劉元振,蔡永濤,杜進(jìn)
(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠#3機(jī)組是335 MW、亞臨界參數(shù)、單軸、四缸四排汽、具有一次中間再熱的凝汽式機(jī)組。設(shè)有1個(gè)高壓缸、1個(gè)中壓缸和2個(gè)低壓缸。機(jī)組運(yùn)行時(shí)高、中壓缸同時(shí)向前膨脹且存在膨脹不暢現(xiàn)象,軸承座隨之發(fā)生變形,使部分軸承載荷增大,溫度升高。上隔板均為懸掛式,中分面無(wú)緊固螺栓,導(dǎo)致機(jī)組在運(yùn)行期間存在級(jí)間竄汽缺陷。華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠利用#3機(jī)組檢修機(jī)會(huì),采取改造、調(diào)整、修理等手段對(duì)缺陷進(jìn)行了治理,取得了較好的效果。
#3汽輪機(jī)高、中壓靜止部分死點(diǎn)在汽輪機(jī)縱向軸線與中、低壓缸間軸承座底部橫向鍵中心線的交點(diǎn)上,高、中壓靜止部分及#1,#2軸承座以死點(diǎn)為中心向前膨脹。推力軸承裝于高、中壓缸之間的#2軸承座內(nèi),高壓轉(zhuǎn)子以推力軸承為死點(diǎn)向#1軸承座方向膨脹,中壓轉(zhuǎn)子也以推力軸承為死點(diǎn)向#3軸承座方向膨脹,#1,#2軸承箱下部設(shè)有德國(guó)DEVA公司生產(chǎn)的自潤(rùn)滑滑塊。軸承座箱體壁較薄,剛性較差。
#3機(jī)組停機(jī)前,通過(guò)汽輪機(jī)安全監(jiān)視系統(tǒng)(TSI)可以看到,機(jī)組運(yùn)行狀況比較正常。停機(jī)后察看高壓缸就地絕對(duì)膨脹指示約為4.5 mm,中壓缸就地絕對(duì)膨脹指示約為3.5 mm。也就是說(shuō),高壓缸與回位值差1.0 mm(二者絕對(duì)膨脹量差值),中壓缸與回位值差3.5 mm。檢修期間通過(guò)測(cè)量通流間隙數(shù)值發(fā)現(xiàn),低壓A,B缸反向軸向通流間隙比標(biāo)準(zhǔn)值大4.0 mm,正向軸向通流間隙比標(biāo)準(zhǔn)值小4.0 mm,說(shuō)明轉(zhuǎn)子的死點(diǎn)帶動(dòng)整個(gè)軸系向前移動(dòng)了4.0 mm,由此可以證明該機(jī)組存在膨脹不暢的問(wèn)題。通流間隙如圖1所示(間隙A為軸向進(jìn)汽葉頂間隙,間隙B為軸向進(jìn)汽葉根間隙),低壓A缸正、反向1,2級(jí)軸向通流數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
圖1 通流間隙圖
表1 低壓A缸正、反向1,2級(jí)軸向通流數(shù)據(jù) mm
汽缸膨脹不暢的原因是滑銷系統(tǒng)卡澀。由于軸承座受到的推拉力作用于軸承底座上方,而受到的摩擦力作用于底面,這樣就對(duì)軸承座產(chǎn)生了一個(gè)力矩,且使軸承座與臺(tái)板發(fā)生線性摩擦,摩擦力增大,不利于汽缸的膨脹、收縮。另外,由于中壓缸設(shè)有3,4,5,6四級(jí)抽汽,加上中壓缸進(jìn)汽、排汽,汽缸上下管道密集,對(duì)中壓缸的膨脹帶來(lái)很大負(fù)擔(dān)。在檢修中發(fā)現(xiàn)中壓排汽缸兩側(cè)導(dǎo)流板拉筋出現(xiàn)斷裂(如圖2所示),說(shuō)明中壓缸的脹縮與導(dǎo)流板拉筋的脹縮不同步,缸體脹縮未完全到位,使拉筋受力過(guò)大而導(dǎo)致拉筋焊口開(kāi)焊。
解決軸系膨脹不暢的措施:
(1)首先要檢查滑銷系統(tǒng)是否卡澀,利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)各部位橫銷、立銷、角銷等進(jìn)行拆卸清理潤(rùn)滑,保證汽缸膨脹自由。
(2)檢查中壓缸抽汽管道、進(jìn)汽導(dǎo)管支吊架、支撐受力情況,降低管道應(yīng)力,盡量減輕中壓缸的膨脹負(fù)擔(dān)。
(3)#1,#2軸承箱下部為德國(guó)DEVA公司生產(chǎn)的自潤(rùn)滑滑塊,運(yùn)行中無(wú)法添加潤(rùn)滑劑且剛性較差,運(yùn)行中承受的負(fù)荷大,易發(fā)生變形。應(yīng)選擇改造機(jī)會(huì)對(duì)軸承座自潤(rùn)滑滑塊進(jìn)行修理檢查,同時(shí)增加軸承座的強(qiáng)度,減少汽缸膨脹時(shí)對(duì)其造成的推拉變形。
圖2 中壓缸拉筋斷裂部位示意圖
中、低壓缸之間的#3軸承座內(nèi)安裝#4,#5軸瓦,其中#4瓦為可傾瓦,無(wú)頂軸油,#5瓦為橢圓瓦,軸瓦底部設(shè)有頂軸油,軸承座底部為汽缸膨脹的死點(diǎn)。檢修前機(jī)組開(kāi)機(jī)時(shí)#5瓦溫度高,最高達(dá)到98℃,超過(guò)報(bào)警值(95℃),而正常運(yùn)行期間瓦溫正常。停機(jī)后測(cè)量中低對(duì)輪中心,上下方向低壓A轉(zhuǎn)子高1.360 mm,超出安裝標(biāo)準(zhǔn)1.171 mm(初始安裝標(biāo)準(zhǔn)為上下方向低壓A轉(zhuǎn)子高0.189 mm),#3軸承座后揚(yáng)近1.0 mm。由此可見(jiàn),#3軸承座發(fā)生變形導(dǎo)致中心變化,機(jī)組初啟動(dòng)時(shí)#4瓦負(fù)荷小,#5瓦負(fù)荷加重,造成溫度突升。為保證開(kāi)機(jī)期間軸瓦安全及負(fù)荷均勻,需要對(duì)#4,#5軸瓦的負(fù)荷進(jìn)行合理分配,對(duì)軸系中心進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在進(jìn)行中心調(diào)整時(shí)不能以安裝標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),應(yīng)參照機(jī)組修前運(yùn)行狀況,考慮汽缸膨脹、未完全回位等因素進(jìn)行修正調(diào)整,軸系中心調(diào)整后的結(jié)果為上下方向低壓A轉(zhuǎn)子高1.085 mm。另外,為避免開(kāi)機(jī)時(shí)#5瓦溫度過(guò)高,在暖缸及暖機(jī)過(guò)程中可加大中壓缸的進(jìn)汽量,使中壓缸得到充分的熱量,確保中壓缸有足夠的力推動(dòng)#2軸承座及高壓缸向前膨脹,從而減少對(duì)#3軸承座的影響。機(jī)組經(jīng)過(guò)檢修調(diào)整后,開(kāi)機(jī)階段#5瓦溫度突升現(xiàn)象消失(如圖3、圖4所示。圖中:帶“●”的曲線為軸承金屬溫度曲線;帶“▲”的曲線為#4軸承左側(cè)瓦塊金屬溫度曲線)。
檢查發(fā)現(xiàn)#3機(jī)組低壓A轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片拱形圍帶共19片出現(xiàn)斷裂和裂紋(如圖5所示)。上次大修曾出現(xiàn)同樣的問(wèn)題,而這些問(wèn)題在#1,#2,#4機(jī)組也同樣出現(xiàn)過(guò)。
圖5 低壓轉(zhuǎn)子圍帶斷裂
(1)振動(dòng)影響。汽輪機(jī)在啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)過(guò)臨界點(diǎn)時(shí)造成的振動(dòng)增大;膨脹、汽溫變化造成動(dòng)、靜摩擦,進(jìn)而引起振動(dòng)增加;軸承油膜失穩(wěn)造成的油膜振蕩以及汽流激振等均會(huì)引起葉片振動(dòng)加劇,導(dǎo)致圍帶斷裂脫落。
(2)在機(jī)組運(yùn)行中,受溫度、膨脹、應(yīng)力、變形等因素影響,轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片兩兩之間的距離變得各不相同,而作為標(biāo)準(zhǔn)件的圍帶尺寸不變,這就使圍帶在轉(zhuǎn)子葉片之間長(zhǎng)期承受牽引或擠壓作用力,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后會(huì)出現(xiàn)斷裂。這種現(xiàn)象從檢修期間重新配裝圍帶時(shí)得到了驗(yàn)證。在安裝過(guò)程中,鉚釘孔不規(guī)則、存在應(yīng)力集中點(diǎn)以及鉚緊力過(guò)大等也會(huì)導(dǎo)致圍帶在運(yùn)行中釋放應(yīng)力出現(xiàn)斷裂和產(chǎn)生裂紋。
鑒于#1~#4機(jī)組都出現(xiàn)過(guò)相同的問(wèn)題,由此反映出低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片拱形圍帶在設(shè)計(jì)方面存在不合理性。應(yīng)考慮對(duì)其進(jìn)行改造,比如設(shè)計(jì)成自帶冠結(jié)構(gòu),避免圍帶出現(xiàn)頻繁脫落的風(fēng)險(xiǎn)。
#3機(jī)組汽缸解體后,發(fā)現(xiàn)高、中壓缸隔板中分面存在級(jí)間竄汽現(xiàn)象,其中以高壓缸最為明顯(如圖6所示)。華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠#1~#4機(jī)組高、中壓缸隔板安裝方式均為懸掛式,下隔板通過(guò)掛耳支撐在內(nèi)下缸上,上隔板懸掛在內(nèi)上缸上,隔板中分面雖然加裝了密封鍵,但未固定上、下隔板。運(yùn)行時(shí)噴嘴受汽流的反作用力,隔板易上下竄動(dòng),導(dǎo)致上、下隔板中分面產(chǎn)生較大間隙,使蒸汽不經(jīng)過(guò)噴嘴直接旁通至噴嘴出口,增大了噴嘴后的背壓,降低了噴嘴的焓降,從而導(dǎo)致汽缸效率降低。為消除隔板中分面間隙,在大修期間,對(duì)高、中壓缸隔板進(jìn)行了改造,在上、下隔板中分面增設(shè)了固定螺栓,同時(shí)對(duì)隔板材質(zhì)進(jìn)行了優(yōu)化改良和等級(jí)提升(見(jiàn)表2),以消除隔板漏汽,減少級(jí)內(nèi)損失,從而保證汽缸效率。
圖6 高壓缸隔板漏汽
表2 隔板原材質(zhì)與優(yōu)化后材質(zhì)對(duì)比
華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠335 MW機(jī)組軸系膨脹不暢以及低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片拱形圍帶斷裂問(wèn)題存在共性,需要繼續(xù)深入分析探討汽輪機(jī)改造的可行性及必要性,以徹底消除此類缺陷,保證機(jī)組運(yùn)行的安全性,同時(shí)也為其他電廠的汽輪機(jī)改造提供參考和借鑒。
[1]火電廠汽輪機(jī)運(yùn)行調(diào)試檢修與維護(hù)技術(shù)手冊(cè)編委會(huì).火電廠汽輪機(jī)運(yùn)行調(diào)試檢修與維護(hù)技術(shù)手冊(cè)[M].長(zhǎng)春:銀聲音像出版社,2004.
[2]Q/101-104.04—2010,華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠335 MW汽輪機(jī)檢修規(guī)程[S].