劉野(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠第四油礦)
降低抽油機井井口回壓工藝方案
劉野(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠第四油礦)
為了合理優(yōu)化機采系統(tǒng),提高集輸管網(wǎng)輸油效率,達(dá)到機采井生產(chǎn)效益最大化,定量分析、計算了井口回壓對機采井產(chǎn)量、抽油機能耗的影響,明確了降低生產(chǎn)回壓對實際生產(chǎn)的重大意義,提出降低井口回壓的兩種方法,即井口增加過渡泵輸油法和管線末端增加抽吸泵輸油法兩種方案,對提高油田輸油工藝技術(shù)水平和開發(fā)效益,確保油田的長期穩(wěn)產(chǎn)具有一定的意義。
機采井 降回壓 過渡泵 增產(chǎn) 節(jié)能
在機采井生產(chǎn)中,由于輸油管線較細(xì)、輸油距離長,管線結(jié)蠟、結(jié)垢、原油黏度高等原因,造成井口生產(chǎn)回壓較高,不僅增加了掃線工作量,影響了抽油桿、管的使用壽命,造成躺井事故發(fā)生,還直接影響油井產(chǎn)液量、抽油設(shè)備能耗及產(chǎn)能建設(shè)投資。
1.1回壓導(dǎo)致的抽油桿、油管形變對產(chǎn)液量的影響
由于回壓的影響,抽油機在上沖程提液時,回壓通過液體作用在活塞上,從而使抽油桿伸長,產(chǎn)生提液滯后現(xiàn)象;在抽油機下沖程時,回壓通過液體作用在固定閥上,從而使油管伸長,這樣抽油機在上下沖程做功時,抽油桿和抽油管同時產(chǎn)生兩個變 形 , 降低了抽 油 泵 的 泵 效,導(dǎo)致 產(chǎn) 液 量 下 降[1]。
根 據(jù) 胡 克 定 律[2], 當(dāng) 應(yīng) 力 不 超 過 比 例 極 限 時 ,桿件的伸長 ΔL與拉力 F和桿件的原長 L成正比,與橫截面積 A成反比,式中 E為 彈性模量(取值2.1× 107)。
以葡79-54井為例,泵徑 70mm,沖程 3m,沖速為 8min-1,泵深 852.4m,抽油桿為 22mm ( A桿= 3.8cm2),油管 外 徑 為 73mm,內(nèi)徑 為 62mm ( A管= 11.6cm2, A空=31.65cm2) , 日 產(chǎn) 液 91.3m3, 日產(chǎn) 油6t,系統(tǒng)效率為 25%。
當(dāng)井口回壓增加 1MPa時,回壓作用在活塞上的作用力為 3846.5N。
根據(jù)胡克定律,上沖程時抽油桿的伸長量為4.12cm。 下 沖 程 時 油 管 的 伸 長 量 為 1.33cm, 則 由于 回 壓 每 天 影 響 的 產(chǎn) 量 為 1.75m3, 年 影 響 產(chǎn) 液 量為 638.75m3。
1.2回壓對抽油機能耗的影響
當(dāng)回壓降低 1MPa時,抽油機每天節(jié)約電能147.72kWh。
假設(shè)在井口安裝離心泵,離心泵產(chǎn)生 1MPa舉升力,效率為35%,可舉升的高度為100m。
葡 79-54 井 日 產(chǎn) 液 為 91.3m3, 則 將 91.3m3液 體舉 升 100m 所 消 耗 的 能 量 為 72.46kWh。 日 節(jié) 約 電能 75.26kWh,年 節(jié) 電 能 力 為 27469.9kWh。
在井口輸油管線內(nèi)部安裝一個外擴徑電驅(qū)動小型過渡泵,通過泵做功,使管線內(nèi)液體主動向前運輸,減少井筒內(nèi)液體流入管線的阻力,降低回壓對油井生產(chǎn)的影響。小型泵設(shè)計為雙管結(jié)構(gòu),一條為普通輸油管線,另一條為安裝過渡泵的外擴徑管線。正常生產(chǎn)時采用安裝過渡泵的外擴徑管線,最大限度地降低回壓對機采井生產(chǎn)的影響。過渡泵設(shè)計的排量參數(shù)可調(diào),根據(jù)不同井的實際產(chǎn)量調(diào)整過渡泵排量略大于油井的產(chǎn)量。當(dāng)過渡泵發(fā)生故障需要維修時,可將安裝過渡泵的外擴徑管線拆卸,采用普通輸油管線進(jìn)行輸油,從而不影響機采井的正常生產(chǎn)。
過渡泵技術(shù)參數(shù)設(shè)計見表1。
表1 過渡泵主要技術(shù)參數(shù)
3.1中原油田成功經(jīng)驗
中原油田在 15口井上安裝使用了降回壓裝置(與上述裝置不同)。在采油工作制度與參數(shù)不變的情況下,測量實施前后抽油井的有關(guān)參數(shù),回壓由原 來 的 0.4MPa 降 低 到 0.02MPa, 單 井 平 均 泵 效 提高了 6.5%,其他測量參數(shù)如表2。由表2 可知,單井平均生產(chǎn)周期為 385d,平均日增液 3.6×103kg,平均日增油 1.3× 103kg,累計增液 1424.5× 103kg,累 計增 油 500.5×103kg,延長 檢泵 周期 83d,累 計節(jié)電 29760.5kWh。
表2 中原油田采油二廠井口回壓降壓裝置實施前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)[3]
3.2大港油田成功經(jīng)驗
大港油田在7座計量站安裝油氣混輸泵7臺,計 量 站 系統(tǒng)回 壓 平 均 下 降 0.3MPa,各單 井 回 壓 均得 到不同 程 度 的下降 , 增加原 油 產(chǎn) 量 3609t, 見表3。
表3 中原油田計量站安裝混輸泵前后生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)
以葡 79-54 井為例,通過降回壓,單井增產(chǎn)638.75m3, 混 合 液 密 度 為 0.98cm3, 含 水 率 為94.41%,則 年 增 油 為 35t, 噸 油 按 照 2200 元計 算 ,年可創(chuàng)經(jīng)濟效益 7.7 萬元。
葡 79-54 井 年 節(jié) 電 27469.9kWh, 按 照 0.5 元/ kWh計算,年可創(chuàng)造經(jīng)濟效益 1.3735萬元。
回壓裝置的價格為 0.5 萬元,則第一年可創(chuàng)經(jīng)濟效益 8.57 萬元,如果按照離心泵的使用壽命為 10年計算,每年應(yīng)用 100 口井計算,可創(chuàng)造經(jīng)濟效益約 8175萬元,具有廣闊的應(yīng)用前景。
1)通過分析計算,回壓對機采井產(chǎn)量和耗電的影響非常大,通過降低回壓,機采井可以大幅度提高產(chǎn)量,降低能耗,為油田生產(chǎn)創(chuàng)造效益。
2)設(shè)計的井口小型過渡泵具有提高機采井產(chǎn)量、節(jié)約能耗等特點,同時使用方便,維修簡單,可從管線上直接拆卸,便于管理。
在葡萄花油田開采過程中,應(yīng)用了很多環(huán)狀流程,流程中的回壓普遍較高,部分管線的回壓高達(dá)2MPa以上,嚴(yán)重影響了油井的生產(chǎn),因此在葡萄花油田積極采取措施降低回壓對機采井的生產(chǎn)具有現(xiàn)實意義。
[1]李秀竹,吳生,呂栓柱,等.抽油機井井口回壓降壓裝置的研制與應(yīng)用[J].石油礦場機械,2004,33(3):94-95.
[2]張文,王克亮,馬士平.井口回壓對抽油井泵效影響規(guī)律研究[J].科學(xué)技術(shù)工程,2008,8(21):5799-5782.
[3]王海濱,韋學(xué)臣.井口回壓對油井工況影響及對策分析[J].江漢石油學(xué)院學(xué)報,2005,27(4):688-670.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.008.023
2013-01-27)
劉野,1994年畢業(yè)于俄羅斯伊爾庫茨克國立大學(xué),2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,從事安全管理工作,E-mail:huazhimenglijia@ 163.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠第四油礦生產(chǎn)辦,163517。