王曉東
(中國平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司,河南 開封 475003)
中國平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司擴(kuò)建的10萬t/a離子膜氯氣處理裝置使用杭州求是透平機(jī)制造有限公司制造的LYJⅡ-0.36/22000氯氣透平機(jī),3臺(tái)氯氣透平機(jī)中2臺(tái)(1#、2#)為185 kW、轉(zhuǎn)速22 536 r/min,另一臺(tái)(3#)功率為220 kW、轉(zhuǎn)速22 790 r/min,以開2備1方式運(yùn)行。壓縮機(jī)工作流程見圖1。壓縮機(jī)級(jí)間冷卻器采用管殼式,為便于清洗和防腐,水走管程、氯氣走殼程。整套機(jī)組設(shè)備從一級(jí)進(jìn)口管道、高速葉輪、一二級(jí)冷卻器,至氯氣分配臺(tái),全部使用鐵質(zhì)材質(zhì)。氯氣透平機(jī)是一種高速旋轉(zhuǎn)的大型設(shè)備,葉輪轉(zhuǎn)速在22 000 r/min.以上,雖有諸多優(yōu)點(diǎn),但也對(duì)進(jìn)入系統(tǒng)的氯氣、各系統(tǒng)工藝條件、人員操作水平和事故處置能力提出了更加嚴(yán)格的要求。
氯中含水量是氯氣進(jìn)入氯壓機(jī)最重要,也是最關(guān)鍵指標(biāo)要求,氯氣處理流程示意圖見圖2,從氯氣處理的工藝流程能夠明顯看出,氯氣的所有進(jìn)入氯壓機(jī)之前處理設(shè)備的目的都是降低氯氣含水量,使之≤200×10-6。另外,機(jī)組的一、二級(jí)冷卻采用了循環(huán)水無壓回水工藝,防止冷卻器腐蝕時(shí)循環(huán)水進(jìn)入氯氣系統(tǒng),以確保管道和氯氣透平機(jī)在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
該公司自2007年8月氯氣透平機(jī)投入運(yùn)行以來,雖然在設(shè)備的操作維護(hù)、故障監(jiān)測(cè)、事故處理等方面遇到了一系列的問題,但總體運(yùn)行較為平穩(wěn),沒有出現(xiàn)過大的設(shè)備故障和停機(jī)事故。但隨著裝置中部分管道、設(shè)備的使用壽命到期,由于二級(jí)冷卻器滲漏,致使大量循環(huán)水進(jìn)入氯氣系統(tǒng);造成了氯氣透平機(jī)大齒輪,一、二級(jí)高速葉輪、小齒輪等幾乎所有機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部件的嚴(yán)重?fù)p壞。
2012年10月16日白班,離子膜氯氫處理員工在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),無壓回水池內(nèi)有濃重的氯氣味,經(jīng)查找和pH值檢測(cè)后,發(fā)現(xiàn)3#氯壓二級(jí)冷卻器漏氯。當(dāng)班人員立即聯(lián)系公司生產(chǎn)調(diào)度中心,說明事故情況,對(duì)3#氯壓機(jī)采取緊急倒泵措施。待備用泵完全帶量運(yùn)行,3#氯壓機(jī)卸掉負(fù)荷并完全退出系統(tǒng)后,空載運(yùn)行。隨后,關(guān)閉氯壓機(jī)進(jìn)出口閥門,打開泵后去次氯的泄壓閥,開啟充氮閥門對(duì)氯壓機(jī)進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,待置換完全后停氯壓機(jī)。最后,關(guān)閉一二級(jí)冷卻器循環(huán)水進(jìn)口閥門。為防止設(shè)備腐蝕后循環(huán)水進(jìn)入氯氣系統(tǒng),在透平機(jī)各系統(tǒng)完全停機(jī)后,技術(shù)人員對(duì)一、二級(jí)換熱器排污閥、二級(jí)換熱器氯氣出口管道的排污閥進(jìn)行逐一檢查,均未發(fā)現(xiàn)有水流出,以此判斷事故未造成循環(huán)水進(jìn)入氯氣系統(tǒng)。待二級(jí)冷卻器檢修完成,恢復(fù)正常后,根據(jù)生產(chǎn)需要,對(duì)3號(hào)泵進(jìn)行并泵帶量開車。操作人員按規(guī)程先對(duì)3號(hào)泵進(jìn)行空載運(yùn)行,當(dāng)啟動(dòng)電機(jī)后,氯壓機(jī)電流、聲音、震動(dòng)正常,10 min后氯壓機(jī)聲音逐漸增大,操作人員認(rèn)為可能是回流量過小,立即打開回流旁路閥,并對(duì)3號(hào)泵氯氣系統(tǒng)微開進(jìn)口閥門,進(jìn)行氯氣置換和憋壓操作,為3號(hào)泵的并網(wǎng)操作和帶量運(yùn)行做好準(zhǔn)備工作。當(dāng)氯壓機(jī)二級(jí)出口壓力和泵后氯氣總管網(wǎng)壓力一致進(jìn)行并網(wǎng)操作時(shí),氯壓機(jī)聲音不明升高,震動(dòng)明顯增大,并出現(xiàn)嚴(yán)重的喘振現(xiàn)象,操作人員立即全開機(jī)組回流和旁路回流閥,以保證足夠的回流量,減小或消除喘振現(xiàn)象,但喘振現(xiàn)象愈加劇烈,聲音異常升高,在氯氣透平機(jī)完全退出管網(wǎng)空載運(yùn)行后,仍無好轉(zhuǎn)跡象。對(duì)此,當(dāng)班人員立即對(duì)3號(hào)泵采取緊急退出和停機(jī)操作,以防止出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)和設(shè)備事故。當(dāng)17日白班維修人員對(duì)離心式氯氣壓縮機(jī)拆卸檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)氯氣系統(tǒng)的進(jìn)出口管道、氯壓機(jī)的一二級(jí)渦殼、一二級(jí)冷卻器殼程積存了大量的水,而一二級(jí)高速葉輪已經(jīng)被嚴(yán)重腐蝕。由于在開車時(shí)氯壓機(jī)高速旋轉(zhuǎn),動(dòng)平衡被嚴(yán)重打破,增速相中的大齒輪和高速轉(zhuǎn)子齒牙被嚴(yán)重掰斷,造成了整臺(tái)設(shè)備幾乎全部報(bào)廢。
圖1 氯壓機(jī)工作流程
圖2 氯氣處理工藝流程示意圖
(1)通過氯壓機(jī)的工藝流程圖可以看出,只有氯壓機(jī)組一、二級(jí)換熱器的循環(huán)水與氯氣間接換熱,循環(huán)水中含有大量的氯氣,能夠明顯判斷是一、二級(jí)換熱器腐蝕滲漏。由于機(jī)組一二級(jí)冷卻器采用無壓回水工藝,在氯壓機(jī)正常帶量運(yùn)行時(shí),氯氣系統(tǒng)壓力控制為0.10~0.21 MPa,即使是管殼式換熱器被腐蝕,水也很難進(jìn)入氯氣系統(tǒng)中。只有當(dāng)氯壓機(jī)在停車過程中,隨著負(fù)荷的減小,氯氣系統(tǒng)壓力隨之降低,尤其是在單機(jī)完全退出系統(tǒng)時(shí),氯氣系統(tǒng)的壓力可能不足以維持系統(tǒng)的安全;或者是在動(dòng)力電完全停止后,二級(jí)換熱器循環(huán)水進(jìn)口閥門沒有及時(shí)關(guān)閉,即使無壓回水,也可能造成循環(huán)水進(jìn)入氯氣系統(tǒng)。
(2)由于在二級(jí)冷卻器修復(fù)完成后,沒有及時(shí)對(duì)氯壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行全面的分析、檢查、確認(rèn),就恢復(fù)氯氣透平機(jī)的帶量運(yùn)行,導(dǎo)致開車時(shí)氯氣大量進(jìn)入,與管道中的積水形成氯水。
(3)在氯壓機(jī)的減量運(yùn)行和退出操作時(shí),是以逐漸開大機(jī)組回流閥和旁路閥來實(shí)現(xiàn)的,否則將會(huì)引起氯壓機(jī)的喘振,而這恰恰造成了二級(jí)換熱器中的水由機(jī)組回流管路進(jìn)入高速葉輪渦殼中,給后來透平機(jī)再次開車,氯氣進(jìn)入與水結(jié)合形成了具有強(qiáng)腐蝕性的氯水提供了根本條件。伴隨著葉輪的高速旋轉(zhuǎn)(22 790 r/min)、溫度的急劇升高,氯水對(duì)葉輪的腐蝕迅速加劇,在強(qiáng)大的外力作用下,機(jī)械動(dòng)平衡短時(shí)間內(nèi)被完全打破,引起機(jī)器劇烈震動(dòng),聲音異常和喘振。
(1)二級(jí)冷卻器漏點(diǎn)的檢查確認(rèn)和修復(fù)。待氯壓機(jī)組各系統(tǒng)完全停車后,檢修人員對(duì)二級(jí)冷卻器進(jìn)行漏點(diǎn)檢測(cè)和焊補(bǔ)。為準(zhǔn)確查找漏點(diǎn),檢修人員先打開換熱器上端循環(huán)水回水封頭,并通過透平機(jī)進(jìn)口氯氣管道充氮閥門和其他工藝操作,實(shí)現(xiàn)氯氣系統(tǒng)的密閉憋壓,使充入氯氣系統(tǒng)的氮?dú)鈮毫刂茷?.10~0.21 MPa。然后在二級(jí)冷卻器上端面布管出口上,用刷肥皂水的方式逐一進(jìn)行漏點(diǎn)檢測(cè)和確認(rèn),將有吹肥皂泡的列管確定為漏管。經(jīng)檢測(cè),共有5根上端面布管出口吹肥皂泡。由于不影響整體氯氣的換熱效果,決定對(duì)有漏點(diǎn)的5根列管、進(jìn)行兩端面管口封焊,待焊補(bǔ)完成后,再次進(jìn)行氮?dú)獗涸嚶z測(cè),均未出現(xiàn)吹肥皂泡的現(xiàn)象。至此,二級(jí)冷卻器的漏點(diǎn)檢測(cè)確認(rèn)和焊補(bǔ)完成。
(2)事故停機(jī)后,工作人員當(dāng)時(shí)即對(duì)氯氣系統(tǒng)的排污閥門進(jìn)行打開檢查,但是都沒有水排出。在對(duì)整個(gè)系統(tǒng)拆卸檢查時(shí),才發(fā)現(xiàn)排污管道和閥門由于長期受氯氣中微量干燥硫酸結(jié)晶體的沉積和氯氣壓力的作用,已完全被堵賽。以至于打開排污管道閥門時(shí)沒有水流出,這也是造成本次事故發(fā)生根本性改變的關(guān)鍵。
(3)確認(rèn)透平機(jī)進(jìn)水事實(shí)。在氯氣透平機(jī)開車時(shí),因劇烈震動(dòng),嚴(yán)重喘振、聲音異常而被迫緊急停車后,沒有對(duì)氯壓機(jī)是否進(jìn)水提出過質(zhì)疑,錯(cuò)誤地認(rèn)為是由于在并網(wǎng)過程中回流量調(diào)節(jié)不穩(wěn),現(xiàn)場(chǎng)操作與DCS配合調(diào)節(jié)不默契所致。待第二天拆開氯壓機(jī)一二級(jí)進(jìn)口膨脹節(jié),查看原因時(shí),管道中有大量的氯水流出,氯壓機(jī)進(jìn)水的事實(shí)才最終得到證實(shí)。
(1)當(dāng)巡檢人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和跑氯現(xiàn)象時(shí),在對(duì)事故原因未準(zhǔn)確判斷時(shí),即盲目對(duì)氯壓機(jī)采取措施,對(duì)事故的應(yīng)急處置能力和經(jīng)驗(yàn)明顯不足,注意力完全放到急于處理事故,消除危害上面,缺乏對(duì)全系統(tǒng)的總體思考和對(duì)關(guān)鍵部位的保護(hù),更放松了停機(jī)后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面深入的檢查。
(2)氯氣系統(tǒng)排污管道閥門的堵塞和二級(jí)冷卻器的腐蝕滲漏,是本次事故的關(guān)鍵。這緣于長期疏于對(duì)氯氣系統(tǒng)設(shè)備,管道和閥門的隱患排查、維護(hù)保養(yǎng),以及對(duì)設(shè)備使用周期的事故風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估,更缺乏對(duì)員工在應(yīng)對(duì)突發(fā)性安全生產(chǎn)、設(shè)備工藝事故時(shí)的應(yīng)急處置能力的演練和培訓(xùn)。
(1)目前,對(duì)運(yùn)行氯壓機(jī)一二級(jí)換熱器是否漏氯,是采用人工檢測(cè)循環(huán)水pH值進(jìn)行確認(rèn),一方面,不準(zhǔn)確;另一方面,由于不是實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),對(duì)出現(xiàn)氯氣滲漏時(shí)的處理比較被動(dòng),很容易造成重大氯氣泄漏和設(shè)備損壞。下一步的改進(jìn)措施是在循環(huán)水回水管路中安裝游離氯電極電位檢測(cè)儀,實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)行氯壓機(jī)24 h監(jiān)測(cè)。
(2)由于是在停機(jī)操作過程中壓力控制失誤、循環(huán)水進(jìn)水閥門關(guān)閉不及時(shí)導(dǎo)致事故發(fā)生,擬對(duì)氯壓機(jī)開停車操作規(guī)程中不符合實(shí)際生產(chǎn)安全的方面加以改進(jìn),不斷完善和改進(jìn)操作工藝流程。
(3)由于多數(shù)氯堿廠家使用的氯壓機(jī)都有備機(jī),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)使用壽命接近到期的設(shè)備、管道停機(jī)后的試壓、試漏。氯壓系統(tǒng)使用的設(shè)備為鐵質(zhì)材質(zhì),干燥氯氣用的是濃硫酸,長期運(yùn)行后管道中會(huì)有大量的鐵銹和干燥的硫酸晶體,因此,應(yīng)定期吹掃設(shè)備和管道,尤其是一、二級(jí)換熱器和氯氣管道排污閥,更要定期吹掃,保持暢通。
(4)對(duì)氯氣透平機(jī)這種大型的高速轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,不管發(fā)生任何大小事故都要認(rèn)真對(duì)待,確保萬無一失。