張書新(大慶油田有限責任公司第四采油廠)
因螺桿泵井具有占地面積小、能耗低、操作方便等特點而被廣泛應用。截至2012年6月,大慶油田杏一至杏三區(qū)西部螺桿泵井共計341口,占機采井總數(shù)的25.5%。保證螺桿泵井熱洗質(zhì)量,已成為提高杏一至杏三區(qū)西部機采井泵效、延長檢泵周期的一項重要工作。
大慶油田杏一至杏三區(qū)西部主要采用的熱洗清防蠟方式為熱洗泵洗井。熱洗時,高溫的熱洗介質(zhì)經(jīng)套管放空閥進入油套環(huán)形空間,到達井下泵吸入口后,在熱洗介質(zhì)的壓力和螺桿泵的舉升作用下,經(jīng)過油管返回到地面。熱洗介質(zhì)向下流動過程中,通過油套環(huán)空將熱量傳給地層及油管內(nèi)的液體,熱洗達到一定時間后,沿井筒某一深度的徑向散熱趨于穩(wěn)定,此時,油套環(huán)空中的熱洗介質(zhì)一方面將熱量傳遞給套管內(nèi)壁,再從套管內(nèi)壁傳遞給套管外壁及地層;另一方面將熱量傳遞給油管,再將熱量傳遞給油管內(nèi)的液體。
由于地溫由地心至地表呈線形降低,為了保證清蠟效果,熱洗介質(zhì)在井內(nèi)各點的溫度均應高于蠟的熔化溫度,并且兩者之差越大,化蠟效果越好。計算結(jié)果表明,熱洗介質(zhì)在井內(nèi)的溫度分布不一定滿足這個條件,對于一些低液面井,洗井液在驅(qū)替環(huán)空中液體時,熱量損失較大,井底溫度上升較慢,達不到化蠟溫度,主要是靠洗井液沖刷來實現(xiàn)對桿管壁上的蠟進行清理[1]。而在保證熱洗排量的情況下,杏一至杏三區(qū)西部普遍采用調(diào)高螺桿泵井轉(zhuǎn)速的方法實現(xiàn)大排量排蠟,理論上,熱洗時螺桿泵井轉(zhuǎn)速越高、理排越大,排蠟越快、熱洗效果越好,且對地層的污染越小。
通過黏度試驗得出水驅(qū)化蠟溫度為35℃。采用YL-130型井溫測試儀進行井下溫度測試,分析得知:油管中的結(jié)蠟深度在0~520m,在520m到600m之間油管柱的內(nèi)外溫差最大僅為1.8℃,洗井液的化蠟溫度到達600m時,可以實現(xiàn)油管柱內(nèi)的清蠟[2],見圖1。
圖1 X5-20-637井井筒溫度曲線
在罐車水溫50℃時,熱洗車鍋爐在大火的情況下,逐次提高洗井排量,使出口溫度分別控制在120℃、90℃、80℃、70℃時,測得井溫數(shù)據(jù)。分析得知:在熱洗車機體不產(chǎn)生高溫的情況下,熱洗車排量控制在15m3/h,出口溫度70~80℃,洗井水量15m3以上,可以滿足井下清蠟要求,而且節(jié)能,見圖2、表1。
圖2 X5-20-637井洗井(70℃)井筒溫度曲線
表1 熱洗溫度70℃時測試井溫
熱洗溫度、排量和洗井時間確定后,熱洗效果的好壞主要取決于排蠟效果。理論上,螺桿泵理排越大,排蠟效果越好。下面從決定排蠟時間的體積、排量入手,計算不同泵型螺桿泵井在不同轉(zhuǎn)速下的排蠟時間。
1.3.1 體積計算
為了保證螺桿泵井的熱洗效果,在套管灌滿洗井液后必須再完成一個驅(qū)替,那么,排蠟體積V可以計算為套管灌滿體積Vg與油套環(huán)空體積Vh之和[2],為防止螺桿泵井液面抽空,結(jié)合井筒中的結(jié)蠟深度,確定排蠟深度為(h泵-100)m,即:
式中:
D套——套管直徑,mm;
D油——油管直徑,mm;
h液——油井液面深度,m;
h泵——泵深,m。
根據(jù)杏北油田不同排量螺桿泵井的平均動液面和泵深,計算出的排蠟體積見表2。
表2 不同排量螺桿泵井排蠟體積計算結(jié)果
1.3.2 排量計算
熱洗初期,在套管末灌滿前,套壓值可忽略,熱洗排量等于熱洗泵排量,即:
罐滿套管后,容積式泵的原理決定了此時排量為螺桿泵井排量,通過測量不同泵型的3口井,在熱洗壓力穩(wěn)定后的產(chǎn)液量,得出排量為螺桿泵井理論排量的70%,即:
式中Q理為螺桿泵井理論排量,t/d。
熱洗時螺桿泵井泵效統(tǒng)計見表3。
表3 熱洗時螺桿泵井泵效統(tǒng)計
根據(jù)式(3),可計算出套管罐滿后,不同排量泵在不同轉(zhuǎn)速下的熱洗排量,見表4。
1.3.3 排蠟時間確定
排蠟時間可以計算為套管灌滿時間tg與完成一個驅(qū)替時間th之和,推導出排蠟時間計算公式為:
排蠟時間計算結(jié)果統(tǒng)計見表5。
表4 套管罐滿后熱洗排量計算結(jié)果統(tǒng)計
表5 排蠟時間計算結(jié)果統(tǒng)計
從表5可以看出,轉(zhuǎn)速越大,排蠟時間越短,但轉(zhuǎn)速過高會導致螺桿泵井扭矩過大、桿斷概率增加,且通過變頻提高螺桿泵井轉(zhuǎn)速的幅度有限,因此,建議洗井時壓力穩(wěn)定后逐級提高螺桿泵井轉(zhuǎn)速,最高轉(zhuǎn)速調(diào)整到110r/min為宜。
從轉(zhuǎn)速為110r/min時各排量螺桿泵井需要的排蠟時間看,排量為120mL/r及以下泵盡管排蠟時間縮短到70%以上,但仍需要18h以上排蠟,提高轉(zhuǎn)速效果不佳。
從螺桿泵井目前運行轉(zhuǎn)速下的排蠟時間和110 r/min時需要的排蠟時間看,泵排量為200~500mL/r井調(diào)高轉(zhuǎn)速排蠟時間明顯縮短;而泵排量為800 mL/r及以上井,自身排量大,若正常運轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)速已在80r/min以上,洗井時不需再提高轉(zhuǎn)速。
X2-311-27井泵型為KGLBX200__20,生產(chǎn)情況見表6。
表6 X2-311-27井生產(chǎn)情況統(tǒng)計
將該井提高轉(zhuǎn)速到110r/min,對其進行高壓熱洗。熱洗罐車水溫為80℃,熱洗泵車排量為Ⅲ檔,洗井時間50min,12h后將轉(zhuǎn)速調(diào)回。洗井過程中電流、扭矩變化情況見表7。洗井后,電流下降了3A,扭矩下降了66.7Nm,洗井效果明顯。
表7 X2-311-27井洗井時參數(shù)變化情況統(tǒng)計
X3-D2-E929井泵型為GLB800__18,生產(chǎn)情況見表8。
表8 X3-D2-E929井生產(chǎn)情況統(tǒng)計
對其進行高壓熱洗。熱洗罐車水溫為80℃,熱洗泵車排量為Ⅲ檔,洗井時間50min。洗井后,電流下降了3.7A,洗井效果明顯。
通過對71口井的現(xiàn)場應用,平均延長了熱洗周期18d,年減少熱洗58井次,按高壓熱洗用油75L/井次,油價為8元/L計算,每年可節(jié)約油料費用3.5萬元。
1)螺桿泵井洗井時壓力穩(wěn)定后應逐級提高轉(zhuǎn)速,最高轉(zhuǎn)速調(diào)整到110r/min為宜。
2)泵排量為120mL/r及以下井提高轉(zhuǎn)速洗井效果不佳;泵排量為200~500mL/r井,高轉(zhuǎn)速洗井效果較好;泵排量為800mL/r及以上井,若運轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)速已在80r/min以上,洗井時不需再提高轉(zhuǎn)速。
[1]范猛.依靠科技進步合理延長熱洗周期[J].中國石油石化標準與質(zhì)量,2011,31(5):156-157.
[2]張成.螺桿泵井沉沒度與轉(zhuǎn)速的研究與應用[J].石油儀器,2011,25(5):7-11.