彭博偉
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234000)
某公司2臺600 MW超臨界機組分別于2007年9月和11月正式投產(chǎn)。汽輪機采用上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機,共有八級抽汽,一級、二級、三級抽汽分別供#1,#2,#3高壓加熱器(以下簡稱高加),四級抽汽供除氧器及小機用汽,五級、六級、七級、八級抽汽分別供#5,#6,#7,#8低壓加熱器。
機組采用的3臺高加均由東方鍋爐集團生產(chǎn),均為臥式、全焊接、U形管管板式結(jié)構(gòu)。其型號分別為 JG-2500-l,JG-2500-2,JG-1700-3。型號中的“JG”指高加,“JG”后的數(shù)字表示名義傳熱面積,最后的數(shù)字“1,2,3”指按抽汽壓力由高向低的排列順序號。3臺高加的主要技術(shù)參數(shù)見表1。
高加亦稱表面式給水加熱器,是利用汽輪機抽汽加熱鍋爐給水的裝置,在火電廠抽汽回?zé)嵯到y(tǒng)中占有非常重要的地位。給水通過高加被加熱從而提高了循環(huán)效率,可提高電廠熱效率,節(jié)省燃料,有助于機組安全運行。
有資料表明,若鍋爐給水溫度降低1 K,發(fā)電煤耗即上升0.083 g/(kW·h)。高加出水溫度與機組效率、煤耗有著密切的聯(lián)系,是經(jīng)濟指標中重要的一項考核指標。
該公司2臺機組自投產(chǎn)以來,一直存在#2機組#1~#3高加出水溫度高于#1機組對應(yīng)高加(在同等工況下)出水溫度的現(xiàn)象。由于#1機組高加出水溫度與省煤器進口溫度基本一致,因此懷疑#2機組高加出水溫度存在偏差(見表2)。將#2機組溫度元件拆除并在標準室進行校驗,3個溫度元件均合格。因以,在點信息分散控制系統(tǒng)(DCS)組態(tài)中加入偏置,校準其顯示數(shù)值。
表1 高壓加熱器主要技術(shù)參數(shù)
2010年6月,#2機組#1高加出水溫度比省煤器入口溫度高很多。通過調(diào)閱DCS歷史趨勢發(fā)現(xiàn),2010年2月,#2機組高加出水溫度與省煤器入口溫度及#1機組對應(yīng)高加出水溫度的偏差在2℃左右。在接下來的幾個月里,該趨勢不斷加大。至2010年6月18日,#2機組#1高加出水溫度比省煤器入口溫度高10℃,達到289℃;同時,#2機組#3高加、#2高加出水溫度比#1機組相應(yīng)高加出水溫度高7℃左右。
表2 2臺機組高加出水溫度對比
4.1.1 高加入口三通
從系統(tǒng)上看,高加出水溫度偏離正常值較大,很有可能是因為高加入口三通閥安裝不嚴密或存在內(nèi)漏。由圖1可以看出,入口三通閥在全開位置或者全關(guān)位置時均會有給水流過。
圖1 高加給水系統(tǒng)示意圖
如果高加入口三通閥存在內(nèi)漏,那么一部分給水就沒有流經(jīng)高加系統(tǒng),而是從高加旁路流走。負荷沒有變化時,給水流量和抽氣量也不會有很大的變化,這時被加熱的水就減少,同樣的熱量就會把流入高加系統(tǒng)的給水加熱至更高的溫度。如果安裝不嚴密導(dǎo)致高加入口三通沒有達到實際全開位,那么也會有給水從高加旁路流走,導(dǎo)致高加出水溫度偏高。
因此,機務(wù)專業(yè)人員繼續(xù)向開方向手搖高加出口電動門,手輪只搖了5圈后就無法再搖動,此時觀察高加出水溫度沒有變化。
4.1.2 高加旁路管道
對高加旁路管道進行檢查,也可以確定是否有給水流經(jīng)旁路。首先,拆除高加旁路管道不同部位的保溫,用測溫儀采取多點測溫的方法,測得溫度基本接近環(huán)境溫度,并且?guī)讉€測溫點溫度基本一致。然后,緩慢開啟旁路管道手動疏水門,未見有水流出,基本可排除給水流經(jīng)高加旁路進入省煤器的可能。
4.1.3 高加水側(cè)泄漏
高加給水管路發(fā)生泄漏,同樣也會導(dǎo)致給水量減少。通過調(diào)閱運行記錄發(fā)現(xiàn),沒有疏水調(diào)門開度增大或者水位上升的趨勢,各高加疏水溫度也很穩(wěn)定。因此,基本可以排除高加泄漏導(dǎo)致出水溫度出現(xiàn)偏差的因素。
測量系統(tǒng)如果存在問題,同樣會使高加出水溫度偏離正常值。整個測量回路大致可以分為元件、安裝位置、補償導(dǎo)線和DCS組態(tài)。#1~#3高加出水溫度測量元件安裝于各高加出口管道根部,可以直接測量高加出水溫度。
4.2.1 回路檢查
熱控專業(yè)人員對#2機組高加出口溫度元件進行校驗,合格。通過對比元件長度和內(nèi)套管深度后,認定元件完全可以插入套管底部,不存在插入深度不夠,導(dǎo)致溫度測量不準的情況。進行DCS組態(tài)檢查,2臺機組高加出水溫度均為K分度,沒發(fā)現(xiàn)問題。然后將#1,#2機組對應(yīng)的高加溫度元件進行互換,并將元件接至備用補償導(dǎo)線,DCS畫面顯示溫度與原來一致,#2機組高加出口溫度仍然偏高。
4.2.2 就地檢查
熱控人員分別測量#1,#2機組就地測量元件處的電壓,電壓一致;2臺機組處于同一個汽機房內(nèi),故環(huán)境溫度一致,所以,送至DCS的溫度顯示應(yīng)該一致;同時,查對K分度熱電偶對應(yīng)表,發(fā)現(xiàn)#2機組的顯示溫度比查表計算所得的溫度高10℃,可判斷熱控測量回路的補償導(dǎo)線存在問題。
臨時拉一根K型補償導(dǎo)線,將元件接入后,發(fā)現(xiàn)DCS畫面顯示溫度與#1機組一致,#2機組#1高加出水溫度與省煤器入口溫度也一致,判斷為補償導(dǎo)線有問題。因為現(xiàn)場熱電偶大部分為K,E 2種分度,立刻找來一個E分度元件接原來的補償導(dǎo)線,發(fā)現(xiàn)這時溫度顯示與#2機組省煤器入口溫度一致。因此,進一步判斷補償導(dǎo)線為E型,與溫度元件型號不一致。
補償導(dǎo)線的作用在于補償測量元件接線處與DCS卡件處的溫度差,2月處于冬季,就地溫度與DCS電子間溫度基本一致,不存在補償問題;當(dāng)現(xiàn)場溫度逐漸升高后,溫差漸漸增大,此時補償導(dǎo)線發(fā)揮作用,測量差越來越大。
由于重新拉電纜工作量比較大,因此保持原補償電纜不動。將#2機組3臺高加的出口溫度元件全部更換為E型溫度元件并修改DCS組態(tài)重新下裝后,#2機組高加出水溫度與#1機組高加出水溫度基本一致,#1高加出水溫度與省煤器進口溫度基本一致。
(1)高加的效率一般是達不到設(shè)計值的,因此,高加出口溫度比設(shè)計的出口溫度高出10℃是不可能的;同時,#2機組高加曾經(jīng)發(fā)生過水側(cè)泄漏事件,封死了很多給水管路,加熱效率只能比設(shè)計值低。
(2)在查看2臺機組補償導(dǎo)線的顏色時,因K型與E型補償導(dǎo)線顏色差別不大,也對問題的判斷產(chǎn)生偏差。
(3)由于2臺機組就地元件均為K型熱電偶,#1機組補償導(dǎo)線為K型,#2機補償導(dǎo)線為E型,因此,2臺機組無論怎樣互換元件或DCS卡件都不會使測量溫度發(fā)生變化。判斷溫度是否正確最根本的方法是就地檢測測量元件處的電壓和環(huán)境溫度,看通過計算得出的溫度是否與DCS一致。
(4)由于#2機組高加出水溫度偏差是從2月至6月緩慢增大的,使得對于問題的判斷產(chǎn)生了誤區(qū),認為高加系統(tǒng)存在問題,給判斷高加出水溫度偏高的真實原因增加了難度。
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