童祥
(望亭發(fā)電廠,江蘇 蘇州 215155)
望亭發(fā)電廠現(xiàn)有2臺GE 9F級燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,采用美國GE公司的PG9351FA型燃氣輪機,汽輪機為高/中壓合缸,低壓缸為雙流程向下排汽形式,三壓、中間再熱、單軸、無抽汽純凝式汽輪機,型號為D10。發(fā)電機型號為390H,全氫冷、數(shù)字靜態(tài)勵磁。余熱鍋爐采用杭州鍋爐廠生產(chǎn)的NG-901FA-R型三壓、再熱、無補燃、臥式自然循環(huán)鍋爐。
2010年10月,望亭發(fā)電廠#1機組進行中修,停機后在測量轉(zhuǎn)子的直流電阻時,發(fā)現(xiàn)在不同位置時的偏差較大,檢修前該機組的運行情況正常,各參數(shù)均在標準范圍內(nèi)。故障的主要原因是發(fā)電機轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺桿磨損,導(dǎo)致接觸電阻增加,使得導(dǎo)電螺桿與銅芯之間電流缺乏連續(xù)性。轉(zhuǎn)子末端導(dǎo)電螺桿與銅芯的接觸磨損是由于低轉(zhuǎn)速時期銅芯與導(dǎo)電螺桿之間關(guān)聯(lián)運動引起的,而銅芯的運動取決于機組特定的銅芯與轉(zhuǎn)子的間隙及導(dǎo)電螺桿的裝配間隙。將發(fā)電機轉(zhuǎn)子送至哈爾濱電機廠進行修理,更換導(dǎo)電螺桿。GE公司的專家認為機組在盤車1000h或800次啟、停后就不會有導(dǎo)電螺桿磨損現(xiàn)象并能穩(wěn)定運行。
2011-03-19,利用壓氣機孔探的機會對#2發(fā)電機的轉(zhuǎn)子直流電阻進行了測量,數(shù)據(jù)正常。2011-06-30 T 00:19,#2機組按計劃調(diào)停消缺,進行壓氣機離線水洗及孔探工作。2011-07-03 T 08:30,開始進行壓氣機離線水洗,機組先升速至540 r/min,然后再降至435 r/min,最后降至盤車轉(zhuǎn)速4 r/min,執(zhí)行加藥程序,在此過程中,機組各參數(shù)均正常。09:40,機組加速至435 r/min執(zhí)行壓氣機漂洗程序,11:00,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機的勵磁電流在360~530 A之間大幅晃動,晃動頻率較高。同時發(fā)現(xiàn)勵磁變壓器2高壓側(cè)電流有間隙性波動(74~93 A),在此期間,發(fā)電機轉(zhuǎn)子電壓基本不變,機組轉(zhuǎn)速未出現(xiàn)晃動,就地檢查勵磁變壓器本體有間隙性電磁響聲,勵磁變壓器本體溫度正常。同時對發(fā)電機、EX2100多橋勵磁控制器、靜態(tài)變頻啟動器 LCI(Load Commutated Inverter)等設(shè)備進行檢查,未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。2011-07-03 T 20:30—04 T 02:30,漂洗程序結(jié)束,勵磁變壓器2高壓側(cè)電流穩(wěn)定,勵磁電流晃動較小,為30 A。水洗結(jié)束后,對發(fā)電機轉(zhuǎn)子的直流電阻進行了測量,發(fā)現(xiàn)不同角度下變化較大,其故障情況與2010年年底#1機組中修時發(fā)電機的故障情況一致,筆者初步判斷發(fā)電機的導(dǎo)電螺桿出現(xiàn)問題。2011-03-19—06-30,#2機組分別啟、停機12次,共運行1 965 h,盤車運行了459 h,在此期間,發(fā)電機的勵磁電流、勵磁電壓、定子溫度等參數(shù)均正常,未出現(xiàn)過異常情況。
此時恰逢迎峰度夏,為了加快檢修進度,盡早將#2發(fā)電機組投入運行,決定聯(lián)系生產(chǎn)廠家修理人員在現(xiàn)場進行抽轉(zhuǎn)子修理,更換導(dǎo)電桿和連接螺栓,而不返廠處理。這樣就帶來一個問題,處理結(jié)束后只能在現(xiàn)場進行發(fā)電機的動平衡試驗,而以往這項工作都是在生產(chǎn)廠家進行的。在現(xiàn)場采用常規(guī)方法是將機組進行氫氣置換合格后進行啟動,如果數(shù)據(jù)不正常,待發(fā)電機氣體置換合格后進行處理。處理結(jié)束后,再進行氣體置換,然后再次啟動機組進行動平衡試驗,動平衡試驗時間不長(2 h左右),但氣體置換的時間較長(通常要16~24 h)。為了節(jié)省時間,加快進度,故決定發(fā)電機不進行氣體置換,直接充壓縮空氣啟動機組至全速進行動平衡試驗,萬一動平衡結(jié)果不正常,可不進行氣體置換而直接處理,這樣就節(jié)約了進行氣體置換的時間。國內(nèi)的9F燃機機組從未進行過發(fā)電機的空氣冷卻啟動,無任何經(jīng)驗,這對于9F機組發(fā)動機啟動是一次大膽的嘗試。
9F機組在啟動階段是通過靜態(tài)變頻啟動器和EX2100多橋勵磁控制器將發(fā)電機變?yōu)橥诫妱訖C來啟動機組的,整個機組的啟動過程分為啟動、清吹、點火、暖機和加速5個階段。
靜態(tài)變頻啟動器在啟動過程中,實際上是起到一個變頻器的作用,以6 kV廠用電為電源,通過整流、逆變過程,控制輸出電流的大小和頻率,供給發(fā)電機的定子,定子電流和勵磁磁場作用產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩拖動發(fā)電機作同步電動機升速。
EX2100多橋勵磁控制器是一種數(shù)字式靜態(tài)勵磁系統(tǒng),其用途是向發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組提供直流電流來激勵發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組磁場,產(chǎn)生控制發(fā)電機端電壓和無功的勵磁電流。EX2100多橋勵磁控制器的基本配置是由冗余的控制器M1,M2,C和與之相連的多個整流橋所組成,發(fā)電機電壓和電流的測量信號都被連接到每個控制器內(nèi)。
靜態(tài)變頻啟動器和EX2100多橋勵磁控制器以及機組控制系統(tǒng)(MARK VI)是一個完整的控制系統(tǒng)。MARK VI提供力矩和轉(zhuǎn)速設(shè)定信號給靜態(tài)變頻啟動器,靜態(tài)變頻啟動器根據(jù)這些信號提供一個變頻的電能給發(fā)電機的定子,EX2100多橋勵磁控制器受到靜態(tài)變頻啟動器的控制,在啟動期間,調(diào)節(jié)勵磁電流,通過控制勵磁電流和定子電流,從而達到發(fā)電機調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速之目的。
390H型發(fā)電機是全氫冷發(fā)電機組。由于9F機組的啟動特點決定了發(fā)電機在機組的啟動階段是作為同步電動機使用的,其定子、轉(zhuǎn)子上必須有電流流過。由于發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子線圈內(nèi)產(chǎn)生了很大的電流,發(fā)電機內(nèi)有很強的交變磁場,存在鐵損和銅損等各種損耗。由于發(fā)電機轉(zhuǎn)子以3000r/min的轉(zhuǎn)速高速旋轉(zhuǎn),所以,在發(fā)電機運行時,會使發(fā)電機發(fā)熱,溫度升高,若溫度超過允許值,絕緣材料將加速老化,發(fā)電機的使用壽命將減少。故發(fā)電機在啟動階段必須要進行冷卻,通常做法是采用氫氣進行冷卻并通過發(fā)電機通風(fēng)冷卻系統(tǒng)把熱能傳遞給外循環(huán)的閉冷水排出。
(1)氫氣的絕緣性能好,電離現(xiàn)象微弱,可以延長線圈的使用壽命。
(2)純氫的密度僅為空氣密度的1/14,導(dǎo)熱系數(shù)為空氣的7倍,冷卻效率是空氣的6倍,在同一溫度和流速下,放熱系數(shù)為空氣的14~15倍。這些特點決定了氫氣傳熱系數(shù)大、導(dǎo)熱能力強,可提高發(fā)電機的單機容量和縮小發(fā)電機的體積。
(3)由于氫氣密度小,因此,在相同氣壓下氫氣冷卻的通風(fēng)損耗、風(fēng)的摩擦損耗均為空氣的1/10,大大降低了發(fā)電機風(fēng)扇和通風(fēng)系統(tǒng)的摩擦損耗,提高了發(fā)電機的效率,采用密閉循環(huán)系統(tǒng)后,可使機組噪聲大大減小。
(1)氫氣是一種比空氣輕且滲透性很強的氣體,容易從設(shè)備中泄漏出來,所以,對發(fā)電機的嚴密性要求很高,以防氫氣向外泄漏。由于氫氣與氧氣混合后的爆炸范圍廣,空氣中含氫4.1% ~74.2%有爆炸危險,因此,要特別注意防火、防爆,在有氫氣的場所應(yīng)懸掛醒目的警示牌。
(2)在發(fā)電機檢修時,需要進行發(fā)電機的氫氣置換工作,充氫、排氫過程很繁瑣,時間較長,過程也很緩慢,技術(shù)要求很嚴格。
發(fā)電機通風(fēng)冷卻系統(tǒng)主要包括氫冷器和轉(zhuǎn)子風(fēng)扇,轉(zhuǎn)子風(fēng)扇為軸流式,風(fēng)扇葉片安裝在發(fā)電機轉(zhuǎn)子兩端的風(fēng)扇葉輪上,通過轉(zhuǎn)子風(fēng)扇的作用,冷氫從氫冷器流出,強迫進入氣隙內(nèi)和靜子線圈周圍。靜子由腹板軸向分成若干部分,在一些分段,冷氣體通過鐵芯中徑向風(fēng)道從鐵芯的外側(cè)進入氣隙;在另外一些分段,冷氣體則從氣隙進入鐵芯風(fēng)道再從外側(cè)流出。冷卻氣體通過管道或通道進入相應(yīng)分段,熱氣體直接進入冷卻器冷卻,冷卻后的氫氣返回到轉(zhuǎn)子風(fēng)扇進行再循環(huán)。靜子鐵芯內(nèi)部軸向多路進風(fēng)方式使鐵心和繞組的軸向溫度均勻分布,冷卻均勻,通風(fēng)損失小,避免了溫差過大引起的局部過熱和熱應(yīng)力。發(fā)電機定子的通風(fēng)冷卻系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 發(fā)電機定子通風(fēng)冷卻系統(tǒng)圖
390H發(fā)電機轉(zhuǎn)子總長約12 m,繞組段長約5 m,轉(zhuǎn)子風(fēng)扇提供發(fā)電機的軸向冷卻風(fēng),一部分氣流沿著轉(zhuǎn)子表面的氣隙對轉(zhuǎn)子外部進行冷卻;內(nèi)部則被通過轉(zhuǎn)子和繞組下的通風(fēng)槽氣流冷卻,然后流進轉(zhuǎn)子槽,通過勵磁線圈和槽楔內(nèi)的小孔徑向排到氣隙,發(fā)電機轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)如圖2所示。
3.5.1 鐵芯檢測
探測線圈裝在發(fā)電機汽測定子槽10點鐘方向第52槽,探測線圈的感應(yīng)電動勢是由氣隙轉(zhuǎn)子槽部漏磁通微分產(chǎn)生,再將電動勢波形導(dǎo)入分析儀進行分析。當發(fā)電機某部位超溫時,如果高溫使得含有這種熱解物微粒的氣體進入分析儀,會提高電場電動勢下降值(從正常的90%降至60%的報警值),可準確判斷轉(zhuǎn)子繞組有無匝間短路、開路以及所在槽的位置。
3.5.2 發(fā)電機過熱監(jiān)視
發(fā)電機絕緣材料主要為有機聚合物、聚酯和環(huán)氧樹脂等,發(fā)電機絕緣材料在溫度超過180℃時,聚合物開始分解,形成烴類分解物蒸汽。冷卻氣體離開熱區(qū)后便形成液滴,其他絕緣材料(木、紙、云母和玻璃纖維等)在高溫400℃開始劣化及炭化,同時形成微小粒子(0.001~0.010 mm),監(jiān)測冷卻氣體中的微粒及絕緣熱劣化后的氣體成分,可實現(xiàn)發(fā)電機過熱診斷,匝間短路,鐵芯短路,局部放電等異常情況的監(jiān)視。
3.5.3 發(fā)電機溫度監(jiān)測
主要通過測溫元件對發(fā)電機的進/出口風(fēng)溫、定子鐵芯、線圈、磁屏蔽環(huán)的溫度進行監(jiān)測。
發(fā)電機啟動各階段及正常運行時的參數(shù)對比見表1。
由于空氣的密度是氫氣的14倍,如果采用相同氣體壓力的話,一方面發(fā)電機轉(zhuǎn)子風(fēng)扇的差壓會比氫氣狀態(tài)下要高出好多倍,這就使得氫氣流動的動力不夠,從而使得發(fā)電機的定子和轉(zhuǎn)子各部分不能均勻冷卻,降低了設(shè)備的絕緣水平;另一方面,發(fā)電機轉(zhuǎn)子風(fēng)扇差壓過高的話也有可能使得密封油容易進入到發(fā)電機內(nèi),故空氣的壓力選擇肯定不能過高,而過低則不能滿足發(fā)電機冷卻的需要,所以,選擇一個合適的空氣壓力是一個需要重點考慮的問題。
表1 發(fā)電機啟動各階段及正常運行時的參數(shù)對比
在機組滿負荷運行時,發(fā)電機內(nèi)氫氣的壓力是400 kPa,氫氣的冷卻效率是空氣的6倍,機組從啟動到全速空載階段時間在22 min左右,其中清吹時間11 min,全速狀態(tài)下進行動平衡試驗的時間在2 h左右,再加上機組啟動各階段及滿負荷時的各參數(shù)對比分析,綜合以上的相關(guān)條件最后定出發(fā)電機內(nèi)充入70 kPa壓力的空氣。
(1)在向發(fā)電機充空氣前,應(yīng)對各控制氣儲氣筒進行疏水,將水放盡。檢查發(fā)電機空間電加熱及發(fā)電機集電端電加熱是否送電,確保壓縮空氣是干燥的。
(2)在機組啟動進行動平衡試驗前,停用氫干燥器,關(guān)閉氫干燥器進、出口,關(guān)閉發(fā)電機/風(fēng)扇差壓高進口、發(fā)電機/風(fēng)扇差壓低進口。動平衡試驗結(jié)束后,恢復(fù)相關(guān)閥門的原有狀態(tài),投用氫干燥器。
(3)在對發(fā)電機進行充壓時,應(yīng)控制好升壓速度,緩慢升壓至70 kPa。在充壓期間,應(yīng)密切注意發(fā)電機密封油油壓、油氫差壓、密封油回油箱油位和發(fā)電機內(nèi)露點溫度是否正常。
(4)在機組啟動后,檢查靜態(tài)變頻啟動器和勵磁系統(tǒng)運行是否正常,在啟動過程中,應(yīng)密切監(jiān)視發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈、定子線圈、定子鐵芯、發(fā)電機透平端、集電端的冷氫/熱氫溫度。
(5)在機組啟動后,應(yīng)密切監(jiān)視油氫壓差、密封油回油箱油位、發(fā)電機檢漏儀有無液體、鐵芯監(jiān)視器和發(fā)電機過熱監(jiān)視有無報警的情況。
(6)在全速空載下,應(yīng)維持機組冷卻蒸汽的壓力和溫度,確保汽輪機低壓缸末級葉片溫度不超限。
發(fā)電機空氣冷卻啟動后發(fā)電機溫度變化情況見表2。
表2 發(fā)電機空氣冷卻啟動后發(fā)電機溫度變化情況(2011-07-21) ℃
從整個試驗結(jié)果來看,發(fā)電機各部分溫度均正常上升,溫度均在標準范圍內(nèi),這次發(fā)電機空氣冷卻啟動是非常成功的。
390H型發(fā)電機的導(dǎo)電螺桿出現(xiàn)故障已不是偶然現(xiàn)象,機組在啟動過程中的清吹階段進行壓氣機的離線水洗時,應(yīng)高度重視發(fā)電機勵磁參數(shù)的變化情況,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時停機并測量發(fā)電機直流電阻的變化情況,特別要重視不同角度下的發(fā)電機直流電阻變化情況,建議每45°測量1次。另外,故障發(fā)生后,若在現(xiàn)場進行發(fā)電機的動平衡試驗,可以不置換氫氣,直接向發(fā)電機內(nèi)充入70 kPa的壓縮空氣,然后啟動機組進行試驗,萬一動平衡試驗不正常需加平衡塊時,這種操作方法可節(jié)省大量的處理時間。
[1]中國華電集團公司.大型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)叢書設(shè)備及系統(tǒng)分冊[M].北京:中國電力出版社,2009.