周麗(大慶油田有限責(zé)任公司儲運(yùn)銷售分公司)
南一油庫采暖系統(tǒng)的節(jié)能改造
周麗(大慶油田有限責(zé)任公司儲運(yùn)銷售分公司)
為解決南一油庫蒸汽采暖系統(tǒng)老化、資源浪費(fèi)嚴(yán)重問題,儲運(yùn)銷售分公司對南一油庫的采暖系統(tǒng)進(jìn)行了合理的改造。工程投產(chǎn)后經(jīng)過兩年多的運(yùn)行,節(jié)能效果顯著,具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。由于改造系統(tǒng)是首次在銷售公司使用,前景廣闊。
采暖系統(tǒng) 蒸汽凝結(jié)水 節(jié)能改造
南一油庫共有 6t/h 的蒸汽鍋爐 4 臺, 總采暖 面積 3.48 × 104m2, 原 蒸 汽 采 暖 系 統(tǒng) 管 網(wǎng) 布 局 分 散 ,100 ℃伴熱凝結(jié)水最終進(jìn)入鍋爐房回水箱,大量的高溫伴熱冷凝水熱量散失,造成熱網(wǎng)管線沿程熱損失較大,熱效率降低。這些問題對軟化水處理藥品和鍋爐燃料的使用都是很大的浪費(fèi)。為解決這一問題,對南一油庫原蒸汽采暖系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,對伴熱蒸汽凝結(jié)水進(jìn)行回收、利用、循環(huán),同時將部分崗位蒸汽采暖改為熱水采暖。
1.1結(jié)構(gòu)組成
在新建的 50m2熱力間內(nèi)設(shè)溫控蒸汽快速加熱機(jī)組、熱水泵、自動回收泵機(jī)組、分水缸。在閥組間伴熱回水管路上設(shè)置疏水閥組,每套疏水閥組由波紋管密封截止閥、Y型過濾器、疏水閥、窺視鏡、止回閥組成。閥門、管道、管件、過濾器、FRT-552ST本體、溫度控制閥、循環(huán)泵、控制單元一起組成完整的系統(tǒng)。
1.2工作原理
熱力間用于蒸汽凝結(jié)水的回收、利用、水暖循環(huán)、凝結(jié)水的輸送。疏水閥組保證回到膨脹水箱的是 100%凝結(jié)水。高溫的蒸汽凝結(jié)水在膨脹水箱內(nèi)與采暖回水進(jìn)行混合加熱。
初步加熱的水通過熱水循環(huán)泵進(jìn)入溫控快速加熱機(jī)組加熱后進(jìn)行采暖。溫控快速加熱機(jī)組可以根據(jù)用水量和水溫的變化自動調(diào)節(jié)熱水出水流量,并保持熱水出水溫度恒定。熱水經(jīng)采暖后回至水箱,再與高溫的蒸汽凝結(jié)水進(jìn)行混合加熱。
水箱內(nèi)設(shè)有溢流管,采暖的部分回水(相等于蒸汽凝結(jié)水的進(jìn)水量)經(jīng)溢流管流至自動回收泵機(jī)組,最終回至鍋爐房 (圖1)。
1)高溫凝結(jié)水作為鍋爐補(bǔ)給水,節(jié)省了鍋爐加熱補(bǔ)給水耗費(fèi)的燃料。原蒸汽系統(tǒng)伴熱凝結(jié)水站內(nèi)循環(huán)后最終進(jìn)入鍋爐房回水箱,此過程蒸汽大量外泄,且凝結(jié)水在此過程中無法得到回收利用,造成極大的能源浪費(fèi);同時蒸汽嚴(yán)重泄漏導(dǎo)致鍋爐供氣壓力過低,嚴(yán)重影響整個系統(tǒng)循環(huán)效率。改造后在各儲罐蒸汽伴熱系統(tǒng)的末端分別設(shè)疏水閥組,保證回到鍋爐水箱的是 100%的凝結(jié)水,防止蒸汽泄漏,節(jié)能效果顯著。
2)設(shè)計(jì)更加人性化。未改造前,站內(nèi)崗位溫度過高,崗位工人需開窗降溫,改造后新增2臺循環(huán)水泵將回水箱收集的伴熱凝結(jié)水經(jīng)溫控蒸汽快速加熱機(jī)組進(jìn)入分水缸,給各崗位供暖。溫控蒸汽快速加熱機(jī)組可以根據(jù)用水量和水溫的變化,自動調(diào)節(jié)熱水出水溫度,并保持熱水出水溫度恒定;可鎖定溫度,從而避免操作引起的溫度變化,保證崗位值班室的室溫在18~20 ℃之間。
3)解決了余壓回水系統(tǒng)汽液兩相流動容易產(chǎn)生水擊的弊病。原蒸汽系統(tǒng)末端采用手動閥控制,無疏水裝置,當(dāng)產(chǎn)生凝結(jié)水后,回水管內(nèi)形成汽水兩相流動,形成水擊破壞管網(wǎng),造成供暖期經(jīng)常出現(xiàn)管線穿孔現(xiàn)象;經(jīng)過改造后新設(shè)的自動回收泵機(jī)組將回水箱多余的伴熱凝結(jié)水打入鍋爐房。該系統(tǒng)工作時用蒸汽或壓縮空氣作為動力,無需電力,使用更安全;揚(yáng)程和排量大,提升高溫凝結(jié)水時不會出現(xiàn)電泵固有的汽蝕問題。
圖1 系統(tǒng)工作原理圖
南一油庫采暖系統(tǒng)經(jīng)過改造后節(jié)約了能源,減少了投入成本,保護(hù)了環(huán)境。
3.1直接經(jīng)濟(jì)效益
3.1.1 燃料費(fèi)用
蒸汽最大負(fù)荷:9t/h
蒸汽平均負(fù)荷:7.2t/h
年蒸汽負(fù)荷:31104t
蒸汽費(fèi)用:120元/t
凝結(jié)水回收溫度:90℃
補(bǔ)給冷水溫度:10℃
凝結(jié)水的熱能費(fèi)用:19.15 元/t
改 造 后 可 回 收 凝 結(jié) 水 平 均量:80t/d (鍋 爐 房實(shí)際補(bǔ)水量)
年回收凝結(jié)水量:14400t
年節(jié)省的總熱能費(fèi)用:275760 元
年 節(jié)省的總 天 然 氣 耗 量[1]: 183840m3
每噸水費(fèi):3.78 元
每年節(jié)省的水費(fèi):54432元
每噸水處理費(fèi):8元
每年節(jié)省的水處理費(fèi):115200 元合計(jì)節(jié)約費(fèi)用:445392元
3.1.2 蒸汽采暖改為熱水采暖后的節(jié)約費(fèi)用
原蒸汽采暖平均負(fù)荷:0.8t/h
改成熱水采暖后平均負(fù)荷:0.57t/h
節(jié)省的蒸汽量:0.23t/h
節(jié)省的總蒸汽量:994t/a
每年節(jié)省的蒸汽費(fèi):119280 元
3.1.3 系統(tǒng)改造后總節(jié)約能源費(fèi)用
回收凝結(jié)水費(fèi)用+節(jié)約蒸汽費(fèi)用=445392 元+ 119280 元=564672元
3.2間接經(jīng)濟(jì)效益
該系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理、工藝精湛、結(jié)構(gòu)可靠、智能控制,實(shí)現(xiàn)了南一油庫的伴熱、采暖系統(tǒng)的安全、節(jié)能、高效運(yùn)行。改造后解決了以下問題:減少了對環(huán)境的污染,解決了因采暖管線使用時間長,管線腐蝕穿孔和水擊現(xiàn)象嚴(yán)重,噪聲大等問題,為油庫的安全生產(chǎn)消除了隱患,確保了崗位值班室良好的工作環(huán)境。
南一油庫采暖系統(tǒng)自 2010 年改造完后,距今運(yùn)行已有兩年多,節(jié)能效果顯著。改造后的系統(tǒng)既有效利用了伴熱蒸汽凝結(jié)水,解決了蒸汽泄漏、能源浪費(fèi)嚴(yán)重的問題,又滿足了生產(chǎn)崗位采暖的要求。該系統(tǒng)在儲運(yùn)銷售分公司屬首次應(yīng)用,節(jié)能效果明顯,有很大的推廣價值。
[1]張泉根.燃油燃?xì)忮仩t房設(shè)計(jì)手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998:35-41.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.008.022
2013-03-13)
周麗,工程師,2003年畢業(yè)于佳木斯大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化專業(yè)),從事原油儲罐大修工程的設(shè)計(jì)工作,E-mail: dqzhouli@petrochina.com.cn, 地址:黑 龍江省大 慶油田儲運(yùn)銷售分公司研究所設(shè)計(jì)室,163000。