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        水輪發(fā)電機風閘氣管路改造

        2013-07-04 08:09:24張慶賀1淼2
        水電站機電技術 2013年2期
        關鍵詞:氣水排氣管缸體

        張慶賀1,張 淼2

        (1.海委引灤工程管理局潘家口水電廠,河北 遷西 064309;2.天津軍糧城發(fā)電有限公司,天津 300300)

        1 概況

        潘家口水電廠1號機組是全傘式水輪發(fā)電機組,型號:ST150-60/180;機組轉動部分總重量685.84t。風閘是天津市津世達發(fā)電機設備有限公司生產的三活塞三腔偏心球面結構風閘,型號:ZL220-QPD-F;下活塞和中活塞大直徑φ220mm;中活塞小直徑φ160mm;最大工作行程35mm;共有12組24個風閘。

        2005年11月投入運行2年后,風閘逐漸出現(xiàn)了蹩卡現(xiàn)象,對風閘進行結構改造,改造后的風閘蹩卡現(xiàn)象沒有消除。分析是氣管里的氣水進入風閘,造成風閘內部部件嚴重銹蝕,出現(xiàn)嚴重蹩卡故障,風閘不能復位,需要人工撬下風閘。

        2 風閘故障及結構改造

        2.1 風閘故障

        三活塞三腔偏心球面結構風閘,投產使用初期機組停機加閘或復位,無漏氣現(xiàn)象。推力瓦建立油膜或機組大修,無漏油現(xiàn)象,風閘活塞動作起落靈活。后期風閘逐漸出現(xiàn)了蹩卡現(xiàn)象,不能自動復位,需要用撬棍撬下風閘。嚴重蹩卡的風閘拆除,吊出機坑分解檢查,兩個氣腔有水有油泥,風閘內部部件輕微銹蝕,活塞芯O型密封圈嚴重損壞,活塞芯固定螺絲松動。分析原因是活塞芯的問題,造成了上活塞不能靠自重下落,是風閘結構不合理見圖1。

        2.2 風閘結構改造

        2007年底在1號機組大修期間經過與廠家協(xié)商溝通,由生產廠家出圖紙將24個風閘全部拆除,吊出發(fā)電機層運到機加工車間,取消活塞芯,在上活塞中心鉆通孔,取消芯套,在中活塞中心鉆孔攻絲,用M20×160螺栓將上活塞與中活塞連接,風閘中活塞復位腔給氣壓下落時,中活塞通過M20螺栓帶動上活塞下落。并加工一個支撐板安裝上活塞孔上,支撐風閘偏心球面。裝配后保證下活塞,中活塞升起到位時,螺栓頂面有余留間隙,防止頂面碰上支撐板見圖2。

        另外購置一個臥式氣水分離器自動排水裝置,安裝在空壓機室里的風閘主管路上,分離風閘管路里的氣水。

        2.3 改造后的狀況

        (1)改造后的風閘運行了一段時間,蹩卡現(xiàn)象還是出現(xiàn),隨著運行時間越長久,蹩卡現(xiàn)象越嚴重,撬風閘的次數(shù)增多,特別是建立油膜或機組大修頂轉子后,有的風閘復位腔加低壓氣0.7~0.8MPa時,還需要兩個工作人員各持一根長撬棍,對稱同時用力撬,才能撬下風閘。

        圖2 風閘改造后裝配示意

        2011年11月1號機組小修期間,18、20號風閘蹩卡嚴重、2號風閘竄油、6號風閘竄氣,分解檢查,風閘缸體內壁及活塞嚴重銹蝕;兩個氣腔內有很多水;缸體內壁嚴重坑洼不平;中、下活塞密封槽塞滿了油泥;O型密封圈扭曲變形損傷嚴重。

        (2)在空壓機室里檢查臥式氣水分離器自動排水裝置時,自動排水閥下面的接水器里,沒有看到排出的水。

        (3)風閘制動柜周圍地面經常有水,打開風閘制動柜門,檢查是加閘或復位排氣管在排氣時,從排氣管里排出的水流入地面。

        (4)風閘回裝就位,用0.7~0.8MPa低壓氣,作風閘加閘或復位氣管接頭實驗,24個風閘起落實驗,氣管接頭無漏氣,風閘起落正常。用高壓油泵作風閘油管接頭和頂轉子實驗,出現(xiàn)高壓油泵壓力在5MPa時,9、16、17號風閘活塞不動,高壓油泵壓力升到6MPa,三個風閘的活塞才逐個升起。高壓油泵壓力升到9MPa,頂起轉子高度3mm,高壓油泵壓力升到11MPa,轉子高度還是3mm,大大超出檢修規(guī)程的要求(正常頂轉子,高壓油泵壓力7~8MPa,高度8~10mm)。立即停止頂轉子工作,對發(fā)電機和水輪機進行認真檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。

        3 風閘蹩卡故障原因分析

        3.1 從拔風閘活塞工藝分析

        風閘檢修時,每次拔活塞,上活塞對稱擰上兩個螺栓,一個人用手就能拔出上活塞。拔出中活塞,需用一套專用工具架,將專用工具架的兩根M20長螺桿一頭焊接的M10螺栓,擰進中活塞的兩個螺絲孔,風閘缸體上中間橫放入一塊堅固墊板,中間支撐一個10t千斤頂,頂住專用工具架,用壓桿壓千斤頂才能慢慢拔出中活塞。拔出下活塞比中活塞難度更大,專用工具架對稱方向,各支撐一個10t千斤頂,用鋼板尺測量專用工具架兩頭尺寸高度一致,活塞4個方向深度尺寸一致,用壓桿壓千斤頂,對稱方向用力均勻,才能從缸體內拔出下活塞,拔下活塞的過程中,經常發(fā)生拔斷長螺桿焊接的M10螺栓。

        根據(jù)計算風閘的復位力=〔(D12×π/4)-(D22×π/4)〕×P=〔(222×3.14/4)-(162×3.14/4)〕×0.8 MPa≈1432kg。

        式中:D1-中活塞大直徑

        D2-中活塞小直徑

        P-低壓氣壓力

        從拔出風閘活塞工藝過程可以看到,拔出中活塞,下活塞的力大于風閘復位的力。

        3.2 從分解風閘的部件分析

        風閘部件檢查,缸體內壁嚴重銹蝕,破壞了缸體內壁光潔度,大大增加粗糙度,活塞在缸體內壁的運動受到了阻力。由于缸體內壁銹蝕程度不同,粗糙度也不同,缸體內壁坑洼深淺程度不同,摩擦力有大有小,活塞隨著摩擦力大小不同出現(xiàn)傾斜運動,造成缸體內壁與活塞蹩卡,在壓力下?lián)p傷缸體內壁,破壞O型密封圈。

        3.3 從風閘頂轉子實驗分析

        高壓油泵頂轉子實驗,高壓油泵壓力在5MPa時,9、16、17號風閘活塞不動,高壓油泵壓力升到6MPa,三個風閘的活塞才逐個升起,每個風閘蹩卡的頂力=頂起壓力×單個活塞截面積=60×(222×3.14)/4≈24t。高壓油泵壓力升到9MPa,頂起轉子高度3 mm,24個風閘的頂力=風閘數(shù)量×頂起壓力×單個活塞截面積=24×90×(222×3.14)/4≈821t。高壓油泵壓力升到11MPa,頂起轉子高度還是3mm,24個風閘的頂力=24×110×(222×3.14)/4≈1003t。按機組轉動部分總重量685.84t,24個風閘頂力多出135~317t重量。

        風閘結構不合理,不是造成嚴重蹩卡現(xiàn)象的主要原因。風閘部件嚴重銹蝕,破壞了風閘缸體與活塞配合間隙,損壞部件,是造成嚴重蹩卡的主要原因。嚴重的銹蝕,是由風閘氣管里的氣水進入風閘長期浸泡,腐蝕部件造成的。

        4 風閘蹩卡故障解決方法

        2011年11月根據(jù)現(xiàn)場位置考察實際空間大小尺寸,并設計自制兩個符合要求的立式氣水分離器電子排水裝置。

        (1)自制裝置結構:由自制的氣水分離器和購置的JDV-16B系列數(shù)字式電子排水閥組成。

        氣水分離器由罐體和兩個氣水分離器板組成,分離器板裝在罐體內傾斜45°角,分上下兩層方向相反搭接,氣水分離器板底部有進氣孔,周圍與罐體焊接,氣水分離器罐體下端成錐形,有排水管與電子排水閥連接,上端、中間有進排氣管見圖3。

        圖3 氣水分離器電子排水裝置

        JDV-16B數(shù)字式電子排水閥,是創(chuàng)新的數(shù)字式定時器,實現(xiàn)壓縮空氣系統(tǒng)冷凝水的定時自動排放。間隔時間(OFF)0.5~99min,排放時間(ON)0.5~99s。電源電壓:110~230VAC/DC50/60Hz,電流消耗最大4mA。環(huán)境溫度-20℃~+60℃。進/出接口1/2吋,流量孔徑4mm。

        (2)連接方式:2個立式氣水分離器和2個電子排水裝置,分別安裝在2號和3號風閘之間,下?lián)躏L板下的加閘和復位垂直氣管上。加閘氣水分離器的中間進排氣管與風閘控制柜加閘進排氣管路連接,上端進排氣管與風閘加閘進排氣環(huán)形管路連接。復位氣水分離器的中間進排氣管與風閘控制柜復位進排氣管路連接,上端進排氣管與風閘復位進排氣環(huán)形管路連接見圖4。

        圖4 氣水分離器電子排水裝置管路連接示意圖

        (3)運行過程:風閘控制柜進行操作風閘加閘或復位運行時,氣管里的氣水通過氣水分離器中間進排氣管,進入氣水分離器下腔,進行氣水分離,分離過后的氣,從下層氣水分離器板底部進氣孔,進入氣水分離器中腔,進行氣水分離,分離過后的氣,再從上層氣水分離器板底部進氣孔,進入氣水分離器上腔,進行氣水分離,分離過后的氣,通過氣水分離器上端進排氣管,將氣輸送到風閘加閘或復位環(huán)形管路。氣水分離器上腔、中腔、下腔分離的水,順著傾斜45°角的氣水分離板流入氣水分離器罐體下端,通過排水管經電子排水閥定時自動排放,排放時間(ON)10s,間隔時間(OFF)90min見圖3、圖4。

        5 結語

        風閘氣管路里含有水,是由于各方面的因素。通過設計自制的氣水分離器電子排水裝置,安裝在位置比較合適的風閘管路上,經過風閘控制柜操作,反復幾次加閘或復位實驗后,每次都能從電子排水閥排出水。2012年3月檢修9號風閘,風閘缸體內沒有發(fā)現(xiàn)有水,說明氣水分離器電子排水裝置起到了作用。本文的改造方法對于其他電站風閘出現(xiàn)的類似問題,可以作為參考。

        [1]潘家口水力發(fā)電廠.機械檢修規(guī)程[Z].

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