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        乙烯裝置裂解爐熱效率影響因素分析及對策實施

        2013-05-15 07:45:16劉永斌周玉新
        當(dāng)代化工 2013年6期
        關(guān)鍵詞:裂解爐撫順熱效率

        王 瑤,王 宇,劉永斌,周玉新

        (中國石油撫順石化公司乙烯化工廠, 遼寧 撫順 113004)

        乙烯裝置是石油化工裝置的龍頭,能耗占石化工業(yè)總能耗的三分之一以上。裂解爐是乙烯裝置的關(guān)鍵設(shè)備,能耗又占裝置總能耗的70%~80%。在裂解爐各項主要參數(shù)中,熱效率與節(jié)能降耗有極為密切的關(guān)系,提高裂解爐熱效率,降低裂解爐耗能損失是乙烯裝置節(jié)能降耗的關(guān)鍵。因此,分析影響裂解爐熱效率的因素,采取有效措施提高裂解爐熱效率,對乙烯裝置實際運行及節(jié)能降耗都有著重要的意義。

        1 裂解爐運行情況

        1.1 裂解爐概況

        撫順乙烯裝置始建于1991年,裂解爐是引進(jìn)美國Lummus公司技術(shù),采用五臺SRT-IV型裂解爐,進(jìn)料負(fù)荷范圍在9~13 t/h,設(shè)計熱效率93%。1996年經(jīng)過擴(kuò)能改造,增加一臺CBL-II型裂解爐,進(jìn)料負(fù)荷控制在13.5~18 t/h,設(shè)計熱效率92.5%,目前年產(chǎn)乙烯 14萬 t。1#~3#裂解爐可以裂解氣相進(jìn)料及液相進(jìn)料,4#~6#裂解爐只能裂解液相進(jìn)料。在裂解爐實際運行中,發(fā)現(xiàn)SRT-IV型裂解爐熱效率達(dá)到93.1%左右,CBL-II型裂解爐熱效率達(dá)到92.5%左右為瓶頸值,較難有所提高,與國內(nèi)同等裂解爐熱效率94%的運行指標(biāo)相比有些差距。

        1.2 裂解爐運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

        為了全面分析氧含量及排煙溫度與熱效率的關(guān)系,截至到2012年9月,整理了最近4年的撫順乙烯裂解爐實際運行數(shù)據(jù)(取各年平均值)如表1。

        2 裂解爐熱效率數(shù)據(jù)分析

        2.1 熱效率計算方法

        裂解爐熱效率是衡量裂解爐體系熱量利用有效程度的一個重要標(biāo)志,依照中國石油天然氣股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SY 50-2002《石油化工工藝加熱爐節(jié)能監(jiān)測測定法》中的綜合效率簡化計算法,熱效率η的定義用下式來表示[1]:

        其中:η—熱效率,%;

        q1′—排煙損失熱量占供給能量的百分?jǐn)?shù),%;

        q2′—不完全燃燒損失熱量占供給熱量的百分?jǐn)?shù),%;

        q3′—表面散熱損失熱量占供給能力的百分?jǐn)?shù),%;

        tg—排煙溫度,℃;

        ta—外供熱源預(yù)熱空氣時,熱空氣的溫度,℃;

        W—霧化蒸汽的用量,kg/kg燃料;

        cO2—煙氣中氧含量百分?jǐn)?shù),%;

        cCO—煙氣中一氧化碳含量×10-6;

        α—過剩空氣系數(shù)。

        表1 裂解爐實際運行參數(shù)Table 1 Cracking furnace operation parameters

        2.2 確定影響熱效率的主要因素

        通過對熱效率計算公式的分析,可以發(fā)現(xiàn)在設(shè)備方面,對熱效率影響較大的是爐體保溫、燃料氣火嘴情況、空氣預(yù)熱器運行情況等;在工藝方面對熱效率影響較大的因素有過剩空氣系數(shù)、排煙溫度以及一氧化碳含量等。在1#~3#裂解爐中選擇3#爐,4#~6#裂解爐選擇4#爐做趨勢圖可得到圖1。由圖1勢圖結(jié)合氧含量計算公式可得到排煙溫度和氧含量對熱效率影響較大,而CO的含量可控制在10-6級,對熱效率影響不大。

        2.2.1 氧含量與過??諝庀禂?shù)

        過??諝庀禂?shù)是實際所需要的空氣量與理論所需空氣量的比值,在應(yīng)用時是利用爐內(nèi)氧含量值計算所得。氧含量越小,過??諝庀禂?shù)越小,但不能保證燃料完全燃燒;氧含量越大,過??諝庀禂?shù)越大,雖然能保證燃料的完全燃燒,但過剩的空氣在煙氣排放時卻帶走了部分熱量,使熱效率降低。撫順石化裂解爐氧含量控制指標(biāo)在2%~5%。

        2.2.2 排煙溫度

        裂解爐的排煙溫度越高,帶走的熱量越多,即熱效率越低。從裂解爐實際運行考慮,煙氣溫度的降低雖然有利于熱效率的升高,但是如果低于煙氣酸露點(與燃料中的硫含量有關(guān))就會產(chǎn)生酸性氣體露點腐蝕,對設(shè)備造成損傷,所以在實際操作中不能一味的追求較低的煙氣溫度。撫順石化裂解爐煙氣控制指標(biāo)為97~110 ℃。

        圖1 排煙溫度和氧含量對熱效率的影響Fig.1 Exhaust gas temperature and oxygen content on thermal efficiency

        2.2.3 一氧化碳含量

        裂解爐燃料氣燃燒過程中雖然保持過剩的空氣,但還會有少量不完全燃燒的現(xiàn)象。在實際測定中是以煙氣中碳元素的不完全氧化態(tài)即CO的含量來計算的。CO的含量可控制在10-6級,相比過剩空氣系數(shù)及排煙溫度,當(dāng)CO處于(1~100)×10-6時對熱效率影響不大[2]。當(dāng)其他參數(shù)不變,經(jīng)過計算可得煙氣中CO含量每增加50×10-6時,熱效率僅下降0.02%,即CO處于(1~100)×10-6時僅能影響熱效率的 0.04%。由此可得,對熱效率影響較大的因素是氧含量和排煙溫度。

        3 問題分析與對策實施

        3.1 問題分析

        3.1.1 氣相進(jìn)料裂解爐

        (1)由于 1#~3#裂解爐可以裂解氣相進(jìn)料及液相進(jìn)料,在實際運行中承擔(dān)著裂解分離區(qū)產(chǎn)出的乙烷、丙烷即裂解輕烴的任務(wù),也承擔(dān)著裂解外購輕烴(即部分的LPG、C3、C4餾份進(jìn)料)的任務(wù)。輕烴裂解由于要求COT(裂解爐出口)控制溫度比液相原料高大約 20 ℃左右,因此裂解過程中需要的燃料氣量增大,氧含量增加,爐膛輻射段溫度升高,加上原料在對流段預(yù)熱時沒有相變過程,其吸收熱量較少,會造成煙氣溫度較其他爐偏高,影響熱效率。

        (2)在輕烴爐實際運行過程中,氣相原料多為烷烴,以催化和自由基結(jié)焦為主,焦的密度較大,比較致密[3]。撫順乙烯裂解爐氣相原料主要是循環(huán)乙烷、丙烷和少量的液化氣,這部分原料在高溫裂解過程中,脫氫生成乙烯、丙烯,乙烯、丙烯化學(xué)性質(zhì)活潑,易生成炔類物質(zhì)。炔類物質(zhì)在結(jié)焦機(jī)理中,是造成高溫結(jié)焦的主要原因,因此氣相原料在裂解過程中較易產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,影響燃料氣燃燒換熱,從而影響排煙溫度和氧含量。

        3.1.2 液相進(jìn)料裂解爐

        (1)4#~5#裂解爐爐承擔(dān)著裂解液相進(jìn)料的任務(wù),因不涉及裂解輕烴,原料組分相對前3臺爐變化較小,在實際運行中以精細(xì)調(diào)節(jié)為主,2臺裂解爐熱效率高于其他裂解爐。

        (2)6#裂解爐進(jìn)料負(fù)荷設(shè)計值較前 5臺爐多50%,設(shè)計排煙溫度為120 ℃。由于其負(fù)荷大,燃料氣用量多,導(dǎo)致其排煙溫度高,熱效率較其他小負(fù)荷裂解爐有些差距。

        3.1.3 其他影響熱效率的原因

        撫順乙烯裂解爐連續(xù)運行20年,沒有進(jìn)行較大的技術(shù)改造,長期連續(xù)運行積累了一些問題,主要問題總結(jié)如下:

        (1)實際工況與原設(shè)計發(fā)生變化。隨著撫順石化“百萬噸乙烯”項目建成并投產(chǎn),優(yōu)質(zhì)原料出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。近幾年撫順乙烯裂解原料由原設(shè)計的以液相為主調(diào)整為氣液兼顧,對流段傳熱介質(zhì)發(fā)生改變,同時進(jìn)料負(fù)荷相應(yīng)減少,低負(fù)荷生產(chǎn)對熱效率也有較大的影響。

        (2)對流段積灰。撫順乙烯裂解爐原設(shè)計均配有蒸汽自動吹灰裝置,但由于效果不好,一直采用人工吹灰,吹灰介質(zhì)為工廠風(fēng),在裂解爐停爐期間進(jìn)行吹掃。由于不能較好的清除對流段積灰,導(dǎo)致煙氣與原料間無法充分換熱,造成熱量的浪費。

        (3)爐體保溫影響。由于運行時間長,爐墻及襯里有粉化脫落現(xiàn)象,爐外墻表面熱點多,熱損失大,裝置投產(chǎn)以來一直沒對爐墻及襯里進(jìn)行改造翻新,由于檢修期間只能進(jìn)行一些局部的處理,無法實現(xiàn)施工部位和原保溫緊密結(jié)合,熱量損失嚴(yán)重。

        3.2 實施對策

        3.2.1 加強裂解爐的保溫密閉

        在日常巡檢工作中注意對爐體各部位漏風(fēng)情況的檢查:調(diào)節(jié)側(cè)壁燒嘴風(fēng)門,防止進(jìn)氣量較高造成浪費,注意側(cè)壁視火孔的檢查等。在停爐檢修期間,將修復(fù)保溫襯里作為常規(guī)工作之一,加強襯里薄弱部位的檢查,特別是爐底燒嘴上部、視火孔、防爆門、人孔門、側(cè)壁燒嘴周圍等,并對局部脫落的保溫進(jìn)行修補,使用優(yōu)質(zhì)的保溫材料對損壞的爐墻的裂縫進(jìn)行填塞,改善爐體的密閉保溫性能[4]。

        3.2.2 做好燒嘴的日常維護(hù)

        燒嘴燃燒正常與否對熱效率的影響十分直接。實際運行中燒嘴可能出現(xiàn)噴孔結(jié)焦、積灰堵塞,脫火、回火等問題,燃燒出現(xiàn)異常就會損失熱量。巡檢中應(yīng)注意檢查燒嘴燃燒情況,及時調(diào)整風(fēng)門,對需要停爐清理和更換受損的燒嘴做好記錄,確保下次運行時所有燒嘴處于良好燃燒狀態(tài)。裝置運行期間定期對燃料氣罐排液,防止分離再生氣系統(tǒng)夾帶液相重組分到燃料氣系統(tǒng),避免燃料氣受到污染。裂解爐停爐檢修期間,用蒸汽或氮氣吹掃燃料氣管線,防止燃料氣中的雜質(zhì)堵塞燒嘴,冬季生產(chǎn)應(yīng)檢查燃料氣管線伴熱情況,避免燃料氣產(chǎn)生凝液對燒嘴有不良影響。

        3.2.3 嚴(yán)格控制氧含量和排煙溫度

        調(diào)節(jié)氧含量的辦法是調(diào)節(jié)爐膛負(fù)壓和燒嘴風(fēng)門,爐膛負(fù)壓要根據(jù)氧含量情況,結(jié)合燒嘴風(fēng)門開度來調(diào)整。在氧含量表維護(hù)方面,應(yīng)利用便攜式測氧儀對在線氧表進(jìn)行校驗,對氧化鋯探頭過濾器上的積灰定期清除,并對更換清理、故障原因、投用結(jié)果等作記錄,確保在線氧表示數(shù)準(zhǔn)確。熱效率與排煙溫度直接相關(guān),為盡可能降低裂解爐排煙溫度,進(jìn)一步細(xì)化裂解爐吹灰操作,應(yīng)按周期對運行的裂解爐進(jìn)行吹灰,對吹灰前后裂解爐的運行情況進(jìn)行對比, 為實時了解對流段爐管積灰情況,應(yīng)對排煙溫度、燃料氣消耗量等進(jìn)行記錄整理。

        3.2.4 加強平穩(wěn)率考核

        裂解爐實際運行中,與崗位人員的日常操作有著密切關(guān)系,崗位人員的責(zé)任心,對主要參數(shù)的重視程度以及操作經(jīng)驗對裂解爐的運行都有很大影響,應(yīng)將裂解爐氧含量、排煙溫度、COT出口溫度、燃料氣量、液化氣補給量作為平穩(wěn)率考核指標(biāo)[5],實行日檢查、月考核,同時加強人員培訓(xùn)。根據(jù)裝置實際運行情況,不斷調(diào)整指標(biāo)控制范圍,持續(xù)改進(jìn)平穩(wěn)率考核指標(biāo)范圍,力求裂解爐的平穩(wěn)運行及優(yōu)化運行。

        3.3 運行效果

        通過近半年的時間對裂解爐整體運行情況的優(yōu)化及日常工作的細(xì)化,截至到2013年3月整理部分運行數(shù)據(jù)如表2。

        表2 2013年裂解爐運行數(shù)據(jù)Table 2 Cracking furnace operation parameters in 2013

        由實際運行數(shù)據(jù)可得到裂解爐熱效率有了提升,由 93.1%左右提升到 93.4%左右,其中煙氣溫度、氧含量不僅符合工藝生產(chǎn)指標(biāo)控制要求,也取得較佳的配比關(guān)系。

        4 結(jié)束語

        在乙烯裝置生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟的今天,延長運行周期,節(jié)能降耗,提高裝置競爭能力已經(jīng)成為各個乙烯生產(chǎn)企業(yè)的努力方向。乙烯裝置中裂解爐作為龍頭裝置和重要設(shè)備,挖潛增效、降本降耗的潛力還有很大,而裂解爐運行過程中,熱效率又是裂解爐運行最主要的參數(shù)。要加強裝置工藝、設(shè)備的技術(shù)研究,深挖裝置潛力,不斷探索提高熱效率的辦法,逐步完善裝置運行水平,為提高撫順乙烯裝置的綜合競爭能力提供必要的保證。

        [1]設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)報告.中油撫順石化設(shè)備檢測監(jiān)理研究中心[R].2012-10.

        [2]張磊, 何細(xì)藕.裂解爐熱效率的影響因素分析[J].石油化工設(shè)計, 2009,26 (2):25-28.

        [3]王松汗.乙烯裝置技術(shù)與運行[M].北京:中國石化出版社,2009:204-205.

        [4]趙錕, 任耀杰. 影響裂解爐熱效率的原因分析與對策[J].乙烯工業(yè),2010, 22 (2):46-51.

        [5]白瑋. 通過強化管理提高裂解爐熱效率的研究[J].當(dāng)代化工,2011,23(1):46-49.

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