張紅霞
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司原有30萬(wàn)t/a燒堿產(chǎn)能,2011年啟動(dòng)了10萬(wàn)t/a燒堿裝置擴(kuò)建項(xiàng)目,并于2012年3月19日投產(chǎn),一年多來(lái),裝置運(yùn)行平穩(wěn)。此套裝置在設(shè)計(jì)中吸取此前裝置的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為提高裝置的自動(dòng)化水平,對(duì)擴(kuò)建燒堿裝置設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化。
一次鹽水系統(tǒng)依托原HVM膜過(guò)濾系統(tǒng)增加部分膜組件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能增加;二次鹽水工序采用螯合樹(shù)脂塔三塔工藝流程;電解工序采用旭化成零極距自然循環(huán)電解槽,單臺(tái)176組單元槽,安裝槽間隔離器C-DCDS以及極化整流器,保護(hù)電解槽免受反向電流沖擊;氯氣處理采用洗滌、冷卻、濃硫酸干燥、透平機(jī)壓縮。其中,濃硫酸干燥采用組合塔工藝;氫氣處理采用洗滌、冷卻、液化式氫氣壓縮機(jī)壓縮;氯化氫合成采用二合一式副產(chǎn)蒸汽合成爐,單臺(tái)生產(chǎn)能力達(dá)到150 t/a。
成品堿罐3D-330與廢堿罐3D-290相鄰,但3D-290、3P-294長(zhǎng)期處于閑置狀態(tài)。為充分利用設(shè)備,采取了以下措施。
(1)將3P-294與3P-334的進(jìn)出口連接,使之互為備用泵。
(2)增加管線到廢氯氣吸收堿液循環(huán)罐,充分將電解槽檢修時(shí)排放的堿液及洗槽水回收利用。
(3)增加管線到蒸發(fā)固堿,可根據(jù)需要濃縮回收廢堿。
(4)將3D-290與3D-330聯(lián)通,可按需要將燒堿部分補(bǔ)充至3D-290,調(diào)整堿液濃度。聯(lián)通情況見(jiàn)圖1。
圖1 聯(lián)通情況示意圖
該公司原有1套廢氯氣處理系統(tǒng),存在的主要問(wèn)題是自動(dòng)化程度不夠,事故狀態(tài)下需要手工操作,主要在以下方面進(jìn)行了改進(jìn)。
(1)該吸收裝置原為一級(jí)廢氯氣吸收塔3T-510、二級(jí)廢氯氣吸收塔3T-520二級(jí)串聯(lián)設(shè)計(jì),為了實(shí)現(xiàn)單塔檢修時(shí)不影響生產(chǎn),增加了部分管道閥門,可以實(shí)現(xiàn)二塔串聯(lián)、并聯(lián)切換,見(jiàn)圖2。
圖2 二塔串聯(lián)情況示意圖
(2)3V-510A/B一級(jí)堿液循環(huán)罐、3V-520A/B二級(jí)堿液循環(huán)罐各互為備用。當(dāng)次鈉濃度合格時(shí),需倒罐操作,尤其是在事故等緊急狀態(tài)時(shí),操作工去現(xiàn)場(chǎng)操作不及時(shí)也不安全,通過(guò)增加部分自動(dòng)閥,實(shí)現(xiàn)DCS自動(dòng)倒罐。
(3)由于風(fēng)機(jī)在三樓,事故狀態(tài)下不便于及時(shí)開(kāi)啟,通過(guò)在DCS上增加風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng),可以確保廢氯氣吸收系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
該公司純水管網(wǎng)壓力為0.45~0.70 MPa,純水進(jìn)入3D-340純水罐及3V-709純水罐,分別供應(yīng)電解工序電解槽補(bǔ)水及合成工序合成爐副產(chǎn)蒸汽。在設(shè)計(jì)中,將純水總管與各純水泵出口連接,增加高密封球閥及止回閥,在供水泵同時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),切換閥門,利用管網(wǎng)壓力為電解槽及合成爐供水。在開(kāi)車初期,曾發(fā)生過(guò)因合成爐供水泵P-709A/B軸承出現(xiàn)不同程度缺陷造成蒸汽爐停水的情況,通過(guò)及時(shí)倒換閥門,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定,避免了系統(tǒng)大幅波動(dòng)。工藝流程見(jiàn)圖3。
圖3 純水管網(wǎng)優(yōu)化改造示意圖
氯化氫下游用戶主要為PVC、三氯氫硅、有機(jī)硅等,任一用戶的生產(chǎn)波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致氯化氫主管壓力波動(dòng),進(jìn)而影響進(jìn)爐氫氣、氯氣流量及氯化氫純度,帶來(lái)安全隱患。為此,設(shè)計(jì)增加了1套氯化氫主管穩(wěn)壓裝置,安裝1套氯化氫吸收系統(tǒng),包括二級(jí)降膜吸收、一級(jí)填料吸收、引風(fēng)系統(tǒng)、流量計(jì)及調(diào)節(jié)閥串級(jí)控制系統(tǒng),吸收氯化氫范圍可達(dá)500~3 000 Nm3/h。工藝流程示意圖見(jiàn)圖4。
圖4 氯化氫主管穩(wěn)壓裝置示意圖
廢氯氣吸收塔需定期配置14%~16%堿液用于事故氯氣吸收,利用生產(chǎn)水系統(tǒng)管網(wǎng)壓力與外供燒堿管網(wǎng)壓力,安裝調(diào)節(jié)閥及流量計(jì),將3FCV-5330和3FCV-5331設(shè)定串級(jí)即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配堿。工藝流程示意圖見(jiàn)圖5。
圖5 自動(dòng)配堿工藝流程示意圖
冷凝酸由于質(zhì)量不穩(wěn)定,含雜質(zhì)多,只能作為廢酸出售。通過(guò)增加1條管線送往電解脫氯工序,代替高純鹽酸用于脫氯塔脫氯,另增加管線送往鹽水用于凱膜酸洗,每年可節(jié)約高純鹽酸約一千五百噸。
上述設(shè)計(jì)優(yōu)化投入不大,但提高了自動(dòng)化水平,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,帶來(lái)了一定的經(jīng)濟(jì)效益。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)之初,需要進(jìn)行周密的設(shè)計(jì)審查,在施工過(guò)程中,將措施落實(shí)到位,有利于后續(xù)的生產(chǎn)穩(wěn)定、減少非必要的檢修任務(wù),降低生產(chǎn)勞動(dòng)強(qiáng)度。