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        PLC和旋轉(zhuǎn)編碼器在塔式起重機(jī)位置控制中的應(yīng)用

        2013-06-06 04:34:04翁振粵
        機(jī)電工程技術(shù) 2013年6期
        關(guān)鍵詞:脈沖數(shù)塔機(jī)塔式起重

        翁振粵

        (廣東省建筑科學(xué)研究院,廣東廣州 510640)

        1 概述

        塔式起重機(jī)是臂架安置在垂直的塔身頂部的可回轉(zhuǎn)臂架型起重機(jī)。塔式起重機(jī)又稱塔機(jī)或塔吊,是現(xiàn)代工程建設(shè)中一種主要的起重機(jī)械[1]。

        目前大部分的塔機(jī)由于牽引小車牽引幅度過(guò)大(長(zhǎng)達(dá)上百米)以及起升高度太高,操控人員很難在工作室內(nèi)通過(guò)目測(cè)的方式得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù),一般都是通過(guò)地面指揮人員利用對(duì)講機(jī)協(xié)助操控人員反復(fù)移動(dòng)工件得到大致位置,這就給操作者帶來(lái)了很多不便,大大降低了工作效率,亦有可能造成安全事故。

        此外,GB/T 5031-2008《塔式起重機(jī)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中第5.6.12.2條明確指出塔機(jī)應(yīng)安裝有顯示記錄裝置,該裝置應(yīng)以圖形和/或字符方式向司機(jī)顯示塔機(jī)當(dāng)前主要工作參數(shù)和額定能力參數(shù)[2]。主要工作參數(shù)又包括塔機(jī)的工作幅度和起升高度,因此在原有塔機(jī)的基礎(chǔ)上加裝一套數(shù)控顯示系統(tǒng)對(duì)上述參數(shù)進(jìn)行測(cè)量就顯得尤為重要了。

        2 改造的可行性分析

        塔機(jī)起吊貨物的工作主要是由牽引小車組成的牽引鋼絲繩系統(tǒng)以及與電機(jī)連接的起升鋼絲繩繞繩系統(tǒng)來(lái)完成。牽引小車在吊臂上前進(jìn)或后退帶動(dòng)貨物作水平方向的移動(dòng),與電機(jī)相連的起升鋼絲繩系統(tǒng)則控制貨物在垂直方向的上升下降運(yùn)動(dòng)。該旋轉(zhuǎn)編碼器安裝在牽引卷筒的卷軸中心并隨牽引卷筒旋轉(zhuǎn),牽引卷筒由牽引電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)牽引卷筒運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),牽引小車運(yùn)動(dòng),此時(shí)旋轉(zhuǎn)編碼器隨牽引卷軸運(yùn)動(dòng)并向PLC系統(tǒng)發(fā)出連續(xù)的AB相脈沖,PLC 系統(tǒng)接收到這些脈沖通過(guò)計(jì)算即可轉(zhuǎn)換為牽引小車的位置。

        目前大多PLC 都具有高速計(jì)數(shù)器功能,不需增加特殊功能單元就可以處理頻率高達(dá)幾十或上百千赫的脈沖信號(hào)。而塔機(jī)對(duì)水平方向、垂直方向精度和響應(yīng)速度要求不是很高,因此可以對(duì)塔機(jī)水平方向、垂直方向運(yùn)動(dòng)信號(hào)通過(guò)齒輪嚙合進(jìn)行采樣,合理地選用編碼器,讓脈沖頻率既在PLC 能處理的范圍內(nèi)又可以滿足測(cè)量的精度要求。在測(cè)量時(shí),讓PLC 對(duì)所接收的脈沖數(shù)與設(shè)定數(shù)值進(jìn)行比較,根據(jù)比較結(jié)果驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的輸出點(diǎn)對(duì)牽引小車變頻器進(jìn)行輸出頻率的控制,實(shí)現(xiàn)接近設(shè)定值時(shí)電機(jī)輸出頻率降低,從而減小系統(tǒng)慣性,達(dá)到精確定位的目的[3]。整個(gè)系統(tǒng)的改造方案如圖1和圖2所示。

        圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        圖1 表示系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖,從中可以看出,通過(guò)對(duì)2 個(gè)編碼器的信號(hào)高速計(jì)數(shù)處理得到相應(yīng)的距離在觸摸屏上顯示,也可以通過(guò)觸摸屏設(shè)置數(shù)據(jù)控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)停留在期望位置。

        3 編碼器的選取與安裝

        旋轉(zhuǎn)編碼器是一種光電式旋轉(zhuǎn)測(cè)量裝置,它能將被測(cè)的角位移直接轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)(高速脈沖信號(hào))[4]。因此可將旋轉(zhuǎn)編碼器的輸出脈沖信號(hào)直接輸入給PLC,利用PLC 的高速計(jì)數(shù)器對(duì)其脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),以獲得測(cè)量結(jié)果。編碼器的選取要符合兩個(gè)方面,一是PLC 接收的最高脈沖頻率,二是測(cè)量的精度(10 mm)。選用的編碼器分辨率是100 P/r(每轉(zhuǎn)每相輸出100 個(gè)脈沖)的。以測(cè)量水平方向位移為例,電機(jī)最高轉(zhuǎn)速是1 500 r/min、卷?yè)P(yáng)機(jī)卷筒直徑為400 mm,卷?yè)P(yáng)機(jī)卷筒大齒輪數(shù)為40,檢測(cè)用的減速小齒輪數(shù)10,齒輪減速比為4。驗(yàn)證如下。

        本系統(tǒng)脈沖最高頻率=25 r/s×100 個(gè)/r×2(A/B兩相)/4=1.25 kHz。

        理論測(cè)量分辨率=3.14×400×1/(4×100)=3.14 mm=0.003 14 m。

        同時(shí)由上面的數(shù)據(jù)知道系統(tǒng)每發(fā)一個(gè)脈沖行走了3.14 mm。由于系統(tǒng)脈沖最高頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于PLC 采用的最高頻率,因此滿足了第一個(gè)條件;行走距離精度要求是10 mm,可知理論精度完全滿足此要求。

        在旋轉(zhuǎn)編碼器屬于精密元件,塔吊機(jī)工作環(huán)境極為惡劣,在使用中遇到的重要問(wèn)題是如何抗干擾。具體措施有:

        (1)在編碼器外部再加裝一個(gè)防護(hù)殼,以加強(qiáng)對(duì)其進(jìn)行保護(hù);

        (2)在安裝使用時(shí)不要?jiǎng)×艺饎?dòng)和敲打,安裝于檢測(cè)齒輪上的編碼器要求其安裝與傳動(dòng)軸誤差不大于0.2 mm;

        (3)信號(hào)傳輸時(shí)用屏蔽電纜,屏蔽線接地;

        (4)選用不怕雨水、灰塵,耐酸、堿腐蝕防護(hù)等級(jí)IP68的工業(yè)級(jí)編碼器。

        4 PLC控制系統(tǒng)編程

        本文以三菱FX2N系列PLC 與精工SEIKO 型旋轉(zhuǎn)編碼器為例,介紹編碼器與PLC 的硬件接線方式以及編程[5]。

        如圖1 所示是輸出兩相脈沖的旋轉(zhuǎn)編碼器與FX 系列PLC 的連接示意圖。編碼器有4 條引線,其中2條是脈沖輸出線,1條是COM端線,1條是電源線。編碼器的電源可以是外接電源,也可直接使用PLC 的DC24V 電源。電源“-”端要與編碼器的COM 端連接,“+”與編碼器的電源端連接。編碼器的COM 端與PLC 輸入COM 端連接,A、B 兩相脈沖輸出線直接與PLC 的輸入端連接,連接時(shí)要注意PLC 輸入的響應(yīng)時(shí)間。有的旋轉(zhuǎn)編碼器還有一條屏蔽線,使用時(shí)要將屏蔽線接地。

        圖2 觸摸屏控制示意圖

        此工程中程序的難點(diǎn)主要在于數(shù)據(jù)的處理上。在牽引機(jī)構(gòu)工作過(guò)程中除手動(dòng)讓重物進(jìn)行水平和起升外,還要實(shí)現(xiàn)在觸摸屏上設(shè)定數(shù)據(jù)讓重物在具體位置定位功能,并且觸摸屏上還要即時(shí)顯示定位機(jī)構(gòu)的當(dāng)前位置。為了簡(jiǎn)化程序中的計(jì)算,采用了兩個(gè)高速計(jì)數(shù)器C251 和C253。C251通過(guò)計(jì)算前進(jìn)后退的脈沖數(shù),再進(jìn)行換算后用于顯示牽引機(jī)構(gòu)水平方向的當(dāng)前位置;C253通過(guò)計(jì)算上升和下降的脈沖數(shù),再進(jìn)行換算后用于顯示牽引機(jī)構(gòu)垂直方向的當(dāng)前位置。定位過(guò)程是這樣的,以水平移動(dòng)為例,在觸摸屏上設(shè)置好需要定位的位置后,通過(guò)計(jì)算把需要的脈沖數(shù)送到一個(gè)D寄存器,根據(jù)機(jī)構(gòu)前進(jìn)還是后退C251進(jìn)行加減計(jì)數(shù),時(shí)刻比較D寄存器與C251中的數(shù)值,根據(jù)比較結(jié)果驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的輸出點(diǎn)對(duì)變頻器進(jìn)行輸出頻率的控制,實(shí)現(xiàn)接近設(shè)定值時(shí)進(jìn)給速度變慢,從而達(dá)到精確定位。圖3 是水平方向距離顯示的部分程序。

        圖3 PLC控制系統(tǒng)編程

        根據(jù)上面計(jì)算得知,編碼器發(fā)出一個(gè)脈沖相當(dāng)于走了0.003 14 m。也就是一個(gè)脈沖當(dāng)量的距離為0.003 14 m(D200),C251 表示的當(dāng)前的脈沖數(shù),用脈沖當(dāng)量乘以脈沖數(shù)即可得到當(dāng)前的距離(D204),單位為米。X6 為初始位置觸發(fā)點(diǎn),當(dāng)X6有效時(shí),把當(dāng)前的距離通過(guò)換算成D206(初始位置)后輸入C251即可初始位置復(fù)位。垂直方向等控制程序類似。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        塔式起重機(jī)是房屋建筑等生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,采用旋轉(zhuǎn)編碼器和PLC 構(gòu)成的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)鋼絲繩與卷筒之間的相對(duì)滑動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),具有以下特點(diǎn)。

        (1)操作靈活。用戶只需要通過(guò)觸摸屏即可監(jiān)視和控制負(fù)載的位置。

        (2)可靠性高。系統(tǒng)易操作,編程簡(jiǎn)單,PLC抗干擾能力強(qiáng)。

        (3)控制精度高。旋轉(zhuǎn)編碼器是一種精密元件,試用PLC 高速計(jì)數(shù)器采集數(shù)據(jù),利用PLC 的強(qiáng)大計(jì)算功能精確地計(jì)算車卷筒和鋼絲繩之間的相對(duì)滑動(dòng)距離。

        (4)現(xiàn)場(chǎng)安裝方便,試用壽命長(zhǎng),旋轉(zhuǎn)編碼器小巧,而PLC 大多采用模塊式組合,安裝方便。采用光電碼盤的旋轉(zhuǎn)編碼器無(wú)機(jī)械損耗,試用壽命長(zhǎng)。

        該應(yīng)用徹底告別了以往靠人工、靠估計(jì)的歷史,極大地提高了工作效率和安全系數(shù)。

        [1]孫在魯.塔式起重機(jī)應(yīng)用技術(shù)[M].北京:中國(guó)建材工業(yè)出版社,2003.

        [2]GB/T 5031-2008.塔式起重機(jī)[S].

        [3]王信義.機(jī)電一體化技術(shù)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1994.

        [4]常春.光電旋轉(zhuǎn)編碼器的研究與應(yīng)用[J].儀表技術(shù)與傳感器,2001(12):34-35.

        [5]三菱公司.三菱PLC.FX 系列全部技術(shù)手冊(cè)[Z].2011.

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