馬連偉,張曉飛,李 丹,強(qiáng)少剛,賴 燕,馬 騫,錢偉彬,徐 東
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)
米脂處理廠于2006年10月建成倒班點(diǎn)換熱機(jī)組裝置,2007年1月投運(yùn),至今已近五年。米脂倒班點(diǎn)供熱系統(tǒng)分為采暖及生活熱水,熱源來自生產(chǎn)區(qū)供熱站,供熱方式為蒸汽-水換熱,換熱站位于倒班點(diǎn)食堂及活動(dòng)中心一樓北側(cè),內(nèi)設(shè)兩套管套式換熱機(jī)組,一套主供倒班點(diǎn)5 棟建筑的采暖,一套供2 棟公寓樓生活洗浴熱水。與裝置配套使用的是三臺(tái)6 t/h 燃?xì)庹羝仩t(型號(hào)WNS6-1.25-Q),供裝置區(qū)生產(chǎn)用蒸汽、裝置區(qū)和倒班點(diǎn)采暖以及生活用熱。鍋爐運(yùn)行壓力0.6 MPa,采暖季節(jié)運(yùn)行2 臺(tái)備用1 臺(tái),非采暖季節(jié)運(yùn)行1 臺(tái)。
米脂處理廠供熱共分三個(gè)區(qū)塊:裝置區(qū)生產(chǎn)用熱、裝置區(qū)采暖用熱、倒班點(diǎn)生活用熱。經(jīng)過計(jì)算得知鍋爐房采暖季最大計(jì)算熱負(fù)荷5245 kW(相當(dāng)于蒸汽量7.49 t/h,啟用兩臺(tái)6 t/h 鍋爐),最小計(jì)算熱負(fù)荷2590 kW(相當(dāng)于蒸汽量3.70 t/h,啟用一臺(tái)6 t/h 鍋爐);鍋爐房非采暖季最大計(jì)算熱負(fù)荷3038 kW(相當(dāng)于蒸汽量4.34 t/h,啟用一臺(tái)6 t/h 鍋爐),最小計(jì)算熱負(fù)荷558 kW(相當(dāng)于蒸汽量0.8 t/h,啟用一臺(tái)6 t/h 鍋爐)。全廠熱負(fù)荷(見表1)。
表1 米脂處理廠全廠熱負(fù)荷分配
參照全國主要城市及陜北地區(qū)采暖期耗熱量指標(biāo)和采暖設(shè)計(jì)熱負(fù)荷指標(biāo),米脂地區(qū)全年采暖期為195天(10月15日~4月25日),全年最低溫度-25℃;因米脂倒班點(diǎn)所有建筑為非節(jié)能建筑,因此,設(shè)計(jì)熱負(fù)荷指標(biāo)選取70 W/m2,采暖面積按照最低13500 m2,最大為14850 m2(考慮熱損失,設(shè)計(jì)裕量為10%)。采暖所需總熱負(fù)荷為:945 kW(最低);1040 kW(最高)。
生活熱水供三棟公寓樓及消防樓,每棟樓共計(jì)56間房,總常駐人口為330 人考慮。生活熱水所需總熱負(fù)荷為500 kW(最大),倒班點(diǎn)采暖+生活熱水共需熱量1390 kW。
米脂處理廠供熱系統(tǒng)自投運(yùn)以來,由于諸多客觀因素的制約瓶頸,給正常生產(chǎn)、生活帶來了極大的不便及安全隱患,也給裝置長周期的運(yùn)行造成一定壓力,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面(見表2)。
通過前述對(duì)存在問題的分析可知,首要問題是單臺(tái)鍋爐容量太大,所以必須調(diào)整,或者更換1 臺(tái)原有鍋爐,或者另建鍋爐房(見表3)。
3.2.1 熱水系統(tǒng) 新建鍋爐房內(nèi)放置一臺(tái)功率為605 kW天然氣熱水鍋爐,一臺(tái)容積為2.5 m3即熱式半容積式換熱器。天然氣熱水鍋爐采用90/70℃熱水通過兩臺(tái)鍋爐循環(huán)泵與即熱式半容積式換熱器循環(huán)。即熱式半容積式換熱器生活熱水側(cè)進(jìn)水來自生活區(qū)冷水供水管,冷水被加熱為不超過60℃的熱水,利用冷水供水壓力將熱水供給生活區(qū)各宿舍樓,熱水管網(wǎng)的循環(huán)水通過兩臺(tái)熱水循環(huán)泵循環(huán),保證熱水管網(wǎng)內(nèi)熱水維持一定溫度。本系統(tǒng)保證24 h 熱水供應(yīng),并且將原來的焊接鋼管改為鋼塑復(fù)合管道,避免了水銹存在。
3.2.2 熱力系統(tǒng) 在廠區(qū)鍋爐房內(nèi)設(shè)置一套汽水板式換熱器,熱源為廠區(qū)蒸汽鍋爐,專供倒班點(diǎn)采暖,室外供熱管網(wǎng)由原來的枝狀布置的異程式系統(tǒng)改為同程式系統(tǒng),有利于整個(gè)熱網(wǎng)的水力平衡及供熱均勻,并且將原來的直埋敷設(shè)改為半通行管溝敷設(shè),有利于日常維護(hù)檢修。
將現(xiàn)有的汽-水換熱方式改為熱水鍋爐直接供熱,應(yīng)用商用燃?xì)鉄崴仩t技術(shù),其熱效率為95%左右,鍋爐輸出熱量與實(shí)際熱需求相匹配,從而保證了系統(tǒng)在最佳狀態(tài)下運(yùn)行,節(jié)省能源。經(jīng)計(jì)算得知原蒸汽鍋爐和現(xiàn)商用鍋爐耗天然氣分別為8568 m3/d、1379 m3/d。(其中:1 kW·h=3.6 MJ;1 m3天然氣熱值:36 MJ/m3;蒸汽鍋爐熱效率為85%)。
表2
表3
(1)采暖季蒸汽鍋爐熱水用氣:經(jīng)計(jì)算得知采暖季生活熱水用氣24.504×104m3(采暖季節(jié)裝置停運(yùn)130天,運(yùn)行65天)。
(2)非采暖季蒸汽鍋爐熱水用氣:經(jīng)計(jì)算得知采暖季生活熱水用氣109.242×104m3,蒸汽鍋爐供熱水全年用氣133.746 ×104m3(非采暖季節(jié)裝置運(yùn)行50天,停運(yùn)120天)。
(3)商用燃?xì)鉄崴仩t全年用氣:經(jīng)計(jì)算得知50.3481×104m3。
經(jīng)過對(duì)原用蒸汽鍋爐和現(xiàn)用熱水鍋爐合計(jì)計(jì)算,按照年正常采暖及用熱水,設(shè)備日損耗天然氣平均可降低2284 m3,每立方米天然氣按照0.75 元測(cè)算,年節(jié)約成本約62.5245萬元,項(xiàng)目投資回收期為2.7年。
通過對(duì)米脂倒班點(diǎn)鍋爐供熱站改建工程搬遷改造,可以將目前鍋爐供熱水用氣從日損耗3664 m3降至1379 m3,充分達(dá)到節(jié)約能耗,節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益顯著,同時(shí),提高裝置運(yùn)行的安全系數(shù)及員工生活質(zhì)量的多重目的,項(xiàng)目可行性較強(qiáng)。
[1]齊學(xué)峰.熱力管道設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].橡塑技術(shù)與裝備,2003,(12):46-48.
[2]黃文,管昌生.城市集中供熱研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].國外建材科技,2004,(5):78-80.