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        細(xì)精煤壓濾脫水影響因素研究*

        2013-04-20 02:06:26張英杰鞏冠群
        中國煤炭 2013年2期
        關(guān)鍵詞:煤漿精煤濾液

        張英杰 鞏冠群

        (1.中國礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,江蘇省徐州市,221116;2.中國礦業(yè)大學(xué)應(yīng)用學(xué)院,江蘇省徐州市,221008)

        在目前的環(huán)保壓力下,煤炭能源高效利用問題日漸突出,煤炭先洗選后使用的意識逐步深化?,F(xiàn)實情況是粗精煤顆粒相對容易脫水,而細(xì)精煤顆粒由于顆粒細(xì)小增加了一系列的未知因素,加大了脫水難度。細(xì)精煤脫水工藝過程比較復(fù)雜,工藝參數(shù)多且作用大小不均,如果能夠抓住主要的影響因素控制對應(yīng)的工藝參數(shù),就能夠?qū)崿F(xiàn)細(xì)精煤高效脫水。在前期工作基礎(chǔ)上研究發(fā)現(xiàn),細(xì)精煤壓濾脫水的濾液固含量可為細(xì)精煤高效脫水提供重要的數(shù)據(jù)參考,且脫水后濾液固含量與細(xì)精煤脫水工藝條件之間存在密切數(shù)據(jù)關(guān)系。本文的試驗研究以濾液固含量作為細(xì)精煤脫水效果優(yōu)劣的評價指標(biāo),研究和揭示細(xì)精煤筒式脫水相關(guān)規(guī)律。

        1 細(xì)精煤脫水技術(shù)分析及試驗設(shè)計

        結(jié)合當(dāng)前工業(yè)應(yīng)用實際,細(xì)精煤固液分離的脫水過程主要受到過濾壓力、煤漿濃度和煤樣粒度等因素的影響,其中細(xì)精煤筒式脫水的過濾壓力又分為進漿壓力和隔膜壓濾壓力兩類。

        研究試驗煤樣來自河南永城,為浮選細(xì)精煤,該煤樣微細(xì)粒級含量較高,小于200目含量的粒級約占55%,小于80目含量的粒級已超過90%。煤樣平均灰分為8.9%,煤種為無煙煤夾雜部分貧瘦煤。煤粒度組成百分比以200 目以下所占比例計算,經(jīng)篩分處理后制漿,煤漿調(diào)制后送入筒式壓濾機進行壓濾脫水試驗??紤]到實際操作所帶來的綜合效應(yīng),設(shè)計了如下正交試驗,見表1。

        表1 正交試驗設(shè)計表

        2 試驗結(jié)果與討論

        2.1 試驗結(jié)果

        根據(jù)表1 所示的結(jié)果,采用美國Stat-Ease.Inc公司的Design-Expert軟件對設(shè)計進行交互式布局試驗,實際試驗設(shè)計及濾液固含量試驗結(jié)果響應(yīng)值見表2。

        如表2所示,第一列數(shù)據(jù)為設(shè)計序列號,第二列數(shù)據(jù)為根據(jù)Design-Expert交互布局排布的實際試驗執(zhí)行序列號,濾液固含量作為試驗結(jié)果的響應(yīng)值。粒度組成、煤漿濃度、進漿壓力及隔膜壓濾壓力在表1的基礎(chǔ)上,根據(jù)各因素可能的交互作用及數(shù)據(jù)點低誤差統(tǒng)計布局,優(yōu)化設(shè)計了當(dāng)前試驗條件下的4個因素各自試驗水平值,按照優(yōu)化設(shè)計所得執(zhí)行序列號進行試驗,所得的試驗結(jié)果濾液固含量響應(yīng)數(shù)據(jù)邊界為0.33g/L 和0.73g/L,因素之間存在交互作用,總體試驗結(jié)果比較理想。

        2.2 壓濾脫水濾液固含量試驗結(jié)果分析與討論

        下面給出Design-Expert試驗研究相關(guān)數(shù)據(jù),系列模型方差分析及數(shù)據(jù)建模推薦和失擬檢測分析 及數(shù)據(jù)建模推薦分別見表3和表4。

        表3 系列模型方差分析及數(shù)據(jù)建模推薦

        表4 失擬檢測分析及數(shù)據(jù)建模推薦

        圖1 濾液固含量學(xué)生化殘差分布

        由表3和表4可知,在當(dāng)前試驗條件下,細(xì)精煤壓濾脫水濾液固含量與試驗各因素存在較明顯的線性函數(shù)關(guān)系,其它函數(shù)關(guān)系雖在一定程度存在建??赡苄?,但關(guān)聯(lián)度不高,數(shù)據(jù)結(jié)果不顯著,不宜推薦。

        結(jié)合圖1的濾液固含量學(xué)生化殘差分布和圖2的濾液固含量T 檢測域?qū)?yīng)數(shù)據(jù)點分布的圖形分析可知,圖1所顯示的殘差正態(tài)概率分布圖的數(shù)據(jù)線性分布較好,圖2所對應(yīng)的數(shù)據(jù)點分散分布沒有出線,筒式壓濾脫水效果還是比較穩(wěn)定的和可靠的。

        根據(jù)前述試驗數(shù)據(jù)進行模擬運算和回歸推導(dǎo),可以得到濾液固含量和4個因素之間的函數(shù)關(guān)系,通過實際試驗真實因素對筒式壓濾得出濾液固含量表達式為-2.068×10-2+0.470×10-2×A+0.220×10-3×B+7.778×10-2×C+0.211×D。

        圖2 濾液固含量T 檢測域?qū)?yīng)數(shù)據(jù)點分布

        根據(jù)實際試驗設(shè)計及試驗結(jié)果響應(yīng)值,對于細(xì)精煤脫水濾液固含量的考察,在細(xì)精煤筒式壓濾方式下煤粒度組成、煤漿濃度、進漿壓力和隔膜壓濾壓力都是細(xì)精煤脫水濾液固含量的相對顯著性的變量因素。但通過實際試驗真實因素對上式的分析顯示,煤粒度組成影響最大,進漿壓力及隔膜壓濾壓力對濾液固含量影響次之,而煤漿濃度對濾液固含量影響相對較小。

        3 結(jié)論

        浮選細(xì)精煤壓濾脫水的影響因素較多,作用大小各不相同,細(xì)精煤脫水后濾液固含量與煤粒度組成、煤漿濃度、進漿壓力和隔膜壓濾壓力等主要影響因素之間存在線性關(guān)系,對細(xì)精煤壓濾脫水的濾液固含量的研究分析可為細(xì)精煤高效脫水研究提供重要的數(shù)據(jù)參考。

        [1] 劉子瑩.桃山選煤廠壓濾機改造 [J].煤炭技術(shù),2012 (7)

        [2] 張英杰,鞏冠群,謝廣元等.細(xì)粒煤脫水研究綜述[J].中國煤炭,2010 (6)

        [3] 周明遠,關(guān)杰.浮選精煤熱壓過濾干燥脫水機理與脫水動力學(xué)研究 [J].煤炭學(xué)報,2010(3)

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