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        淺談提高葉絲加香出口水分過程能力的方法

        2013-05-11 08:28:06董海濤師小琴齊建軍
        中國科技信息 2013年24期
        關(guān)鍵詞:合格率

        董海濤 師小琴 齊建軍

        紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司營口卷煙廠,遼寧 營口 115002

        1 概述

        煙絲溫度、水分的穩(wěn)定性影響著卷煙的內(nèi)在品質(zhì)。只有葉絲的水分得到有效的保證才能保證卷煙的填充值、松散度和香氣。

        2 問題及原因分析

        按照公司2012年工廠報告中要求,車間應(yīng)加強(qiáng)對重點(diǎn)工序過程控制精度的研究,消除各種異常趨勢,保證質(zhì)量的穩(wěn)定性

        2012年1月統(tǒng)計(jì)了葉絲加香出口水分過程能力控制指數(shù),如表1所示。

        表1

        對一月份生產(chǎn)的其他牌號的葉絲加香出口水分穩(wěn)定性進(jìn)行了調(diào)查。

        表2

        從調(diào)查數(shù)據(jù)中可以看出葉絲加香出口水分過程控制能力已經(jīng)低于1。

        過程能力指數(shù)也稱工序能力指數(shù),是指工序在一定時間里,處于控制狀態(tài)(穩(wěn)定狀態(tài))下的實(shí)際加工能力。它是工序固有的能力,或者說它是工序保證質(zhì)量的能力,其公式為:

        CPK公式:CPK=(T-2│M- Average │)/ 6σ

        USL:上限尺寸;SL:下限尺寸;T:規(guī)格公差,公式為:T=(USL-LSL)/2

        M:規(guī)格中心值A(chǔ)verage;測量數(shù)據(jù)的平均σ;標(biāo)準(zhǔn)差,公式為: σ=

        整體思維是高中物理解題中的重要思想,也是將整體看作過程,對其中的物理運(yùn)動及受力狀況進(jìn)行分析,便于我們同學(xué)們從整體把握解題思路,梳理清晰解題思路.有時,在一些物理題中,可以將多個物體看作一個整體,以各個質(zhì)量和方式、總電量和方式來分析,有助于化簡題目.如某題中A、B兩物放在光滑平面,A質(zhì)量為1kg,B質(zhì)量為2kg.兩物連線不可延伸.細(xì)線質(zhì)量忽略不計(jì).在A、B

        由于T公差范圍在制絲工藝規(guī)范中已經(jīng)確定,經(jīng)分析公式要提高葉絲加香出口水分過程能力的方法有:

        (1)降低出口水分標(biāo)準(zhǔn)偏差σ;

        (2)減小實(shí)際水分平均值與設(shè)定值的偏移量。

        抽取三月份連續(xù)生產(chǎn)的33批紅梅黃中22批CPK低于1的批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下表。

        在22批采樣點(diǎn)中,對導(dǎo)致葉絲加香出口水分過程能力低的各因素做了統(tǒng)計(jì)。

        表3

        從上表中看出烘后葉絲水分穩(wěn)定性差是導(dǎo)致葉絲加香出口水分不好的最主要原因,也即是導(dǎo)致葉絲加香出口水分過程能力低的癥結(jié)如表4。

        對烘后葉絲水分穩(wěn)定性差進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)由以下原因?qū)е隆?/p>

        表4

        (1)切絲后倉儲喂料機(jī)鋪料臺車光電管位置安裝低

        鋪料車光電管安裝位置在鋪料皮帶下方,鋪料皮帶在落料過程中容易造成光電管失效,從而導(dǎo)致喂料機(jī)堵料,如表所示:統(tǒng)計(jì)三個月的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)應(yīng)光電管異常造成的故障批次比較多。

        抽取4月15日某一紅梅(軟、硬黃)批次的不同時段生產(chǎn)過程中流量波動,有5次未達(dá)到工藝規(guī)范要求,表5。

        表5

        (3)調(diào)查3月份數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)潤葉生產(chǎn)完的煙葉貯存后與水分設(shè)定值相比降低的比較大,造成生絲水分合格率低。潤葉出口水分設(shè)定值為21.5%,生絲水分設(shè)定值為22%,兩個各偏差0.5%,而查看兩處實(shí)際水分偏差如下表顯示表6。

        由上圖看出由于潤葉貯存后實(shí)際水分偏差大于設(shè)定值水分,造成生絲水分合格率低,從而影響到烘后煙絲水分的穩(wěn)定性。

        3 解決措施

        3.1 光電管安裝位置的設(shè)計(jì)方案和優(yōu)化選擇

        現(xiàn)場倉儲喂料機(jī)鋪料車耙向和墻向分別安裝了兩組光電管,通過分析統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)耙向光電管失效引起設(shè)備故障,為此對這兩種光電管的安裝位置進(jìn)行分析,分析結(jié)果如下表所示:

        ?

        通過兩種安裝方式調(diào)查和評價得出墻向光電管的安裝位置比較合理,所以將耙向光電管的安裝方式調(diào)整成墻向光電管的安裝方式。如下圖是調(diào)整后的設(shè)備修改圖。

        光電管的安裝位置調(diào)整后,鋪料車在落料時再也不會影響到光電管的工作。

        表6

        表7

        表8

        表10

        3.2 鋪料車鋪料方式的設(shè)計(jì)方案和優(yōu)化選擇

        鋪料車的鋪料方式有兩種:1)鋪料車固定在尾端,底帶堆到一定高度后寸動;2)以喂料機(jī)中料位光電管為界線,未擋住前段鋪料,擋住后端鋪料。經(jīng)論證滿足以下三種條件,方案才可優(yōu)化選擇。

        (1)能夠存儲足夠的煙絲,滿足烘絲機(jī)生產(chǎn)需求的同時不增加有效作業(yè)時間。

        (2)在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上改動小,設(shè)備改造周期短。改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

        (3)根據(jù)車間成本控制要求,成本控制≤5000(元)。

        通過實(shí)驗(yàn)對方案一和方案二分別進(jìn)行論證,詳細(xì)內(nèi)容如表7,表8:

        通過上面實(shí)驗(yàn)分析得出第二種方案在成本、時間、難易程度上都比較合理,

        所以按第二種方案對鋪料車的鋪料方式進(jìn)行改造。

        3.3 解決葉片貯存后水分偏移量大的設(shè)計(jì)方案和優(yōu)化選擇

        對3月份生產(chǎn)的紅梅黃生絲水分、生絲水分合格率、潤葉出口水分和潤葉出口水分合格率進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查發(fā)現(xiàn),在潤葉合格率高的情況下生絲水分合格率低。

        通過SPC數(shù)據(jù)和記錄表,統(tǒng)計(jì)分析3月份紅梅黃生絲水分、合格率、潤葉出口水分和合格率的關(guān)系,得出結(jié)論如表9。

        4 修改后效果

        (1)通過修改供料機(jī)耙向光電管的安裝位置,將光電管的安裝位置由底部調(diào)整到側(cè)面,杜絕了光電管安裝在底部掛料造成光電管失效情況。光電管位置調(diào)整后因光電管失效造成的供料機(jī)故障降為零。(2)通過調(diào)整潤葉出口水分的設(shè)定值,使生絲水分的平均合格率由85.33%提高到98.71;(3)混絲加香出口水分的CPK由改造前的0.93提高到1.35,混絲加香水分的穩(wěn)定性得到了提高,確保成品卷煙內(nèi)在質(zhì)量穩(wěn)定,切實(shí)維護(hù)了消費(fèi)者利益表10。

        5、結(jié)論

        通過此次設(shè)備改造和工藝調(diào)整鍛煉并增強(qiáng)了我車間的技術(shù)隊(duì)伍,積累了經(jīng)驗(yàn),為日后的設(shè)備技改及日常的設(shè)備維修與維護(hù)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);保障了我廠香煙的產(chǎn)品品質(zhì),增強(qiáng)了香煙的品牌價值,維護(hù)了香煙消費(fèi)者的利益;響應(yīng)了國家局對中國卷煙工業(yè)制絲過程精細(xì)化管理的高標(biāo)準(zhǔn)與嚴(yán)要求,推動紅遼公司“創(chuàng)建優(yōu)秀卷煙工廠”活動邁向了更高的臺階。

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