后的試驗工況主要有重要試驗內(nèi)容為煤量48 t/h,40 t/h,30 t/h下分離器轉(zhuǎn)速在60 r/min,80 r/min及100 r/min的特性試驗。試驗主要性能指標如表3所示。
表3 磨煤機4C改造前后比較(48 t/h出力)
需要說明的是磨煤機4C、4A改造后由電廠進行煤粉取樣及化驗,主要只對各煤粉管煤粉樣重及煤粉細度進行了采樣、測試,并對試驗數(shù)據(jù)進行了整理分析。從磨煤機出口各煤粉管粉量分布看,隨分離器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的升高,粉量分配偏差變化沒有明確的規(guī)律性。在不同轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速時出口管煤粉量分布存在較大差異,與磨煤機4F、4D分離器改造后的試驗數(shù)據(jù)對比有較大差異。初步估計原因在于前2臺磨煤機改造試驗是由江蘇方天采用德國進口的煤粉等速AKOMA取樣裝置進行煤粉采樣,利用自動縮分器縮分煤粉樣,其將煤粉管斷面分為4個,上面分布著64個取樣點;而后2臺磨煤機改造試驗時的煤粉取樣裝置為平頭槍,雖然也進行了等格法測量(只在一條線上,非面上),但相比等截面圓環(huán)取樣裝置,誤差較大。加之平頭槍中粗細取樣罐在內(nèi)外溫差較大的情況下易產(chǎn)生水汽,造成粉量偏差大。另外,在每個采樣點時間的把握上以及人員自身取樣方面也存在誤差,因此試驗結果與磨煤機4F存在較大的差異。實際運行時,現(xiàn)場參考磨煤機4F改造后的數(shù)據(jù)進行分離器轉(zhuǎn)速控制。
為進一步了解磨煤機分離器對鍋爐NOx排放的影響,在同一工況情況下進行了分離器變轉(zhuǎn)速試驗:機組負荷530 MW,總煤量229 t/h,磨煤機運行方式ACDEF,燃盡風開度20%,分離器轉(zhuǎn)速為80 r/min,60 r/min時,NOx濃度分別為897 mg/m3,933 mg/m3。
可見,在目前工況下降低磨煤機分離器轉(zhuǎn)速NOx濃度呈上升趨勢,在分離器轉(zhuǎn)速在80 r/min以下時磨煤機各煤粉管均勻性指數(shù)下降,部分燃燒器過氧燃燒造成鍋爐NOx排放上升。
根據(jù)目前燃用煤種,還進行了分離器轉(zhuǎn)速在90 r/min,100 r/min工況下的最大出力試驗及煤量穩(wěn)定在50 t/h工況下分離器對應轉(zhuǎn)速的試驗,結果如表4、表5所示。
表4 磨煤機分離器不同轉(zhuǎn)速下最大出力試驗
表5 磨煤機出力在50 t/h煤量穩(wěn)定工況下試驗
磨煤機分離器高轉(zhuǎn)速條件下最大出力試驗表明,鍋爐后墻燃燒器對應的磨煤機在分離器處于高轉(zhuǎn)速情況下出力是受限的,主要原因為分離器高轉(zhuǎn)速時差壓比較大,在分離器轉(zhuǎn)速超過85 r/min時動態(tài)分離器差壓大于原分離器差壓,再加上后墻燃燒器煤粉管可調(diào)縮孔開度比較小,造成后墻制粉系統(tǒng)輸送出力受限。
2012年2月24日15:00至15:30,對3號和4號鍋爐同工況下磨煤機電耗進行了記錄,3號、4號鍋爐磨煤機煤量分別為274.85 t/h,273.29 t/h,其電耗分別為647.90 A,596.84 A??梢?號鍋爐磨煤機動態(tài)分離器改造后,磨煤機電流同比3號鍋爐同煤量約低10%。
從4號鍋爐磨煤機4D、4F動態(tài)分離器改造后的試驗數(shù)據(jù)表明,磨煤機出口管風速分布比較均勻,大部分工況最大分布偏差小于10%,避免了改造前磨煤機出口管風速分布偏差大的現(xiàn)象;磨煤機4A、4C動態(tài)分離器改造后電廠對其進行試驗,結果表明煤粉細度均勻性上升,但各煤粉管粉量由于取樣裝置問題表現(xiàn)出偏差比較大。有關偏差較大的問題仍需專業(yè)單位重做試驗確認。
在磨煤機48 t/h出力下,當磨煤機4D動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速從0到120 r/min變化時,平均煤粉細度R90的變化范圍為31.46%~7.19%;磨煤機4F動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速從60 r/min到100 r/min變化時,平均煤粉細度R90的變化范圍為31.64%~16.91%,煤粉細度可調(diào)范圍較大,對煤種的適應性增強。
在改造前,最好時的磨煤機煤粉均勻性指數(shù)在1.0左右,改造后轉(zhuǎn)速在80 r/min以上時都能達到1.1。磨煤機4F、4C、4A在4D改造的基礎上進行了優(yōu)化設計,提高了分離器在低轉(zhuǎn)速下的煤粉均勻性指數(shù)。從實驗結果看,分離器葉型優(yōu)化后,煤粉均勻性指數(shù)及煤粉細度有了進一步改善;從磨煤機4F改造后試驗數(shù)據(jù)分析,分離器轉(zhuǎn)速在70~100 r/min時,平均煤粉均勻性指數(shù)均在1.0以上(磨煤機4D分離器轉(zhuǎn)速在80 r/min以上)。與磨煤機4D分離器改造后試驗結果類似,動態(tài)分離器在高轉(zhuǎn)速時煤粉均勻性指數(shù)較高,達到1.31。煤粉均勻性指數(shù)基本上呈現(xiàn)出隨動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速的增加而提高的趨勢,其中轉(zhuǎn)速越高,趨勢越明顯(磨煤機4F在煤量為40 t/h、分離器轉(zhuǎn)速達到80 r/min時,煤粉均勻性指數(shù)達到1.25)。
改造后對磨煤機4D進行了最大出力試驗(煤種為蒙西煤,煤種全水分為19.9%,哈氏可磨性系數(shù)為64),試驗期間保持分離器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速80 r/min。試驗穩(wěn)定最大給煤量為56.75 t/h,進口通風量98.11 t/h,在最大出力狀況下仍基本能保證磨煤機通風量的需要。相應條件下磨煤機電流為117.19 A,磨煤機差壓為4.13 kPa。磨煤機出力限制在56 t/h,雖然仍有提高的潛能,但考慮到一、二次風流量裕量較小,出于安全考慮未進一步增加磨煤機出力。對磨煤機4F、4C、4A正常燃用煤種的情況下進行了最大出力試驗,試驗時以調(diào)整磨煤機出力至磨煤機出口煤粉溫度不低于58℃,安全運行一次風量為前提。在試驗煤種下,磨煤機4C、4D都能在分離器轉(zhuǎn)速100 r/min時維持煤量50 t/h出力下穩(wěn)定運行;磨煤機4A在100 r/min時煤量只能在45 t/h出力下穩(wěn)定運行;磨煤機4F在煤量為48 t/h時,一次風量在86 t/h左右,有點偏低(在中試所試驗報告中燃用平混煤時,分離器轉(zhuǎn)速在100 r/min時能滿足此出力穩(wěn)定運行),后墻燃燒器對應的磨煤機出力受限主要原因是各可調(diào)縮孔開度太小。
去除燃燼風開度對NOx的影響(從30%關至10%,NOx上升約40 mg/m3),在3臺磨煤機分離器運行工況下,NOx下降約41 mg/m3(煤種因素未考慮)。磨煤機分離器停運及運行試驗表明NOx有不同變化,在4號鍋爐500 MW負荷下,將磨煤機4F、4D動態(tài)分離器停運,試驗數(shù)據(jù)顯示NOx濃度上升約40 mg/m3。高轉(zhuǎn)速下NOx濃度有所下降,也說明了在高轉(zhuǎn)速下,煤粉的均勻性得到了進一步提高;但全年平均NOx濃度較2010年未有下降。
3號鍋爐2011年5至12月共人工放渣69斗,4號鍋爐共人工放渣42斗。4號鍋爐人工放渣次數(shù)比3號鍋爐少,在燃用相同煤種的情況下,由于4號鍋爐磨煤機4F、4D進行了動態(tài)分離器改造,磨煤機出口煤粉管煤量偏差得到改善,避免了部分燃燒器出現(xiàn)還原性氣氛,從而造成灰熔點下降引起的較大渣塊的形成。
實際改造過程中,發(fā)生過某分離器齒輪箱有煤粉進入現(xiàn)象,導致該臺磨分離器停用,經(jīng)過清理,換油,并加強監(jiān)視未再發(fā)生類似事件。但是為了確保分離器密封系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運行,機組大修時,將該臺分離器返廠進行優(yōu)化加工處理,將密封升級為更為可靠的雙唇密封,并在其他磨煤機進行旋轉(zhuǎn)分離器改造時也采用雙唇密封。
國信揚電公司4號鍋爐磨煤機動態(tài)分離器改造試驗結果表明,分離器各項主要性能指標滿足鍋爐安全經(jīng)濟運行要求,煤粉細度的可調(diào)范圍變大,提高了磨煤機對煤種的適應性,方便了運行中的調(diào)整;燃燒器區(qū)域結渣程度有所減輕,人工放渣次數(shù)同比3號鍋爐有所下降。磨煤機動態(tài)分離器改造的完成為下一步燃燒器改造、脫硝系統(tǒng)改造提供了制粉系統(tǒng)較佳的運行參數(shù),建議3號爐也進行分離器改造,為以后的燃燒器改造打下基礎。同時建議對4號爐以優(yōu)化動態(tài)分離器運行方式為中心的制粉系統(tǒng)優(yōu)化試驗,挖掘動態(tài)分離器的潛力。
[1]閆順林,楊玉環(huán).旋轉(zhuǎn)煤粉分離器分離性能研究[J].電力科學與工程,2011,27(8):52-56.