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        葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造的整體認(rèn)識(shí)與效果分析

        2013-04-10 11:37:08仇偉大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所
        石油石化節(jié)能 2013年4期
        關(guān)鍵詞:集油單管產(chǎn)液

        仇偉(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所)

        葡北油田于1979年投入開發(fā),是第七采油廠的主力油田,經(jīng)過30年的開發(fā)建設(shè),綜合含水已達(dá)到90%以上。自1988年一次加密以來,建成聯(lián)合站2座,轉(zhuǎn)油站13座,計(jì)量間87座,管轄油井1207口、水井593口,單井產(chǎn)液量16.86t/d,單井產(chǎn)油量1.55t/d。由于注采關(guān)系的調(diào)整,使得計(jì)量間轄井?dāng)?shù)減少,地面設(shè)施腐蝕老化嚴(yán)重,安全隱患突出,嚴(yán)重影響了油田的正常運(yùn)行。另外,雙管摻水流程集輸能耗較高,需外引氣補(bǔ)充,增大了油田運(yùn)行成本。針對(duì)葡北油田存在的以上問題,對(duì)葡北油田進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整改造,采取單管冷輸集油模式,總體規(guī)劃,分步實(shí)施,優(yōu)化布局,簡(jiǎn)化工藝,大幅度地降低投資和能耗。

        1 葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造實(shí)施情況及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

        隨著油田開發(fā)的深入,綜合含水不斷上升,為了降低生產(chǎn)能耗,第七采油廠陸續(xù)開展了井口出液溫度普查、管輸介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)觀測(cè)、延長(zhǎng)清蠟周期試驗(yàn)、井口回壓與產(chǎn)液量的關(guān)系分析、油井降溫集輸參數(shù)控制,以及地層溫度實(shí)際監(jiān)測(cè)等一系列試驗(yàn),通過對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的總結(jié)分析,2006年選取了葡萄花油田北部區(qū)塊具有代表性的809計(jì)量間7口油井開展了單管冷輸技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。對(duì)不同產(chǎn)液量及含水率、深埋保溫與不保溫做了實(shí)驗(yàn)對(duì)比,通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況,結(jié)合理論計(jì)算,初步確定了不摻水單管冷輸工藝的選井條件及適用原則:將首端井的選井界限設(shè)定為產(chǎn)液量大于18t/d,含水率大于80%;將管線埋深設(shè)定為深埋2.0m,確保管線在凍土層以下,即使冬季最冷時(shí),仍能保證管線所在處地溫不小于2℃;取消摻水后,為了保證井口回壓在合理范圍內(nèi),每一個(gè)集油串都嚴(yán)格結(jié)合葡北油田井口出液溫度,嚴(yán)格計(jì)算集油半徑,每個(gè)串的井?dāng)?shù)不超過5口;保留轉(zhuǎn)油站至集油間的摻水管線,確保油井產(chǎn)出液的流動(dòng)性,保證集油系統(tǒng)穩(wěn)定。

        1.1 葡北8#站、10#站地區(qū)

        冷輸試驗(yàn)油井成功越冬后,2008年在葡北8#站、10#站、12#站地區(qū)進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整改造,推廣應(yīng)用不摻水單管冷輸集油工藝。采用單管多井串聯(lián)不加熱流程與單管環(huán)狀摻水流程相結(jié)合的集油工藝,將10#站與12#站合并為新葡北10#站,24座計(jì)量間合并為11座集油間,21個(gè)集油串78口井采用單管串聯(lián)不加熱流程(圖1),24個(gè)集油串82口井采用單管樹狀不加熱流程(圖2),7個(gè)集油環(huán)25口油井采用單管環(huán)狀摻水流程(圖3)。

        圖1 單管多井串聯(lián)不加熱集油流程示意圖

        葡北8#站、10#站改造后,生產(chǎn)運(yùn)行基本平穩(wěn)。葡北8#站2008年11月3日投產(chǎn)至今,油井都在設(shè)計(jì)回壓1.5MPa范圍內(nèi)運(yùn)行,油井回油溫度范圍在17~32℃之間,部分油井出液溫度小于原油的凝固點(diǎn)25℃,仍能正常生產(chǎn)。葡北10#站2008年9月15日投產(chǎn)后,只有8口井的井口回壓超過了設(shè)計(jì)回壓1.5MPa,最高達(dá)到了2.38MPa,分析原因是油井產(chǎn)液量較高,集油管線管徑小,導(dǎo)致管道內(nèi)輸送壓力高;將管線擴(kuò)徑后,8口油井的回壓均恢復(fù)到正常范圍內(nèi),油井的回油溫度最高能達(dá)到43℃,最低為19℃,只有9口油井的出液溫度小于原油凝固點(diǎn)25℃,油井均能正常運(yùn)行。

        圖2 單管多井樹狀不加熱集油流程示意圖

        圖3 單管環(huán)狀摻水集油流程示意圖

        1.2 葡北9#站地區(qū)

        2009年對(duì)葡北9#站地區(qū)開展系統(tǒng)調(diào)整改造,采用單管多井串聯(lián)不加熱流程與單管環(huán)狀摻水流程相結(jié)合的集油工藝,將7座計(jì)量間合并為5座集油間,24個(gè)集油串64口油井采用單管串聯(lián)不加熱流程,2個(gè)集油環(huán)5口油井采用單管環(huán)狀摻水流程。

        葡北9#站于2010年9月底投產(chǎn),投產(chǎn)后有13個(gè)集油串36口油井出現(xiàn)回壓較高的情況,油井井口回壓高達(dá)7.55MPa,化清周期最短的僅為4天。

        針對(duì)葡北9#站出現(xiàn)的問題,積極進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、取樣化驗(yàn),尋找出現(xiàn)問題的原因及相應(yīng)的解決措施。最終發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致葡北9#站地區(qū)部分油井回壓升高的主要原因有以下3方面:

        1)由于葡北9#站地區(qū)油井大部分位于水泡子及低洼地中,管線施工時(shí),無法保證深埋2.0m的要求;同時(shí),管線周圍的土壤濕度較大,而管線未做保溫處理,導(dǎo)致管內(nèi)熱介質(zhì)與冷管壁的徑向溫差較大,致使管線內(nèi)壁結(jié)蠟嚴(yán)重,流通口徑變小。對(duì)此,已在2011年的改造項(xiàng)目中將情況類似的葡北6#站與葡北11#站地區(qū)的冷輸單井管線改為保溫管,目前2個(gè)站的油井已投產(chǎn)運(yùn)行,尚未出現(xiàn)回壓升高現(xiàn)象。

        2)集油間設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)化,集油串進(jìn)間管線規(guī)格有DN80、DN100,而間內(nèi)閥組規(guī)格均為DN50,造成節(jié)流憋壓,使油井回壓上升。針對(duì)這種情況,已將葡北9#站地區(qū)存在以上問題的集油間內(nèi)閥組安裝了旁通(圖4),目前葡北9#站地區(qū)油井回壓均已在正常范圍內(nèi)。

        圖4 葡北9#站站內(nèi)集油閥組流程改造示意圖

        3)施工過程中個(gè)別管線對(duì)接的地方開口較小,造成節(jié)流憋壓,使油井回壓上升。針對(duì)這種情況,結(jié)合回壓高的油井出現(xiàn)的位置,排除其他可能造成回壓升高的原因,重新將管線切開進(jìn)行開孔(圖5),改造后,部分油井的回壓恢復(fù)到正常范圍內(nèi)。

        圖5 管線對(duì)接處開孔尺寸示意圖

        目前葡北9#站的69口油井回油壓力均在設(shè)計(jì)壓力1.5MPa以內(nèi),回油溫度范圍在12~32℃之間,部分油井出液溫度小于原油的凝固點(diǎn)25℃,仍能正常生產(chǎn)。

        1.3 葡北6#站、11#站

        2010—2011年對(duì)葡北6#站地區(qū)分2年進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整改造,同時(shí)2011年對(duì)葡北11#站地區(qū)進(jìn)行了系統(tǒng)調(diào)整改造。

        葡北6#站地區(qū)將10座計(jì)量間合并為5座集油間、1座巡井間,共改造油井105口。布置不摻水單管冷輸集油串12個(gè),轄油井44口;集油鏈1個(gè),轄油井22口;布置環(huán)狀摻水集油環(huán)10個(gè),轄油井39口。

        葡北11#站地區(qū)將8座計(jì)量間合并為5座集油間,改造油井46口。布置不摻水單管冷輸集油串12個(gè),轄油井38口;布置環(huán)狀摻水集油環(huán)2個(gè),轄油井8口。

        葡北6#站、11#站地區(qū)油井于2011年9月陸續(xù)投產(chǎn),投產(chǎn)至今生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),油井的回油壓力均在設(shè)計(jì)壓力1.5MPa以內(nèi),回油溫度在16~33℃。

        2010年首次在葡北6#站地區(qū)開展高寒地區(qū)二級(jí)布站試驗(yàn),取消計(jì)量間,將原607計(jì)量間改造為2號(hào)巡井間,使油井產(chǎn)出液直接集輸至轉(zhuǎn)油站。為了避免二級(jí)布站試驗(yàn)出現(xiàn)問題影響生產(chǎn),保留原607計(jì)量間至葡北6#轉(zhuǎn)油站的摻水管線,若冬季回油溫度過低,影響集輸效果時(shí),可以恢復(fù)站間摻水,保證冬季生產(chǎn);同時(shí),為了避免單井停井造成這個(gè)集油鏈的停產(chǎn),在每個(gè)小集油串與集油鏈對(duì)接的地方安裝切斷閥,將停井的影響減到最小(圖6)。

        圖6 葡北6#站二級(jí)布站流程示意圖

        葡北6#站2號(hào)集油鏈于2010年8月31日投產(chǎn),投產(chǎn)至今,只有2口油井(93-47、92-47)的回油壓力超過設(shè)計(jì)壓力1.5MPa,最高時(shí)達(dá)到3.8MPa。分析原因是因?yàn)檫@2口井因?yàn)樽鳂I(yè)措施,液量上升至178t/d,而初期設(shè)計(jì)液量?jī)H為78t/d,導(dǎo)致設(shè)計(jì)管線管徑偏小而憋壓,目前已采取相應(yīng)措施處理,能夠正常生產(chǎn),其他油井的回油壓力均在正常范圍內(nèi)(表1)。

        表1 2號(hào)集油鏈的生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計(jì)

        續(xù)表1 2號(hào)集油鏈的生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計(jì)

        從目前的生產(chǎn)情況來看,2號(hào)集油鏈的各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)基本都在正常范圍以內(nèi),由此可以推斷,在單井產(chǎn)液量高、含水高且地理環(huán)境較好的區(qū)域,若選擇合適的集輸管徑,采取管線深埋的敷設(shè)方式,可以推廣應(yīng)用二級(jí)布站的集輸模式,在集油工藝簡(jiǎn)化及節(jié)能方面具有非常好的前景。

        2 葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造的效益分析

        葡北油田開展系統(tǒng)調(diào)整改造工程以來,將6座轉(zhuǎn)油站合并為5座(葡北12#站與葡北10#站合并為新葡北10#站),將49座計(jì)量間合并為26座集油間,將葡北地區(qū)6個(gè)采油隊(duì)的404口雙管摻水流程的油井調(diào)整為327口采用單管冷輸集油工藝井、77口采用環(huán)狀摻水集油工藝井。這不僅解決了老站腐蝕嚴(yán)重的問題,還消除了生產(chǎn)中存在的安全隱患,更提高了系統(tǒng)的運(yùn)行效率,簡(jiǎn)化了站外系統(tǒng)的集油工藝,使耗電量、耗氣量明顯降低。

        通過合站、合間的方式對(duì)站外集油系統(tǒng)重新布局,通過集油工藝的調(diào)整,將雙管摻水集油流程調(diào)整為單管冷輸與單管環(huán)狀摻水集油工藝相結(jié)合,比全部采用環(huán)狀摻水集油工藝節(jié)省一次性投資1899萬元。取消單井摻水后,站內(nèi)耗電量、耗氣量明顯減少,大幅降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,平均降低成本18.29元/t。

        為了對(duì)比葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造前后的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)每個(gè)站的生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)對(duì)比(表2)。葡北8#站、10#站、9#站的參數(shù)均取自改造前當(dāng)年的11月份與改造后當(dāng)年的11月份生產(chǎn)報(bào)表。葡北6#站、11#站由于投產(chǎn)時(shí)間較晚,故生產(chǎn)參數(shù)取自改造前當(dāng)年的10月份與改造后當(dāng)年的10月份生產(chǎn)報(bào)表。

        從表2可以看出,葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造后比改造前日摻水量平均降低810m3,年節(jié)省摻水量97.19×104m3;考慮油井出液溫度及含水率的變化,摻水溫度及閥組間回油溫度均有所下調(diào);轉(zhuǎn)油站日耗氣量比改造前平均節(jié)省了3068m3,預(yù)計(jì)年可節(jié)氣368.15×104m3;日耗電量比改造前平均節(jié)省了1245.8kWh,預(yù)計(jì)年可節(jié)電147.47×104kWh;轉(zhuǎn)油站外輸液量比改造前平均降低了248.8m3/d,外輸油量基本保持平穩(wěn);預(yù)計(jì)年節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用485.74萬元,降低噸油成本18.29元。其中葡北6#站采用“二級(jí)布站”的22口油井日減少摻水360m3,日可節(jié)約電量231kWh,日節(jié)約天然氣844.8m3。截至目前,累計(jì)減少摻水9.8×104m3,節(jié)約電量6.31×104kWh,節(jié)約天然氣23.063×104m3,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用41.1萬元。

        表2 葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造前后參數(shù)對(duì)比

        3 葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造的整體認(rèn)識(shí)

        通過4年的摸索及經(jīng)驗(yàn)積累,總結(jié)出一套適用葡北油田的集油模式,既能簡(jiǎn)化工藝,降低投資,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo),又能保證生產(chǎn)平穩(wěn)。

        ◇用產(chǎn)液量高的油井帶動(dòng)產(chǎn)液量低的油井,實(shí)現(xiàn)低產(chǎn)液井的不摻水單管冷輸集輸,降低能耗。

        ◇產(chǎn)液量低的油井形成叢式平臺(tái),提高產(chǎn)液量,可以作為首端井,帶動(dòng)周圍低產(chǎn)液井,擴(kuò)大冷輸工藝的應(yīng)用范圍。

        ◇針對(duì)產(chǎn)液量不低于18t、含水大于80%、地勢(shì)復(fù)雜不適于串聯(lián)掛接的冷輸油井,采用樹狀掛接的方式。

        ◇對(duì)于油井相對(duì)分散,產(chǎn)液量及含水均較低的油井,采用單管環(huán)狀摻水工藝,以少量摻水保證多口油井的集輸。

        ◇對(duì)于葡北油田冷輸工藝中個(gè)別產(chǎn)液量及含水偏低的油井,輔助以井口電加熱的方式,確保單井集油順利進(jìn)入系統(tǒng)。

        ◇低洼地及水泡子周圍的油井不適合采用不摻水單管冷輸工藝,宜采用環(huán)狀摻水集油工藝。

        ◇井口采用絕熱保溫立管,配備電磁解凍裝置等配套工藝,能保證冷輸油井的冬季運(yùn)行。

        ◇通過葡北6#站2號(hào)集油鏈的試驗(yàn),證明外圍油田高含水油井可以實(shí)現(xiàn)二級(jí)布站,采用不摻水單管冷輸工藝,目前轄井?dāng)?shù)可以達(dá)到22口,但每個(gè)小集油分支需要安裝切斷閥。

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