劉俊明,張 帥,劉金敬,解華東,劉 永
(萊鋼能源動(dòng)力廠,山東萊蕪 271104)
萊鋼220 t/h鍋爐為江西鍋爐廠設(shè)計(jì)的高溫高壓自然循環(huán)單汽包鍋爐,為充分利用煙氣余熱,在鍋爐尾部煙道末級(jí)空氣預(yù)熱器下部設(shè)計(jì)安裝了一套冷凝水加熱器裝置,原理是將50益的凝結(jié)水通過(guò)一旁路引入冷凝水加熱器吸收煙氣熱量后返回至除氧器,通過(guò)改變工質(zhì)出口溫度達(dá)到降低排煙溫度,提高鍋爐效率的目的。
鍋爐投產(chǎn)運(yùn)行初期,鍋爐排煙溫度(冷凝水加熱器上部)在150益,冷凝水加熱器全部投運(yùn)時(shí),煙道末端排煙溫度可降至90益,遠(yuǎn)低于煙氣的露點(diǎn)溫度120益。在鍋爐負(fù)荷較低或冬季氣溫較低時(shí),末端最低排煙溫度可降至75益,存在嚴(yán)重的低溫腐蝕現(xiàn)象,長(zhǎng)期運(yùn)行將造成冷凝水加熱器管束壽命降低,引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子因腐蝕而動(dòng)平衡失效。
發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題后,為防止鍋爐尾部設(shè)備低溫腐蝕,初期進(jìn)行如下調(diào)整:
(1)減小冷凝水加熱器入口閥開度,煙氣與凝結(jié)水換熱量減少,末端排煙溫度上升明顯;
(2)焦?fàn)t煤氣燃用量由前期的1.5萬(wàn)m3/h減至保安量,排煙溫度上升明顯,負(fù)荷在180 t/h以上時(shí),可提高排煙溫度約20益,高于酸露點(diǎn)溫度;
(3)鍋爐運(yùn)行人員對(duì)燃燒進(jìn)行調(diào)整,改變熱風(fēng)出口溫度等措施亦可實(shí)現(xiàn)提高排煙溫度的目的,但效果一般。
通過(guò)以上調(diào)整措施,鍋爐排煙溫度可以滿足工藝要求,但此時(shí)冷凝水加熱器管道存在嚴(yán)重水沖擊現(xiàn)象,且隨著閥門開度的減小,管道振動(dòng)增大,整個(gè)冷凝水加熱器管束及進(jìn)出水主管水沖擊頻繁,嚴(yán)重威脅冷凝水加熱器運(yùn)行安全及整個(gè)除氧給水設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。
調(diào)整閥門開度期間,除氧器同時(shí)存在間歇性振動(dòng),振感強(qiáng)烈,除氧器壓力周期性波動(dòng),平均周期約3~5 min,壓力在0.3~0.68 MPa之間波動(dòng)(除氧器0.68 MPa附近安全閥起座,起座后壓力下降,然后壓力重新上升至起座壓力)。
3.1.1 水沖擊時(shí)現(xiàn)象
(1)冷凝水加熱器投運(yùn)后,冷凝水加熱器本體及回水管道存在嚴(yán)重水沖擊;鍋爐負(fù)荷低時(shí),冷凝水加熱器投入時(shí)只能全開閥門方能維持運(yùn)行,不能通過(guò)控制凝結(jié)水量達(dá)到控制煙溫的目的;鍋爐負(fù)荷高時(shí),相應(yīng)排煙溫度高,冷凝水加熱器入口閥全開,仍存在水沖擊,亦不能正常運(yùn)行;
(2)低負(fù)荷時(shí),冷凝水加熱器投用時(shí)只能閥門全開,此時(shí)造成排煙溫度過(guò)低,遠(yuǎn)低于煙氣露點(diǎn)溫度,低溫腐蝕嚴(yán)重;閥門半開半關(guān)狀態(tài)時(shí),除氧器正常運(yùn)行受影響,間歇性振動(dòng)猛烈,存在安全隱患;
(3)鍋爐負(fù)荷210 t/h,冷凝水加熱器投運(yùn)后閥門全開時(shí),鍋爐排煙溫度由平均165益降至95益,鍋爐負(fù)荷降低時(shí),排煙溫度更低。投運(yùn)過(guò)程中,管道一直存在振動(dòng)現(xiàn)象,閥門開全后,管道振動(dòng)仍然嚴(yán)重,無(wú)法維持正常運(yùn)行。
總之,該套裝置僅實(shí)現(xiàn)了回收煙氣余熱,卻造成了排煙溫度過(guò)低,尾部煙道設(shè)備低溫腐蝕現(xiàn)象,與最初設(shè)計(jì)目的不統(tǒng)一。
3.1.2 原因分析
(1)改造前冷凝水加熱器位于8 m層,進(jìn)水管道口位于4 m層,出水管道由8 m層返回4 m層后重新上升至除氧器層,位于13 m左右,冷凝水加熱器及管道設(shè)備呈一“裝”型,最高點(diǎn)無(wú)排氣裝置,冷凝水加熱器及管道內(nèi)存在憋壓現(xiàn)象,待壓力到一定程度時(shí)釋放,該釋放點(diǎn)位于除氧器前凝結(jié)水管道,造成管道周期性振動(dòng)。
(2)冷凝水加熱器入口位于低溫加熱器之前,不能調(diào)節(jié)入口水溫,因冷凝水加熱器出口水溫或排煙溫度異常導(dǎo)致管道振動(dòng)時(shí),只能通過(guò)控制閥門開度進(jìn)行調(diào)節(jié),手段單一,效果較差。
(3)鍋爐冷凝水加熱器僅作除氧器輔助進(jìn)水,鍋爐給水仍以經(jīng)低加后的除鹽水為主,兩路水量偏差巨大,導(dǎo)致經(jīng)冷凝水加熱器換熱后的除鹽水前后溫差達(dá)到70益,溫度升至100益以上,汽化現(xiàn)象嚴(yán)重,造成管道三通混合處汽水交匯,造成水沖擊。
為保證設(shè)備正常運(yùn)行,對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造,過(guò)程如下:
(1)將出水管道自冷凝水加熱器出口聯(lián)箱直接向上連至除氧器,消除“裝”型管道的弊端,實(shí)現(xiàn)冷凝水加熱器向除氧器內(nèi)直接排汽,消除通過(guò)冗長(zhǎng)管道、然后進(jìn)入除氧器排汽現(xiàn)狀和水沖擊造成的振動(dòng)。
(2)將冷凝水加熱器入口管道改至低溫加熱器之后,入口水溫也可實(shí)現(xiàn)控制,排煙溫度可實(shí)現(xiàn)多重調(diào)節(jié)。
(3)改變給水的主輔方式,以經(jīng)鍋爐冷凝水加熱器換熱后的除鹽水為主要供水管路,原主供水管道僅作輔助或調(diào)節(jié)補(bǔ)充。
改造前后管道走向示意如圖1、2所示。
圖1 改造前管道走向示意圖
圖2 改造后管道走向示意圖
冷凝水加熱器改造后,于2012年7月重新投運(yùn),鍋爐排煙溫度可較好的控制在130益以上,比未投運(yùn)時(shí)降低排煙溫度50益,同時(shí)凝結(jié)水水溫可由50益提高至125益左右,煙氣余熱利用效果明顯。與改造前相比,具有以下優(yōu)點(diǎn):
4.1 徹底解決了冷凝水加熱器投運(yùn)、退出及鍋爐負(fù)荷大幅波動(dòng)過(guò)程中管道振動(dòng)現(xiàn)象;
4.2 鍋爐排煙溫度可通過(guò)控制冷凝水加熱器入口水溫控制,改變了前期僅能依靠控制閥門開度來(lái)調(diào)節(jié)排煙溫度的狀況,保證排煙溫度在130益以上,減少了設(shè)備低溫腐蝕;
4.3 除氧加溫用蒸汽比改造前更節(jié)約2 t/h,達(dá)到5 t/h;
4.4 改造后,冷凝水加熱器作為除鹽水的主要流經(jīng)設(shè)備,水量不足時(shí)由旁路補(bǔ)充,徹底改變了前期僅作為輔助加熱設(shè)備的各種弊病,換熱性能得到了充分利用;
4.5 實(shí)現(xiàn)了與低溫加熱器配合投用,共同控制排煙溫度的新功效,調(diào)溫手段更加多樣化;
4.6 改造后鍋爐的熱效率增加約1%~2%,提高了鍋爐經(jīng)濟(jì)性;
4.7 豐富了鍋爐余熱余能利用的新形式,為其他鍋爐提供了寶貴的借鑒經(jīng)驗(yàn),粗略估算年效益200萬(wàn)元以上。
[1]奚士光,吳味隆等.鍋爐及鍋爐房設(shè)備[M].北京:中國(guó)建筑出版社,1995.
[2]韓昭滄.燃料及燃燒學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994.