周大嵩,陳 芳
(汪家寨洗煤廠,貴州六盤水 553009)
汪家寨洗煤廠原煤運輸系統(tǒng)始建于1968 年,已有40 多年的歷史。其間,由于設(shè)備不斷增減、更新及系統(tǒng)改造,生產(chǎn)工藝發(fā)生了很大的變化,造成原有集中控制系統(tǒng)不能適應(yīng)生產(chǎn)需要,大、小系統(tǒng)集中控制失去閉鎖,設(shè)備起停、閉鎖關(guān)系十分混亂,不能確保兩礦原煤正常運輸,同時也為生產(chǎn)帶來了極為嚴(yán)重的安全隱患。
原煤生產(chǎn)流程如圖1所示。
(1)大、小系統(tǒng)獨立控制,互不影響。
(2)設(shè)備滿足逆煤流起車,順煤流停車。
(3)給煤機方面:
那礦:130#給煤機進入小系統(tǒng)閉鎖,131#給煤機進入大系統(tǒng)閉鎖。
汪礦:101#給煤機與大系統(tǒng)閉鎖;102#給煤機與小系統(tǒng)閉鎖;103#給煤機能夠選擇性的分別進入大系統(tǒng)閉鎖或小系統(tǒng)閉鎖。
(4)破碎機方面:
212#為小系統(tǒng)破碎機,進入小系統(tǒng)閉鎖;
213#為大系統(tǒng)破碎機,進入大系統(tǒng)閉鎖;
211#為大、小系統(tǒng)備用破碎機,可選擇性的分別進入大、小系統(tǒng)閉鎖。
注:當(dāng)211#進入大系統(tǒng)時,213#退出大系統(tǒng)閉鎖;211#進入小系統(tǒng)時,212#退出小系統(tǒng)閉鎖;退出閉鎖的破碎機可實現(xiàn)就地開停車。
(5)現(xiàn)場再起功能:
107#、108#可現(xiàn)場起停設(shè)備,只對相應(yīng)給煤機閉鎖,不影響大、小系統(tǒng)的集中閉鎖狀態(tài);
破碎機可現(xiàn)場起停設(shè)備,只對相應(yīng)的后級設(shè)備聯(lián)鎖起停,不影響各自系統(tǒng)的集中閉鎖狀態(tài);
圖1 原煤生產(chǎn)流程圖
(6)預(yù)告信號:設(shè)備起動預(yù)告信號為間斷鈴聲,外加燈光閃爍,信號預(yù)告時間為30秒。
(7)集中、就地:
大、小系統(tǒng)可分別實現(xiàn)集中和就地轉(zhuǎn)換,在集中就地轉(zhuǎn)換過程中,設(shè)備不能停止運轉(zhuǎn);
在就地狀態(tài)下,設(shè)備可以就地起、停任意一臺設(shè)備,不受前級設(shè)備閉鎖;
在集中狀態(tài)下,除有再起動功能的崗位,其余崗位只能通過停車按鈕停下本級以后的設(shè)備(含本級),不能起動任何設(shè)備。
(8)起車:正常情況為集中控制室集中起車,按動起車按鈕后系統(tǒng)進入預(yù)告狀態(tài),發(fā)出預(yù)告信號,30秒預(yù)告信號結(jié)束后,按照逆煤流方向啟動設(shè)備;在啟動過程中可按急停按鈕終止啟動過程。
(9)停車:正常情況下,由集控室按動停車按鈕,設(shè)備按照順煤流方向?qū)⑵C上的負(fù)荷卸空后逐級停車;事故狀況可按動急停按鈕瞬間停下各自系統(tǒng)中的全部設(shè)備。
由于控制過程極為復(fù)雜,采用傳統(tǒng)繼電器電路需要使用大量的中間繼電器、時間繼電器、計數(shù)器等電氣元件,大大增加改造費用。而且,改造工程量也十分巨大,施工時間很長,影響礦井生產(chǎn),不具備操作性。要滿足原煤運輸安全性需要,又要減少改造費用及影響時間,采用PLC 可編程控制來實現(xiàn)原煤運輸系統(tǒng)升級改造是最佳選擇。
圖2 控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)由PLC 可編程控制器、中間繼電器、接觸器、破碎機轉(zhuǎn)速感應(yīng)器、連線、按鈕、選擇開關(guān)組成,PLC 可編程控制器是整個控制系統(tǒng)的核心,也是控制系統(tǒng)的信息處理中心和設(shè)備啟、??刂浦行?,負(fù)責(zé)接收和執(zhí)行調(diào)度控制員的指令、處理破碎機轉(zhuǎn)速信號、判斷設(shè)備的啟停狀態(tài)等。它還可根據(jù)系統(tǒng)運行控制需要,智能控制系統(tǒng)中每臺設(shè)備的啟動、停止及連鎖、閉鎖關(guān)系,全面實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動控制的需要。
軟件設(shè)計采用三菱PLC 專用設(shè)計編程軟件GX Developer進行軟件編程。
程序設(shè)計:PLC 接受調(diào)度信號,判斷系統(tǒng)選擇是否在集中狀態(tài),如果不在,所選系統(tǒng)進入現(xiàn)場控制狀態(tài),設(shè)備無閉鎖,由現(xiàn)場控制設(shè)備的啟停。如果在集中狀態(tài),系統(tǒng)進入預(yù)告信號階段,發(fā)出間斷性的聲光警示信號,再判斷是否有停車或急停指令,有停車或急停指令,起車過程終止返回開始狀態(tài),無停車或急停指令,預(yù)告信經(jīng)30秒后,起動順煤流中的最末級設(shè)備,PLC 通過現(xiàn)場設(shè)備返回信號判斷設(shè)備是否正常起動,如設(shè)備未正常起動,起動過程終止返回開始狀態(tài),如設(shè)備起動正常則系統(tǒng)進入破碎機起動環(huán)節(jié),PLC 將首先判斷破碎機的選擇指令,決定破碎機的投切及備用狀態(tài),在破碎機環(huán)節(jié)中PLC 將判斷設(shè)備的開、停狀態(tài),同時還將判斷破碎機是否有堵轉(zhuǎn)信號,如果有堵轉(zhuǎn)信號或起動不正常信號,起動過程將會終止并返回本級,等待再起車信號,直到設(shè)備正常后,進入下一級起車程序,當(dāng)所有設(shè)備起動正常后,PLC 將為選定的給煤機發(fā)出可以開車的信號,由現(xiàn)場起動給煤機,起動過程結(jié)束。
圖3 程序方框圖
圖4 外部接線圖
系統(tǒng)在集中狀態(tài)時所有設(shè)備滿足閉鎖關(guān)系,當(dāng)調(diào)度發(fā)出停車指令時,PLC 將按照順煤流方向逐級停車,當(dāng)PLC 接到急停指令時,將立即停止系統(tǒng)中的全部設(shè)備,程序框圖見圖3。
PLC外部接線如圖4所示。
該廠自己探索、攻堅克難,用最少的投入、最少影響時間、最少工作量、最少安裝空間,成功對原煤運輸系統(tǒng)實施自動化改造,有效解決了汪家寨洗煤廠原煤運輸系統(tǒng)中的安全隱患,完善了工藝流程和設(shè)備保護裝置,保證了原煤運輸?shù)陌踩?、可靠性,機電設(shè)備事故率大幅降低,長期以來困擾生產(chǎn)的破碎機易堵難題也得以根本解決。據(jù)統(tǒng)計,僅減少破碎機堵塞一項,每年就達300小時以上。
本次改造是該廠精心設(shè)計、大膽嘗試的一次成功范例,實現(xiàn)了科學(xué)技術(shù)向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)換,在減少崗位人員勞動工作量的同時,有力提升了原煤運力,為該廠原煤運輸安全生產(chǎn)做出了突出貢獻。
PLC可編程控制器具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、能耗低、可靠性高、功能強大等突出優(yōu)點。同時,它在系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和調(diào)試工作上簡便易行,特別在針對復(fù)雜控制系統(tǒng)的運用中有得天獨厚的優(yōu)勢,是一種性價比很高的電氣控制設(shè)備。在生產(chǎn)過程中用好PLC,可為安全生產(chǎn)提供良好的條件。