丁其全
(冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)金地公司,河北省邯鄲市,056002)
邯鄲礦業(yè)集團(tuán)陶二煤礦二水平-711北翼運(yùn)輸大巷掘進(jìn)過程中圍巖變形非常劇烈,頂板和兩幫遭受破壞,巷道底臌現(xiàn)象嚴(yán)重,雖經(jīng)翻修,仍不能完全控制巷道圍巖變形,大多數(shù)巷道前面掘進(jìn)后面翻修,嚴(yán)重影響了巷道的掘進(jìn)速度和礦井的安全生產(chǎn)。為從根本上解決-711 北翼運(yùn)輸大巷支護(hù)問題,必須對(duì)巷道支護(hù)方式及相關(guān)施工工藝進(jìn)行研究,探索出一套合理的支護(hù)方式及支護(hù)參數(shù)。
-711北翼運(yùn)輸大巷賦存于1#煤層上方頂板巖石中,距1#煤層垂距為25m,巷道賦存區(qū)域基本為泥質(zhì)類巖石結(jié)構(gòu),節(jié)理比較發(fā)育,易發(fā)生碎漲變形,巷道整體穩(wěn)定性比較差。大巷斷面尺寸5.2m×4.0m (寬×高),半圓拱形,支護(hù)采用錨網(wǎng)梁-噴-錨索支護(hù),選用?22mm×2400mm 的高強(qiáng)螺紋鋼錨桿,桿體屈服強(qiáng)度為335MPa,桿體破斷力為210kN,頂部使用由?14 mm 圓鋼制作的4.4m梯子梁,幫部使用由?12mm 圓鋼制作的1.6m 梯子梁,頂板掛1250mm×950mm 盤條網(wǎng)支護(hù),錨桿間排距為800mm×800mm。頂部配合錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),選用?17.8mm×8000mm 的鋼絞線錨索,配合一塊400mm×400 mm 的大托盤和一塊130 mm×130 mm 的小托盤支護(hù),順巷道3列布置,間排距1600mm×1600mm。
噴射混凝土厚度120mm,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C20。初噴30~50mm,復(fù)噴后達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
在所觀察范圍內(nèi),盡管巷道的變形很大,但很少發(fā)現(xiàn)錨桿破斷現(xiàn)象,說明錨桿支護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)不盡合理,沒有達(dá)到有效控制頂板變形的目的。
(1)托盤選用不合理,400mm×400mm 的大托盤容易出現(xiàn)翹角現(xiàn)象,造成托盤受力面積較小,同時(shí)出現(xiàn)部分鎖具穿過托盤現(xiàn)象。
(2)巷道底臌嚴(yán)重,巷道腰線以下位置變形大,導(dǎo)致噴漿層開裂、脫落。巷道頂板形狀由半圓拱形變成近三角形,頂部噴漿層開裂、脫落。
(3)巷道經(jīng)過兩次修復(fù),所使用的支護(hù)材料、強(qiáng)度及長(zhǎng)度沒有很大變化,這導(dǎo)致第二次修復(fù)巷道支護(hù)的控制范圍并沒有超過第一次支護(hù)材料控制圍巖的范圍,兩次支護(hù)的受力在一個(gè)平面上,對(duì)巷道圍巖的控制起不到應(yīng)有的作用。
(4)巷道修復(fù)嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度,提高了生產(chǎn)成本,增加了施工中的不安全因素,影響了經(jīng)濟(jì)效益。
為了改進(jìn)巷道目前的支護(hù)狀況,首先必須保證錨桿、錨索支護(hù)系統(tǒng)能充分受力發(fā)揮作用,其次是選擇合理的注漿措施,保證巷道的長(zhǎng)期穩(wěn)定。
在短時(shí)間內(nèi)巷道圍巖會(huì)發(fā)生劇烈變形,頂板破壞,兩幫移近量大,底臌嚴(yán)重,圍巖在各個(gè)方向都產(chǎn)生了較大的松散破碎圈。然而在圍巖變形破壞過程中,錨桿支護(hù)系統(tǒng)受力增加不明顯,這說明錨桿支護(hù)系統(tǒng)根本沒起到有效的支護(hù)作用。
錨索托盤采用一塊400 mm×400 mm 的大托盤配合一塊130 mm×130 mm 的小托盤的形式,由于托盤設(shè)計(jì)不合理以及缺少相對(duì)應(yīng)的球型墊圈等配件,在錨索受力較大時(shí)出現(xiàn)鎖具損壞托盤現(xiàn)象。
由于巖巷成形不太好,且所采用的焊接鋼筋網(wǎng)孔徑比較大,出現(xiàn)部分錨桿托盤懸空現(xiàn)象,鋼筋網(wǎng)貼頂不密實(shí),這樣圍巖一旦發(fā)生碎漲,就出現(xiàn) “網(wǎng)兜”或錨桿托盤被 “拉入”的現(xiàn)象,從而造成錨桿支護(hù)系統(tǒng)失效?,F(xiàn)場(chǎng)所采用的托盤面積偏小。
軟巖巷道易出現(xiàn)底臌現(xiàn)象,原施工巷道對(duì)基礎(chǔ)的處理強(qiáng)度不夠。
根據(jù)-711北翼運(yùn)輸大巷巖石力學(xué)參數(shù)測(cè)試,建立有限元模型。根據(jù)圍巖變形的3個(gè)階段,初步分析了圍巖應(yīng)力和變形。
初始階段即巷道開挖后和支護(hù)前這一階段,應(yīng)力和變形在巷道圍巖中形成一個(gè)環(huán)狀的高應(yīng)力圈。根據(jù)應(yīng)力分布計(jì)算出的圍巖安全系數(shù)如圖1所示,可以看出,初始階段的松散流動(dòng)圈的范圍 (安全系數(shù)小于1.2)頂板1.9 m,兩幫2.2 m,底板2.4m。支護(hù)體的范圍應(yīng)該為安全系數(shù)大于1.2,頂板和幫錨桿長(zhǎng)度應(yīng)在2.8m 以上。
之后發(fā)生兩幫和頂?shù)装逡平?,這一階段延續(xù)不長(zhǎng)。在合理支護(hù)系統(tǒng)的支護(hù)下,圍巖應(yīng)該在短時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定下來(lái)。然而,如果沒有支護(hù)或支護(hù)不合理,圍巖變形將進(jìn)入第二階段——松散流動(dòng)圈向內(nèi)部擴(kuò)展。
圖1 安全系數(shù)分布
巷道開挖后,圍巖內(nèi)部形成一個(gè)松散流動(dòng)圈。隨著時(shí)間的增加,在無(wú)支護(hù)或支護(hù)不合理的條件下,松散流動(dòng)圈將向深部擴(kuò)展直到應(yīng)力達(dá)到新的平衡。這時(shí),兩幫側(cè)的松散區(qū)達(dá)到9m,所以一旦松散區(qū)擴(kuò)散,很難維修。
圖2 安全系數(shù)分布圖
由于泥巖中的高泥質(zhì) (含有膨脹性礦物成分),特別是在含水或空氣濕度影響條件下,巷道會(huì)發(fā)生明顯的流變現(xiàn)象,從而進(jìn)一步擴(kuò)大松動(dòng)圈半徑,增加圍巖的變形量。圖2是流變變形后的安全系數(shù)分布圖。較深區(qū)域是松散圈的范圍 (松動(dòng)圈的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到11 m)??梢钥闯觯绻ёo(hù)不合理,等到松散流動(dòng)圈形成并發(fā)生擴(kuò)展和流變擴(kuò)展后,再進(jìn)行維修是相當(dāng)困難的。正確的支護(hù)方式應(yīng)該是初期選用合理的支護(hù)系統(tǒng),把松散流動(dòng)圈控制在最小的范圍內(nèi)。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)及有限元分析及現(xiàn)場(chǎng)施工條件,選擇錨桿長(zhǎng)度2.8 m,直徑20 mm,材質(zhì)為HB600高強(qiáng)鋼作為錨桿的桿體,桿體破斷力為260kN,間排距700mm。對(duì)泥巖等流變性圍巖應(yīng)保證有足夠的安裝應(yīng)力。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和有限元分析,錨桿的安裝應(yīng)力為60kN,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),錨桿安裝預(yù)緊力矩保持在400N·m,以保證初始松散流動(dòng)區(qū)不進(jìn)一步擴(kuò)散。
由于巷道的部分變形,在錨桿長(zhǎng)度和安裝應(yīng)力合適的條件下,錨桿支護(hù)系統(tǒng)將發(fā)揮其應(yīng)有的作用并承受圍巖的變形載荷。然而,圍巖變形有一部分是不可控制的,所以錨桿系統(tǒng)必須有控制讓壓能力。根據(jù)所選用的錨桿強(qiáng)度,控制讓壓力為120~150kN。每套錨桿采用2 卷樹脂,其錨固長(zhǎng)度要達(dá)到1.0m 以上,錨固力大于250kN,托盤規(guī)格為200 mm×200 mm×10mm,采用鋼筋直徑為6mm、網(wǎng)格尺寸為80mm×80mm 的焊接金屬網(wǎng)控制圍巖表面。巷道掘進(jìn)后及時(shí)噴射50 mm 厚混凝土封閉圍巖,等巷道變形穩(wěn)定后再進(jìn)行復(fù)噴至設(shè)計(jì)厚度。
為提高巷道的服務(wù)年限,適應(yīng)地質(zhì)條件的變化,采用快裝 “鳥窩”讓壓錨索作為輔助支護(hù)。頂板錨索長(zhǎng)度為8m,錨索直徑為20mm,頂錨索間排距1.4m×1.4m,幫部錨索長(zhǎng)度為4.2m,錨索直徑為17.8 mm,采用300 mm×300 mm×12mm的高強(qiáng)球型托盤,幫錨索間排距1.0 m×1.4m,另外在兩幫底角處各加一根幫錨索,以控制底角變形,距離底板350mm 左右,傾角25°。
為提高圍巖的整體性和巷道的長(zhǎng)期穩(wěn)定性,對(duì)圍巖進(jìn)行注漿加固,漿液選擇水泥-水玻璃混合漿液,頂、幫注漿孔深度為4m,間排距為1.6m×3.0m,底板注漿孔深度為8 m,間排距為2.5 m×3.0m,巷道滯后掘進(jìn)頭60m 進(jìn)行注漿。
對(duì)新支護(hù)設(shè)計(jì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)試驗(yàn),同時(shí)進(jìn)行了礦壓觀測(cè),設(shè)測(cè)站兩組,分別進(jìn)行了頂?shù)装逡七M(jìn)量、兩幫移近量觀測(cè)。觀測(cè)結(jié)果顯示,兩幫最大移近量為166mm,巷道穩(wěn)定時(shí)間約25d,而原支護(hù)兩幫最大移近量為682mm?,F(xiàn)有支護(hù)方案頂?shù)装遄畲笠平繛?10 mm,巷道穩(wěn)定時(shí)間約為25d,原支護(hù)頂?shù)装遄畲笠平繛?86mm。采用新方案后,巷道維護(hù)狀況得到明顯改善,各自的移近量分別占到原有移近量的1/3 左右,巷道自穩(wěn)時(shí)間較短。
通過對(duì)巷道表面觀察,混凝土噴漿表面沒有明顯開裂現(xiàn)象,沒有斷錨現(xiàn)象發(fā)生,通過對(duì)個(gè)別錨桿拉力監(jiān)測(cè),其最大值為182kN,達(dá)到設(shè)計(jì)錨固力的70%,尚有抵御巷道圍巖應(yīng)力空間,表明錨桿選用較為合理。
工業(yè)試驗(yàn)表明,新設(shè)計(jì)支護(hù)方案能夠適應(yīng)陶二煤礦深部高應(yīng)力軟巖巷道支護(hù),各項(xiàng)參數(shù)均較為理想。
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