馬巖昕
(黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
(1)發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)主要包括定子冷卻水箱(1個)、100%容量的定子冷卻水泵(2臺)、100%容量的水-水冷卻器(2臺)、離子交換器(1臺)、壓力調(diào)節(jié)閥、溫度調(diào)節(jié)閥和水過濾器等設(shè)備和部件以及連接各設(shè)備、部件的閥門和管道等。
(2)定子冷卻水系統(tǒng)的主要作用。
1)采用冷卻水通過定子繞組空心導管的方法從定子繞組吸取熱量。
2)采用水冷卻器帶走冷卻水的方法將定子繞組損耗產(chǎn)生的熱量帶出發(fā)電機。
3)系統(tǒng)中設(shè)有過濾器以除去水中的雜質(zhì)。
4)系統(tǒng)中設(shè)有補水離子交換器,以提高補水的質(zhì)量。
5)利用監(jiān)測儀表儀器等設(shè)備對冷卻水的電導率、流量、壓力及溫度等進行連續(xù)的監(jiān)控。
6)具有定子繞組反沖洗功能,提高定子繞組沖洗效果。
某電廠300 MW機組發(fā)電機型號為QFSN-300-2-20,定子繞組采用水內(nèi)冷方式。從2007年1月開始,#2機組的發(fā)電機定子冷卻水電導率異常升高,最高達到11 μS/cm,嚴重影響發(fā)電機的安全運行。
(1)定子冷卻水電導率升高,說明水中雜質(zhì)比較多,引起較大的泄漏電流,加速引出水管老化,過大的泄漏電流會導致發(fā)電機相間發(fā)生故障。
(2)定子冷卻水系統(tǒng)為一獨立而封閉的自循環(huán)系統(tǒng)。冷卻水循環(huán)運行一段時間后,由于與金屬部件及空氣接觸,水質(zhì)會逐漸下降。若不進行及時處理,其中的雜質(zhì)會不斷沉積造成循環(huán)管路堵塞,阻礙冷卻水的循環(huán),影響散熱。水質(zhì)劣化引起電導率增大會影響發(fā)電機相關(guān)部件的絕緣效果,主要是影響發(fā)電機定子絕緣,可能會引起較大的泄漏電流,從而使絕緣引水管老化,導致發(fā)電機相間閃絡(luò),甚至破壞發(fā)電設(shè)備,造成不可想象的后果。
(1)定子冷卻水離子交換器樹脂失效。
(2)定子冷卻水冷卻器泄漏。
(3)定子冷卻水箱密封不好,空氣中的CO2溶于定子冷卻水中,會導致pH值偏低,從而使電導率增大??諝庵械难鯕馊苡诙ㄗ永鋮s水中,與發(fā)電機銅導線發(fā)生化學反應(yīng),引起冷卻水中銅離子含量增加,使定子冷卻水的電導率增大。
(4)定子冷卻水pH值過高,會造成管道和定子線棒空心銅導線的腐蝕(堿性腐蝕)。銅離子有一個穩(wěn)定區(qū)域(pH值為7~10),超過這個區(qū)域也會造成定子冷卻水銅離子超標,導致電導率上升。
(5)定子冷卻水計量加藥泵工作失常。
(1)定子冷卻水離子交換器樹脂失效。檢查進入離子交換器的水電導率在9 μS/cm時,離子交換器的出水電導率為0.15 μS/cm,離子交換器壓力損失為85 kPa,說明交換樹脂沒有失效,但仍然對離子交換器樹脂進行了更換,使離子交換器的出水電導率降為0.05 μS/cm。
(2)定子冷卻水冷卻器泄漏。分別對定子冷卻水冷卻器進行查漏,確認定子冷卻水冷卻器沒有漏泄。
(3)定子冷卻水箱存在不密封的現(xiàn)象(如內(nèi)冷水箱的溢流管)。空氣中的CO2溶于定子冷卻水中造成pH值降低,從而使電導率增大??諝庵械难鯕馊苡诙ㄗ永鋮s水中,與發(fā)電機銅導線發(fā)生化學反應(yīng),引起冷卻水中銅離子含量增加,使定子冷卻水的電導率增大。在檢查中發(fā)現(xiàn)定子冷卻水箱上部沒有設(shè)置密封。將定子冷卻水箱上部設(shè)置充氮密封,水箱上部空間保持微正壓,保持氮氣壓力不超過100 kPa,使定子冷卻水箱內(nèi)的水與空氣隔絕。將#2機組定子冷卻水箱溢流管改為U狀形成水封并進行密封。
(4)在檢查中發(fā)現(xiàn)定子冷卻水pH值達到12,將加藥泵進行調(diào)節(jié),使定子冷卻水pH值保持在9左右。
上述措施雖然可使定子冷卻水的電導率合格,但需要較長時間。一旦定子冷卻水電導率不合格,為保證定子冷卻水電導率盡快合格,一般要對定子冷卻水箱連續(xù)進行補排水,除鹽水浪費極大,經(jīng)濟性差,雖然排水可回收到凝汽器,但腐蝕下的銅增加了給水的雜質(zhì)。如將除鹽水改為補凝結(jié)水,雖然可以提高pH值,但凝結(jié)水電導率不穩(wěn)定(常因凝汽器泄露而突然升高),系統(tǒng)安全性差。
(5)為了徹底解決定子冷卻水系統(tǒng)存在的問題,2007年3月,對#2機組發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)進行了改造,增加了1臺超凈化離子交換器。超凈化離子交換器規(guī)格為? 700 mm×2 000 mm,材質(zhì)為不銹鋼。超凈化離子交換器內(nèi)采用特制的高性能樹脂,采用特殊的預(yù)處理工藝措施后,大幅度降低了樹脂中低聚物的含量,提高了樹脂的再生度,能保證出水各項指標合格,樹脂不需再生,免維護,可消除小混床再生失敗后污染水質(zhì)的隱患,安全、可靠性高。在交換器的出入口各安裝1臺樹脂捕捉器,確保在各種工況下均不漏樹脂。其次,定子冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)極易遭受外界灰塵及CO2等雜質(zhì)污染,加裝的防塵、防污染呼吸裝置可提高水質(zhì),確保水的pH值不因受到CO2的污染而下降。安裝電導率和pH值在線測試儀表,可隨時直接讀出系統(tǒng)冷卻水和超凈化離子交換器出水的電導率和pH值,方便連續(xù)檢測。
#2機組發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)項目于2007年4月完成改造,經(jīng)過7 d的調(diào)試,試運后1個月定子冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)與前期發(fā)生了較大變化,具體見表1。
表1 改造前、后電導率、pH值、銅離子質(zhì)量濃度對比
(1)#2機組發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)增加了1臺超凈化離子交換器,大約需35萬元。改造前運行方式為連續(xù)換水,換水量為5t/h。每天按換水12h、除鹽水成本5.00元/t計算,則每年浪費10多萬元。
(2)定子冷卻水連續(xù)換水還帶來一些問題。
1)凝結(jié)器輸送泵必須運轉(zhuǎn),廠用電率高。
2)由于凝結(jié)器輸送泵運轉(zhuǎn),補入凝汽器的除鹽水瞬間流量太大,又帶來凝結(jié)水溶解氧不合格的問題。
3)改造后上述問題得以解決,最主要是解決了發(fā)電機的安全運行問題。而該系統(tǒng)實際運行近3年,由于運行時間較長,為防止影響水質(zhì),對樹脂進行了更換,一次花費2.7萬左右,維修費用較低,維護工作量較小。
據(jù)進一步了解,國內(nèi)多家供熱機組在試運行階段或投入商業(yè)運行后,由于定子冷卻水水質(zhì)不良引起的事故逐步增加。通過改造定子冷卻水系統(tǒng),使定子冷卻水各項水質(zhì)指標均達到要求,腐蝕情況得到明顯遏制并在節(jié)水方面取得較好經(jīng)濟效益,可為國內(nèi)同類型機組內(nèi)冷水的處理提供借鑒。
[1]華中電網(wǎng)有限公司培訓中心.300 MW火電機組集控運行[M].北京:中國電力出版社,2005.