季忠鳳
(天津天鐵冶金集團(tuán)第二煉鐵廠,河北涉縣 056404)
天鐵6號高爐上料控制系統(tǒng)程序設(shè)計與應(yīng)用
季忠鳳
(天津天鐵冶金集團(tuán)第二煉鐵廠,河北涉縣 056404)
敘述了天鐵6號高爐上料控制系統(tǒng)程序設(shè)計與應(yīng)用過程。通過對高爐上料系統(tǒng)的研究分析,設(shè)計出能夠準(zhǔn)確控制上料系統(tǒng)的自動控制程序。經(jīng)過實(shí)際應(yīng)用節(jié)約了操作時間,提高了上料速度。對于應(yīng)用中出現(xiàn)的問題,通過調(diào)試和采取相應(yīng)改進(jìn)措施,達(dá)到了良好的上料效果,保障了高爐正常生產(chǎn)。
高爐;控制系統(tǒng);程序
天鐵6號高爐有效容積為2 800m3,串罐式無料鐘爐頂,供上料系統(tǒng)由礦槽、焦槽、給料篩分、稱量設(shè)備以及膠帶運(yùn)輸機(jī)等組成。燒結(jié)礦、球團(tuán)礦采用分散篩分、分散稱量工藝流程,設(shè)有7個燒結(jié)礦槽、3個球團(tuán)礦槽、3個塊雜礦槽及5個焦槽。料倉貯料能力按高爐日產(chǎn)鐵7000t/d、利用系數(shù)2.5 t/(m3·d)、爐料結(jié)構(gòu)燒結(jié)礦75%+球團(tuán)礦15%+塊礦10%進(jìn)行設(shè)計。考慮到設(shè)備檢修及操作維護(hù)等要求,焦炭貯存運(yùn)輸系統(tǒng)和礦石貯存運(yùn)輸系統(tǒng)分別單獨(dú)設(shè)置,構(gòu)成兩個獨(dú)立、并列系統(tǒng)。在設(shè)計供上料系統(tǒng)裝配料程序時,充分考慮了天鐵6號高爐上料系統(tǒng)工藝特點(diǎn),設(shè)計出了適合天鐵6號高爐的上料控制系統(tǒng)程序,通過程序控制將各種礦石焦炭等準(zhǔn)確、及時地運(yùn)送到爐頂,而后由爐頂布料系統(tǒng)按照約定的裝料制度均勻地布到高爐料面。該軟件系統(tǒng)為高爐工藝提供了直觀便捷的監(jiān)控方式,通過程序的精確控制保證了上料的準(zhǔn)確性,滿足了高爐正常生產(chǎn)。
按照高爐槽下皮帶上料工藝要求,整個上料系統(tǒng)軟件設(shè)計分為配焦供焦及焦回收、配礦供礦及礦回收和主皮帶上料等系統(tǒng);從軟件功能上可以設(shè)計實(shí)現(xiàn)槽下上料及爐頂布料矩陣的設(shè)定、預(yù)約,包括料批程序設(shè)定、上料配料程序監(jiān)控以及皮帶上料速度的設(shè)計和優(yōu)化。
(1)采用矩陣式配方,且矩陣中可單獨(dú)對每一原料槽進(jìn)行配方重量的設(shè)定,這樣能大大提高上料配方設(shè)定的靈活性。
(2)設(shè)置緊急加焦功能,能滿足突發(fā)狀況下改變料制的需要。
(3)在實(shí)際生產(chǎn)中,某種原料并不是每一批都需要或者某種原料用量很小需要多批上一次,為解決這個問題,系統(tǒng)提供了循環(huán)設(shè)定功能。
有以上三點(diǎn)支持,正常工作情況下,每一批料的品種、重量、爐頂布料信息(布料環(huán)數(shù)、傾動方向、布料角等)均在槽下監(jiān)控界面中進(jìn)行程序設(shè)定和顯示。這種方式突破了傳統(tǒng)控制方法中槽下和爐頂各自設(shè)置矩陣的缺陷,提高了上料系統(tǒng)的穩(wěn)定性。槽下供料系統(tǒng)計算料批數(shù)的原則是按大礦記批,即每放一批大礦,槽下上料批數(shù)加1,焦炭、小礦、附加焦、附加礦等都不計入批數(shù)。
(1)上料系統(tǒng)配料運(yùn)行監(jiān)控程序提供實(shí)時料批位置顯示和跟蹤功能,該跟蹤采用延時計算的方法,通過調(diào)試使顯示和現(xiàn)場實(shí)際料批的長度及位置基本吻合。同時,系統(tǒng)監(jiān)控程序還提供料批運(yùn)行的詳細(xì)跟蹤數(shù)據(jù),從而滿足高爐對上料速度的要求。
(2)配料系統(tǒng)改進(jìn)了上一批料排放完畢后,下一批需要用到的所有配料設(shè)備同時工作的傳統(tǒng)方式,取而代之的是當(dāng)某一批料開始排放時,下一批就可以按料單設(shè)定開始配料,以提高配料和排料速度。
(3)料斗排料程序設(shè)計為被選料斗需要排料時,料滿即可開啟閘門向皮帶排料,而不用等待其他被選料斗料滿,大大節(jié)約了排料時間。
高爐上料的速度是衡量槽下供料系統(tǒng)性能的重要指標(biāo),因此對影響上料速度的因素進(jìn)行全面的分析,對程序編制和設(shè)置至關(guān)重要。由于6號高爐槽下供礦供焦和主皮帶的運(yùn)行速度為定值2 m/s,因此本文以時間作為分析的變量。設(shè)定第一個允許排料的礦秤斗從打開計時到最后一個排礦秤斗關(guān)閉所需的時間為礦批料長to;第一個允許排料的礦秤斗距離爐頂?shù)木嚯x即礦批料頭為Toh;焦批料頭為Tch;中心料罐相關(guān)閥門動作總時間為tx1;布料器最大布礦時間tbo;完成布料后關(guān)閉下料閘和下密用時tx2;上料罐密封閥門和均壓放散關(guān)閉總時間ts1。
(1)排料過程對上料速度的影響
排料過程,即稱量斗閘門開始打開向皮帶放料的過程。假如中心料罐目前物料為礦石,我們選擇當(dāng)爐頂下料閘離開關(guān)位即開始向槽下發(fā)出“要料”指令,這時,如果安全距離延時到,那么槽下各稱量斗設(shè)備開始往皮帶上排礦,同時爐頂均壓、下密、下料閘等設(shè)備陸續(xù)動作,經(jīng)過tx1向爐內(nèi)放礦,Tbo后布料完成,關(guān)閉下密下節(jié),tx2后上料罐準(zhǔn)備向中間料罐排放焦炭。
此時可計算得出,礦批料頭運(yùn)行至距爐頂?shù)臅r間:Toh-tx1-tbo-tx2
礦石料尾距離爐頂:Toh-tx1-tbo-tx2+to
經(jīng)過一段時間Tfl,上罐向中心料罐放焦結(jié)束同時探尺再次到料線爐頂下料閘離開關(guān)位,開始向槽下發(fā)出要料指令,這時,需滿足礦石料尾等于最小安全距離Taq,才允許各稱量料斗向供焦皮帶排放焦炭,即:
由此得出,在排料過程中影響槽下上料速度的因素,除了爐頂各種閥門動作速度和布料速度外,槽下各稱量料斗的排料能否正常是非常重要的因素,也就是各稱量料斗閘門與料斗設(shè)備的完好率和某一個被選中的稱量斗在排料時出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理能力直接影響著Toh、to,即料批的料頭和料長,從而直接影響上料速度,因此在軟件設(shè)計中,充分考慮到以上因素,適時調(diào)整各種時間量(包括安全間距)的設(shè)定值,科學(xué)地設(shè)置上料料單和料批在各稱量料斗中的分配機(jī)制,以及在程序中對關(guān)鍵設(shè)備的正常運(yùn)行所建立的應(yīng)急預(yù)案等,可以有效提升槽下稱量斗的排料能力,從而提高槽下的上料速度。
(2)稱量和配料系統(tǒng)對供料速度的影響
槽下稱量料斗配料系統(tǒng)包括振動給料機(jī)、振動篩,給料與篩分的速度也影響著槽下供料的能力。正常工序,上一步料批的安全距離延時到,該步料批應(yīng)該配料完畢,即各被選用的稱量斗都已經(jīng)具備排料的條件。
因此理論上配焦總時間應(yīng)該不大于排礦時間(礦批料長)與安全距離延時的和;配礦總時間應(yīng)該不大于排焦時間(焦批料長)與安全距離延時的和。以焦炭為例:
設(shè)定焦炭給料系統(tǒng)的下料和篩分速度為Vc;焦炭最大批重為Wc;焦炭稱量斗使用個數(shù)為nc,在正常料制的情況下,一步料的總批重平均分配在各“使用稱量斗”,考慮到秤斗粘料水分等因素,按照分配重量上浮20%考慮,那么每個斗需配的料重應(yīng)為:
根據(jù)上式所得,若要達(dá)到最大槽下配料速度,必須滿足如下條件:
由此得出,給料機(jī)的下料能力和振動篩的篩分速度以及料單設(shè)定的合理性,直接影響槽下配料系統(tǒng)的速度。因此在程序中合理地設(shè)定上料料單分配機(jī)制以及適時調(diào)整配料系統(tǒng)的延時,同時保證給料篩分設(shè)備的振幅和合適調(diào)整給料機(jī)的料流,確實(shí)保證秤斗關(guān)閉到位,都會縮短秤斗配料時間,從而有效提高槽下上料的速度。
天鐵2 800m3高爐上料系統(tǒng)自動化控制采用美國GE Rx3i PAC系統(tǒng)+Turck Profibus-DP現(xiàn)場總線的方式,其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 天鐵2800m3高爐上料系統(tǒng)自動化控制拓?fù)鋱D
其主控制器采用GE公司Rx3i PAC系統(tǒng)的IC695CPU320,具有1 GHz主頻,64 MB內(nèi)存的CPU,其I/O采用GE本地I/O模塊+TURCK現(xiàn)場總線方式。其中低壓配電柜信號(振動篩、給料機(jī)、皮帶等電機(jī)和控制信號等)進(jìn)入本地PLC模塊,而操作箱及現(xiàn)場信號(包括閘門位置、料倉料位、稱重信號等)則就近進(jìn)入相應(yīng)的總線從站系統(tǒng)。其中,DP-Master為Profibus-DP主站,采用 GERx3i的IC695PBM300,通過Profibus-DP現(xiàn)場總線協(xié)議將從現(xiàn)場總線各從站上讀取的信號至PLC控制器或?qū)LC控制器的指令轉(zhuǎn)發(fā)至總線各從站相應(yīng)的設(shè)備。
該控制系統(tǒng)與高爐其他子系統(tǒng)之間,通過光纖環(huán)網(wǎng)技術(shù)和赫斯曼交換機(jī)技術(shù)構(gòu)成的冗余型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),進(jìn)行實(shí)時數(shù)據(jù)交換和通訊。
自2009年投產(chǎn)以來,該軟件系統(tǒng)為高爐工藝提供了直觀便捷的監(jiān)控方式,滿足了生產(chǎn)要求,6號高爐平均達(dá)到了8批/h以上的上料能力,而且仍有較大的上升空間。該系統(tǒng)本著面向用戶、操作簡易的原則,實(shí)際應(yīng)用中操作工可以很方便地對料批配方進(jìn)行設(shè)定或修改并記錄,且針對實(shí)際生產(chǎn)過程會出現(xiàn)的各種操作或設(shè)備緊急故障,在程序中還設(shè)置了專門的應(yīng)急監(jiān)控程序和處理方案,包括配料設(shè)備異常情況下的故障篩分設(shè)備誤差補(bǔ)正和切斗操作控制、閘門系統(tǒng)故障的強(qiáng)制開關(guān)或強(qiáng)制料滿放空控制、料頭料尾異常控制等。這些都在一定程度上解決了在故障狀態(tài)下如何不影響高爐供料速度的問題。本著主皮帶上不堆料、不斷料且滿足不因料批大小而影響上料設(shè)備安全運(yùn)行的設(shè)計原則,在實(shí)際調(diào)試和應(yīng)用中,通過現(xiàn)場測試各級皮帶實(shí)際的運(yùn)轉(zhuǎn)速度、各稱量篩分設(shè)備的動作時間,在程序中調(diào)整了各種上料制度下不同料種在各自皮帶和公共上料主皮帶上的延時間隔(即安全距離),測算并綁定了了合理的給料配料時間值,和各給料篩分設(shè)備以及各閘門的延續(xù)時間,并采用延時計算的方法,通過調(diào)試將料批跟蹤和現(xiàn)場料批的長度及位置基本吻合,達(dá)到了實(shí)時監(jiān)控料批運(yùn)行情況的目的。
天鐵6號高爐上料控制系統(tǒng),是根據(jù)高爐槽下上料系統(tǒng)的工藝配置以及高爐上料自動控制的設(shè)計特點(diǎn),通過對影響供配料和上料速度因素的分析,進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用調(diào)試與編制設(shè)計,在設(shè)計中針對各種非正常因素對高爐上料系統(tǒng)造成的影響,制定了相應(yīng)的應(yīng)急處理措施和監(jiān)控程序,使得自動控制水平大大提高,達(dá)到了良好的應(yīng)用效果,為高爐正常上料提供了保障。
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Program Design and Application of Tiantie No.6 BF Charging Control System
JI Zhong-feng
(Iron-making Plant 2,Tianjin Tiantie Metallurgy Group,She County,Hebei Province056404,China)
The paper explains the process of the program design and application of Tiantie No.6 BF charging control system.Automatic control program accurately controlling charging system was designed by studying and analyzing BF charging system.During practice,operation time was saved and charging speed increased.The problems occurring in practice were solved by making adjustment and taking relevant improvement measures.Good charging effect was achieved and BF normal production ensured.
blast furnace;control system;program
2013-02-07
2013-03-03
季忠鳳(1982—),女,山東沂水人,工程師,主要從事高爐控制技術(shù)和高爐M E S系統(tǒng)管理工作,E-mail:jzf1997@126.com。
(編輯 潘娜)