古通生
(中國(guó)石化廣州分公司,廣東廣州510700)
某石化分公司的蠟油催化裝置煙機(jī)型號(hào)為YL-12000A,進(jìn)/排氣溫度670/490℃,進(jìn)/排氣壓力0.35/0.108 MPa (ABS),輸出功率11 750 kW,工作轉(zhuǎn)速5 813 r/min,機(jī)組的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖測(cè)點(diǎn)布置圖如圖1所示。
圖1 機(jī)組的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖測(cè)點(diǎn)布置圖
2012年5月28日,經(jīng)過(guò)大修的蠟油催化煙機(jī)開(kāi)機(jī),機(jī)組一啟動(dòng),振動(dòng)即出現(xiàn)異常現(xiàn)象——煙機(jī)葉輪側(cè)(XE1001/2)和聯(lián)軸器側(cè)(XE1003/4)最大振動(dòng)值竟然相差7倍多,其中葉輪側(cè)最大值為8 μm,而聯(lián)軸器側(cè)最大值為62 μm,該煙機(jī)報(bào)警值為80 μm。另外當(dāng)煙機(jī)投用煙氣時(shí)狀態(tài)和以前不同,以前投煙氣后聯(lián)軸器側(cè)軸承的振動(dòng)輕微下降,而這次反而上升,且隨著煙氣入口蝶閥開(kāi)度逐漸打開(kāi),對(duì)應(yīng)的煙機(jī)4個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)都不斷上升。針對(duì)煙機(jī)上述異常振動(dòng)情況,采用狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷技術(shù),盡快查找其異常振動(dòng)原因。
煙機(jī)組安裝了S8000 實(shí)時(shí)在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)故障診斷系統(tǒng),分析煙機(jī)異常振動(dòng)原因時(shí)就采用該系統(tǒng)。
煙機(jī)啟動(dòng)后XE1001、XE1002測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)值/間隙電壓分別為8.0 μm/-5.9 V、6.4 μm/-6.5 V,XE1003、XE1004測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)值/間隙電壓分別為56.4 μm/-6.4 V、62.1 μm/-6.4 V,煙機(jī)兩側(cè)振動(dòng)值相差7倍之多,而4個(gè)振動(dòng)探頭的間隙電壓都在正常范圍之內(nèi)。再看機(jī)組振動(dòng)趨勢(shì),圖2為開(kāi)機(jī)后6天即5月28日至6月3日間煙機(jī)前后軸承4個(gè)振動(dòng)測(cè)點(diǎn)的趨勢(shì)圖。從圖2來(lái)看,4個(gè)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)在變化趨勢(shì)是同步的。依據(jù)4個(gè)測(cè)點(diǎn)間隙電壓值及趨勢(shì)圖的變化趨勢(shì),可說(shuō)明煙機(jī)兩側(cè)軸承振動(dòng)值相差大并不是儀表信號(hào)干擾造成的,而是煙機(jī)出現(xiàn)了機(jī)械故障。
煙機(jī)出現(xiàn)故障,對(duì)聯(lián)軸器側(cè)兩個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)信號(hào)再進(jìn)行頻譜分析,所得到的頻譜圖如圖3所示。從圖3來(lái)看,振動(dòng)只出現(xiàn)了一個(gè)主要頻率成分即工頻。造成工頻振動(dòng)的原因有許多,如轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡、基礎(chǔ)共振、角度不對(duì)中、軸承間隙過(guò)大或緊力不足等。
圖2 5月28日至6月3日煙機(jī)4個(gè)振動(dòng)測(cè)點(diǎn)趨勢(shì)圖
圖3 煙機(jī)03/04測(cè)點(diǎn)頻譜圖
當(dāng)煙氣投入后振動(dòng)上升,并且振動(dòng)和煙氣入口碟閥開(kāi)度成正比,開(kāi)度大振動(dòng)大。碟閥開(kāi)度大則煙機(jī)輸出功率大即煙機(jī)的負(fù)荷大,這說(shuō)明煙機(jī)振動(dòng)和負(fù)荷有關(guān)聯(lián),且與負(fù)荷成正比。依據(jù)這一振動(dòng)特征,可排除轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡和基礎(chǔ)共振的振動(dòng)原因。監(jiān)測(cè)煙機(jī)軸承外殼振動(dòng)烈度發(fā)現(xiàn),煙氣投用前即煙機(jī)沒(méi)做功時(shí)軸承振動(dòng)烈度為1.9 mm/s,煙氣投用后即煙機(jī)做功時(shí)振動(dòng)烈度為7.0 mm/s,且外殼振動(dòng)烈度和入口碟閥開(kāi)度成正比。外殼振動(dòng)烈度頻譜圖如圖4所示,其振動(dòng)的主頻仍是工頻。這就說(shuō)明軸承箱外殼振動(dòng)同軸振動(dòng)一樣都是以工頻為主頻且隨負(fù)荷成正比變化作為特征的振動(dòng)。這一特征不符合軸承間隙在或緊力不足振動(dòng)特征。
圖4 煙機(jī)軸承座聯(lián)軸器側(cè)振動(dòng)烈度頻譜圖
通過(guò)上述排除法的分析,煙機(jī)開(kāi)機(jī)后軸承兩側(cè)振動(dòng)值相差7倍的振動(dòng)原因,就只剩下角度不對(duì)中這一原因。
2012年5月31日,煙機(jī)開(kāi)始投用煙氣,煙機(jī)前后兩個(gè)軸承的振動(dòng)逐漸上升。因煙機(jī)一啟動(dòng)聯(lián)軸器側(cè)振動(dòng)就達(dá)62 μm,為了保證機(jī)組安全運(yùn)行,煙機(jī)入口碟閥沒(méi)有全打開(kāi),使煙機(jī)處于低負(fù)荷下運(yùn)行。煙機(jī)最大振動(dòng)值測(cè)點(diǎn)XE1004的單通道多特征值趨勢(shì)圖如圖5所示??煽闯?工頻值波動(dòng)情況和總振值一致,工頻值占總振值的99.5%,說(shuō)明煙機(jī)振動(dòng)上升是由于工頻變化引起的;再看相位趨勢(shì)圖,可發(fā)現(xiàn)其相位同樣是逐漸變化的,從235°變化到181°。振動(dòng)工頻值及相位值同步逐漸變化是轉(zhuǎn)子出現(xiàn)動(dòng)不平衡的振動(dòng)特征。
圖5 04測(cè)點(diǎn)總振值與工頻值趨勢(shì)圖
對(duì)于剛投用煙機(jī)來(lái)說(shuō),是轉(zhuǎn)子表面出現(xiàn)催化劑結(jié)垢,引起轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡量上升,使振動(dòng)不斷上升。
在找到煙機(jī)的異常振動(dòng)原因后,確定煙機(jī)檢修主要工作內(nèi)容,做好相應(yīng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,以便最短時(shí)間內(nèi)消除煙機(jī)的異常振動(dòng)。
2012年7月12日,煙機(jī)停機(jī)檢修。檢修前用新制作剛性更好對(duì)中工具復(fù)查對(duì)中數(shù)據(jù)。采用單表找正法,復(fù)查數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,從表1可發(fā)現(xiàn)對(duì)中數(shù)據(jù)偏差大。分析如下:
表1 煙機(jī)風(fēng)機(jī)之間對(duì)中數(shù)據(jù)表mm
A3>0 B3>0 A3+B3=1.89 >0,所以聯(lián)軸器對(duì)中狀態(tài)為上張口。
垂直方向的張口值:
A=(A3+B3)·d/(2s)=(0.82+1.07)×348/(2×597)=0.551
式中:d為聯(lián)軸器法蘭盤外徑,s為煙機(jī)及風(fēng)機(jī)兩聯(lián)軸器法蘭盤間距離。
水平方向的張口值:
B=[(A4-A2)+(B4-B2)]·d/(2s)=[(0.15-0.69)+(0.38-0.66)]×348/(2×597)=-0.249
從上面數(shù)據(jù)來(lái)看煙機(jī)確實(shí)存在角度不對(duì)中情況,導(dǎo)致煙機(jī)一開(kāi)機(jī)兩邊軸承振動(dòng)相差7倍多。
后經(jīng)分析,造成對(duì)中誤差大可能是讀表時(shí)看錯(cuò)數(shù)據(jù)或?qū)χ泄ぞ叩膭傂圆蛔?,這說(shuō)明在關(guān)鍵機(jī)組檢修時(shí),對(duì)軸承間隙、對(duì)中數(shù)據(jù)等質(zhì)量控制點(diǎn)多人確認(rèn)必須落到實(shí)處。
拆除煙機(jī)入口導(dǎo)流錐后可發(fā)現(xiàn)動(dòng)葉片表面附著較厚的催化劑層,才投用十幾天轉(zhuǎn)子結(jié)垢就如圖6、7所示,還是比較嚴(yán)重。是它引起了轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡量不斷改變,使煙機(jī)投用煙氣后振動(dòng)逐漸上升。
圖6 整個(gè)轉(zhuǎn)子結(jié)垢情況
圖7 局部轉(zhuǎn)子結(jié)垢情況
此次檢修中,重新對(duì)機(jī)組對(duì)中,更換部分易損件,同時(shí)更換新型的、可減少轉(zhuǎn)子結(jié)垢的催化劑。檢修后機(jī)組運(yùn)行正常,煙機(jī)兩側(cè)軸承最大振動(dòng)值分別是20 和24 μm,煙機(jī)投用煙氣后振動(dòng)未上升。
運(yùn)用設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù),對(duì)出現(xiàn)異常振動(dòng)的設(shè)備進(jìn)行診斷,找到異常原因,做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,使設(shè)備故障得到及時(shí)處理。
【1】沈慶根.化工機(jī)器故障診斷技術(shù)[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,1994.
【2】劉潤(rùn)來(lái).汽輪機(jī)設(shè)備檢修[M].北京:中國(guó)電力出版社,1996.