張方成,吳海濤
(銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司安慶銅礦, 安徽 懷寧縣 246131)
安慶銅礦采用地下開(kāi)采,年生產(chǎn)能力為110萬(wàn)t。現(xiàn)有坑內(nèi)破碎系統(tǒng)位于-616m中段,采用國(guó)產(chǎn)900×1200顎式破碎機(jī)進(jìn)行坑內(nèi)破碎。由于設(shè)備已經(jīng)使用多年,曾多次出現(xiàn)機(jī)架開(kāi)裂、地腳螺栓斷裂、靜顎軸破斷等故障,故障率高,維護(hù)工作量大,維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。所配套的1500×8000重型板式給料機(jī)效率低,備件消耗大,每年僅大修所更換的備件就達(dá)20余萬(wàn)元??紤]到深部工程的需要,該礦決定對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造。
綜合考慮設(shè)備投資、可靠性、先進(jìn)性,改造選用美卓C110顎式破碎機(jī)[1],該機(jī)具有如下特點(diǎn)。
(1)機(jī)架采用無(wú)焊接框架結(jié)構(gòu),兩側(cè)板為整體成形厚軋鋼板,無(wú)氣孔、熱縮等鑄鋼缺陷。兩板通過(guò)定位銷、螺栓聯(lián)接結(jié)構(gòu),沒(méi)有應(yīng)力集中,與焊接結(jié)構(gòu)比,沒(méi)有因焊接導(dǎo)致的附件內(nèi)應(yīng)力。
(2)破碎機(jī)采用橡膠減震結(jié)構(gòu)安裝在基礎(chǔ)上,工作時(shí)所產(chǎn)生的振動(dòng)力大部分由橡膠減振塊吸收,傳遞到基礎(chǔ)上的振動(dòng)力因得到有效緩沖而大大降低。
(3)體積小,重量?jī)H為國(guó)產(chǎn)機(jī)型一半左右。
(4)電機(jī)安裝在破碎機(jī)的機(jī)架上,不需單獨(dú)的電機(jī)安裝底座,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便。
破碎機(jī)的基本參數(shù)如下:
處理能力190~625t/h;
額定功率160kW;
進(jìn)料口尺寸1100mm×850mm;
排料口尺寸70~200mm;
動(dòng)顎轉(zhuǎn)速230r/min;
設(shè)備總重25800kg。
經(jīng)過(guò)比較分析,認(rèn)為利用振動(dòng)給礦技術(shù)取代老式板式給礦機(jī)具有以下優(yōu)點(diǎn)[2]:運(yùn)行費(fèi)大大降低;檢修周期延長(zhǎng),大大減輕了維修工作量;節(jié)約能源,電耗降低超過(guò)30%;給礦量可根據(jù)礦石性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整。國(guó)產(chǎn)振動(dòng)給礦設(shè)備性能可靠、價(jià)格低廉,完全能夠滿足使用要求。振動(dòng)給礦機(jī)的安裝結(jié)構(gòu)分懸吊式和座式兩種??紤]到懸吊式振動(dòng)給料機(jī)檢修相對(duì)麻煩,并且溜井放空后再供礦時(shí)可能造成吊桿沖擊斷裂,在現(xiàn)有下料口尺寸不變的條件下,確定選用XZGZ1640座式振動(dòng)給礦機(jī)。其主要技術(shù)參數(shù)如下:
電機(jī)功率14kW;
生產(chǎn)能力600~800t/h;
給料粒度<800mm;
振動(dòng)幅值5mm;
振動(dòng)頻率960次/min;
槽體傾角16°;
槽體寬度1600mm。
根據(jù)破碎機(jī)及振動(dòng)給礦機(jī)的外形安裝尺寸,構(gòu)建設(shè)備安裝基礎(chǔ),系統(tǒng)總體布置見(jiàn)圖1。
(1)破碎機(jī)下放。礦山副井卷?yè)P(yáng)機(jī)為摩擦輪式,罐籠規(guī)格4200mm×2000mm,罐籠重13.9t,平衡錘重18t,摩擦輪兩側(cè)最大張力差為5t。提升系統(tǒng)能滿足美卓C110外形尺寸要求,但破碎機(jī)機(jī)架重量超過(guò)10t,卷?yè)P(yáng)機(jī)允許的最大張力差不足,無(wú)法直接下放。如果解體運(yùn)至井下,在井下裝配將非常困難,更重要的是裝配質(zhì)量無(wú)法保證。研究決定將調(diào)整排礦口的楔塊等輔件拆除,盡可能減輕重量,拆除后整體重量約9.6t,此時(shí)罐籠側(cè)總重量為23.5 t,與平衡錘側(cè)的張力差達(dá)到5.5t,仍不能直接下放。經(jīng)過(guò)計(jì)算,將平衡錘側(cè)增加一塊重約950kg的破碎機(jī)齒板作配重,這時(shí)摩擦輪兩側(cè)張力差為4.55 t,滿足張力差小于5t的要求。而鋼絲繩的最大許用張力完全能夠滿足要求,提升機(jī)電機(jī)負(fù)載能力也完全滿足要求。這一難題解決后,破碎機(jī)機(jī)架得以順利從副井整體下放至井下-580m主運(yùn)輸中段。
圖1 井下破碎站布置
(2)破碎機(jī)基礎(chǔ)。美卓破碎機(jī)原設(shè)計(jì)在混凝土基礎(chǔ)的四角預(yù)埋4塊鋼板,其尺寸為20m×1100 mm×280mm,并且要求4塊鋼板的上表面水平度誤差小于1mm。通過(guò)到其它礦山考察,認(rèn)為采用這種方式施工安裝,水平度要求無(wú)法保證。為此,將基礎(chǔ)預(yù)埋底板由原來(lái)4塊分立的鋼板改為整體框架式底座結(jié)構(gòu),與破碎機(jī)聯(lián)接的表面采用厚度25mm的鋼板并將其安裝面刨平,這樣可以確保安裝面的平面度和水平度誤差,并且施工簡(jiǎn)單,裝配質(zhì)量可靠。
(3)出料口基礎(chǔ)保護(hù)。根據(jù)該礦的實(shí)際使用情況,破碎機(jī)出料口混凝土基礎(chǔ)因長(zhǎng)期受出料口礦石的沖擊、磨損,破壞情況非常嚴(yán)重,并且修復(fù)后很快又被破壞。為解決這一問(wèn)題,基礎(chǔ)澆注時(shí),在破碎機(jī)出料口兩側(cè)混凝土基礎(chǔ)內(nèi)預(yù)埋厚度為40mm的進(jìn)口耐磨鋼板,以抵抗礦石的沖擊和磨損,保證基礎(chǔ)不被破壞。
(4)防大塊沖擊。原系統(tǒng)因無(wú)法控制進(jìn)入破碎機(jī)的大塊,經(jīng)常導(dǎo)致大塊落下時(shí)直接沖擊破碎機(jī)動(dòng)顎偏心軸軸承座,導(dǎo)致軸承座和軸承非預(yù)期損壞。此次改造設(shè)置了機(jī)構(gòu)阻擋超過(guò)尺寸的大塊,將給料高度控制在1000mm以內(nèi),避免大塊對(duì)C110破碎機(jī)的非預(yù)期沖擊損害。
安慶銅礦自2011年8月對(duì)坑內(nèi)破碎系統(tǒng)實(shí)施改造后,排礦粒度明顯降低,破碎系統(tǒng)處理能力明顯增大,破碎效率提高,其故障率和改造前相比顯著減少,顎板使用壽命延長(zhǎng),檢修周期相應(yīng)延長(zhǎng),設(shè)備的沖擊振動(dòng)、噪音減小。用振動(dòng)給礦機(jī)替代原有板式給礦機(jī),安裝更簡(jiǎn)單、操作使用更方便,每年可節(jié)約大量備件費(fèi),減少了繁重的檢修任務(wù),并且節(jié)能效果顯著。
[1] 謝衛(wèi)華,劉松茂.對(duì)進(jìn)口顎式破碎機(jī)選型影響因素的分析[J].礦山機(jī)械,2011(10):55-60.
[2] 王成釗,等.振動(dòng)給礦機(jī)的選型及應(yīng)用[J].礦山機(jī)械,2007(7):152-153.
[3] 張海旺,等.選礦廠粗碎系統(tǒng)技術(shù)改造[J].礦山機(jī)械,2011(5):124-125.