呂紅麗 劉 坤 劉 波 劉根遠
大慶石化研究中心樹脂所 黑龍江大慶市
SAN裝置原造粒單元分A、B兩條生產線,2002年曾對B線進行改造,采用韓信公司生產能力4.5t/h的水下造粒生產線。實踐證明水下造粒比牽引干切法造粒效果好,粉末少,故障率低,勞動強度低。此次研制利用前面的改造經驗,研制出一套更合理、先進的高水平水下造粒生產線。
聚合工段來的物料進入模頭,經模頭上的均布孔流出,由熱水(50~60℃)噴灑冷卻束條流進切粒機切粒,形成SAN顆粒料經后冷線水力輸送至干燥箱進一步冷卻,進入干燥箱后經篩網,將顆粒與水進行分離,顆粒在引風機風力作用下一邊干燥,一邊送入振動篩進行篩選,干燥進料過程中濕氣由排風機排往大氣,合格顆粒進入下道工序ABS裝置。在干燥箱中,經過過濾網過濾出的顆粒水進入水站過濾機進行過濾,將粉末濾出,然后通過循環(huán)泵板式換熱器水閥組站控制進入切粒機溢流板重復使用。
韓信公司生產的B線水下切粒系統(tǒng)設備與過去干式切粒系統(tǒng)相比,有很多優(yōu)點,但在實際使用過程中仍存在一定的問題。
(1)切粒機部分出現(xiàn)故障時,檢修時間比較長。通過對2003年至2004年幾次檢修時間統(tǒng)計,最少的一次為2h,最長的一次達8h,一般在4h左右。SAN裝置大負荷7500kg/h狀態(tài)下生產。聚合單元只能允許2h左右時間的檢修,否則就降量生產,造成生產上的波動,影響產量目標的實現(xiàn)。
(2)干燥器部分常因過濾網問題頻繁出現(xiàn)故障,后來在總結經驗的基礎上每周2次進行停車強制吹掃,每次清理需1.5h,造成生產線頻繁開停車,影響生產線的平穩(wěn)運轉和產品質量(開停車每次產生廢料)。
(3)水站過濾機為鏈傳動臥式,濾布在傳動鏈網的帶動下,將濾出的粉末送至集料箱,然后用吊車將集料箱吊出,清除粉末,工人勞動強度大,存在不安全隱患。
(4)切粒機出現(xiàn)故障時,有時查找故障原因比較困難,影響檢修和生產。
從聚合來的物料進入鑄帶頭,經鑄帶頭??讛D出,形成束條,經冷卻水槽水冷卻送入切粒機切割變?yōu)镾AN顆粒,通過冷卻輸送管進入固液分離器進行固液分離,固相即SAN顆粒進入離心式干燥器,在離心干燥機離心力的作用下,摻有顆粒的水被甩出,顆粒提升后送至振動篩選機,篩選后的顆粒送入下道工序ABS裝置,固液分離器及離心干燥機分離出的液相即顆粒水排至水站,經水站自動滾筒式清洗機作用將粉末進行回收,過濾后的水經循環(huán)泵作用,板式換熱器進一步過濾,送入冷卻水槽重復使用。切粒機處增設觸屏,目的是現(xiàn)場操作方便,同時還具有切粒系統(tǒng)出現(xiàn)故障時原因顯示,為故障分析和及時安排檢修提供方便。
此次研制的造粒系統(tǒng)以B線韓信公司生產的水下造粒系統(tǒng)為參考,并參照德國公司生產高壓聚乙烯裝置干燥離心干燥系統(tǒng),進行改進和取長補短,該水下切粒系統(tǒng)設備具有如下特點。
(1)新增觸屏,方便操作和故障原因的及時判斷,為故障排除和維修大大的縮短了時間。
(2)改用滾筒離心式過濾機,降低勞動強度和消除不安全隱患。
(3)切粒機采用快速聯(lián)接、緊固機構,只用10多分鐘便可整體更換切割室(過去最低檢修時間需2h),縮短了檢修時間,確保聚合穩(wěn)定生產。
(4)采用離心式干燥機干燥,解決了韓信公司干燥箱系統(tǒng)堵料,頻繁停車、清洗的問題(新式離心式干燥機可再線清洗,清洗時不影響生產)。
(5)離心干燥機上部只設1臺排風機,比韓信干燥系統(tǒng)少1臺引風機,節(jié)約1套引風系統(tǒng)。
新研制的水下切粒系統(tǒng)自2005年9月在SAN裝置安裝、調試、投用以來,經近幾年的生產表明,設備性能好、技術領先、投資低,達到了預期效果。實現(xiàn)了SAN裝置造粒系統(tǒng)設備國產化,節(jié)約投資200余萬元。為化工廠7.5萬t/a的SAN裝置成功改造打下了堅實的基礎,增大了裝置收益比,提高了市場競爭抗風險能力。同時該技術在ABS裝置改造中進行了推廣使用,且性能達到了設計要求。