郝須慶
(河南神火煤業(yè)公司永城鋁廠,河南 永城 476600)
在電解鋁企業(yè)生產(chǎn)中,壓縮空氣主要應(yīng)用在氧化鋁輸送、電解、鑄造、炭素生產(chǎn)及凈化系統(tǒng)中.永城鋁廠現(xiàn)有4 6萬t/年的電解鋁產(chǎn)能,生產(chǎn)用活塞式空壓機(jī)1 5臺,型號為D-1 0 0/1 0-a。壓縮空氣系統(tǒng)有3個(gè)空壓站:1#空壓站有5臺空壓機(jī),2#空壓站3臺空壓機(jī),3#空壓站7臺空壓機(jī),電解為兩個(gè)系列,分別是3 5 0 k A和4 0 0 k A共4個(gè)電解車間,兩個(gè)氧化鋁倉庫,氧化鋁輸送采用濃相和超濃相兩種輸送方式,分為電解和料庫供風(fēng)2條線??諝鈮嚎s機(jī)組采用并網(wǎng)運(yùn)行方式,結(jié)合調(diào)節(jié)負(fù)荷來控制氣量及輸出壓力??諌赫驹O(shè)備布置如圖1所示。
1.流動過程
解得
式中:ΔS——物流的熵變。對于和外界無熱交換的穩(wěn)流過程,物流的熵變即為總熵變,也是過程的熵產(chǎn)生,故流動過程的損耗功
式中V和T分別表示流體的體積和溫度。無論液體或氣體,因其流動過程中,溫度和比容均無太大變化,故可簡化為:
從式(2)可以看出,要降低流動過程的功損耗,就應(yīng)當(dāng)盡量減少流動過程的推動力,也就是減少壓力降。因此在管路安裝時(shí),要盡量減少管路上的彎頭、變經(jīng)及節(jié)流裝置。另外,壓力降(P1-P2)大致與速度成平方關(guān)系,即流動過程的損耗功大致與流速的平方成正比,但是降低流速要加大管道直徑,增加費(fèi)用。
空氣在壓縮過程中狀態(tài)參數(shù)間的關(guān)系式為PVn=c o n s t(常數(shù)),所以P1V1不變時(shí),P2越高,V2值越小。因此,當(dāng)系統(tǒng)的運(yùn)行壓力降低時(shí),功耗就下降,同時(shí)容積流量相應(yīng)增加。在滿足絕大部分使用單位用氣壓力的前提下,降低系統(tǒng)運(yùn)行壓力具有明顯的節(jié)能效果。
2.傳熱過程
假設(shè)某換熱器在不計(jì)散熱損失時(shí),高溫流體A在溫度為TA時(shí)將熱量Q傳給溫度為TB的低溫流體B,高、低溫流體的溫度TA,TB可以是恒溫,也可以是變溫TA>TB。根據(jù)熱力學(xué)第一定律,高溫流體放出的熱量QA即為低溫流體得到的熱量QB,即|QA|=|QB|=Q。
羅哌卡因藥物鎮(zhèn)痛時(shí)間較長,其能夠?qū)﹄x子通路起到良好的抑制作用,是臨床上較為常見的麻醉藥物。綜合國內(nèi)林臨床研究看來,羅哌卡因的麻醉劑量爭議較小,但是醫(yī)療界面對舒芬太尼的劑量爭議較大。本研究結(jié)果顯示,采用0.75%羅哌卡因復(fù)合5.0μg舒芬太尼腰麻的觀察組綜合麻醉效果顯著高于0.75%羅哌卡因復(fù)合7.5μg舒芬太尼腰麻的對照組,兩組差異性較大(P>0.05),具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。這表明0.75%羅哌卡因復(fù)合5.0μg舒芬太尼腰麻鎮(zhèn)痛效果良好,能夠降低剖宮產(chǎn)產(chǎn)婦的心理負(fù)擔(dān),具有較高的臨床應(yīng)用與推廣價(jià)值。
在傳熱前,熱量Q(取絕對值)的最大作功能力為QA(1-To/TA,);在傳熱后,熱量QB的最大作功能力降為QB(1-To/TB)。因此,傳熱過程的功損耗應(yīng)為
式中:Q——高、低流體的傳熱量,取正值。
式(3)表明,換熱設(shè)備即使沒有熱損失,熱量在數(shù)量上能完全回收,仍然有功損失。當(dāng)環(huán)境溫度To、傳熱量Q一定時(shí),傳熱過程的功損失正比于傳熱溫差(TA-TB)。說明,能耗費(fèi)隨傳熱溫差減少而降低。但對一定的傳熱量,為減少傳熱溫差必須增加傳熱面,從而導(dǎo)致設(shè)備投資費(fèi)用的增大。投資費(fèi)是一次性的,而能耗費(fèi)卻是長期性。通過能大量活塞空氣壓縮機(jī)和氣體壓縮機(jī)的研究表明,經(jīng)冷卻器冷卻后空氣溫度每升高1℃,氣體體積增加0.3 3%,相應(yīng)地使下一級氣體壓縮功增加0.3 3%。
3.功的損耗
通過對壓縮空氣流動過程的熱力學(xué)分析可以看出,功的損耗與溫度差和壓力差有很大的關(guān)系。因此在系統(tǒng)確定的前提下,合理選擇系統(tǒng)運(yùn)行各點(diǎn)的壓力、溫度和控制流量是壓縮機(jī)系統(tǒng)節(jié)能的主要方向。
1.合理規(guī)定總排氣壓力的上下限
(1)總排氣壓力的下限Pmin是根據(jù)用氣設(shè)備規(guī)定的壓力值以及管網(wǎng)的壓力損失值確定的。總排氣壓力的上限Pmax與Pmin的差是Pmin的裕度。因?yàn)轱L(fēng)動機(jī)械和吹風(fēng)消耗的壓縮空氣量與進(jìn)氣壓力成正比,所以減少壓縮空氣壓力的裕度可以減少壓縮空氣的消耗量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能。
煤業(yè)公司2 0 1 0年規(guī)定總排氣壓力0.6 2±0.0 3 M P a,2 0 1 1年根據(jù)實(shí)際需要把總排氣壓力改為0.5 5±0.0 3 M P a,節(jié)能效果非常明顯。
(2)降低過程阻力,改善進(jìn)氣條件。通過操作制度及檢修制度的完善,及時(shí)排除排水器中的污水,并及時(shí)清理濾清器、高效過濾器等附件,降低進(jìn)氣溫度,減小濾清器的阻力,提高排氣量,降低功耗。另外通過改造局部管網(wǎng),匹配最佳管徑,可以得到最佳的流動速度,減少管道阻力損失。
2.減少泄漏損失,控制壓縮空氣總流量
(1)減少空壓機(jī)的泄漏損失。
①減少內(nèi)泄漏。內(nèi)泄漏是由于空壓機(jī)汽缸兩腔竄氣而產(chǎn)生的。為減少內(nèi)泄漏,應(yīng)使活塞環(huán)和汽缸的間隙控制在規(guī)定值范圍內(nèi);裝配活塞環(huán)時(shí)應(yīng)將各切口位置錯(cuò)開,并使所有切口位置與氣閥口錯(cuò)開?;钊h(huán)使用前還應(yīng)在汽缸內(nèi)作漏光檢查,要求整個(gè)圓周上的漏光不多于兩處,每處弧長不超過2 5°,總弧長不超過4 5°,漏光處距切口應(yīng)大于3 0°。
②減少外泄漏。外泄漏主要是壓縮機(jī)填料密封不好而產(chǎn)生的。因此要求對填料進(jìn)行定期檢查和調(diào)整,使之具有良好的性能,各密封圈的裝配位置也必須正確。
(2)減少管網(wǎng)泄漏,控制總流量。按實(shí)際需要適時(shí)調(diào)整總用氣量。并使管網(wǎng)泄漏量為零,這樣用氣量等于壓縮空氣的總產(chǎn)量,空壓機(jī)的能效最高。因此在實(shí)際的生產(chǎn)中,要定期檢查供風(fēng)管網(wǎng)的漏氣情況和用風(fēng)點(diǎn)用風(fēng)情況,及時(shí)消除泄漏點(diǎn),防止壓風(fēng)的浪費(fèi)。
3.供風(fēng)設(shè)備溫度控制
(1)控制空壓機(jī)進(jìn)氣溫度。進(jìn)氣溫度直接影響空壓機(jī)運(yùn)行效率。進(jìn)氣溫度越高,空壓機(jī)制氣效率就越底,電耗相應(yīng)地也就越高。建議在夏季進(jìn)氣口采取降溫措施,如遮陽等。
(2)對冷卻系統(tǒng)定期檢查??諌簷C(jī)冷卻裝置表面形成水垢是影響冷卻效果的主要原因。因此應(yīng)該定期對冷卻系統(tǒng)管網(wǎng)進(jìn)行酸洗除垢。
(3)空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)改造。D—1 0 0/1 0-a型空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為內(nèi)插件式冷卻器,其水道易堵塞、易泄漏,造成冷卻效率差,二級進(jìn)氣溫度常在7 0℃左右,空壓機(jī)二排超溫現(xiàn)象頻繁,壓縮機(jī)運(yùn)行存在嚴(yán)重隱患。2 0 0 7年以后逐年改造為外螺旋列管式冷卻器,加大了熱面積,使設(shè)備更易維護(hù)。改造后二級進(jìn)氣溫度平均在4 0℃以下,壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,超溫、泄漏故障變少。
[1]林梅,孫嗣瑩.活塞式壓縮機(jī)原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1 9 8 7.
[2]崔天生.壓縮機(jī)的安裝維護(hù)與故障分析[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1 9 9 3.
[3]黃允芳,周樹,牟世鵬.空氣壓縮機(jī)站設(shè)備運(yùn)行與維修手冊[K].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1 9 9 9.
[4]匡水平.壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能[J].西安交通大學(xué)學(xué)報(bào),2 0 0 2(1):6 6-6 9.
[5]王曉東.活塞式空壓機(jī)系統(tǒng)節(jié)能分析及措施[J].重慶工學(xué)院學(xué)報(bào),2 0 0 9(4):1 5 5-1 6 0.
[6]秦其昌.礦山生產(chǎn)壓風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能淺析[J].有色冶金節(jié)能,2 0 0 7(5):18-20.23.