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        電力載波通信系統(tǒng)在葉輪給煤機(jī)改造中的應(yīng)用

        2013-04-12 04:59:26燕秋華
        設(shè)備管理與維修 2013年4期
        關(guān)鍵詞:變頻器系統(tǒng)

        燕秋華

        某石化企業(yè)熱電廠現(xiàn)有7臺(tái)汽輪機(jī)組運(yùn)行,總裝機(jī)容量186MW,年耗煤量120萬t。葉輪給煤機(jī)是熱電廠輸煤系統(tǒng)最前端的設(shè)備,通過設(shè)定額定轉(zhuǎn)速將火車卸入煤溝的燃煤均勻地輸送到輸煤皮帶上,再由皮帶機(jī)輸送到鍋爐煤倉或存入儲(chǔ)煤場,人工就地跟隨控制。葉輪給煤機(jī)由行走和調(diào)速兩部分組成,與主設(shè)備相配套的卸煤系統(tǒng)有2套,共配備4臺(tái)就地葉輪給煤機(jī),采用就地手動(dòng)操作方式,通過動(dòng)力滑線供電。行走部分電氣控制裝置采用常規(guī)繼電器、機(jī)械開關(guān)等聯(lián)接,行走電機(jī)為三相異步電機(jī);調(diào)速部分電氣控制裝置采用傳統(tǒng)的電磁滑差控制原理,由滑差控制器、調(diào)速開關(guān)等聯(lián)接。調(diào)速電機(jī)是滑差電機(jī),功率為18kW,正常調(diào)速范圍300~1000r/min。啟動(dòng)葉輪給煤機(jī)時(shí),首先要在低速下啟動(dòng)調(diào)速部分的主電機(jī),待其運(yùn)行正常后再調(diào)至正常轉(zhuǎn)速,當(dāng)調(diào)速部分工作正常后再操作行走部分,以避免機(jī)械部分被損壞。停止運(yùn)行時(shí)則要先停止行走部分,然后再將轉(zhuǎn)速調(diào)至最低并停止主電機(jī)的運(yùn)行。同一條卸煤溝中(或同一條皮帶)的2臺(tái)葉輪給煤機(jī)同時(shí)運(yùn)行時(shí),為防止相撞現(xiàn)象發(fā)生,一般運(yùn)行間隔應(yīng)>5m。

        一、葉輪給煤機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行與變頻器控制原理

        1.葉輪給煤機(jī)運(yùn)行原理

        葉輪給煤機(jī)是一種主要用于火力發(fā)電廠縫式煤溝的撥煤機(jī)械,分橋式、門式和雙側(cè)3種形式,分別滿足不同的工作需求。由機(jī)架、葉輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、行走機(jī)構(gòu)、電氣控制裝置等主要部分組成,工藝流程是:上部為火車卸煤場的煤溝,橋式葉輪給煤機(jī)在中部之雙軌上往返行走,葉輪將燃煤從煤溝下料槽口撥下,通過放射狀葉輪的旋轉(zhuǎn)和縱向軌道的移動(dòng),將煤溝平臺(tái)上面的燃煤撥落到輸煤皮帶后,再輸送到各段皮帶或儲(chǔ)煤場,葉輪撥煤機(jī)構(gòu)采用變頻無級(jí)調(diào)速實(shí)現(xiàn)給煤量的調(diào)節(jié),達(dá)到連續(xù)、定量給煤的目的。

        2.變頻器控制原理

        變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。日常使用的變頻器主要采用交—直—交的方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),即先把工頻交流電源通過整流器轉(zhuǎn)換成直流電源,然后再把直流電源轉(zhuǎn)換成頻率及電壓均可控制的交流電源提供給電機(jī)。變頻器的電路一般由整流、中間直流環(huán)節(jié)、逆變和控制4部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,中間直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲(chǔ)能和緩沖無功功率。PID控制是利用比例增益(P)、積分時(shí)間(I)、微分時(shí)間(D)調(diào)整變頻器的響應(yīng)特性,通過給煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài),調(diào)整到合適為止,設(shè)定為0,則PID控制不動(dòng)作,積分(I)的上限值控制PID的積分演算值不會(huì)超過設(shè)定參數(shù)。PID的偏值調(diào)整是PID控制的偏值參數(shù),指令與反饋都為0時(shí),調(diào)整變頻器的輸出頻率趨近于0,一次延遲時(shí)間參數(shù)用相對(duì)PID控制輸出低通濾波時(shí)間設(shè)定,給煤機(jī)出現(xiàn)機(jī)械共振時(shí),可增大設(shè)定值,使其遠(yuǎn)離共振頻率的周期。PID輸出的增益是調(diào)整PID輸出的增益參數(shù),反饋值的調(diào)整用增益是PID反饋值的微調(diào)整用增益。PID控制后的上限值固定在100%,即最高輸出頻率,反轉(zhuǎn)禁止是指PID輸出為負(fù)值時(shí),以0為極限,不反轉(zhuǎn)。

        3.PLC控制原理

        在火力發(fā)電廠,各個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的系統(tǒng)和輔助車間工藝系統(tǒng)的啟停順序控制和聯(lián)鎖保護(hù)等自動(dòng)化程度較高的電氣自動(dòng)化控制設(shè)備,已用PLC取代繼電器控制,PLC的CPU采用順序邏輯掃描用戶程序的運(yùn)行方式,即如果一個(gè)輸出線圈或邏輯線圈被接通或斷開,該線圈的所有觸點(diǎn)(包括常開或常閉觸點(diǎn))不會(huì)立即動(dòng)作,必須等掃描到該觸點(diǎn)時(shí)才會(huì)動(dòng)作。當(dāng) PLC投入運(yùn)行后,工作過程分為3個(gè)階段,即輸入采樣、用戶程序執(zhí)行和輸出刷新為一個(gè)掃描周期。在整個(gè)運(yùn)行期間,PLC的CPU以一定的掃描速度重復(fù)執(zhí)行上述工作。因此,PLC作為燃煤熱電廠DCS的補(bǔ)充,使自動(dòng)化程度大大提高。通過方框圖建立PLC的梯形圖,然后再編寫相對(duì)應(yīng)的指令程序。

        二、葉輪給煤機(jī)使用中存在的問題及解決方案

        1.存在問題

        該廠使用的4臺(tái)葉輪給煤機(jī)均為國內(nèi)早期的產(chǎn)品,在設(shè)計(jì)方面存在如下問題:

        (1)無法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。作為取煤源頭的葉輪給煤機(jī),僅具備人工就地操作條件,不能納入輸煤程控系統(tǒng)工作流程的管理,集控人員無法監(jiān)視其運(yùn)行狀態(tài),更不能及時(shí)實(shí)施有效的遠(yuǎn)程調(diào)整,因此在運(yùn)行中存在嚴(yán)重的安全隱患,經(jīng)常發(fā)生大量積煤或設(shè)備損壞等問題。由于葉輪給煤機(jī)必須就地操作,員工必須在高粉塵、濕熱等惡劣的環(huán)境下工作,身體健康無法得到保證,勞動(dòng)強(qiáng)度較大。

        (2)滑差電機(jī)故障率高。葉輪調(diào)速電機(jī)為滑差電機(jī),其滑差離合器無法密封,極易因現(xiàn)場粉塵大、濕度高引起動(dòng)靜電機(jī)之間的堵塞,使內(nèi)部線圈短路而發(fā)生電機(jī)故障,加之滑差電機(jī)控制器的性能不穩(wěn)定,經(jīng)常造成設(shè)備停運(yùn)。此外,惡劣的運(yùn)行環(huán)境使調(diào)速電路和電位器故障頻發(fā)。

        2.改造方案

        針對(duì)上述存在的問題,曾與大連新德控制系統(tǒng)有限公司合作進(jìn)行了一次大規(guī)模技術(shù)改造,調(diào)速設(shè)備全部采用SIEMENS的變頻器、斷路器、交流接觸器,采用西門子的可編程邏輯控制模塊(PLC-S7-200)進(jìn)行邏輯控制,取代了原有的滑差調(diào)速裝置和傳統(tǒng)的繼電器和邏輯控制方式,大大減少了現(xiàn)場控制盤內(nèi)的元件,而且改造后的調(diào)速機(jī)構(gòu)具有操作簡便、運(yùn)行穩(wěn)定、調(diào)速平滑、故障率低、維護(hù)量小、節(jié)能效果顯著等優(yōu)點(diǎn)。但不足之處是只能就地控制,不能實(shí)現(xiàn)與程控設(shè)備的連鎖控制,而且受環(huán)境因素的影響較大。經(jīng)過多方考察與驗(yàn)證,決定引進(jìn)電力載波通信技術(shù),通過設(shè)備動(dòng)力電源線進(jìn)行載波信號(hào)傳輸,當(dāng)主機(jī)發(fā)出控制命令后,主機(jī)部分的電力載波編碼解碼器,以FSK方式將主機(jī)的控制命令調(diào)制成電力載波信號(hào),通過濾波器將此信號(hào)加載到電力線中的50Hz周波上。在就地控制站的動(dòng)力電源端,通過濾波器及就地部分的編碼解碼器將電力載波信號(hào)解調(diào)成二進(jìn)制串行通信碼,傳送到就地控制單片機(jī)中,葉輪給煤機(jī)就地控制站的運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)反饋給主機(jī)的過程正好與上述過程相反。其特點(diǎn)是抗干擾及防塵能力強(qiáng),而且發(fā)射器和接收器處于全封閉狀態(tài),內(nèi)部屏蔽效果好,利用計(jì)算機(jī)組態(tài)及控制技術(shù),運(yùn)行人員在主控室的計(jì)算機(jī)上即可操作葉輪給煤機(jī),改善了工作環(huán)境。

        3.就地裝置

        (1)采用PLC技術(shù)解決復(fù)雜邏輯功能的硬線聯(lián)接問題,完善葉輪給煤機(jī)行走和葉輪調(diào)速之間的保護(hù)聯(lián)鎖功能等,既優(yōu)化了電氣回路,又使裝置的安全及可靠性大大提高。

        (2)由于卸煤溝工作環(huán)境比較惡劣,如溫濕度大和粉塵多等,對(duì)控制箱及箱內(nèi)控制裝置工作影響較大。因此,在改造時(shí)將其更換成具有防水、防磁等功能的控制箱。

        (3)采用成熟的調(diào)頻技術(shù)對(duì)調(diào)速部分進(jìn)行改造,如用三相鼠籠電機(jī)及變頻器取代原有的滑差電機(jī)及控制器等。因?yàn)槿嗍蠡\電機(jī)密閉性好,可抵御粉塵污染;變頻器在對(duì)電機(jī)調(diào)速時(shí)較為平滑,而且具有完善的保護(hù)功能,可保證電機(jī)在正常情況下安全、可靠、穩(wěn)定與節(jié)能運(yùn)行,可使機(jī)械設(shè)備在故障狀態(tài)下安全停運(yùn)。

        4.通信方式

        葉輪給煤機(jī)運(yùn)行于地下10m深處,電氣負(fù)載比較復(fù)雜,運(yùn)行環(huán)境十分惡劣,噪聲、粉塵污染、高溫潮濕及各種電氣干擾(包括變頻器信號(hào)等)因素大量存在。葉輪給煤機(jī)又屬于移動(dòng)設(shè)備(移動(dòng)距離約為100m),必須安裝移動(dòng)電纜,但長距離、頻繁地移動(dòng)電纜無法保證信號(hào)的可靠傳輸。電力載波通信技術(shù)雖然是利用電源動(dòng)力線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊环N通信方式,但存在問題是:①線路中負(fù)荷電流大幅度變化時(shí),會(huì)對(duì)傳輸?shù)妮d波信號(hào)波形形成很強(qiáng)的削減和畸變作用;②各種負(fù)荷會(huì)帶來高頻噪聲干擾,使數(shù)據(jù)信號(hào)無法正常傳輸;③不同節(jié)點(diǎn)會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)信號(hào)產(chǎn)生影響,使接收到的信號(hào)嚴(yán)重變形或參差不齊,給信號(hào)識(shí)別帶來極大困難等。經(jīng)過技術(shù)分析,決定將控制技術(shù)與電力載波通信技術(shù)相結(jié)合,使電力載波通信成為融合寬帶調(diào)制解調(diào)、數(shù)字濾波、AFC(自動(dòng)頻率控制)、AIC(自動(dòng)輸出幅度控制)、CsMA(網(wǎng)絡(luò)載波偵聽)等具有綜合功能的智能化系統(tǒng),采用循環(huán)冗余碼差錯(cuò)校驗(yàn)法(CRC校驗(yàn)法)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。系統(tǒng)可根據(jù)波阻抗的變化及高次諧波情況,智能調(diào)整輸出阻抗、輸出功率,使電力載波通信的抗干擾性和對(duì)網(wǎng)絡(luò)的適應(yīng)能力得到增強(qiáng)。

        根據(jù)以上分析,確定使用載波智能控制系統(tǒng)對(duì)卸煤溝甲乙路葉輪控制裝置實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控、PLC擴(kuò)展、變頻調(diào)速、倉位顯示等技術(shù)改造。

        三、改造后的系統(tǒng)應(yīng)用效果

        1.改造后的系統(tǒng)組成

        該系統(tǒng)是由主控部分、電力載波通信部分、就地控制站等組成。主控部分設(shè)在集控室,由主機(jī)、顯示器和智能數(shù)傳機(jī)構(gòu)成;就地控制站安裝在設(shè)備本體上(即就地控制箱內(nèi)),箱內(nèi)裝有葉輪給煤機(jī)的行走和調(diào)速控制設(shè)備;電力載波通信部分的兩端分別在主機(jī)和就地控制站內(nèi)。每臺(tái)主機(jī)可帶16臺(tái)就地控制站。主機(jī)通過電力載波通信部分與就地控制站組成主從式通信控制網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)在主控室內(nèi),通過操作主機(jī)就能控制與監(jiān)視葉輪給煤機(jī)的運(yùn)行。

        2.主要功能

        (1)具有遠(yuǎn)程和就地操作功能,保留并優(yōu)化了原有的操作功能。

        (2)系統(tǒng)畫面真實(shí)、豐富、生動(dòng),操作簡單、方便。

        (3)遠(yuǎn)程操作具有定點(diǎn)、前行、后行、啟動(dòng)、停止、調(diào)速等操作功能。

        (4)集控室顯示器可模擬顯示葉輪給煤機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),如葉輪旋轉(zhuǎn)、行走方向、皮帶運(yùn)行狀態(tài)等,并可顯示葉輪給煤機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速。

        (5)集控室顯示器可顯示葉輪給煤機(jī)的行走位置。位置傳感部分包括隨葉輪給煤機(jī)一起移動(dòng)的2個(gè)接近開關(guān)、位置感應(yīng)裝置,用于完成行車位置信號(hào)的傳感及校驗(yàn)功能。

        (6)具有顯示和記憶葉輪給煤機(jī)故障信息的功能,以方便查找各種故障,如行走故障、葉輪旋轉(zhuǎn)故障、行走位置變送故障、通信故障、極限相撞等。

        (7)同一畫面可顯示多臺(tái)葉輪給煤機(jī)的運(yùn)行情況,并進(jìn)行操作。

        (8)系統(tǒng)可根據(jù)值班員的設(shè)定確定自己的行走區(qū)間和往返次數(shù),并自動(dòng)調(diào)整葉輪給煤機(jī)的行走方向。

        (9)系統(tǒng)除保留了原有的保護(hù)功能外,還增加了皮帶運(yùn)行與葉輪給煤機(jī)運(yùn)行之間的聯(lián)鎖功能,以及同一皮帶上2臺(tái)葉輪給煤機(jī)的防撞功能等。

        3.應(yīng)用效果

        (1)提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性,降低了故障率,每年可節(jié)約大量的維護(hù)費(fèi)用。

        (2)實(shí)現(xiàn)了葉輪給煤機(jī)遠(yuǎn)程智能控制和現(xiàn)場無人值守功能,使運(yùn)行人員脫離了高粉塵的工作環(huán)境,降低了矽肺病的發(fā)生率,極大保證了員工的身心健康。

        (3)由于實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制,運(yùn)行值班員能及時(shí)對(duì)葉輪給煤機(jī)實(shí)施干預(yù)控制,提高了工作效率,減少了由于聯(lián)系不暢而對(duì)生產(chǎn)造成的不利影響。

        (4)采用計(jì)算機(jī)控制技術(shù),解決了葉輪給煤機(jī)不能參加輸煤程序控制的技術(shù)難題,使輸煤程序控制系統(tǒng)更加完善。

        四、結(jié)束語

        傳統(tǒng)的接線方式由于控制線與動(dòng)力線平行距離過長,耦合電壓過大,使控制信號(hào)極易受到干擾,不能確保設(shè)備正常運(yùn)行。電力載波智能系統(tǒng)的出現(xiàn)結(jié)束了多年來葉輪給煤機(jī)只能手動(dòng)操作的歷史,提高了輸煤系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,同時(shí)也為葉輪給煤機(jī)納入輸煤程控系統(tǒng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在對(duì)燃料車間甲乙路4臺(tái)葉輪給煤機(jī)進(jìn)行改造后,經(jīng)過一年多的運(yùn)行實(shí)踐表明,系統(tǒng)運(yùn)行正常,性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了葉輪給煤機(jī)遠(yuǎn)程程序控制的要求,能完整、準(zhǔn)確地記錄葉輪給煤機(jī)出現(xiàn)報(bào)警和故障時(shí)的情況,徹底解決了設(shè)備故障率高、能耗高以及粉塵大等老大難問題,實(shí)現(xiàn)了輸煤系統(tǒng)的程控連鎖,達(dá)到了節(jié)能、增效和降低勞動(dòng)強(qiáng)度的目的。

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