陜西漢江機床有限公司(漢中 723003) 田廣利 昝 弢 劉 輝
我公司生產的太陽能硅片多線切割機GK4620的面世,打破了國外壟斷,填補了國內空白,改變了光伏產業(yè)中硅片加工關鍵設備完全依賴進口的局面,滿足了關鍵設備國產化的迫切需求,對振興民族工業(yè)意義深遠。該機床對運行的可靠性要求很高,保護功能齊全,本文主要介紹斷線與排線檢測裝置在該機床上實現的方法。
該機床的工作原理如圖1所示,控制系統(tǒng)采用西門子SIMOTION運動控制器,由9個伺服電動機組成,其中SP1/SP2為收放線電動機,完成鋼線的收放控制,Z1/Z2為排線電動機,使鋼線在收放線輪上按實際的螺距排列,A1/A2為張力控制電動機,運行過程中對張力進行調節(jié),C1/C2為導絲輥電動機,驅動導絲輥恒轉速運動,切割過程中鋼線以12m/s的速度運動,Y軸為工件切割進給電動機,導絲輥帶動鋼線運動,工件向下進給完成進行切割運動。a、b、c、d為斷線檢測傳感器。s1、s2為放線檢測傳感器,s3、s4為收線檢測傳感器。本文只介紹斷線與排線檢測電路的工作原理。
圖1 機床原理圖
斷線檢測電路如圖2所示,該電路為一電壓比較器。導絲輥C1/C2旁裝有a、b、c、d四個不銹鋼管制作的傳感器,這四個傳感器與床身絕緣,其中一端短接在一起連接到斷線檢測裝置的輸入端I1,斷線檢測裝置的輸出端Q1接到PLC的輸入端,正常工作情況下,Q1輸出為高電平,綠色指示燈D1亮,切割區(qū)產生斷線故障時,Q1輸出低電平,綠色指示燈滅,紅色指示燈D2亮。WR1為基準電壓調節(jié)電位器,基準電壓可以調到正常切割時不報為止,一般可調到2V左右,斷線檢測裝置的靈敏度也是通過基準電壓來調整的,電路中三極管V1、V2為射極跟隨器,起阻抗匹配作用,電路中阻容元件組成抗干擾電路。當斷線產生時鋼線和傳感器接通,斷線檢測裝置的輸入端I1電壓變低,當I1電壓低于檢測裝置內部基準電壓時輸出端將產生反轉,從而使Q1由高電平轉換為低電平,當PLC檢測到斷線信號時,控制器發(fā)出緊急停車指令,使各電動機以最快的速度停止,從而保證導絲輥不被損壞。
圖2
硅片切割機工作時,SP1為放線電動機,SP2為收線電動機,Z2/Z1為收放線排線電動機,收放線時要求鋼線盡量垂直于收放線輪軸線,如果誤差太大,就會在放線時導致斷線現象,因為機器在切割過程中為正反向切割,收放線輪在不斷變換轉動方向,所以兩側都需要檢測傳感器。
排線檢測電路如圖3所示,該電路由四個獨立的電壓比較器組成,每路比較器接一個傳感器,比較器的輸出接到PLC輸入點上,比較器的基準電壓可由WR2電位器來調整,一般調到12V即可。切割機正常工作時,鋼線在兩個傳感器中間位置,檢測電路輸出為高電平,運動控制程序不進行調整,排線運動按設好的螺距進行運動,當鋼線產生傾斜時,鋼絲和某一邊傳感器接觸,工作中通過s1、s2、s3、s4四個傳感器和排線檢測電路,使輸入到PLC信號產生電平變化,運動控制器檢測到此信號時,排線機電動機Z1/Z2就在原來螺距的基礎上附加一個運動,使排線運動速度加快或減慢,從而使鋼線與傳感器脫開,保持了鋼線與收放線輪軸線的垂直狀態(tài),避免了收放線時產生斷線現象,增加了機床的可靠性。
圖3 排線檢測圖
該電路在我公司生產的GK4620多線切片機上經過長時間應用,在斷線情況發(fā)生時,能夠立即發(fā)出檢測信號,確保機床緊急停車,有效防止了切割機斷線導致導絲輥損壞的現象。以前無排線檢測電路時,設備只能進行單向切割,雙向切割時很容易產生斷線現象,無法正常使用,但采用排線檢測電路后,徹底解決了收放線過程中由于排線不好造成的斷線現象。以上兩個電路經過長時間運行檢驗,效果良好,達到了我們的預期效果,大大降低了斷線的概率,提高了機床的可靠性,縮短了國產硅片多線切割機與進口設備的差距。